朱偉
摘 要: 介紹FCC液化氣脫硫溶劑再生塔的工藝流程,對溶劑再生過程中存在的問題進行分析。通過對溶劑再生塔進行改造,將填料塔改為板式塔,提高溶劑再生效果。裝置改造使用CTST立體傳質(zhì)塔盤后,溶劑循環(huán)量增大23%,貧液再生效果變好,貧液中H2S濃度降至0.5 mg/L,裝置運行更加安全平穩(wěn)。
關(guān) 鍵 詞:溶劑再生; 填料塔; 板式塔;效果
中圖分類號:TE 624 文獻標(biāo)識碼: A 文章編號: 1671-0460(2015)09-2169-02
Abstract: The technological process of FCC liquid gas desulfurization solvent regeneration tower was introduced; problems in solvent regeneration process were analyzed. By reforming solvent regeneration tower, the packing tower was changed to plate tower, and the regeneration effect of solvent was improved. CTST three-dimensional mass transfer tray was used in the transformation, recycled solvent volume increased by 20%, lean solution regeneration effect became good, H2S concentration in lean liquid dropped to 0.5 g/L, device operation was more safe and stable.
Key words: Solvent regeneration; Packed tower; Plate tower; Effect
山東石大科技集團有限公司兩段提升管催化裂化裝置規(guī)模為20萬t/a蠟油催化裂化裝置。裝置改造后由于液化氣脫硫負(fù)荷增大,溶劑循環(huán)量增加,溶劑再生塔仍采用舊的填料塔,溶劑再生效果不理想,貧液中H2S的含量偏高(1.0 mg/L),脫后液化氣產(chǎn)品中的H2S含量經(jīng)常不合格。為了提高溶劑再生效果,保證脫后液化氣中H2S含量為0,2010年4月對溶劑再生塔進行改造,將填料塔改為板式塔(采用CTST塔盤),改造后各項操作指標(biāo)恢復(fù)正常。
1 溶劑再生裝置
1.1 溶劑再生原理
液化氣脫硫系統(tǒng)主要由液化氣脫硫塔(T401)和溶劑再生塔(T402)兩部分組成,脫硫工藝是采用MDEA(N-甲基二乙醇胺)溶液做吸收劑,脫除液化氣中的硫化氫。由于H2S極不穩(wěn)定,加熱至120 ℃時很容易分解,將富含H2S的乙醇胺溶液送入溶劑再生塔進行加熱再生,再生后乙醇胺溶液中H2S的含量要求≯0.5 mg/L,貧液再送入液化氣脫硫塔中進行循環(huán)利用。乙醇胺溶液與硫化氫反應(yīng)的化學(xué)方程式如下所示:
2RNH2 + H2S ?(RNH3)S(硫化胺鹽)
(RNH3)2S + H2S ? 2(RNH3)HS(酸式硫化胺鹽)
由化學(xué)方程式可知乙醇胺溶液的反應(yīng)和再生是一個可逆的過程,當(dāng)溫度在25~40 ℃時,反應(yīng)由左向右進行(即在脫硫塔內(nèi)進行),脫除液化氣體中的H2S;當(dāng)溫度加熱到105 ℃或更高時,則由右向左(在再生塔內(nèi)進行)。此時生成的胺的硫化物分解,逸出原來被吸收的H2S,乙醇胺可以循環(huán)使用[1]。
1.2 工藝流程
溶劑再生塔工藝流程如圖1所示。溶劑再生塔為Φ800×22500×10,全部采用鮑爾環(huán)填料。富液從T401底部靠自壓經(jīng)換熱器E402/1、2換熱,再經(jīng)過R403富液閃蒸罐后進入T402上部,塔底采用蒸汽做熱源進行加熱,塔底加熱至120 ℃左右,乙醇胺溶液中的H2S就全部分解出來。115 ℃左右的硫化氫和水蒸氣從塔頂餾出,經(jīng)冷卻后進入R404酸性水罐分離,分離出的酸性氣進入火炬管網(wǎng),酸性水作為回流打入T402頂循環(huán)。塔底再生后的貧液經(jīng)換熱和冷卻后進入R402儲罐,P402/1、2加壓后送至T401頂部溶劑循環(huán)利用。
1.3 操作參數(shù)
溶劑再生塔正常操作時主要參數(shù)如表1所示。
1.4 存在問題
(1)溶劑再生效果不好,當(dāng)溶劑循環(huán)量達到6.5 t/h,再生后貧液H2S濃度高達1.0 mg/L,超過設(shè)計指標(biāo)(設(shè)計0.5 mg/L)。
(2)富液起泡出現(xiàn)帶液現(xiàn)象,乙醇胺溶液有損失,需定期添加或置換新鮮乙醇胺溶液[2]。
2 溶劑再生塔的改造
溶劑再生屬于易發(fā)泡物質(zhì),是化工分離過程中較難分離的過程。實踐證明這種以鼓泡形式進行傳質(zhì)、傳熱的分離過程,對易發(fā)泡物系操作難度較大,易發(fā)生帶液現(xiàn)象。
改造時將填料塔更換為板式塔,填料全部更換為河北工業(yè)大學(xué)研發(fā)的CTST立體傳質(zhì)塔盤,該塔盤具有處理能力大,傳質(zhì)效率高,消泡性能好的特點,適合處理介質(zhì)較臟和易發(fā)泡的物料[3]。
溶劑再生板式塔工藝流程如圖2所示。改造后酸性水做塔頂回流從第1層塔盤進入,富含H2S的乙醇胺溶液從第3層進料,在塔盤上傳質(zhì)傳熱后,酸性氣從塔頂餾出冷卻后進入燃料氣管網(wǎng),再生后的貧液從塔底抽出進液化氣脫硫塔循環(huán)使用。
溶劑再生塔改造后,溶劑再生效果變好,循環(huán)量增大,壓降降低,具體操作數(shù)據(jù)見表2。
從表2可以看出,溶劑再生塔由填料改為CTST立體傳質(zhì)塔盤以后,貧液中H2S濃度由1.0 mg/L降至0.5 mg/L,溶劑再生效果變好,使液化氣脫后H2S含量為0。
改造前后貧液中H2S濃度變化趨勢如圖3所示。從圖3趨勢可以看出,溶劑循環(huán)量較小時,填料塔和板式塔的再生效果相差較小,溶劑循環(huán)量越大,再生效果相差也越大,說明板式塔的傳質(zhì)效果更好,處理能力更大。
3 結(jié)束語
(1)通過對溶劑再生塔的改造表明,板式塔(CTST立體傳質(zhì)塔盤)與填料塔相比,塔的處理能力增大,溶劑循環(huán)量增加23%,塔盤壓降低于填料塔,壓降降低20%左右[4]。
(2)板式塔溶劑再生效果比填料塔更好,改造后貧液中H2S濃度降低至0.5 mg/L,脫后液化氣產(chǎn)品質(zhì)量全部合格,保證了裝置的安全平穩(wěn)生產(chǎn)。
(3)溶劑發(fā)泡情況消失,主要是由于CTST立體傳質(zhì)塔盤屬于噴射型塔盤,具有自沖洗功能,適合處理介質(zhì)較臟、易發(fā)泡的介質(zhì)。
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