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        優(yōu)化液化氣脫硫操作 降低裝置蒸汽能耗

        2015-07-02 11:43:58王雷雷
        山東工業(yè)技術(shù) 2015年12期
        關(guān)鍵詞:催化裂化能耗

        摘 要:隨著原料油中硫、氮等含量不斷增加,使催化裂化干氣、液化氣中的H2S、CO2、COS、CS2、RSH等大幅度增加,加劇了設(shè)備腐蝕和環(huán)境污染,必須加以脫除。液化氣脫硫作為液化氣的后續(xù)精制裝置,視原料的變化,選擇合適的操作條件,降低蒸汽能耗,成為催化裂化裝置關(guān)注的重點(diǎn)。

        關(guān)鍵詞:催化裂化;液化氣脫硫;能耗

        1 引言

        我廠為處理能力18×104t/a兩段提升管(Ⅰ型)同軸式催化裂化裝置。隨著我廠外購(gòu)原油的增多,原料油質(zhì)量有所變化,其硫、氮等雜質(zhì)含量不斷增加,使液化氣中的H2S、CO2、COS等大幅度增加,這對(duì)后續(xù)加工等影響很大,加劇了設(shè)備腐蝕和環(huán)境污染,必須加以脫除。液化氣脫硫作為液化氣的后續(xù)精制裝置,如何視原料的變化,選擇合適的操作條件,在保證液化氣產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上進(jìn)一步降低蒸汽能耗,逐漸成為催化裂化裝置關(guān)注的重點(diǎn)。

        2 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及分析

        山東石大科技集團(tuán)催化裂化裝置所采用的脫硫工藝為典型的濕法脫硫即醇胺法脫硫,采用的脫硫劑為N-甲基二乙醇(MDEA),規(guī)模為1.2萬(wàn)t/a。含硫液化氣自穩(wěn)定系統(tǒng)進(jìn)入液化氣脫硫塔(T401)下部,自下而上地與從R402用P402打入T401頂部來(lái)的貧MDEA溶液進(jìn)行逆向接觸,液化氣中的H2S即被溶液吸收,凈化后的液化氣自塔頂出去,至R405分離出其攜帶的少量溶劑后送至罐區(qū)。T401底吸收了H2S的富MDEA溶液經(jīng)換熱及過(guò)濾(濾401)后進(jìn)入溶劑再生塔(T402)頂部,塔底富液由重沸器提供熱量,由于重沸器的加熱及汽提作用,富液中的H2S被解析出來(lái),與水蒸氣一起從T402頂出來(lái),經(jīng)冷凝器冷凝后進(jìn)入R404分離,冷凝的酸性水經(jīng)P405打到T402頂作冷回流,酸性氣出裝置去火炬區(qū)。解析后的貧液由T402底經(jīng)換熱冷卻后進(jìn)入R402循環(huán)使用。

        3 脫硫效果及能耗的影響因素

        3.1 脫硫劑的種類

        國(guó)內(nèi)常用的脫硫溶劑主要有:MEA、DEA、DIPA和MDEA等,不同的溶劑基于其物理性質(zhì)的不同,導(dǎo)致其再生所需蒸汽能耗相差甚大,我廠采用MDEA溶劑。

        MDEA對(duì)硫化氫具有很好的選擇性,對(duì)有機(jī)硫和氧氣都不敏感,對(duì)二氧化碳的吸收能力較MEA、DEA都差,對(duì)提高硫回收率非常有利。該脫硫劑呈弱堿性,與二氧化碳反應(yīng)的產(chǎn)物不易降解,對(duì)設(shè)備腐蝕性較小。其濃度可以 較高,一般為35%(W)左右,同時(shí)由于濃度的提高,循環(huán)量大大降低,此外MDEA與硫化氫和二氧化碳的反應(yīng)熱較小,易再生,使脫硫裝置的水、電、蒸汽能耗顯著降低。

        3.2 脫硫劑的濃度

        脫硫劑濃度大小直接影響脫硫效果,在一定范圍內(nèi),脫硫劑濃度高,脫硫效果好,反之則相反。但也不能無(wú)限制地增加濃度,應(yīng)該有一最佳濃度,主要原因是當(dāng)濃度增加時(shí),脫硫劑循環(huán)量隨之下降,脫硫塔的液相負(fù)荷降低,影響液-液接觸,給操作帶來(lái)困難,同時(shí),富液中硫含量增加,對(duì)設(shè)備的腐蝕液隨著增加,另外,濃度高時(shí),起泡明顯液化氣和溶劑不易分離,液化氣中攜帶胺液嚴(yán)重。

        3.3 脫硫劑循環(huán)量

        循環(huán)量增加,即進(jìn)料/脫硫劑減少,脫硫效果好,反之則相反。在滿足脫硫效果的同時(shí)應(yīng)該盡量降低循環(huán)量,因?yàn)檠h(huán)量的降低使泵的動(dòng)力消耗下降,可適應(yīng)原料量增加或原料硫含量增大的變化,同時(shí)也可減少溶劑再生塔的蒸汽加熱負(fù)荷,降低裝置能耗。

        3.4 脫硫塔的壓力和溫度

        低溫、高壓有利于吸收的進(jìn)行,因此我裝置脫硫塔的操作壓力一般在1.0MPa左右,T401塔頂溫度一般在30℃~40℃左右,否則脫硫劑與液化氣易形成乳化液,造成大量脫硫劑流失,影響裝置安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)運(yùn)行。

        3.5 溶劑再生效果

        液化氣脫硫的吸收-再生過(guò)程為可逆過(guò)程,吸收了H2S的脫硫劑在較高的溫度下發(fā)生解析,從而再生成貧液,再生效果越好則貧液的脫硫效果越好。影響再生效果的因素主要是再生塔底溫度,溫度越高則再生效果越好,同時(shí)蒸汽能耗也隨之增大。

        從上述的脫硫效果影響因素的分析中不難看出,脫硫工藝的主要操作條件是:脫硫劑濃度、脫硫劑的循環(huán)量、吸收溫度、壓力、脫硫劑的再生溫度及壓力等。

        4措施及效果

        結(jié)合液化氣脫硫裝置蒸汽用量的計(jì)算分析,在滿足液化氣質(zhì)量的前提下盡可能降低蒸汽用量,必須考慮的因素包括:脫硫劑濃度,脫硫劑循環(huán)量、T401壓力、T401頂溫、T402壓力、T402底溫、T402頂回流量及T402底液位等。由于影響因素多,為降低實(shí)驗(yàn)工作量,我們采用正交實(shí)驗(yàn)法進(jìn)行分析。結(jié)合裝置的實(shí)際情況對(duì)現(xiàn)有操作進(jìn)行優(yōu)化。保證液化氣產(chǎn)品合格的情況下,不考慮原料性質(zhì)影響因素,依次對(duì)溶劑循環(huán)量、塔402低溫、溶劑濃度進(jìn)行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。溶劑濃度在25%的基礎(chǔ)上溶劑循環(huán)量由6500 kg/h依次降為6000kg/h、5500kg/h、5000kg/h,塔402低溫由過(guò)去的122℃降為120℃。

        通過(guò)本裝置的脫硫系統(tǒng)優(yōu)化操作,降低了蒸汽能耗,最大每年可節(jié)省約350t蒸汽。當(dāng)然,受溶劑損耗注水造成溶劑濃度降低及原料油硫含量不定的影響,為保證產(chǎn)品質(zhì)量各項(xiàng)操作參數(shù)在此基礎(chǔ)上需適當(dāng)上調(diào)各項(xiàng)指標(biāo)。

        參考文獻(xiàn):

        [1]林世雄.石油煉制工程[M].石油工業(yè)出版社,2000:317.

        [2]宋天民.煉油廠靜設(shè)備[M].中國(guó)石化出版社,2005:116-129.

        [3]馬秉騫.煉油設(shè)備基礎(chǔ)知識(shí)[M].中國(guó)石化出版社,2003:177-209.

        作者簡(jiǎn)介:王雷雷(1983-),男,山東東營(yíng)人,本科,研究方向:石油煉制方向。endprint

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