翟德明 徐云朋
摘 要:存在問題:我公司焦?fàn)t上高壓氨水泵變頻運行向焦?fàn)t送出氨水,其壓力在2.8~3.0MPa 左右,由于頻繁出爐,致使變頻頻率波動較大導(dǎo)致高壓氨水泵壓力波動較大,難以保證焦?fàn)t對氨水壓力的需求,影響氨水的噴灑效果,間接影響變頻器的使用壽命和焦?fàn)t上的環(huán)境。電機功率為55KW,耗電量大,經(jīng)濟性差。
關(guān)鍵詞:節(jié)能;恒壓控制;效益
基于以上問題,我公司對高壓氨水泵變頻器進行改造,即外加智能PID 調(diào)節(jié)型儀表,采集壓力信號,通過PID 模塊調(diào)節(jié)變頻器頻率,使壓力保持在設(shè)定值。
我公司使用兩臺 55kw 高壓氨水泵(一開一備)對焦?fàn)t橋管進行噴灑高壓氨水來實現(xiàn)無煙裝煤的生產(chǎn)工藝,氨水壓力的大小直接影響消煙的效果。由于原系統(tǒng)沒有采用自動的控制方式,在每次裝煤過程中,高壓氨水壓力下降幅度較大,造成頻繁出現(xiàn)裝煤時冒煙跑火情況,溢出的荒煤氣及塵埃對大氣環(huán)境造成嚴(yán)重污染,同時工人勞動環(huán)境也遭到不必要的破壞。為了減少上述狀況的發(fā)生,只能將高壓氨水壓力調(diào)節(jié)在較高值(2.8~3.0Mpa)下工作,由于每次裝煤時間僅3min左右,其余15min均不需要噴灑高壓氨水,滿負(fù)荷工作的高壓氨水泵不僅將大量的電能消耗在無用功上,而且經(jīng)常出現(xiàn)如下問題:①設(shè)備故障率偏高,機器負(fù)載沉重,管道損傷嚴(yán)重,設(shè)備維修周期變短,維護量增大;②高壓氨水泵電機長期處于重負(fù)荷運行,機體振動加大,電機接線端子發(fā)熱松動情況時有發(fā)生,嚴(yán)重會損壞電機;③高壓下的氨水泵及管道易出現(xiàn)損傷故障,更加加重了污染環(huán)境情況的發(fā)生。為了解決以上問題將原有高壓氨水泵控制柜進行改裝,通過智能PID調(diào)節(jié)型儀表采集高壓氨水管道壓力來閉環(huán)控制變頻器的輸出頻率,達(dá)到自動調(diào)節(jié)高壓氨水泵的輸出頻率,實現(xiàn)高壓氨水恒壓控制的目的。系統(tǒng)具有手動、自動控制可自由轉(zhuǎn)換的功能,壓力參數(shù)值可根據(jù)需要任意設(shè)定。接線圖如下:
經(jīng)采取恒壓控制噴灑投用后,改造效果十分明顯:儀表顯示高壓氨水的壓力始終穩(wěn)定在設(shè)定值(2.60Mpa )基本不變,電機功耗有效降低、裝煤時的荒煤氣溢出量大大減少,使用改造后的系統(tǒng)至今已有兩年多,高壓氨水泵和管道沒再損壞,氨水的泄漏量減少、荒煤氣回收量增加,經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)保效益同時大幅度提高。改造前后高壓氨水壓力曲線對比如下: