牟 明
(吉林松江河水力發(fā)電有限責任公司,吉林 白山 134500)
某電站是松江河梯級電站第3級電站,位于吉林省東南部松花江上游支流松江河上,裝有2臺單機容量為35 MW的軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機組。2010年6月,該電站2號機在投產(chǎn)試運行中做甩負荷試驗時因反水錘引發(fā)抬機量過大的現(xiàn)象。為避免此類現(xiàn)象再次發(fā)生,電站將導葉關閉裝置由一段直接關閉改為分段關閉的方式。拐點位置采用電氣反饋接點,在主令控制變送器上取出1對導葉開度在35 %位置的開關量信號作為拐點信號。
2011-04-25,2號機在A修后啟動試運行中做甩負荷試驗時,機組160 % Ne過速保護正確動作,并作用于機組緊急事故停機。但2號機在停機過程中,由于導葉分段關閉裝置未動作,導致導葉開度直接關至全關,機組最高轉(zhuǎn)速達123 % Ne,蝸殼壓力為0.45 MPa,同時有6號剪斷銷剪斷報警信號?,F(xiàn)地檢查發(fā)現(xiàn),機組齒盤測速探頭因抬機量過大而損壞,6號剪斷銷剪斷。查找導葉分段關閉裝置未動作原因,發(fā)現(xiàn)導葉開度位置開關量反饋控制電纜在經(jīng)水機端子箱轉(zhuǎn)接點處存在斷線點。由此可見,導葉開度位置開關量電信號的可靠性是分段關閉裝置正確動作的重要保障,關系著水輪機組的運行安全。
參照2號機目前的關閉情況,同時為了避免現(xiàn)分段關閉裝置采用電氣反饋控制存在的導葉開度位置開關量電信號不可靠的問題,采用了一種可控式冗余型分段關閉裝置。此外,為保證導葉開度在35 %位置的開關量信號能可靠地傳送到監(jiān)控系統(tǒng),導葉開度反饋控制電纜不再經(jīng)水機端子箱轉(zhuǎn)接,而是直接將其接至監(jiān)控系統(tǒng)。
可控式冗余型分段關閉裝置主要由先導電磁閥、先導行程閥、液壓切換閥、分段凸輪及節(jié)流滑塊幾部分組成。針對該電站油管路實際布局及安裝位置,將可控式冗余型分段關閉裝置主閥安裝在原分段關閉裝置處,先導電磁閥(帶位置接點)、液壓切換閥及相應的集成塊都安裝在可控式冗余型分段關閉裝置主閥體上,先導行程閥安裝在水輪機調(diào)速環(huán)旁,分段凸輪及節(jié)流滑塊安裝在水輪機調(diào)速環(huán)上。其中,先導電磁閥與先導行程閥的油路并聯(lián)連接,并引管路與電氣液控換向閥相通,如圖1所示。在機組遇到事故緊急停機時的導葉關閉過程中,先導電磁閥和先導行程閥同時動作,通過電氣液控換向閥控制電氣和機械部分的主備用。
圖1 液壓控制系統(tǒng)
正常時,液壓切換閥控制先導電磁閥為主用,控制先導行程閥為備用,仍采用原來的導葉開度在35 %位置的開關量信號作為拐點信號。監(jiān)控系統(tǒng)在收到拐點信號的同時,控制先導電磁閥動作,發(fā)出分段關閉裝置的分段關閉指令。如果先導電磁閥動作0.2 s后,分段關閉裝置未動作,即電氣分段投入位置接點未動作,則切換閥自動切換到先導行程閥控制。由于節(jié)流滑塊固定在水輪機調(diào)速環(huán)上,在導葉開度關至20 %時,凸輪位置開始與節(jié)流滑塊的最低點接觸;隨著導葉繼續(xù)關閉,凸輪位置隨著節(jié)流滑塊的坡度上升而不斷滑動上升;在先導電磁閥控制分段關閉裝置未動作0.2 s后,凸輪桿正好頂起至分段關閉行程閥動作位置,從而控制分段關閉裝置動作,實現(xiàn)導葉分段關閉。
(1)事故停機時,導葉開度不大于分段關閉拐點時投分段。
(2)機組有功功率不小于10 MW時,機組出口開關在分閘位且導葉開度不大于分段關閉拐點時投分段。
(3)機組有功功率小于10 MW時,跳機組出口開關不投分段。
(4)正常開機不投分段。
由于液壓切換閥是瞬動型,具有一經(jīng)通電就可以動作,且斷電后不能自動復歸的特性,因而控制液壓切換閥帶電時先導電磁閥為主用,失電時先導行程閥為備用。為此采用分段關閉電磁閥和分段關閉復歸電磁閥來控制液壓切換閥是否帶電。在機旁APG4屏內(nèi)加裝1個直流220 V空氣開關QF4,2個PLC開出繼電器K7,K8,如圖2所示。其中,接點1,2均在調(diào)速器控制系統(tǒng)PLC內(nèi)部實現(xiàn)邏輯判斷。接點1的閉合條件為機組在開機狀態(tài)、發(fā)生機組事故且導葉開度不大于35 %;斷開條件為停機狀態(tài)或?qū)~開度大于35 %。接點2的閉合條件為停機狀態(tài)或?qū)~開度大于35 %時延時1 s閉合,斷開條件為接點2閉合后延時1 s自動斷開。
若機組在開機狀態(tài)、發(fā)生機組事故且導葉開度不大于35 %時,則繼電器K7勵磁,分段關閉電磁閥動作。若機組在停機狀態(tài)或?qū)~開度大于35 %時,則延時1 s后,繼電器K7失磁,分段關閉電磁閥失磁;繼電器K8勵磁,分段關閉復歸電磁閥動作,動作后再經(jīng)1 s延時,分段關閉復歸電磁閥失磁,以保證下次停機時分段關閉裝置仍能正常工作。至此一個控制流程結(jié)束。
圖2 調(diào)速器控制系統(tǒng)PLC內(nèi)部邏輯判斷
經(jīng)過模擬機組在各種情況下緊急事故停機的試驗,驗證了改造后的導葉分段關閉裝置動作穩(wěn)定可靠,導葉從全開到全關時間滿足分段關閉設計要求,蝸殼水壓上升率和機組轉(zhuǎn)速上升值在調(diào)節(jié)保證計算范圍之內(nèi)。
先導電磁閥和先導行程閥采用并聯(lián)方式,并互為熱備用,當其中一套裝置出現(xiàn)問題時,機組導葉的分段關閉功能不受影響,充分發(fā)揮了機械式分段的可靠性和電氣式分段的精確性,提高了機組安全穩(wěn)定運行水平。同時,在設備改造布線時應采用電纜直接與監(jiān)控系統(tǒng)相連的方法,盡量避免經(jīng)其他端子排轉(zhuǎn)接。日常維護中應加強回路連接的檢查,提高設備工作的可靠性,為水電站實施“無人值班,少人值守”運行方式打下堅實的基礎。