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        煉油廠循環(huán)水系統(tǒng)化學清洗預膜

        2015-06-11 00:29:42王潤禮郝宇寧張玉紅李寶城
        化工科技 2015年3期
        關鍵詞:掛片硫酸銅濁度

        王潤禮,孫 坤,郝宇寧,張玉紅,李寶城

        (1.中國石油吉林石化公司 煉油廠,吉林 吉林 132022;2.中國石油吉林石化公司 丙烯腈廠,吉林 吉林 132021)

        中國石油吉林石化公司煉油廠給排水車間是全廠生產(chǎn)用水的樞紐,主要負責全廠各裝置生產(chǎn)用水、鍋爐生產(chǎn)蒸汽用水、生活和消防用水。由于該車間循環(huán)水場長時間運行,大量的介質(zhì)泄漏到系統(tǒng)中,造成循環(huán)水系統(tǒng)微生物繁殖嚴重,產(chǎn)生大量的生物黏泥,同時造成嚴重的垢下腐蝕,生物黏泥、腐蝕產(chǎn)物以及結垢使得水冷器的交換效果變差,同時由于垢下腐蝕的原因,造成水冷器腐蝕加劇,系統(tǒng)漏油,進一步加劇循環(huán)水系統(tǒng)微生物繁殖,易產(chǎn)生惡性循環(huán)。為確保裝置的“安全、平穩(wěn)、長周期、滿負荷”運行,提高油品收率,必須定期對循環(huán)水系統(tǒng)進行化學清洗、預膜[1],以減少污染物對循環(huán)水系統(tǒng)的危害。通過水質(zhì)穩(wěn)定劑[2]處理,對管道和設備能夠起到緩蝕和阻垢作用,提高冷換[3]效率,減少排污水量,有利于節(jié)約水資源,確保達到水資源綜合利用和保護環(huán)境的目的。

        1 影響循環(huán)水水質(zhì)的因素及原因分析

        1.1 裝置漏油對循環(huán)水水質(zhì)影響及原因分析

        裝置漏油,使循環(huán)水中的有機物增加。循環(huán)水冷卻的過程,也是菌藻繁殖的過程,由于各種藥劑中含有足夠的磷,而且水與空氣接觸,不斷有氨水、氧氣溶解在水中,在微生物的作用下發(fā)生一系列生化反應,有機物被氧化,分解成二氧化碳和水,同時微生物又進行同化合成,生成新的微生物,使循環(huán)水顏色逐漸變黑,濁度迅速增大,嚴重地影響了循環(huán)水冷卻效果,漏油后循環(huán)水水質(zhì)分析結果見表1。

        表1 漏油后循環(huán)水水質(zhì)數(shù)據(jù)結果

        由表1可見,漏油后,循環(huán)水濁度增大,水質(zhì)惡化。需加大殺菌滅藻劑的投入量和增加投藥次數(shù)。

        1.2 氨的存在對循環(huán)水系統(tǒng)的影響及原因分析

        表2 有氨時循環(huán)水水質(zhì)情況分析

        當堿度不足時,黏泥在管線、換熱器內(nèi)積存,黏泥下設備局部腐蝕。必須定期對各裝置換熱器進行出水檢查,對進出酸性水汽提裝置的循環(huán)水測定pH值,定期排污,及時補加緩蝕阻垢劑,提高循環(huán)水的利用率。

        2 改進措施

        2.1 改進方案的選擇

        上述問題采取清洗預膜的方案解決。煉油廠循環(huán)水系統(tǒng)不停車清洗預膜分2階段進行。第一階段為清洗,包括殺菌黏泥剝離,除油、除銹除垢清洗,清洗之后將循環(huán)水采用邊排邊補的方法置換掉。第二階段為確認除去系統(tǒng)設備內(nèi)表面的浮銹和雜質(zhì)后,進行熱態(tài)預膜處理,預膜合格后,循環(huán)冷卻水系統(tǒng)恢復正常運行。具體步驟為:黏泥剝離處理→水置換(一)→除銹除垢處理→水置換(二)→熱態(tài)預膜處理→水置換(三)→正常運行

        清洗預膜的目的是為了除去系統(tǒng)中垢和腐蝕產(chǎn)物[4],使藥劑在投加后穩(wěn)定運行,減少系統(tǒng)內(nèi)腐蝕產(chǎn)物及沉積物,投用緩蝕劑后能在設備表面形成一層致密均勻的薄膜,以防止設備的腐蝕,同時提高換熱效率,滿足生產(chǎn)裝置工藝操作條件,保證裝置長周期平穩(wěn)運行,降低能耗,延長設備使用壽命。

        2.2 化學清洗方案的實施

        2.2.1 殺菌、黏泥剝離處理

        目的是去除負載系統(tǒng)內(nèi)的生物黏泥和油泥,使清洗過程中的藥劑有效成分與設備內(nèi)表面充分接觸,保證達到清洗效果,操作過程如下。

        (1) 關閉排污閥,減少補充水,按保有水量在泵吸入口一次性投加殺菌滅藻劑94 mg/L,投加數(shù)量為0.375 t。

        (2) 運行2 h后,每間隔4 h分析pH值、濁度、ρ(Fe3+)、ρ(總磷)[5]、濃縮倍數(shù)等。

        (3) 運行24 h后,按保有水量一次性投加殺菌剝離劑100 mg/L,投加量為0.4 t,維持運行24 h。

        (4) 在運行過程中間隔4 h水監(jiān)測分析pH值、濁度、ρ(Ca2+)、ρ(Fe3+)、ρ(總磷),濃縮倍數(shù),觀察濁度變化,當濁度升至峰值后逐步回落時,開始置換。

        (5) 黏泥剝離結束后,置換到濁度<15NTU后即可轉(zhuǎn)入除銹除垢[6]處理。

        2.2.2 除銹除垢處理

        目的是充分去除系統(tǒng)設備的銹垢和頑垢,減少結垢和腐蝕的產(chǎn)生,提高熱交換效率,改善工藝操作條件,保證循環(huán)水系統(tǒng)正常運行,操作過程如下。

        (1) 確認循環(huán)水濁度<15NTU,濃縮倍數(shù)3.0以下水質(zhì)合格,酸洗時為防止換熱設施本身發(fā)生氫的去極化作用,防止被洗設備發(fā)生氫脆,先向系統(tǒng)中投加了酸洗緩蝕劑原液 0.375 t,運行0.5 h后,按保有水量一次性投加200 mg/L清洗劑0.8 t,循環(huán)1 h后,開始分析pH值、ρ(Fe3+)、ρ(總磷)、濁度、ρ(Ca2+)、ρ(Zn2+)。

        (2) 運行過程中,若pH>4.0,用清洗劑作調(diào)節(jié)劑調(diào)節(jié)至規(guī)定pH=3.0~4.0,維持運行24 h。

        (3) 監(jiān)測掛片、清洗銹片各準備6片分3點放置,監(jiān)測清洗腐蝕率掛片各準備6片分3點放置,掛片需經(jīng)處理后,投加清洗劑后1 h內(nèi)分別掛于水場系統(tǒng)內(nèi)。

        (4) 清洗結束后進行大量置換讓循環(huán)水pH值自然回升至7以上。

        (5) 置換:可采用大排大補的方式直至濁度<15NTU,ρ(Fe3+)<1.0 mg/L,轉(zhuǎn)入預膜處理。

        2.2.3 預膜

        循環(huán)水系統(tǒng)用加大藥劑用量的方法,在活化金屬表面迅速形成一層完整的薄而致密的保護膜,提高緩蝕劑的緩蝕效果。由于正常運行時,投加的藥劑濃度僅能起到補膜作用,故預膜處理的好壞對整個水處理效果關系密切,操作過程如下。

        (1) 確認循環(huán)水濁度<15 NTU,ρ(Fe3+)<1.0 mg/L后開始才開始預膜,預膜過程中要保持較高水溫。

        (2) 按保有水量在泵吸入口一次性投加經(jīng)溶解后質(zhì)量濃度為350 mg/L的預膜劑1.5 t,同時由于預膜劑遇水易結塊,投加時選擇流速大處,邊溶解邊攪拌投加80 mg/L分散劑0.3 t。

        (3) 循環(huán)1~2 h后,分析循環(huán)水中ρ(總磷),若循環(huán)水中ρ(總磷)<150 mg/L,立即補加預膜劑。

        (4) 循環(huán)水濁度>20NTU可以投加分散劑[7]來降低濁度。

        (5) 若循環(huán)水pH>7.0時,采用少量多次原則,調(diào)節(jié)pH=6.0~7.0。

        (6) 若pH<5.5時,立即補水,使pH值迅速恢復至6.0~7.0。

        (7) 預膜結束,采用大排大補,直至ρ(總磷)<10 mg/L轉(zhuǎn)入正常運行。

        3 改進后的效果

        3.1 改進前后的對比

        3.1.1 硫酸銅實驗

        把監(jiān)測掛片、清洗片各6個分3點放于水場。預膜效果評估標準是掛入不銹鋼掛片,觀察預膜效果。預膜后的碳鋼掛片用硫酸銅溶液做滴液實驗,變色時間應大于10 s,越大越好。改進前后硫酸銅實驗結果見表3、表4。

        表3 改進前預膜試片硫酸銅變色時間實驗數(shù)據(jù) t/s

        表4 改進后預膜試片硫酸銅[8]變色時間實驗數(shù)據(jù) t/s

        由表3、表4對比實驗結果表明,清洗預膜后,掛片變色時間長,肉眼能夠清晰分辨出掛片上有膜層,成膜厚度厚,效果很好。

        3.1.2 循環(huán)水水質(zhì)分析

        化學清洗、預膜前、后循環(huán)水水質(zhì)分析結果見表5、表6。

        表5 化學清洗、預膜前循環(huán)水水質(zhì)

        表6 化學清洗、預膜后循環(huán)水的水質(zhì)

        由表5、表6對比可見,清洗、預膜后,循環(huán)水ρ(Fe3+)明顯降低,說明設備無泄漏。

        3.2 化學清洗、預膜效果評價

        3.2.1 黏泥剝離效果

        冷卻水塔壁、水池內(nèi)壁及塔內(nèi)填料和配水裝置基本洗凈,生物黏泥大部分被殺死、變色。

        3.2.2 除油洗凈程度

        涂有20#潤滑油的監(jiān)測掛片清洗干凈,并在其表片覆蓋一層水膜。

        3.2.3 除銹效果

        銹片面積除銹率達到了50%~70%,質(zhì)量除銹率達到了40%~60%。新的掛片腐蝕速率達到了3 g/m2·h以下。

        3.2.4 預膜效果評價

        在現(xiàn)場肉眼觀察掛片表面已形成淡藍色的均勻光暈,預膜效果評價檢驗采用硫酸銅溶液檢測法進行。硫酸銅檢測法的變色時間≥10 s為預膜合格,最后計算加權平均值作為最終時間,數(shù)據(jù)顯示循環(huán)水場預膜效果很好。以涼水塔內(nèi)的碳鋼掛片為例,硫酸銅實驗變色反應時間可以達到162.23 s。

        3.3 經(jīng)濟效益和社會效果

        經(jīng)化學清洗、預膜處理后的循環(huán)水,可為工廠節(jié)約新鮮水150 t/h,同時減少排污量150 t/h,每年節(jié)約新鮮水費和排污費100萬元,減少了工業(yè)污水排放,同時經(jīng)過水質(zhì)穩(wěn)定劑的處理,對管道、設備起到了緩蝕、阻垢[9]的效果,提高了冷換效果,延長了設備的使用壽命。

        循環(huán)水系統(tǒng)經(jīng)過化學清洗、預膜處理,可提高鍋爐蒸汽凝結水回收率,回收后的凝結水可作循環(huán)水重復利用,一年可節(jié)約新鮮水費150萬元,同時鍋爐排污費降低了150萬元,減少了環(huán)境污染。

        4 結 論

        通過循環(huán)水系統(tǒng)不停車清洗預膜方案的實施,解決了系統(tǒng)結垢和生物黏泥造成的垢下腐蝕和冷卻效果下降的問題,不停車清洗預膜方案達到了效果和要求。從全過程看,殺菌剝離和除油清洗效果較好,冷卻塔顯示出白灰色,冷卻塔內(nèi)填料及配水裝置也比較干凈。除銹除垢過程也達到了預期的效果,預膜結束后檢查懸于涼水塔內(nèi)的碳鋼掛片,掛片表面有明顯的藍紫色色暈,形成一層致密的沉淀膜,以硫酸銅實驗檢驗變色反應時間為162.23s,達到了CECS103.99《循環(huán)冷卻水系統(tǒng)不停車化學清洗和熱態(tài)預膜工藝技術規(guī)程》的要求,具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

        [ 參 考 文 獻 ]

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        [2] 金熙,項成林,齊冬子.工業(yè)水技術問答 [M].北京:化學工業(yè)出版社,2003:429-431.

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        [4] 黎素平,魯進彥.化學清洗預膜在循環(huán)水處理中的應用[J].甘肅科技縱橫,2010(1):37-38.

        [5] 馮金艷.循環(huán)冷卻水系統(tǒng)預膜過程中總P含量測定方法的改進[J].大氮肥,2011(2):36-37.

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        [8] 張偉星,楊文林,邢利群.循環(huán)冷卻水化學清洗預膜技術的應用[J].中國氯堿,2010(8):18-19.

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