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        基于西門子控制系統(tǒng)機器人制孔執(zhí)行器的研制

        2015-05-30 07:35:26中航工業(yè)沈陽飛機工業(yè)集團有限公司郭洪杰
        航空制造技術(shù) 2015年3期
        關(guān)鍵詞:制孔執(zhí)行器主軸

        中航工業(yè)沈陽飛機工業(yè)(集團)有限公司 張 輝 郭洪杰

        飛機結(jié)構(gòu)具有尺寸大、形狀復(fù)雜、連接件數(shù)量多等特點,在飛機裝配鉆孔過程中如果完全依靠傳統(tǒng)的人工作業(yè),對人力、物力要求是巨大的,更重要的是制孔質(zhì)量低,連接質(zhì)量難以滿足較高疲勞壽命的要求,并且加工效率低[1]。飛機研制生產(chǎn)中隨著機械化、自動化、模塊化制造技術(shù)的應(yīng)用,飛機柔性裝配技術(shù)得到了極大的發(fā)展,機器人自動制孔技術(shù)是其重要研究和應(yīng)用方向。機器人自動制孔系統(tǒng)具有占用空間小、自動化程度高等特點,在國外已經(jīng)得到了廣泛研究和應(yīng)用。美國Electroimpact公司與英國空客公司聯(lián)合設(shè)計了一套機器人自動鉆削系統(tǒng)(O.N.C.E),O.N.C.E主要用于波音F/A-18E/F的機翼后緣襟翼的鉆孔和锪孔[2]。美國EOA公司與波音公司也聯(lián)合研制生產(chǎn)了一種機器人鉆削系統(tǒng),該系統(tǒng)可以完成對鈦合金、鋁合金、復(fù)合材料以及疊層等飛機蒙皮的鉆孔、锪孔和鉸孔[3]。

        國外機器人自動制孔系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、成本較高,并對我國實行技術(shù)封鎖,而國內(nèi)對于飛機部件機器人制孔系統(tǒng)研究尚處于起步階段,機器人自動制孔系統(tǒng)的關(guān)鍵是研發(fā)高精度、高效率的多功能制孔執(zhí)行器,其制孔執(zhí)行器對于機器人制孔系統(tǒng)的整體性能的實現(xiàn)具有重要作用。基于國內(nèi)對制孔執(zhí)行器研究概況,針對某型號飛機機身部件鈦合金、鋁合金制孔工藝需求,設(shè)計并開發(fā)了基于西門子運動控制系統(tǒng)的多功能制孔執(zhí)行器。

        1 新一代戰(zhàn)機研制對自動制孔設(shè)備的需求分析

        由于新一代戰(zhàn)機快速、低成本、高質(zhì)量研制需求及其長壽命、高機動性、隱身等高性能要求,新機研制對裝配速度和裝配質(zhì)量提出了更高的要求,而飛機裝配質(zhì)量和效率主要取決于飛機鉆鉚連接技術(shù)。目前,飛機鉆鉚連接大量采用手工操作,制孔效率、制孔質(zhì)量、連接質(zhì)量難以滿足高性能飛機的要求。自動鉆鉚技術(shù)的應(yīng)用可以大幅度提高制孔效率、制孔質(zhì)量和連接質(zhì)量,在一定程度上可實現(xiàn)裝配技術(shù)的自動化、數(shù)字化和模塊化。自動制孔設(shè)備的要求有[4]:

        定位精度:±0.2mm;

        制孔φ: 4~12mm;

        制孔精度:H8;

        加工材料:復(fù)合材料、鋁合金、鈦合金;

        配備吸塵裝置;

        具有測法向功能;

        具有監(jiān)控及顯示功能;

        具有鉆頭破損檢測功能;

        制孔效率:3~5 個孔 /min。

        自動制孔設(shè)備應(yīng)能自動連續(xù)完成夾緊、制孔、锪窩、松開夾緊等加工工序。

        2 制孔執(zhí)行器的基本組成

        制孔執(zhí)行器對于系統(tǒng)整體性能的實現(xiàn)具有重要作用,制孔執(zhí)行器模塊直接與工件接觸完成制孔任務(wù)。機器人自動制孔執(zhí)行器主要由運動單元、壓緊單元、監(jiān)控測量單元、輔助單元和支撐單元5部分組成。運動單元提供制孔過程中必須的主軸轉(zhuǎn)動和主軸進(jìn)給運動。壓緊單元提供壓緊力,用于保持制孔執(zhí)行器與工件之間的位置關(guān)系。支撐單元一方面為制孔執(zhí)行器上的組件提供必要的連接和支撐,另一方面提供和工業(yè)機器人的連接。機器人自動制孔系統(tǒng)制孔執(zhí)行器實體圖如圖1所示。

        圖1 機器人自動制孔執(zhí)行器Fig.1 Robot automated drilling executer

        2.1 運動單元

        運動單元的作用就是提供制孔需要的主軸旋轉(zhuǎn)和主軸進(jìn)給運動,主軸旋轉(zhuǎn)通過—個伺服電機帶動主軸頭來實現(xiàn),主軸旋轉(zhuǎn)需要進(jìn)行轉(zhuǎn)速控制;主軸進(jìn)給運動由另外—個伺服電機帶動滾珠絲杠來實現(xiàn),進(jìn)給運動需要進(jìn)行速度和位置控制。制孔執(zhí)行器系統(tǒng)采用西門子運動控制系統(tǒng)來控制主軸轉(zhuǎn)速、主軸進(jìn)給位置和主軸進(jìn)給速度。

        2.2 壓緊單元

        機器人自動制孔執(zhí)行器鉆削開始之前,機器人將制孔執(zhí)行器運動到預(yù)定位置和姿態(tài),制孔執(zhí)行器的壓緊裝置與被加工工件接觸,并施加一定壓緊力。壓緊力的主要作用包括:(1)消除疊層材料層與層間的間隙,防止層間毛刺的進(jìn)入;(2)使結(jié)構(gòu)緊湊,增加系統(tǒng)的動態(tài)剛度。壓力腳進(jìn)給通過伺服電機帶動滾珠絲杠來實現(xiàn),依靠壓力傳感器的壓力反饋,實時控制壓緊力和軸向鉆削力耦合。該設(shè)計使得壓緊力隨軸向鉆削力增大而減小,因此,使得機器人在制孔時不承受動態(tài)力,而只承受一個靜態(tài)力,保證了自動制孔系統(tǒng)穩(wěn)定性和制孔質(zhì)量。

        2.3 監(jiān)控測量單元

        監(jiān)控測量單元主要包括壓力傳感器、激光位移傳感器、定位相機和直線光柵尺。壓力傳感器作用是監(jiān)控壓力腳壓力的變化,通過監(jiān)控間接獲取壓力腳是否壓緊產(chǎn)品的信息。將4個激光位移傳感器按矩形或菱形分布實現(xiàn)制孔執(zhí)行器自動尋找曲面法線的功能。集成松下PV200系列視覺定位系統(tǒng),配合高精度CCD定位相機,在定位相機有效視野范圍內(nèi)拍攝基準(zhǔn)孔,通過內(nèi)嵌的相機定位算法,完成自動制孔執(zhí)行器二次位置補償。制孔執(zhí)行器利用直線光柵尺精確控制主軸進(jìn)給和锪窩深度的精度,控制精度可達(dá)0.001mm.。

        2.4 輔助單元

        制孔執(zhí)行器利用高速電主軸進(jìn)行高速鉆削過程中冷卻與潤滑必不可少,采用循環(huán)水及油霧方式實現(xiàn)制孔執(zhí)行器冷卻潤滑功能。采用工業(yè)吸塵裝置及時吸走制孔過程中產(chǎn)生的鉆屑,及時吸走鉆屑可防止鉆屑粘到刀具上而造成孔徑超差及劃傷產(chǎn)品表面。

        3 制孔執(zhí)行器控制系統(tǒng)設(shè)計

        3.1 系統(tǒng)總體設(shè)計與硬件組成

        自動制孔執(zhí)行器控制系統(tǒng)的硬件主要由工控機、HMI MP377人機接口、定位相機、直線光柵尺和西門子運動控制器組成。制孔執(zhí)行器控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖,如圖2所示,為了實現(xiàn)參數(shù)設(shè)置、報警顯示等人機交互功能,制孔執(zhí)行器控制系統(tǒng)采用基于HMI MP377人機接口和Simotion的控制方案,這樣可以由HMI強大的人機交互能力來彌補西門子Simotion這方面的不足,Simotion控制系統(tǒng)主要完成制孔執(zhí)行器的控制任務(wù)。HMI MP377人機接口、工控機與Simotion之間采用Ethernet通信,通信協(xié)議選用TCP/IP協(xié)議。HMI MP377完成數(shù)據(jù)顯示儲存、切削參數(shù)修改下載、報警顯示等功能;利用工控機完成Simotion運動控制程序的設(shè)計。Simotion與定位相機也采用Ethernet通訊,定位相機通過Ethernet將制孔定位數(shù)據(jù)傳輸給simotion控制系統(tǒng)。Simotion與現(xiàn)場總線模塊以及機器人控制系統(tǒng)采用profibus通信,simotion通過profibus將接口信號,以及相機定位數(shù)據(jù)、壓力傳感器數(shù)據(jù)、激光測距數(shù)據(jù)傳輸給機器人控制系統(tǒng)。

        圖2 制孔執(zhí)行器控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖Fig.2 Structure diagram of control system for drilling executer

        3.2 運動控制程序設(shè)計

        西門子Simotion運動控制系統(tǒng)有3種編程語言:ladder、ST、MCC,3種編程語言具有不同的特點,ladder編程語言專門用于編寫邏輯信號處理,ST是一種基于文本的高級語言,類似于PASCAL,ST包含高級語言的所有典型元素,可操作數(shù)、表達(dá)式、控制語句,支持?jǐn)?shù)學(xué)算法和數(shù)據(jù)管理任務(wù)的編程。MCC是一種圖形化語言,可根據(jù)機械流程來進(jìn)行順控設(shè)計的輸入方法,這種方法的優(yōu)點是按照機械動作來進(jìn)行程序流程設(shè)計。利用步的概念來設(shè)計程序,使程序設(shè)計者把注意力集中在活動步中,使控制程序的編寫更容易。根據(jù)系統(tǒng)控制需要,程序采用模塊化的設(shè)計思想,編寫了制孔執(zhí)行器運動控制程序。

        整個系統(tǒng)的軟件主要包括以下部分:初始化模塊、主軸進(jìn)給運動控制模塊、壓緊力采集模塊、主軸調(diào)速控制模塊、報警處理顯示模塊。

        (1)初始化模塊:該模塊對系統(tǒng)元件各模塊進(jìn)行復(fù)位,然后再進(jìn)入系統(tǒng)啟動階段。

        (2)主軸進(jìn)給運動控制:Simotion通過電機驅(qū)動器控制主軸進(jìn)給電機驅(qū)動絲杠來實現(xiàn)進(jìn)給運動,利用第二測量接口將直線光柵尺與Simotion運動控制系統(tǒng)相連,Simotion系統(tǒng)通過接收直線光柵尺信號實現(xiàn)主軸進(jìn)給位置精確控制。

        (3)壓緊力采集:壓力傳感器通過現(xiàn)場總線與Simotion運動控制系統(tǒng)連接,Simotion系統(tǒng)將壓力傳感器模擬量信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字量信號,并將其傳送到數(shù)據(jù)寄存器中,等待HMI及時讀取。

        (4)主軸調(diào)速控制:主軸電機采用轉(zhuǎn)速控制方式,通過變頻器來調(diào)整電機轉(zhuǎn)速,從而實現(xiàn)不同加工段的變速。

        (5)報警處理模塊:該模塊通過控制計算、信號采集等檢測系統(tǒng)出現(xiàn)的意外情況,給出相應(yīng)報警并停機。

        該制孔執(zhí)行器系統(tǒng)的順序控制流程圖如圖3所示。

        4 HMI界面設(shè)計

        制孔執(zhí)行器在針對不同構(gòu)件制孔過程時,需要對切削參數(shù)進(jìn)行設(shè)置與調(diào)整,另外,制孔過程中還需監(jiān)控制孔執(zhí)行器運行狀態(tài),因此,在整個程序設(shè)計中用事件驅(qū)動來向Simotion發(fā)送數(shù)據(jù),而采用定時讀取方式來自動接收Simotion傳過來的數(shù)據(jù)。在程序設(shè)計中,使用了多線程技術(shù),一個線程負(fù)責(zé)Simotion和計算機的數(shù)據(jù)通信,一個線程負(fù)責(zé)處理用戶界面信息和操作。HMI和Simotion之間通過Ethernet通信??刂平缑娌捎肳incc flexible編寫,在該控制界面完成制孔執(zhí)行器系統(tǒng)的系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)控、參數(shù)設(shè)置、相機調(diào)整操作、報警內(nèi)容輸出等功能。

        (1)系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)控:系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)控的功能就是檢測一些系統(tǒng)狀態(tài):監(jiān)控制孔執(zhí)行器控制系統(tǒng)與機器人接口信號以及刀具狀態(tài)的接口信號;監(jiān)控激光傳感器數(shù)據(jù)的變化、主軸轉(zhuǎn)速和進(jìn)給速度、相機測量偏差以及監(jiān)控壓力腳的壓力值數(shù)據(jù);對各個軸的位置、扭矩、速度、使能、同步、停止?fàn)顟B(tài)等參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。

        (2)參數(shù)設(shè)置:參數(shù)設(shè)置作用是設(shè)置系統(tǒng)各功能的參數(shù),以及與系統(tǒng)運行相關(guān)的一些變量,比如刀具屬性、待加工材料、主軸電機轉(zhuǎn)速、進(jìn)給電機進(jìn)給速度等。

        (3)相機調(diào)整操作:此操作是用來調(diào)整定位相機,通過按鍵可以在相機畫面里設(shè)置相機參數(shù),同時還可以顯示拍攝之后基準(zhǔn)孔的位置偏差值。

        (4)報警內(nèi)容輸出:顯示系統(tǒng)的報警信息。

        圖3 制孔執(zhí)行器系統(tǒng)順序控制流程圖Fig.3 Flow chart of system sequence control for drilling executer

        5 結(jié)束語

        該制孔執(zhí)行器經(jīng)過安裝并與機器人進(jìn)行了聯(lián)合調(diào)試,制孔執(zhí)行器系統(tǒng)運行良好,系統(tǒng)連續(xù)無故障時間超過24h,各項功能達(dá)到了預(yù)先設(shè)計目標(biāo)。適用于飛機鋁合金、鈦合金以及疊層部件自動制孔的機器人制孔系統(tǒng)。此套設(shè)備投產(chǎn)勢必會提高飛機部件制孔的效率和質(zhì)量,同時,該制孔執(zhí)行器的開發(fā)技術(shù)為同類型設(shè)備研發(fā)提供了可借鑒的經(jīng)驗。

        [1]王巍, 賀平, 萬良輝. 飛機柔性裝配技術(shù)研究. 機械設(shè)計與制造 , 2006(11): 88-90.

        [2]Ramulu M, Branson T, Kirr D. A study on the drilling of composites and titanium stacks. Composites Structures, 2001, 54: 67-77.

        [3]Latger F, Harris T, Bjorkhnd S. Drilling cost model, SAE Aenospace Automated Fastening Conference and Exhibition, 2002:380-384.

        [4]蔡自興. 機器人學(xué).北京:清華大學(xué)出版社, 2000.

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