曹建鋒 杜澤全
摘 要:文章通過對600MW直接空冷機組的一次真空泄漏事件的現(xiàn)象進(jìn)行理論分析,并最終確定泄漏點的大體位置。通過檢修人員對該位置的檢查,快速確定了真空泄漏點,為機組真空系統(tǒng)泄漏時的快速查漏提供了有力的保障,具有借鑒意義。
關(guān)鍵詞:空冷;真空;泄漏;查漏
1 概述
內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責(zé)任公司二期工程2X600MW機組采用斯必克冷卻技術(shù)比利時有限公司的直接空冷技術(shù),空冷系統(tǒng)冷卻面積為1533648m2。自2010年投運以來,機組真空系統(tǒng)嚴(yán)密性一直合格。而近期出現(xiàn)多次排汽裝置水位異常事件。具體表現(xiàn)為高負(fù)荷、高背壓運行期間,排汽裝置水位持續(xù)降低,空冷島6-8列的抽氣溫度與其它各列相比降低約20-30℃,且凝結(jié)水回水溫度也較其它各列低15-30℃。而一旦負(fù)荷降低且背壓也降低后,空冷島6-8列的抽氣溫度和凝結(jié)水溫度迅速回升到和其它各列一致,排汽裝置水位也持續(xù)升高,最高達(dá)到過3.5m,只能開啟#5低加出口的開車放水門來保持排汽裝置的正常水位。
2 事件現(xiàn)象
下邊就一次水位異常事件進(jìn)行簡單分析:當(dāng)機組負(fù)荷穩(wěn)定在560MW左右,環(huán)境溫度也基本穩(wěn)定在16℃,排汽裝置水位持續(xù)下降,最低至1130mm,此時補水調(diào)門、旁路門全開,而空冷島6-8列的抽氣溫度和凝結(jié)水回水溫度也較其它各列低15-30℃,及時將空冷6-8列風(fēng)機的頻率降低至30HZ。持續(xù)幾分鐘后,空冷6-8列的抽氣溫度和凝結(jié)水溫度迅速回升,排汽裝置的水位也迅速回升,最高升至2.8mm左右。維持了不到1個小時,排汽裝置的水位和空冷6-8列的抽氣溫度、凝結(jié)水回水溫度又波動了一次。通過用熱成像儀可以看出,空冷6-8列散熱片的中部和底部確實有凝結(jié)水的存在,如圖1。
圖1 2號機空冷島第8列西側(cè)熱敏成像圖
3 原因分析
如圖2所示,以空冷系統(tǒng)散熱片內(nèi)壓力為P1(可通過抽汽溫度換算),以排汽裝置內(nèi)壓力為P2,內(nèi)當(dāng)?shù)厮幬恢么髿鈮簽镻0,忽略沿程管道阻力、閥門的節(jié)流損失,以凝結(jié)水回水管上距頂部匯流點距離為h的A點所受壓強為例進(jìn)行分析。
圖2 空冷系統(tǒng)流程圖
A點所受壓強為P,如圖3,則
P=ρg(h+5)+(P1-P2) (1)
若P>0,即ρg(h+5)>P2-P1,凝結(jié)水可以順利回收至排汽裝置。正常情況下排汽裝置內(nèi)的壓力P2會大于空冷島散熱片內(nèi)的壓力P1(通過抽氣溫度可以換算出空冷島散熱片上壓力P1),且兩者差值肯定在50KPa以內(nèi),所以空冷島凝結(jié)水管內(nèi)的凝結(jié)水都應(yīng)該順利回收至排汽裝置。
而通過現(xiàn)象及熱敏成像儀可以確定空冷島6-8列的凝結(jié)水并未順利回收至排汽裝置,而是滯留在空冷島散熱片內(nèi),其可能原因有:
(1)凝結(jié)水回水管堵塞。
凝結(jié)水回水不暢并不是一直持續(xù),而是階段性的,在高負(fù)荷、高背壓時較易出現(xiàn),故可以排除回水管堵塞的原因。
(2)散熱片內(nèi)發(fā)生局部凍結(jié)。
空冷散熱片內(nèi)發(fā)生局部凍結(jié)后,會導(dǎo)致排汽裝置水位持續(xù)下降,而當(dāng)凍結(jié)處逐步融化后,排汽裝置內(nèi)水位會持續(xù)上升,與此相似,但是現(xiàn)在所處季節(jié)發(fā)生凍結(jié)的可能性為零,可以排除此項原因。
(3)空冷島散熱片內(nèi)壓力突降。
空冷島散熱片內(nèi)的壓力突降(即P1突降),導(dǎo)致(P2-P1)的差值迅速增大,會造成凝結(jié)水的短時回水不暢。但兩者差值也不會超過50KPa,不會造成凝結(jié)水長時間的回水不暢。另外也不會單獨造成6、7、8列得空冷散熱片積水,故可以排除此項原因。
(4)空冷島散熱片內(nèi)漏真空。
若空冷島散熱片內(nèi)漏真空,如圖4,則A點所受壓強
P=ρg(h+5)+(P1-P2+P0) (2)
由此可知P>0,即散熱片內(nèi)漏真空后,空冷島內(nèi)的凝結(jié)水會順利回流,更不會滯留在空冷島上,只是機組的背壓會升高、煤耗會增加、效率會下降,可以排除此項原因。
(5)凝結(jié)水回水管漏真空。
若凝結(jié)水回水管道上有漏點,吸入空氣造成管道局部壓力升高,導(dǎo)致凝結(jié)水上下差壓增大,其自身重力不足以克服該差壓與管道阻力,導(dǎo)致凝結(jié)水滯留在空冷島上。以A點位漏點,對A點上下兩側(cè)的凝結(jié)水回水分別計算,如圖5。
A點下側(cè)凝結(jié)水所受壓強
P=ρgh1+(P0- P1) (3)
由此可知P>0,即漏點以下的凝結(jié)水會順利回流。
A點上側(cè)凝結(jié)水所受壓強,如圖6。
P=ρg(h+5)+(P1-P0) (4)
若P>0,及ρg(h+5)>P0- P1
而P0=87.6KPa ,故P1>37.6KPa,即在忽略沿程管道阻力、閥門的節(jié)流損失的前提下,空冷散熱片上壓力大于37.6KPa,空冷島上的凝結(jié)水才會全部回流,而一般情況下,空冷島的背壓不會達(dá)到此值,所以漏點以上的凝結(jié)水就滯留在空冷島上。
4 結(jié)論
通過以上分析可知,凝結(jié)水回水管道上出現(xiàn)漏點是本次排汽裝置水位異常的原因,而近期的真空嚴(yán)密性試驗結(jié)果也證實了空冷系統(tǒng)確有漏點。四號機組真空嚴(yán)密性試驗結(jié)果顯示:A側(cè)背壓256Pa/min,B側(cè)背壓280Pa/min,遠(yuǎn)高于之前四號機的實驗結(jié)果及合格標(biāo)準(zhǔn)。如圖2所示,出現(xiàn)排汽裝置水位持續(xù)下降、空冷島6-8列的抽氣溫度和凝結(jié)水回水溫度也較其它各列低15-30℃等現(xiàn)象后,迅速降低空冷6-8列風(fēng)機的頻率至30HZ或20HZ,使空冷6-8列的壓力迅速升高,超過37.6KPa之后,空冷島上滯留的凝結(jié)水迅速回流,使排汽裝置的水位迅速回升。而由于漏點的存在,在空冷6-8列的壓力恢復(fù)后又會出現(xiàn)這種現(xiàn)象。(由于整個分析過程忽略管道沿程阻力、閥門的節(jié)流損失,如果加入管道沿程阻力、閥門的節(jié)流損失,則現(xiàn)象會更明顯。而第5列由于沒有閥門的節(jié)流損失,故未受影響。)
在低負(fù)荷階段、低背壓階段,由于凝結(jié)水回水管道內(nèi)凝結(jié)水的充滿度不足,故未受漏空的影響。
經(jīng)檢修人員就地檢查,在四號機空冷島第5-8列的凝結(jié)水回水管道標(biāo)高約24m處找到一長約400mm的裂紋。處理后,四號機的排汽裝置水位、空冷島抽氣溫度與凝結(jié)水回水溫度均回歸正常,再未出現(xiàn)大的偏差與波動,真空嚴(yán)密性也達(dá)到A側(cè)56Pa/min、B側(cè)96Pa/min的合格標(biāo)準(zhǔn)。
5 結(jié)束語
大容量直接空冷火電機組由于真空系統(tǒng)面龐大、位置比較高,出現(xiàn)嚴(yán)密性不合格、真空泄漏事件時,往往不易找出泄漏點。通過上文的闡述,確定了真空系統(tǒng)泄漏點的大體位置。并且檢修人員對其進(jìn)行了檢查,最終確定了真空泄漏點。這對機組真空系統(tǒng)泄漏現(xiàn)象具有重大作用及意義。
參考文獻(xiàn)
[1]內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責(zé)任公司.汽機專業(yè)技術(shù)規(guī)程[S].
[2]孔瓏.工程流體力學(xué)[M].中國電力出版社,1998.
作者簡介:曹建鋒,工程碩士,工程師,內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責(zé)任公司從事運行工作。