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        鍋爐空氣預(yù)熱器堵灰原因分析及處理措施

        2015-06-05 14:57:00段小云
        綜合智慧能源 2015年5期
        關(guān)鍵詞:煙氣質(zhì)量

        段小云

        (廣州中電荔新電力實業(yè)有限公司,廣州 511340)

        鍋爐空氣預(yù)熱器堵灰原因分析及處理措施

        段小云

        (廣州中電荔新電力實業(yè)有限公司,廣州 511340)

        介紹了空氣預(yù)熱器堵灰的危害,針對廣州中電荔新電力實業(yè)有限公司#2鍋爐空氣預(yù)熱器堵灰情況,分析造成空氣預(yù)熱器堵灰的主要原因,并采取針對性的處理措施,有效解決了空預(yù)器堵灰問題,保證了鍋爐和機組的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行。

        熱電聯(lián)產(chǎn)機組;空氣預(yù)熱器;堵灰;燃煤;氨逃逸

        0 引言

        空氣預(yù)熱器(以下簡稱空預(yù)器)是鍋爐的重要組成部分,堵灰將嚴(yán)重影響其正常運行,進而影響機組的安全、經(jīng)濟運行。空預(yù)器堵灰不僅影響鍋爐運行的安全性而且會導(dǎo)致鍋爐效率顯著降低、煙道阻力增大、風(fēng)機單耗明顯增加、排煙溫度升高??疹A(yù)器堵灰嚴(yán)重時,機組帶負(fù)荷受限,還會導(dǎo)致空預(yù)器壽命降低,因此,有效預(yù)防空預(yù)器堵灰顯得非常重要。

        1 設(shè)備概況

        廣州中電荔新電力實業(yè)有限公司2×330 MW熱電聯(lián)產(chǎn)機組#2鍋爐由東方鍋爐廠設(shè)計制造,為亞臨界、一次中間再熱、四角切圓燃燒方式、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼懸吊結(jié)構(gòu)、露天布置的自然循環(huán)汽包爐,型號為DG1080-17.4-II6。鍋爐設(shè)計煤種、校核煤種參數(shù)及灰成分分析見表1。

        表1 鍋爐設(shè)計煤質(zhì)及灰成分分析

        鍋爐配備容克式三分倉空預(yù)器,型號為LAP10320/2300,轉(zhuǎn)子直徑為10320mm,傳熱元件高度自上而下分別為300mm(熱端)、1 000mm(中間層)、1000mm(冷端),傳熱元件為搪瓷元件,其他為碳鋼,每臺空預(yù)器金屬質(zhì)量為435 t,其中轉(zhuǎn)動質(zhì)量為316 t。

        鍋爐同步安裝了選擇性催化還原(SCR)脫硝運行裝置,設(shè)計入口煙氣中NOx質(zhì)量濃度為250~500 mg/m3,灰塵的質(zhì)量濃度不大于36.86 g/m3(設(shè)計煤、標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)、干基,6%含氧量);保證NOx脫除率不小于82%,氨逃逸質(zhì)量濃度不大于3mg/L,SO2/SO3轉(zhuǎn)化率小于1%(在附加層催化劑投運前,脫硝裝置NOx脫除率不小于80%(含80%),氨逃質(zhì)量濃度不大于5mg/L,SO2/SO3轉(zhuǎn)化率小于1%)。

        2 事件經(jīng)過

        空預(yù)器在330MW下煙氣側(cè)設(shè)計阻力為1 120 Pa,機組投產(chǎn)運行后,空預(yù)器一直存在阻力較設(shè)計值偏大的問題。2013年1月5日至8日,#2鍋爐空預(yù)器阻力增長尤為明顯(見表2);1月8日,因空預(yù)器阻力過大已危害到機組的安全運行,機組負(fù)荷受限,被迫停爐處理。

        表2#2鍋爐空預(yù)器阻力變化情況

        機組停運后對空預(yù)器冷端進行了仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)#2鍋爐空預(yù)器冷端各處換熱板上積灰非常嚴(yán)重,通流間隙明顯減少。對冷端結(jié)垢取樣進行化學(xué)成分分析,分析結(jié)果為:該物質(zhì)含有鐵、鈣、溴等離子,溶于鹽酸(HCl)后測得硫酸根(SO42-)質(zhì)量濃度為3.12mg/L。

        3 空預(yù)器堵灰原因分析

        3.1 燃煤分析

        從1月5日至8日#2鍋爐入爐煤質(zhì)數(shù)據(jù)(見表3)可以看出,#2鍋爐燃煤為水分略高、揮發(fā)分和熱值中等的煙煤?;曳制咦匀粫黾釉诳疹A(yù)器積灰的概率,如果吹灰效果不佳,在一定程度上會導(dǎo)致空預(yù)器阻力增大。

        表3#2鍋爐入爐煤質(zhì)分析

        3.2 煙氣中含有水蒸氣及SO3

        由于煙氣中含有水蒸氣,而煙氣中水蒸氣的露點(即水露點)一般為30~60℃,在燃料中水分不多的情況下,空預(yù)器的低溫受熱面上不會結(jié)露。但在燃燒過程中,燃料中的硫分有70%~80%的可能會形成SO2及SO3,其中SO3與煙氣中的水蒸氣形成硫酸蒸汽,而硫酸蒸汽的露點(也叫酸露點或煙氣露點)則較高。因此,煙氣中只要有少量的SO3,煙氣的露點就會提高很多,從而使大量硫酸蒸汽在低于煙氣露點的低溫受熱面上凝結(jié),引起腐蝕。

        3.3 空預(yù)器冷端壁面溫度偏低

        機組正常運行的情況下,#2鍋爐燃用設(shè)計煤種時空預(yù)器的冷端壁溫在各種負(fù)荷下都會比煙氣露點高10℃以上,如果鍋爐燃燒所需的空氣經(jīng)過送風(fēng)機(出口風(fēng)溫在20℃以上)送往空預(yù)器,受熱面便不會發(fā)生低溫腐蝕。但在寒冷天氣,空氣潮濕,空預(yù)器冷端溫度,不但低于硫酸蒸汽露點,而且低于煙氣中水蒸氣的露點,導(dǎo)致大量的水蒸氣及稀硫酸液凝結(jié),又由于煙氣中有大量灰分,灰分沉積在壁面時與水及酸液起化學(xué)反應(yīng)后發(fā)生硬結(jié),將空預(yù)器堵死,影響鍋爐運行的安全性及經(jīng)濟性。

        3.4 煙氣中含有逃逸的氨氣

        #2鍋爐投產(chǎn)以來,脫硝系統(tǒng)SCR反應(yīng)區(qū)噴氨格柵附近保溫層及手動閥門經(jīng)常泄漏,多次退出運行;脫硝系統(tǒng)工藝設(shè)計不完善,同一臺鍋爐A,B側(cè)SCR出口NOx含量的調(diào)節(jié)相互影響,而且會影響另一臺鍋爐A,B側(cè)SCR出口NOx的調(diào)節(jié);脫硝系統(tǒng)氨區(qū)與SCR反應(yīng)區(qū)距離太遠(yuǎn),氨氣伴熱管管路太長,伴熱效果不佳,SCR反應(yīng)區(qū)表計管道經(jīng)常堵塞,導(dǎo)致SCR反應(yīng)器氨氣流量、混合器進口管道氨氣壓力及溫度不準(zhǔn);SCR反應(yīng)器出口NOx含量、原煙氣中NOx含量和凈煙氣中NOx含量表計不準(zhǔn);SCR反應(yīng)器出口NOx含量調(diào)節(jié)品質(zhì)差,波動較大;為了保證脫硝效率達(dá)80%和凈煙氣出口NOx質(zhì)量濃度達(dá)60~100mg/m3,SCR反應(yīng)器出口沒有安裝氨逃逸測量表計,對不同負(fù)荷、脫硝效率和NOx質(zhì)量濃度下氨逃逸的情況完全未知,因此,煙氣中含有過量的逃逸氨。

        SCR催化劑的氧化特性能把少量的SO2氧化為SO3,將會導(dǎo)致煙氣中SO3質(zhì)量濃度增加,SO3能和逃逸的氨反應(yīng)形成硫酸氫銨和硫酸銨。SO3質(zhì)量濃度較高時:NH3+SO3+H2O→NH4HSO4;NH3濃度較高時:2NH3+SO3+H2O→(NH4)2SO4。此化學(xué)反應(yīng)一般發(fā)生于140~290℃,反應(yīng)速率的大小主要與溫度和煙氣中的NH3,SO3,H2O濃度有關(guān),因此,在氨逃逸質(zhì)量濃度較高時,會在空預(yù)器處與SO3反應(yīng)形成硫酸氫銨或硫酸銨。硫酸氫銨或硫酸銨是一種黏附性很強和腐蝕性較強的物質(zhì),140~290℃為液態(tài)向固態(tài)轉(zhuǎn)變的階段,具有極強的吸附性,易沉積在空預(yù)器的換熱元件表面上(尤其是在空預(yù)器的冷端),并吸附煙氣中的飛灰,加劇空預(yù)器的積灰堵塞。

        3.5 空預(yù)器吹灰器疏水門設(shè)計不完善

        空預(yù)器吹灰器疏水電動門在程控投入時會自動打開疏水,當(dāng)疏水溫度達(dá)到一定值(開關(guān)量)時自動關(guān)閉;程控結(jié)束時,自動打開疏水。由于空預(yù)器蒸汽吹灰管路較長,吹脫硝系統(tǒng)、爐膛及煙道的時間相對比較長,在此期間,空預(yù)器蒸汽吹灰管路會存在積水,可能進入空預(yù)器煙氣側(cè)的冷端。分散控制系統(tǒng)(DCS)上沒有顯示空預(yù)器吹灰疏水的壓力和溫度,疏水電動門是全開和全關(guān)型,不是氣動調(diào)節(jié)型。

        綜上所述,可以推斷#2鍋爐空預(yù)器堵灰阻力偏大的主要原因是脫硝系統(tǒng)中氨逃逸量過大,次要原因是燃煤灰分偏高、環(huán)境溫度偏低、空預(yù)器吹灰疏水不徹底。

        SCR出口NOx質(zhì)量濃度通過氨流量自動調(diào)節(jié)閥來進行控制,但因閥門線性不佳,出口NOx質(zhì)量濃度呈現(xiàn)明顯的波動性,同時由于缺乏氨逃逸的有效測點,最終導(dǎo)致脫硝系統(tǒng)中氨逃逸量過大。由于環(huán)境溫度偏低、空預(yù)器吹灰疏水不徹底,過量逃逸的氨在空預(yù)器冷端形成了高黏性的硫酸氫銨,加劇了冷端積灰,最終導(dǎo)致空預(yù)器堵塞。

        4 處理措施

        4.1 對空預(yù)器轉(zhuǎn)子進行高壓水沖洗

        2013年1月8日因空預(yù)器阻力過大機組被迫停運后,對空預(yù)器進行高壓水沖洗處理??疹A(yù)器沖洗后必須脫水并徹底干燥后才能投入運行,以防空預(yù)器再次投運后發(fā)生受熱面腐蝕和堵灰。后期利用停爐機會,檢修人員進入空預(yù)器內(nèi)部檢查冷、熱端傳熱元件是否堵灰。當(dāng)空預(yù)器堵灰時,對空預(yù)器轉(zhuǎn)子進行高壓沖洗,以確??疹A(yù)器受熱面清潔,防止堵灰加劇。

        4.2 加強燃料管理

        做燃煤采購計劃時,選用灰分低、水分低、含硫量較低的煤種,嚴(yán)格控制高硫煤入廠;化學(xué)人員嚴(yán)格對入廠煤的含硫指標(biāo)進行化驗,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。精心選擇合適的煤種和摻燒方式,防止高硫煤集中進入鍋爐,減少SO2的生成,以減緩空預(yù)器堵灰。

        4.3 加強燃燒調(diào)整,減少煙氣中SO3含量

        煙氣中SO3的多少與燃料硫分、火焰溫度、燃燒熱強度、燃燒空氣量、飛灰的性質(zhì)與數(shù)量以及鍋爐受熱面的催化作用等因素有關(guān)。當(dāng)燃燒空氣量增加時,火焰中的氧原子質(zhì)量濃度增加,形成的SO3也增加,因此,運行人員在運行中應(yīng)加強燃燒調(diào)整,精心操作、合理配風(fēng),保持合適的過量空氣系數(shù),減少SO3生成,從而最大限度地降低空預(yù)器的腐蝕和堵灰。尾部煙道的漏風(fēng)會使煙溫降低,也會引起腐蝕和堵灰,因而檢修人員要加強設(shè)備的維護,保證各人孔門、看火孔關(guān)閉嚴(yán)密,降低漏風(fēng)系數(shù)。

        4.4 增加相關(guān)表計

        4.4.1 加裝SCR出口氨逃逸質(zhì)量濃度監(jiān)測儀表

        利用機組C修機會,在SCR出口加裝氨逃逸質(zhì)量濃度監(jiān)測儀表,使氨逃逸質(zhì)量濃度(脫硝裝置出口氨的質(zhì)量濃度)不大于5mg/L,防止過量噴氨逃逸,避免空預(yù)器堵灰。熱控檢修人員加強對脫硝系統(tǒng)SCR反應(yīng)器進、出口NOx表和氨逃逸質(zhì)量濃度監(jiān)測儀表的校驗工作,保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和代表性,同時優(yōu)化SCR反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度的調(diào)節(jié)邏輯,提高調(diào)節(jié)品質(zhì),以保證脫硝效率、凈煙氣出口NOx質(zhì)量濃度滿足環(huán)保要求且氨逃逸質(zhì)量濃度不會過高。

        4.4.2 加裝空預(yù)器空氣側(cè)和煙氣側(cè)差壓表、露點儀表

        利用機組C修機會,在空預(yù)器加裝一次風(fēng)、二次風(fēng)差壓表,煙氣側(cè)差壓表及露點儀表。鍋爐運行中,運行巡檢人員通過空預(yù)器的窺視孔觀察空預(yù)器冷端積灰情況,集控運行人員加強對空預(yù)器出、入口空氣側(cè)一次風(fēng)差壓、二次風(fēng)差壓,煙氣側(cè)煙氣差壓及露點的監(jiān)視。當(dāng)發(fā)現(xiàn)空預(yù)器差壓異常增大時,應(yīng)加強燃燒調(diào)整,將每班空預(yù)器吹灰1次改為2次,并做好記錄,發(fā)現(xiàn)缺陷及時聯(lián)系檢修人員進行處理。4.4.3 加裝吹灰蒸汽溫度計,吹灰疏水門改型

        利用機組C修機會,在空預(yù)器吹灰器進汽前管道上安裝壓力表和溫度計??疹A(yù)器吹灰疏水門由開關(guān)型改為調(diào)節(jié)型,吹灰疏水溫度通過疏水調(diào)門自動調(diào)節(jié),保證空預(yù)器吹灰疏水溫度≥250℃??疹A(yù)器吹灰時,當(dāng)疏水溫度≤235℃時,疏水調(diào)門應(yīng)保持一定的開度進行自動調(diào)節(jié),保證吹灰蒸汽溫度在300℃以上,使吹灰蒸汽保持一定的過熱度,防止吹灰管道內(nèi)的積水進入空預(yù)器。

        4.5 保證鍋爐排煙溫度不低于110℃

        當(dāng)環(huán)境溫度低于10℃時,通過調(diào)整燃燒方式和磨煤機運行方式,使鍋爐排煙溫度不低于110℃,空預(yù)器冷端受熱面壁溫高于煙氣露點,硫酸蒸汽不會在金屬表面凝結(jié),防止空預(yù)器堵灰。

        5 結(jié)束語

        廣州中電荔新電力實業(yè)有限公司#2鍋爐空預(yù)器堵灰的主要原因是脫硝系統(tǒng)中氨逃逸量過大,次要原因是燃煤灰分偏高、環(huán)境溫度偏低、空預(yù)器吹灰疏水不徹底。采取針對性的處理措施后,經(jīng)過長時間的運行,后期停機檢查空預(yù)器未出現(xiàn)堵灰和結(jié)垢現(xiàn)象,解決了空預(yù)器堵灰和結(jié)垢問題,提高了鍋爐空預(yù)器的安全性和可靠性,空預(yù)器的各項指標(biāo)都達(dá)到了設(shè)計要求,保證鍋爐能夠長周期、滿負(fù)荷、安全穩(wěn)定運行。

        [1]黃新元.電站鍋爐運行與燃燒調(diào)整[M].北京:中國電力出版社,2002.

        [2]江麗芳.容克式空氣預(yù)熱器受熱面堵灰分析和對策[J].鍋爐技術(shù),2000,31(8):29-32.

        [3]李建輝.空氣預(yù)熱器堵灰原因分析及對策[J].華北電力技術(shù),2007(11):35-36.

        [4]張林,李陽春.空預(yù)器堵灰的原因分析及處理措施[J].熱力發(fā)電,2008,37(10):43-45.

        [5]張樹利,董務(wù)明.加脫銷裝置的空預(yù)器堵灰原因分析及對策[J].熱電技術(shù),2014,121(1):12-16.

        [6]鄔東立,王潔,張國鑫,等.660MW SCR脫硝機組空預(yù)器堵塞原因分析及對策[J].浙江電力,2014(3):46-50.

        [7]張樹利,董務(wù)明,姚舜.鍋爐空氣預(yù)熱器堵灰原因及對策[J].發(fā)電設(shè)備,2014,28(5):359-363.

        (本文責(zé)編:劉芳)

        TM 621.2

        :B

        :1674-1951(2015)05-0050-03

        段小云(1972—),男,四川廣安人,工程師,注冊安全工程師,從事電廠運行管理工作(E-mail:18922367378@163.com)。

        2014-11-25;

        2015-03-02

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