□ 賓旭洲 □ 李 景
廣西柳工機械股份有限公司 廣西柳州 545007
挖掘機的工作環(huán)境惡劣,工況復(fù)雜。動臂是挖掘機工作裝置的最重要組成部件,也是主要承載部件,挖掘機工作裝置如圖1所示。挖掘機挖掘、卸載作業(yè)時各類沖擊載荷都由動臂傳遞至前回轉(zhuǎn)平臺,動臂的各項力學(xué)性能特別是后支座的可靠性對挖掘機的使用和安全性能有很大影響,提升動臂后支座的可靠性有很大的積極意義。
2012年5月筆者對某公司6 t挖掘機動臂外反饋故障進行統(tǒng)計分析,從分析結(jié)果看,后支座故障占反饋故障的73.5%,故障形式主要表現(xiàn)為動臂后支座圓筒和左右腹部焊接位置開裂,如圖2、圖3所示。
通過大量的理論計算和對6 t挖掘機動臂后支座的開裂問題進行解剖,研究其失效原因。分析思路見表
▲圖1 工作裝置示意圖
1,主要有以下幾點。
表1 故障分析思路
▲圖2 6 t挖掘機動臂故障排序圖
▲圖3 6 t挖掘機動臂故障形式
(1)靜載荷強度分析。主要從動臂后支座尺寸及結(jié)構(gòu)進行校核分析。
(2)焊縫工藝性分析。主要有:①腹板坡口工藝性;②加強板焊接坡口工藝性;③支座和腹板拼搭間隙;④加強板焊接順序等。
施加約束和載荷。按照第三種載荷,如圖4所示,挖掘阻力W作用于鏟斗的邊齒,同時有橫向力WK作
▲圖4 第三種載荷加載示意圖
▲圖5 后支座應(yīng)力分析
表2 各鉸點載荷
式中:Mz為回轉(zhuǎn)制動力矩;XV為斗齒到回轉(zhuǎn)中心的水平距離。
按表2施加載荷和約束,動臂后支座圓直徑120 mm,動臂縱向高度302 mm,此時動臂后支座應(yīng)力分析結(jié)果如圖5所示,最大應(yīng)力值σmax=230.04 MPa,Q345鋼的屈服強度σs=345 MPa。
根據(jù)實際情況取安全系數(shù)S=1.2~1.5,則許用應(yīng)力值[σ]= σs/S=230~287.5 MPa。
▲圖6 故障件解剖圖
▲圖8 動臂后支座改進前后對比
▲圖7 改進后應(yīng)力分析
因此,在第三種工況下,動臂后支座所受的最大應(yīng)用于斗齒。橫向力WK為:力σmax>[σ]。根據(jù)米塞斯屈服準(zhǔn)則,等效應(yīng)力在一定的變形條件下,該點就開始進入塑性狀態(tài)。
根據(jù)以上分析,動臂后支座局部所受應(yīng)力超過安全范圍,不能滿足強度要求,與6 t挖掘機市場反饋開裂情況一致。
解剖分析故障件,發(fā)現(xiàn)后支座焊縫開裂處存在嚴(yán)重的未熔合現(xiàn)象,如圖6所示,焊縫未熔合導(dǎo)致焊縫連接有效承載面積減少,強度下降。
在改進設(shè)計中,對6 t挖掘機動臂后支座圓筒尺寸、動臂縱向高度尺寸作了改進:動臂后支座圓筒直徑由120 mm增大到140 mm;動臂縱向高度尺寸由302 mm增加到322 mm。經(jīng)過有限元分析,此時動臂后支座應(yīng)力分析結(jié)果如圖7所示,最大應(yīng)力值σmax=197.06 MPa<[σ]= σs/S=230~287.5 MPa。
從上述有限元計算結(jié)果可以看出,改進動臂后支座和動臂尺寸,動臂后支座受力情況有了很大改善,即從230.04 MPa下降到197.06 MPa。改進前、后應(yīng)力下降16.74%。說明該機構(gòu)滿足設(shè)計強度要求,安全系數(shù)在1.5以上,改進效果明顯。
(1)調(diào)整加強板焊接順序。焊接工藝由先拼焊加強板,再焊接腹板與支座焊縫,改為先打底焊接腹板與動臂后支座焊縫,再拼焊加強板。
表3 工藝改進
(2)調(diào)整加強板與動臂后支座焊縫間隙。調(diào)整加強板與動臂后支座圓筒焊縫間距,避免坡口互相覆蓋而引起焊縫未熔合。
(3)焊縫質(zhì)量檢驗。對動臂后支座焊縫進行100%超聲波探傷檢驗。
對動臂后支座的改進方法見表3,改進前后的實物如圖8所示。
研究結(jié)果表明,利用有限元分析法驗證了實際開裂情況與有限元分析結(jié)果是一致的,以此對動臂后支座進行了改進設(shè)計,并對改進后的結(jié)構(gòu)進行了有限元分析,實現(xiàn)了等強度設(shè)計。通過核查市場反饋,截止2014年9月,改進后的動臂未出現(xiàn)開裂,解決了6 t挖掘機動臂開裂問題。