翁疆
(福建華電電力工程公司,福州 350003)
火電機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)優(yōu)化策略
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(福建華電電力工程公司,福州 350003)
為提高火電機(jī)組對煤種的適應(yīng)性,對原有的機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。采用先進(jìn)的預(yù)估煤質(zhì)控制策略,對煤質(zhì)進(jìn)行修正,同時對主蒸汽溫度控制以及邏輯參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。優(yōu)化后,機(jī)組能適應(yīng)多煤種變化,主要參數(shù)均控制在較好的水平,為機(jī)組的安全、穩(wěn)定運行提供了保障。
火電機(jī)組;協(xié)調(diào)控制系統(tǒng);煤種;邏輯;優(yōu)化
福建華電可門發(fā)電有限公司#2鍋爐采用中速磨煤機(jī)冷一次風(fēng)直吹制粉系統(tǒng)。每臺鍋爐配6臺中速磨煤機(jī),其中1臺備用。每臺磨煤機(jī)引出4根煤粉管道連接到鍋爐四角同一層燃燒器。一次風(fēng)經(jīng)一次風(fēng)機(jī)升壓后一部分進(jìn)入三分倉空氣預(yù)熱器,經(jīng)空氣預(yù)熱器加熱后進(jìn)入磨煤機(jī),另一部分直接進(jìn)入磨煤機(jī)前冷風(fēng)母管。磨煤機(jī)進(jìn)口的風(fēng)量及熱風(fēng)溫度由支管上的熱風(fēng)調(diào)節(jié)門和冷風(fēng)調(diào)節(jié)門來調(diào)節(jié)。在原煤倉、給煤機(jī)、磨煤機(jī)出口設(shè)有動力操作隔離門。為使各燃燒器進(jìn)口處的一次風(fēng)流量趨于一致,在磨煤機(jī)出口隔離閥后的煤粉管道上裝設(shè)可調(diào)縮孔。磨煤機(jī)密封風(fēng)采用母管制密封風(fēng)系統(tǒng),每臺鍋爐設(shè)置2臺100%容量的密封風(fēng)機(jī),1臺運行,1臺備用,其密封風(fēng)從一次風(fēng)機(jī)出口冷風(fēng)母管上接出,給煤機(jī)密封風(fēng)亦從一次風(fēng)機(jī)出口冷風(fēng)母管上接出。汽輪機(jī)是上海汽輪機(jī)有限公司引進(jìn)美國西屋公司技術(shù)生產(chǎn)的600 MW超臨界、中間再熱、四缸四排汽、單軸凝汽式汽輪機(jī)。
超超臨界機(jī)組具有投資性價比高、煤耗低、熱效率高等優(yōu)點,國內(nèi)新建的機(jī)組基本都以超臨界、超超臨界機(jī)組為主,甚至300MW等級的機(jī)組也出現(xiàn)了超臨界機(jī)組。超臨界、超超臨界機(jī)組的協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)和亞臨界機(jī)組類似,不同之處在于給水的控制,亞臨界給水是汽包水位、蒸汽流量、給水流量的三沖量控制,超臨界直流鍋爐的給水是通過煤水比例以及過熱度進(jìn)行控制的,因此存在煤水耦合問題。超臨界鍋爐主控除了作為總煤量給定外,還通過煤水比控制給水量以及總風(fēng)量,比亞臨界機(jī)組的鍋爐主控更為重要和復(fù)雜。鍋爐主控將負(fù)荷指令函數(shù)(其實就是負(fù)荷對應(yīng)的設(shè)計煤種的煤量)作為前饋,通過主蒸汽壓力偏差修正煤量,機(jī)組實際運行時很難保證所投入煤種的發(fā)熱量與設(shè)計煤種相同,因此,負(fù)荷指令函數(shù)很難較準(zhǔn)確地給定需求煤量,從而導(dǎo)致壓力偏差修正量較大,可能會出現(xiàn)鍋爐主控指令波動較大的現(xiàn)象,導(dǎo)致主蒸汽壓力波動大。因為還涉及煤水、總風(fēng)量,有可能會造成主蒸汽溫度、氧量、爐膛負(fù)壓等波動較大。
最好的煤種用180 t/h的煤量即能保證600MW滿負(fù)荷發(fā)電,而最差的煤種滿負(fù)荷600MW發(fā)電卻需要330 t/h的煤量。因此,自動發(fā)電控制(AGC)系統(tǒng)要自動適應(yīng)多煤種是比較困難的,最大的問題是煤質(zhì)較差的煤根據(jù)煤水比算出的給水前饋量較大,需要通過過熱度進(jìn)行修正,同時比例-積分-微分(PID)調(diào)節(jié)也需要一定的反應(yīng)時間,因而在煤質(zhì)變化時容易出現(xiàn)主蒸汽溫度控制不穩(wěn)定、品質(zhì)不佳的情況。
煤種變化、煤熱值不穩(wěn)定的情況致使電廠協(xié)調(diào)控制和AGC難于投入,給運行人員的操作增加難度,同時也影響了機(jī)組的安全。因此,需要在電廠進(jìn)行AGC系統(tǒng)優(yōu)化,通過計算煤的熱值來對不同煤種的發(fā)熱量進(jìn)行修正,以增強(qiáng)中速磨煤機(jī)直吹式制粉系統(tǒng)對煤種的適應(yīng)性,提高燃水比的控制精度。
根據(jù)調(diào)查,除了多煤質(zhì)適應(yīng)難之外,還存在主蒸汽溫度、再熱器溫度控制效果不佳的問題。
1.1 針對多煤質(zhì)適應(yīng)的優(yōu)化
單元機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)承擔(dān)著接受電網(wǎng)負(fù)荷、協(xié)調(diào)機(jī)組出力的任務(wù),是燃煤發(fā)電機(jī)組模擬量控制系統(tǒng)中最復(fù)雜的系統(tǒng),影響整個機(jī)組的控制品質(zhì)。超臨界機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)基本都是鍋爐跟隨的協(xié)調(diào)方式,即鍋爐主控維持汽輪機(jī)前壓力,汽輪機(jī)主控調(diào)節(jié)負(fù)荷。鍋爐主控根據(jù)負(fù)荷指令計算機(jī)組需求的煤量,然后再根據(jù)壓力偏差進(jìn)行煤量的修正,最終計算出所需要的總給煤量,鍋爐主控SAMA圖如圖1所示。
圖1 鍋爐主控SAMA圖
從圖1可以看出:當(dāng)煤的熱值變化時,無法進(jìn)行修正,需要通過壓力偏差修正最終給煤量。
增加了燃煤熱值修正后的鍋爐主控采用了乘法環(huán)節(jié)對機(jī)組燃料需求量進(jìn)行修正(如圖2所示),當(dāng)機(jī)組負(fù)荷變化時,通過靜態(tài)前饋f(x)實時計算出對應(yīng)的燃料需求量,再根據(jù)煤的熱值對這一需求量進(jìn)行修正,使其能接近設(shè)計煤種的發(fā)熱量。當(dāng)煤的熱值穩(wěn)定且與設(shè)計煤種的熱值相當(dāng)時,則負(fù)荷指令靜態(tài)前饋量反映的是機(jī)組實際的燃料需求,無需通過熱值的修正來改變?nèi)剂狭?;?dāng)煤的熱值與設(shè)計煤種的熱值相差較大時,將負(fù)荷指令的前饋量乘以煤的熱值修正量,得到新的機(jī)組燃料需求量。這一過程,就是根據(jù)負(fù)荷變化量所需標(biāo)準(zhǔn)煤量產(chǎn)生修正值,將非設(shè)計煤種的煤量換算為標(biāo)準(zhǔn)煤量,以提高機(jī)組對煤種的適應(yīng)性。
不管是圖1還是圖2,鍋爐主控計算出煤量后,通過燃料主控將煤分配到各個給煤機(jī)上。為了克服啟、停機(jī)對燃料量造成的擾動,燃料主控優(yōu)化時,引入啟、停磨煤量補(bǔ)償,燃料主控回路SAMA圖如圖3所示。
圖2 煤量修正后的鍋爐主控
圖3 燃料主控SAMA圖
燃煤發(fā)電機(jī)組一般都有設(shè)計煤種,即機(jī)組負(fù)荷要求對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)煤量是一定的,當(dāng)煤的熱值低于標(biāo)準(zhǔn)煤的熱值時,所需的煤量就多。相同的負(fù)荷指令下,熱值較低的煤種需要更多的煤量,若不進(jìn)行修正,勢必不能滿足機(jī)組發(fā)電負(fù)荷的要求,造成給煤量的不準(zhǔn)確,最終會從主蒸汽壓力偏差上體現(xiàn)出來。由于鍋爐主控PID調(diào)節(jié)器對壓力的修正具有滯后性,會使壓力波動比較大。若能直接計算出當(dāng)前的燃煤熱值,提前進(jìn)行修正,則可以提高鍋爐壓力及機(jī)組主要參數(shù)的穩(wěn)定性。目前,很多電廠設(shè)置有煤量修正系數(shù),由運行人員根據(jù)當(dāng)前的燃煤熱值進(jìn)行人為修正。在此次優(yōu)化中,通過大量的分析和論證,決定將煤的熱值修正引入到協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)中,在分散控制系統(tǒng)(DCS)的算法邏輯中增加煤的熱值智能計算邏輯,實時根據(jù)所使用煤種的熱值,對機(jī)組的燃煤需求量進(jìn)行自動修正和補(bǔ)償。
瞬時熱值CV計算如下
式中:Q為當(dāng)前發(fā)電負(fù)荷,MW;qV為瞬時煤量,t/h;k為系數(shù),MJ/(kW·h)。
根據(jù)福建華電可門發(fā)電有限公司長期的煤耗情況,可值機(jī)組發(fā)1 kW·h的電所消耗的標(biāo)準(zhǔn)煤為0.310 kg,據(jù)此可以確定系數(shù)k=9.07MJ/(kW·h)。
在實際應(yīng)用中,不能用瞬時的熱值進(jìn)行煤量修正,因為壓力高時燃煤熱值的瞬時值低,而壓力低時燃煤熱值的瞬時值高,因此不能簡單地把瞬時熱值作為當(dāng)前燃煤熱值的修正值。
對一段時間內(nèi)煤的總發(fā)電量和總煤量進(jìn)行累計計算,則可以獲得較準(zhǔn)確的燃煤熱值,時間長度取值要合適,時間越長,熱值越穩(wěn)定,并更接近實際的平均熱值,但是數(shù)值除了需要準(zhǔn)確外還要求能夠顯示出近期燃煤的熱值變化。經(jīng)過現(xiàn)場測試,1 h的時間段能夠比較合理地反映近期燃煤的熱值,并且也具有時效性。具體做法是每4min取1次熱值的平均值,然后建立一個15個棧區(qū)的堆棧,采用先進(jìn)先出的處理方法,最終取棧內(nèi)數(shù)值的平均值,即為1 h的平均燃煤熱值,根據(jù)這個燃煤熱值對煤量進(jìn)行修正,其算法原理的SAMA圖如圖4所示。
圖4 燃煤熱值計算原理圖
圖4中:I為積分模塊;R為復(fù)位端;T為切換塊,切換條件為每4min發(fā)1個0.1 s的ONP脈沖,s=0時取2值,s=1時取1值;ONP為上升沿;OFP為下降沿;FiFo為先進(jìn)先出堆棧。
需要注意的是:FiFo堆棧在脈沖上升沿時進(jìn)行堆棧,其余時間不進(jìn)行堆棧,所取的平均值就是給煤量的修正系數(shù)。
采取在鍋爐主控中引入燃煤熱值智能計算來實時修正修機(jī)組燃料需求量的優(yōu)化措施后,經(jīng)過組態(tài)和調(diào)試,機(jī)組已投入運行。熱值較低的煤種,通過熱值修正,對機(jī)組負(fù)荷所需煤量進(jìn)行了補(bǔ)償,有效克服了鍋爐主控PID調(diào)節(jié)滯后造成的主蒸汽壓力波動,提高了機(jī)組對煤種的適應(yīng)性。
1.2 主蒸汽溫度控制優(yōu)化
主蒸汽溫度調(diào)節(jié)由兩級噴水減溫組成,第1級和第2級噴水減溫均有2個噴水減溫閥和閥前的1個截止閥。第1級噴水減溫的被調(diào)量是第2級噴水減溫器的入口溫度t3,第2級噴水減溫被調(diào)量是末級過熱器出口溫度t5(如圖5所示)。第2級噴水減溫的調(diào)節(jié)原理和第1級噴水減溫原理相同,控制策略相同,不同的是被調(diào)量為主蒸汽溫度。第1級噴水減溫的被調(diào)量一般是根據(jù)機(jī)組負(fù)荷(主蒸汽流量)自動計算的,運行人員可以進(jìn)行手動偏置,主蒸汽溫度可以由運行人員設(shè)定。
圖5 過熱蒸汽簡圖
主蒸汽溫度調(diào)節(jié)采用前饋PID算法,前饋量還增加了預(yù)估算法,取消原有的串級PID算法,具體控制策略如圖6所示。
圖6 蒸汽溫度控制策略
(1)鍋爐主控微分前饋。目的是超前加、減水,在鍋爐主控增加時適當(dāng)增加水量,避免增加燃料時蒸汽溫度來不及調(diào)節(jié),造成溫度過高,鍋爐主控減少時可提前減水,避免蒸汽溫度過低。
(2)啟、停磨補(bǔ)償。實際運行中發(fā)現(xiàn),啟動磨煤機(jī)對蒸汽溫度有較大影響,將影響的這個部分作為前饋量去抵消啟、停磨對主蒸汽溫度的補(bǔ)償。
(3)進(jìn)口溫度微分。進(jìn)口溫度提升就需要提前噴水,避免蒸汽溫度過高;反之需要減水,防止溫度過低。
(4)主蒸汽流量的函數(shù)前饋。將不同負(fù)荷下的設(shè)計噴水量作為前饋。
(5)空間狀態(tài)預(yù)估(ASTEC)。
采用先進(jìn)的預(yù)估煤質(zhì)控制策略進(jìn)行煤質(zhì)修正后,#2機(jī)組的AGC協(xié)調(diào)改造效果明顯,機(jī)組能適應(yīng)多煤種變化,主蒸汽壓力、主蒸汽溫度、再熱器溫度、爐膛負(fù)壓、氧量等主要參數(shù)控制在較好水平,為機(jī)組的安全、穩(wěn)定運行提供了保障。
火力發(fā)電廠的主要成本是煤,按設(shè)計煤種運行,機(jī)組的自動投入率較高,但很少有機(jī)組能按設(shè)計煤種運行,電廠為了降低成本會進(jìn)行不同煤種的摻燒,因此要求機(jī)組能使用寬煤種。
此次協(xié)調(diào)優(yōu)化就是進(jìn)行了機(jī)組的多煤種適應(yīng)優(yōu)化,并且在噴水減溫上采用了預(yù)估的算法,替代了原有的串級算法,增加了機(jī)組的適應(yīng)性,可為火力發(fā)電廠提供借鑒。
[1]王淼婺.火電機(jī)組協(xié)調(diào)控制對AGC的適應(yīng)性分析[J].中國電力,1999(6):45-47.
[2]林文孚,胡燕.單元機(jī)組自動控制技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,2008.
(本文責(zé)編:劉芳)
TK 321
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:1674-1951(2015)05-0027-03
翁疆(1976—),男,福建莆田人,工程師,從事熱控自動控制方面的工作(E-mail:8954883@qq.com)。
2014-09-03;
2015-03-30