文∕艾衛(wèi)東,梅曾輝,陳文標(biāo)、趙道智,馬杰·江鈴汽車股份有限公司沖壓廠
某車型貨廂后圓角外板縮頸開裂問題改進(jìn)
文∕艾衛(wèi)東,梅曾輝,陳文標(biāo)、趙道智,馬杰·江鈴汽車股份有限公司沖壓廠
艾衛(wèi)東,沖壓廠廠長助理,高級(jí)工程師,6-Sigma黑帶,主要從事汽車行業(yè)沖壓工藝開發(fā)及質(zhì)量管理工作,獲多項(xiàng)集團(tuán)公司科技進(jìn)步獎(jiǎng),獲實(shí)用新型專利2項(xiàng)。
本文通過對(duì)后圓角外板上的拉延工序進(jìn)行分析,利用FLD分析確定產(chǎn)品拉延工序的成形裕度,利用CAE軟件進(jìn)行有限元仿真模擬,并結(jié)合一次回歸的正交設(shè)計(jì)確定最佳的產(chǎn)品數(shù)模修正數(shù)值。按照分析結(jié)果進(jìn)行模具整改,最后再利用FLD分析驗(yàn)證產(chǎn)品拉延工序的成形裕度。
江鈴汽車股份有限公司沖壓廠是江鈴汽車股份有限公司的龍頭廠,擔(dān)負(fù)著全順、五十鈴、皮卡和馭勝四大系列車型1300多種大、中型沖壓件的生產(chǎn)任務(wù),大部分產(chǎn)品都需要沖壓拉延成形。由于少量產(chǎn)品在拉延時(shí)有縮頸開裂問題,導(dǎo)致產(chǎn)品報(bào)廢、待機(jī)調(diào)模,產(chǎn)生了大量的劣質(zhì)質(zhì)量成本。
縮頸開裂多產(chǎn)生于拉延工序,也有少量產(chǎn)生于翻邊或整形工序。拉延件縮頸開裂的主要原因有:⑴模具壓邊力過大或拉延筋配合不好,造成材料流動(dòng)過慢;⑵模具R角過大或過小,阻礙材料流動(dòng);⑶材料原因造成開裂,則是由于材料成形性不好,即材料的抗拉強(qiáng)度不足;⑷如果是整形開裂,則是由于凹凸模配合不好造成。
本文主要是分享一種解決拉延件縮頸開裂問題的思路。在接下來的案例中將介紹如何利用FLD(成形極限圖)和CAE分析,結(jié)合6-Sigma工具來解決實(shí)際生產(chǎn)中拉延件的縮頸開裂問題。
后圓角外板上由于縮頸開裂問題導(dǎo)致的產(chǎn)品年均報(bào)廢率為1.28%,每年產(chǎn)生待機(jī)調(diào)模時(shí)間為100h,劣質(zhì)質(zhì)量成本為302592元。
原因分析
通過魚骨圖分析,分別從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測6個(gè)方面找出了11個(gè)影響因子,再利用因果矩陣的權(quán)重分值和柏拉圖的80/20法則,最終確定了以下4個(gè)主要因子:⑴拉延工序壓邊力;⑵原材料成形性能;⑶拉延工序定位可靠性;⑷拉延工序潤滑效果。對(duì)4個(gè)因子進(jìn)行數(shù)據(jù)收集,并利用CPK分析,4個(gè)因子的分析結(jié)果如圖1所示。
圖1 CPK分析
從CPK分析數(shù)據(jù)中可以得出,導(dǎo)致后圓角外板上縮頸開裂的關(guān)鍵因子為拉延工序壓邊力過大。沖壓成形過程中的壓邊力是板料塑性成形的一個(gè)重要的工藝參數(shù)。壓邊力的主要作用是用來增加板料中的拉應(yīng)力,控制材料的流動(dòng),避免起皺。一般來說,壓邊力過小,無法有效地控制材料的流動(dòng),板料很容易起皺;而壓邊力過大,雖然可以避免起皺,但拉破的趨勢會(huì)明顯增加,同時(shí)模具和板料表面受損的可能性亦增大,從而影響到模具的壽命和板料成形的質(zhì)量。所以壓邊力的合理控制就成為薄板沖壓成形過程中一個(gè)十分重要的因素。
帶拉延筋的壓邊圈,壓邊力可根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)節(jié),生產(chǎn)時(shí)只需要較小的壓邊力,而產(chǎn)生的正壓力較小,有利于保證模具的使用壽命和產(chǎn)品的質(zhì)量。結(jié)合模具結(jié)構(gòu)和現(xiàn)場生產(chǎn)跟蹤情況,小組決定利用CAE對(duì)模具拉延筋分布進(jìn)行分析。按照目前的拉延筋分布狀態(tài)進(jìn)行CAE分析,得出產(chǎn)品兩側(cè)材料變薄率分別為36.2%和34.0%(圖2),而材料可接受的最大變薄率為20%。
在拉延工序?qū)蛹肍LD(Forming Limit Diagram成形極限圖)分析,如圖3所示。分析結(jié)果為產(chǎn)品安全裕度為0,此產(chǎn)品不穩(wěn)定容易縮破。
圖2 CAE分析結(jié)果
結(jié)合CAE分析和FLD分析結(jié)果,模具的拉延筋分布不合理,導(dǎo)致兩側(cè)的料需要很大的壓邊力才能確保拉延成形時(shí)產(chǎn)品不起皺,而壓邊力過大又會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品縮破。
圖3 拉延件FLD分析
整改措施
根據(jù)CAE分析,對(duì)拉延筋分布進(jìn)行調(diào)整,結(jié)合一次回歸的正交設(shè)計(jì),確定拉延筋的整改方案。調(diào)整拉延筋布置后,通過CAE分析得出材料變薄率分別為8%~10%,產(chǎn)品不起皺且沒有縮頸開裂風(fēng)險(xiǎn)。調(diào)整拉延筋后的CAE分析結(jié)果,如圖4所示。
圖4 調(diào)整拉延筋后的CAE分析結(jié)果
設(shè)定氣壓值為0.22MPa,拉延筋形狀為圓筋(以凸模為基準(zhǔn)),拉延筋形狀尺寸為:進(jìn)、出料圓角為R1~R3、拉延筋高為5~10mm、拉延筋寬為10~20mm。新增拉延筋為整改留下了余量,小組通過現(xiàn)場維修調(diào)試收集數(shù)據(jù),進(jìn)行回歸設(shè)計(jì)分析。
⑴設(shè)定因子。z1:進(jìn)、出料圓角,取值范圍為R1~R3。z2:筋高,取值范圍為5~10mm。z3:筋寬,取值范圍為10~20mm。y:材料變薄率(要求小于20%)。
⑵試驗(yàn)?zāi)康?。降低材料變薄率y,擬建立y關(guān)于z1、z2、z3的回歸方程。
⑶確定因子水平和編碼(表1)。
表1 因子水平表
對(duì)z1、z2、z3編碼,令:x1=(z1-z01)/Δ1,x2=(z2-z02)/Δ2,x3=(z3-z03)/Δ3。
⑷利用二水平正交表(表2)安排試驗(yàn)。
⑸數(shù)據(jù)分析。
對(duì)回歸方程作顯著性檢驗(yàn):x1、x2、x3的P值在0.05水平上是顯著的,得y關(guān)于z1、z2、z3的回歸方程。數(shù)據(jù)分析如圖5所示。
⑹尋找最優(yōu)點(diǎn)。
通過CAE分析得出變薄率y值在8%~10%之間,產(chǎn)品沒有起皺和縮頸開裂風(fēng)險(xiǎn)。將z1設(shè)定為R3,將z3設(shè)定為15mm,變薄率y值在8%~10%范圍內(nèi),解回歸方程得出z2最優(yōu)點(diǎn)為7.19mm。
表2 二水平正交表
圖5 回歸分析結(jié)果
實(shí)施整改措施
按照CAE分析和回歸設(shè)計(jì)結(jié)果,調(diào)整拉延筋分布以及尺寸。在拉延模上確定加筋的位置;對(duì)上模的凸筋進(jìn)行堆焊;對(duì)下模的凹筋進(jìn)行打磨挖槽;對(duì)凹凸筋進(jìn)行手工研配;上機(jī)試模,對(duì)拉延筋進(jìn)行最后研配。拉延筋調(diào)整結(jié)果如圖6所示。
改善效果驗(yàn)證
整改完成后,產(chǎn)品縮頸開裂問題消除,報(bào)廢率為0,由此問題導(dǎo)致的待機(jī)調(diào)模時(shí)間為0,節(jié)約劣質(zhì)質(zhì)量成本302592元。將整改完成后的拉延工序件進(jìn)行FLD分析,通過FLD分析得出,產(chǎn)品成形裕度為15%,成形性安全穩(wěn)定。整改后的FLD分析結(jié)果,如圖7所示。
圖6 拉延筋調(diào)整結(jié)果
圖7 整改后FLD分析結(jié)果
本文主要針對(duì)拉延工序縮頸開裂問題進(jìn)行了分析,展示了一個(gè)解決此類問題的思路,利用CAE、FLD結(jié)合6-Sigma工具對(duì)整改方案和整改效果進(jìn)行確定和驗(yàn)證,對(duì)解決拉延工序出現(xiàn)的縮頸開裂問題具有一定的借鑒意義。