劉立起
(天津中德職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)械與材料學(xué)院 天津300350)
基礎(chǔ)研究
基于響應(yīng)面法的液壓機(jī)橫梁立板厚度優(yōu)化
劉立起
(天津中德職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)械與材料學(xué)院 天津300350)
提出基于響應(yīng)面法的橫梁結(jié)構(gòu)優(yōu)化方法,對(duì)液壓機(jī)上橫梁立板的厚度進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。通過(guò)單因素實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)地考察各筋板厚度對(duì)上橫梁撓度的影響量,并進(jìn)行方差分析、模型擬合度分析,再利用響應(yīng)面優(yōu)化法,以撓度最小為優(yōu)化目標(biāo),優(yōu)化設(shè)計(jì)各筋板厚度,所得最優(yōu)立板厚度分別為 65.96,mm、87.29,mm、54.41,mm、37.74,mm,最優(yōu)撓度為 0.615,79,mm,較原始設(shè)計(jì)方案提升了 12.39%,。與有限元模擬值比較,得出響應(yīng)面擬合模型的結(jié)果準(zhǔn)確性高,也證明優(yōu)化方法的可行性。
縱梁 液壓機(jī) 響應(yīng)面法
ZS-THP29-6300汽車縱梁液壓機(jī)是集重型載重汽車大梁的成形、機(jī)械制造、液壓、檢測(cè)與控制等多學(xué)科先進(jìn)技術(shù)為一體的成線工藝裝備。由于大型汽車的縱梁?jiǎn)畏较蜷L(zhǎng)度過(guò)長(zhǎng),在液壓機(jī)設(shè)計(jì)時(shí),橫梁長(zhǎng)度方向會(huì)比普通液壓機(jī)長(zhǎng),為了保證液壓機(jī)的剛度和制件的精度,有必要對(duì)汽車縱梁液壓機(jī)上橫梁進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),以撓度為優(yōu)化因變量進(jìn)行設(shè)計(jì),盡量減少撓度,保證縱梁制件的加工精度要求。
ZS-THP29-6300汽車縱梁液壓機(jī)的機(jī)身結(jié)構(gòu)采取拉桿預(yù)緊組合框架,由上橫梁、兩套左右立柱、滑塊、下橫梁、液壓主缸、回程缸組成,通過(guò)大小 8根拉緊螺栓預(yù)緊形成封閉的受力框架,承受壓機(jī)的全部工作載荷,并保證整個(gè)加工過(guò)程中液壓機(jī)機(jī)身的剛度、精度。上橫梁上分布著 6個(gè)主油缸,主工作油缸為柱塞式結(jié)構(gòu),活塞桿通過(guò)螺栓與滑塊相連。兩側(cè)布有回程缸,同時(shí)也起到調(diào)平滑塊的作用,當(dāng)滑塊兩端高度差為0.003,mm時(shí),由系統(tǒng)調(diào)節(jié)回程缸調(diào)平滑塊?;瑝K導(dǎo)向采用布置在 8條立柱外側(cè)的可調(diào)斜楔式直角平面導(dǎo)軌,導(dǎo)軌面積大、間隙小,導(dǎo)向長(zhǎng)度高、抗偏載能力強(qiáng)、精度保持性好。下橫梁內(nèi)設(shè)有液壓墊,用于拉伸工藝時(shí)的工件壓邊。該液壓機(jī)總高為13,200,mm,地面以上高度為 9,500,mm。其工作臺(tái)有效面積為12,500,mm×2,000,mm,滑塊有效尺寸為 12,500,mm× 1,600,mm。[1]
2.1 響應(yīng)面法介紹
響應(yīng)面法是統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)技術(shù)的合成,能用少量的實(shí)驗(yàn)次數(shù)和時(shí)間對(duì)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行全面的研究,取得明顯有效的結(jié)論。最早是由數(shù)學(xué)家Box和Wilson于1951年提出來(lái),己經(jīng)在諸多工藝過(guò)程優(yōu)化控制中得到應(yīng)用。響應(yīng)面法作為一種優(yōu)化方法,考慮了實(shí)驗(yàn)隨機(jī)誤差。同時(shí),響應(yīng)面法將復(fù)雜的未知函數(shù)關(guān)系在小區(qū)域內(nèi)用簡(jiǎn)單的一次或二次多項(xiàng)式模型來(lái)擬合,計(jì)算比較簡(jiǎn)便,可降低開(kāi)發(fā)成本、優(yōu)化加工條件、提高產(chǎn)品質(zhì)量,是解決生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)際問(wèn)題的一種有效方法。響應(yīng)面法雖然在很多領(lǐng)域都有應(yīng)用,但應(yīng)用于液壓機(jī)設(shè)計(jì)過(guò)程中還比較少見(jiàn)。[2]
2.2 優(yōu)化設(shè)計(jì)流程
首先,需要先確定影響液壓機(jī)上橫梁撓度的優(yōu)化變量,選用單因素實(shí)驗(yàn)法,確定上橫梁主要筋板厚度對(duì)撓度的影響性;采用Box-Behnken Design響應(yīng)面優(yōu)化法,對(duì)撓度進(jìn)行優(yōu)化,選取撓度最小的設(shè)計(jì)方案,查出因變量參數(shù)。
在結(jié)構(gòu)力學(xué)分析領(lǐng)域,撓度的響應(yīng)面函數(shù)模型常用二階多項(xiàng)式形式。[3]
式中:a、bi、ci、di——待定系數(shù);xi——基本變量,i=1-n。
通過(guò)上式,可以看出結(jié)構(gòu)力學(xué)問(wèn)題中,撓度的響應(yīng)函數(shù)由常數(shù)項(xiàng)、一階項(xiàng)、二階交叉項(xiàng)及二階平方項(xiàng)組成。
本次擬合中,各項(xiàng) p值均小于 0.05,F(xiàn)值在 8.9~254之間。這表明響應(yīng)面方程對(duì)該模型的擬合是有效的。模型的擬合優(yōu)度“R-Squared”的值為0.962,2,調(diào)整“R-Squared”的值為0.952,3。擬合優(yōu)度與調(diào)整優(yōu)度數(shù)值相近,這點(diǎn)反映了模型擬合效果良好。“Adeq Precision”是 Design expert獨(dú)特的,當(dāng)此值>4 指出該模型具有足夠分辨力。本次擬合中,“Adeq Precision”的值為35.36,表明模型分辨率高。
相應(yīng)的響應(yīng)面方程為:
4.1 響應(yīng)面優(yōu)化設(shè)計(jì)
以撓度最小為設(shè)計(jì)結(jié)果,選用 Box-Behnken Design-響應(yīng)面優(yōu)化法,得出 1種撓度最小的優(yōu)化數(shù)據(jù),經(jīng)優(yōu)化后,撓度最優(yōu)值為 0.615,79。相對(duì)原始撓度值 0.692,1,mm 降低了0.076,3,mm。撓度提升了12.39%,。
4.2 有限元模擬對(duì)比
將以上最優(yōu)解擬合各尺寸參數(shù)通過(guò)有限元進(jìn)行計(jì)算,再與擬合值進(jìn)行比較,分析擬合結(jié)果的準(zhǔn)確性。
有限元分析中,選取的機(jī)身材料為 Q235-A,材料屬性如下:彈性模量,2.06×105,MPa;泊松比,0.29;材料密度,7,850,kg/m3。采用Solid 45八節(jié)點(diǎn)四面體對(duì)其劃分單元。自動(dòng)網(wǎng)格劃分,劃分的網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)數(shù)為 215,627個(gè),網(wǎng)格數(shù)114,912個(gè)。根據(jù)液壓機(jī)受力情況,主工作缸對(duì)上橫梁和滑塊的作用力為1.05×107,N,另外對(duì)拉桿施加預(yù)緊力,以1.1倍公稱力施加拉桿預(yù)緊力,大小拉桿受力分別為 5.9×106,N 和4.2×106,N。由于載荷對(duì)稱,為了減少運(yùn)算時(shí)間,本次模型為整機(jī)模型的 1/4,需要施加對(duì)稱約束,得到優(yōu)化結(jié)果。[4]計(jì)算得出撓度為0.626,4,mm。與擬合值對(duì)比,誤差為1.72%,。
由以上比較結(jié)果可知,以響應(yīng)面模型并通過(guò) BBD優(yōu)化設(shè)計(jì)方法進(jìn)行優(yōu)化的結(jié)果與模擬值吻合度較高,驗(yàn)證了優(yōu)化設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性。
①提出一種基于響應(yīng)面的液壓機(jī)上橫梁結(jié)構(gòu)優(yōu)化方法,首次將響應(yīng)面方法和有限元法應(yīng)用到上橫梁立板厚度的結(jié)構(gòu)優(yōu)化計(jì)算中,并驗(yàn)證了該方法的實(shí)用性。②對(duì)汽車縱梁液壓機(jī)的上橫梁立板厚度進(jìn)行單因素實(shí)驗(yàn),合理選擇構(gòu)造響應(yīng)面函數(shù)的自變量,得出擬合成響應(yīng)面函數(shù)。該函數(shù)能夠擬合出撓度與橫梁立板厚度的關(guān)系。③運(yùn)用響應(yīng)面模型進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),以撓度最小為目標(biāo),得出撓度最優(yōu)解時(shí),各立板尺寸參數(shù)及撓度值,經(jīng)優(yōu)化后的撓度降低了 0.076,3,mm,相對(duì)原始設(shè)計(jì)方案提升了12.39%,。■
[1] 韓文佳,畢大森,李森,等. ZS-THP29-6300液壓機(jī)機(jī)身的有限元模態(tài)分析[J]. 重型機(jī)械,2014(6):44-48.
[2] 王永菲,王成國(guó). 響應(yīng)面法的理論與應(yīng)用[J]. 中央民族大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué),2005,14(3):236-240.
[3] 劉潔雪. 基于響應(yīng)面法的集裝箱船優(yōu)化設(shè)計(jì)研究[D].天津:天津大學(xué),2008.
[4] 蒲廣益. ANSYS Workbench 12基礎(chǔ)教程與實(shí)例詳解[M]. 北京:中國(guó)水利水電出版社,2010.
The Optimization of Vertical Plate Thickness for Auto Carling Hydraulic Press Upper Beam Based on Response Surface Method
LIU Liqi
(Mechanical and Material College,Tianjin Sino-German Vocational Technology College,Tianjin 300350,China)
Based on response surface method,the thickness of THP29-6300,hydraulic auto carling beam was optimized.Through a single factor experiment,the influence of stiffened plates’ thickness on beam deflection was systematically studied.Then,analysis of variance and the fit of model analysis were carried out.The Box-Behnken Design-response surface optimization method was used to find the minimum deflection as an optimization goal.The optimal steel plate thicknesses were 65.96,mm,87.29,mm,54.41,mm and 37.74,mm respectively.The optimal deflection was 0.615,79,mm,a 12.39%, promotion than the original scheme.Compared with the finite element simulation value,it is concluded that the response surface model fitting results are of high accuracy and good feasibility.
carling;hydraulic press;response surface method
TH12
A
1006-8945(2015)09-0029-02
2015-08-09