徐敬民
(江蘇華電揚州發(fā)電有限公司,江蘇揚州 225002)
汽輪機(jī)高壓主汽門閥桿斷裂原因分析及修復(fù)
徐敬民
(江蘇華電揚州發(fā)電有限公司,江蘇揚州 225002)
針對江蘇華電揚州發(fā)電有限公司#6機(jī)組#62主汽門開關(guān)異常的情況,通過分析確認(rèn)主要故障發(fā)生在閥門機(jī)械部分,解體蝶閥后發(fā)現(xiàn)閥桿從預(yù)啟閥小彈簧室根部斷裂。分析了主汽門閥桿斷裂的原因并提出了應(yīng)對措施及檢修方法。
汽輪機(jī);主汽門;閥桿;斷裂;修復(fù)
江蘇華電揚州發(fā)電有限公司#6機(jī)組為哈爾濱汽輪機(jī)廠采用引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的300MW亞臨界、中間再熱、單軸、雙缸、雙排汽、凝汽式汽輪機(jī)。該機(jī)組熱力級有29級(結(jié)構(gòu)級36級),與DG-1036型1036 t/h亞臨界、中間再熱、自然循環(huán)汽包式鍋爐及QFSN-315-2型水氫氫冷卻發(fā)電機(jī)配套。鍋爐與汽輪機(jī)熱力系統(tǒng)采用單元布置。有2組主汽閥-蒸汽室組件,每組有1只高壓主汽閥與3只調(diào)節(jié)閥,分別裝在汽缸兩側(cè)。主汽閥為臥式,調(diào)節(jié)閥為球形閥。主汽閥直接固定在基礎(chǔ)上,是膨脹的死點;各個蒸汽閥的位置由各自的執(zhí)行機(jī)構(gòu)來控制。執(zhí)行機(jī)構(gòu)為液壓油缸,其開啟由EH油壓驅(qū)動,關(guān)閉靠彈簧力,液壓油缸與1個控制塊連接,在這個控制塊上裝有隔離閥、快速卸載閥和逆止閥。
2013年6月19日#6機(jī)組啟動過程中,發(fā)現(xiàn)#62主汽門無法開啟,經(jīng)現(xiàn)場檢查初步判斷EH油系統(tǒng)正常后,用千斤頂將閥門頂開,打閘閥門關(guān)閉正常,后多次開關(guān)均正常。機(jī)組帶負(fù)荷后,發(fā)現(xiàn)機(jī)組參數(shù)與所帶負(fù)荷不對應(yīng),#62主汽門前、后溫差和壓差均不正常,懷疑該閥門未能打開,而閥門開關(guān)信號正常,現(xiàn)場觀察閥桿開關(guān)行程正常。初步判斷該主汽門閥桿斷裂或主閥并帽松脫,閥桿無法帶動主閥打開。經(jīng)請示后,機(jī)組于6月20日凌晨停機(jī)。
圖1為高壓主汽門工作原理,由圖1可知,高壓主汽門開關(guān)異常一般有3個方面的原因:熱工故障、油系統(tǒng)故障及閥門機(jī)械卡澀。具體原因分析如下。
圖1 高壓主汽門工作原理
熱工故障:熱工信號、掛閘電磁閥以及AST電磁閥的繼電器故障等。
油系統(tǒng)故障:卸荷閥卡澀、伺服閥卡澀、主汽門EH節(jié)流孔堵塞、復(fù)位手柄錯油門蓋度不夠等。
閥門機(jī)械故障:氧化皮增厚,開關(guān)閥門造成氧化皮脫落,可導(dǎo)致預(yù)啟閥、主閥等卡澀,還會導(dǎo)致閥門閥桿斷裂或主閥、預(yù)啟閥并帽松脫。
從#62主汽門的處理過程可以看出,閥門無法打開時,經(jīng)用千斤頂處理后開關(guān)閥正常,可以初步判斷閥門熱工部分和油系統(tǒng)部分應(yīng)無異常,主要缺陷很可能發(fā)生在閥門機(jī)械部分,其狀況表現(xiàn)為:(1)開關(guān)閥門時閥桿行程正常;(2)閥門全開后,閥后壓力、溫度偏低;(3)機(jī)組帶負(fù)荷后,運行中機(jī)組參數(shù)與所帶負(fù)荷不對應(yīng)。
結(jié)合圖2進(jìn)行分析,推測閥門機(jī)械部分可能有兩種故障:一是閥桿斷裂;二是主閥并帽螺絲松脫。
2013年6月20日,機(jī)組停運并投快冷做搶修準(zhǔn)備。為了保證機(jī)組盡快投運,準(zhǔn)備更換全套閥碟,對庫存?zhèn)淦穫浼M(jìn)行了檢查,對缺少的備品備件進(jìn)行補充,滿足搶修工期。
圖2 高壓主汽門
4.1 閥門解體
(1)拆除熱工接線及行程開關(guān);
(2)拆除EH油管道接頭并用白布包扎接口;
(3)拆除操縱桿與主汽門閥桿連接銷;
(4)用兩根專用螺栓安全地松開彈簧操縱座;
(5)做好標(biāo)記,用電加熱法拆除主汽閥頭頸法蘭螺母;
(6)吊出主汽閥頭頸及閥芯;
(7)退出主汽門閥芯,發(fā)現(xiàn)閥桿和閥碟均有卡澀現(xiàn)象,使用大錘、銅棒、千斤頂?shù)裙ぞ咄顺鲩y桿、閥碟,發(fā)現(xiàn)閥桿從預(yù)啟閥小彈簧室根部斷裂,如圖3所示;
(8)拆除主閥并帽螺絲,解體預(yù)啟閥。
圖3 閥桿斷裂位置
4.2 閥門組裝
組裝前必須對各部件進(jìn)行清理打磨,特別是容易結(jié)垢引起卡澀的導(dǎo)向部位,必須嚴(yán)格按照生產(chǎn)廠家的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理。主閥與頭頸套筒之間和主汽閥桿與汽封套之間的間隙應(yīng)適當(dāng):間隙過小,閥門卡澀的情況容易重復(fù)發(fā)生;間隙過大,易發(fā)生閥門開關(guān)異常和密封不良的現(xiàn)象。
4.3 故障原因分析
(1)主要原因。預(yù)啟閥小彈簧室底部存在設(shè)計加工缺陷(如圖4所示),該部位實際厚度只有5 mm,安全系數(shù)較低,遇閥碟卡澀、開關(guān)閥長期沖擊時,該部位易發(fā)生斷裂。
(2)次要原因。閥碟與頭頸導(dǎo)向部分結(jié)垢是高溫高壓主汽閥的最常見問題,為保證閥門的密封性,該導(dǎo)向部分設(shè)計間隙較小,長期運行后該部位結(jié)垢,易發(fā)生卡澀甚至卡死現(xiàn)象。每次閥門大修時均要除垢,但該部位機(jī)加工困難,手工除垢效果較差,有些部位清理不完全,部分部位易發(fā)生卡澀,從而造成開關(guān)閥時閥桿受力過載。
圖4 主汽門門桿剖視圖
(3)其他原因。開機(jī)過程中發(fā)生主汽門卡澀時,臨時處理方法是用千斤頂強(qiáng)行頂開。該方法能保證機(jī)組及時投運,閥碟卡澀情況不太嚴(yán)重時可解一時之急,但如果卡澀情況嚴(yán)重,容易造成閥桿斷裂。
4.4 防范措施
根據(jù)此次缺陷發(fā)生和處理的情況,在今后的主汽門檢修工作中,應(yīng)從以下幾個方面加強(qiáng)防范措施。
(1)加強(qiáng)金屬部件監(jiān)督工作。對運行達(dá)到汽輪機(jī)高溫部件監(jiān)督時間的主汽門閥桿,解體后除進(jìn)行常規(guī)的外部腐蝕情況檢查和彎曲度測量外,必須增加兩項金屬部件監(jiān)督項目:一是硬度檢測,硬度超標(biāo)的必須更換;二是金屬探傷,對應(yīng)力集中的部位更要高度重視,探傷不合格的閥桿必須更換。
(2)嚴(yán)格執(zhí)行檢修工藝,主汽門內(nèi)部各配合部位受蒸汽品質(zhì)、金屬材質(zhì)等的影響,容易結(jié)垢或產(chǎn)生氧化皮,影響各部位間隙,造成卡澀。每次解體大修時,必須嚴(yán)格按照工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢修,對照各部分的間隙標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真進(jìn)行測量驗收。
(3)運用先進(jìn)工具,提高檢修效率和質(zhì)量。對間隙嚴(yán)重偏小的,直接返廠或送到機(jī)械加工單位進(jìn)行加工,效果好且效率高。如需現(xiàn)場處理,可用電動工具打磨外徑,內(nèi)徑可用研磨棒研磨。對某些電動工具無法接近的部位,可用風(fēng)動研磨機(jī)械進(jìn)行處理。
主汽門故障的原因較多,表現(xiàn)的癥狀也各不相同,單一原因引起的故障分析起來較簡單,如果是組合原因引起的故障,分析起來就較為困難,但只要對閥門的結(jié)構(gòu)和工作原理了解充分,應(yīng)該能夠很好地分析出引起故障的原因。對主汽門故障原因及時進(jìn)行分析,可為制訂檢修計劃、準(zhǔn)備材料備品提供充分的依據(jù)。解體后正確分析,可為采取有效防范措施、防止故障重復(fù)發(fā)生提供有力的保證。
(本文責(zé)編:劉芳)
TK 268
:B
:1674-1951(2015)05-0044-02
徐敬民(1966—),男,江蘇興化人,技師,從事電廠管閥安裝、檢修等方面的工作(E-mail:shuizhongma@foxmail.com)。
2013-12-30