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        無動(dòng)力氨回收裝置在合成氨系統(tǒng)中的運(yùn)用

        2015-05-25 02:25:51
        氮肥與合成氣 2015年1期
        關(guān)鍵詞:熱交換器液氨分離器

        盧 軍

        (中鹽安徽德邦化工有限公司安徽淮南232001)

        無動(dòng)力氨回收裝置在合成氨系統(tǒng)中的運(yùn)用

        盧 軍

        (中鹽安徽德邦化工有限公司安徽淮南232001)

        0 前言

        中鹽安徽德邦化工有限公司目前生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)150kt合成氨和450kt純堿。DN1400mm氨合成系統(tǒng)于2009年6月10日投入使用,與之配套的4臺液氨貯槽弛放氣采用無動(dòng)力氨回收裝置回收氣氨。

        1 無動(dòng)力氨回收裝置工藝流程

        無動(dòng)力氨回收裝置工藝流程如圖1所示。

        圖1 無動(dòng)力氨回收裝置工藝流程

        膜提氫尾氣經(jīng)無動(dòng)力氨回收裝置入口閥將壓力和溫度分別控制在≤1.6MPa和30℃,然后進(jìn)入干燥系統(tǒng),利用分子篩除去尾氣中的飽和蒸汽后,再進(jìn)入第1熱交換器,與低溫氣體冷熱交換回收冷量后,溫度降至約-10℃進(jìn)入第1分離器,分離所夾帶的雜質(zhì)后,氣體進(jìn)入膨脹機(jī)制冷。

        液氨貯槽弛放氣進(jìn)入第2熱交換器,氣體被低溫氣體(低溫弛放氣、低溫提氫尾氣及液氨蒸發(fā)潛熱)冷卻,溫度降至約-25℃進(jìn)入第2分離器;分離出大部分氨后,氣體進(jìn)入第3熱交換器,氣體被低溫氣體(低溫弛放氣、低溫提氫尾氣)進(jìn)一步冷卻,溫度降至約-50℃進(jìn)入第3分離器,分離出殘余氨;氣體返回第3熱交換器交換冷量復(fù)熱后去膨脹機(jī),利用膨脹制冷原理產(chǎn)生低溫氣體。膨脹后的低溫氣體依次經(jīng)過第3和第2熱交換器冷熱交換后,壓力控制在0.1MPa出系統(tǒng),尾氣去吹風(fēng)氣系統(tǒng)作為助燃?xì)馊紵?/p>

        第2和第3分離器分離出的液氨匯合后節(jié)流返回第2熱交換器進(jìn)行蒸發(fā)吸熱,降低液氨貯槽來的弛放氣溫度。為更好地利用冷量,出第2熱交換器的氣氨再進(jìn)入第1熱交換器,以冷卻膜提氫尾氣,蒸發(fā)后的氣氨最后去后續(xù)系統(tǒng)。

        2 工藝指標(biāo)

        入裝置前弛放氣壓力:1.3~1.6MPa;

        入裝置前提氫尾氣壓力:≤1.6MPa;

        膨脹機(jī)終端出口壓力:≤0.1MPa;

        膨脹機(jī)軸承氣壓力:0.6~0.7MPa;

        膨脹機(jī)出口溫度:(-65±5)℃;

        第3分離器溫度:(-60±5)℃;

        膨脹機(jī)轉(zhuǎn)速:≤50000r/min;

        尾氣出口氨體積分?jǐn)?shù):≤1.0%。

        3 運(yùn)行參數(shù)

        無動(dòng)力氨回收裝置運(yùn)行參數(shù)見表1。

        4 開車過程及日常操作中的注意事項(xiàng)

        開車過程中的注意事項(xiàng):①用弛放氣緩慢向裝置內(nèi)充壓,升壓速率為0.1MPa/min;待壓力接近1.0MPa時(shí),開啟尾氣放空閥,膨脹機(jī)近路閥開啟約1圈,使裝置內(nèi)氣體循環(huán)流動(dòng),并將弛放氣的壓力控制在工藝指標(biāo)內(nèi);然后通過第2熱交換器進(jìn)口引氨(引氨閥要緩慢開啟一點(diǎn)),觀察第2熱交換器熱流出口溫度及第2分離器的現(xiàn)場液位顯示情況,待其液位升至50%時(shí),停止引氨,液位投入自調(diào)。運(yùn)行一段時(shí)間后,待系統(tǒng)較穩(wěn)定、第2分離器溫度降至-10~-15℃時(shí),準(zhǔn)備下一步膨脹機(jī)的開車程序。②開啟軸承氣,保持軸承氣壓力為0.7MPa。膨脹機(jī)的出口閥、中間分離器導(dǎo)淋閥開啟1圈,將近路閥開大,閥前壓力控制至最低,然后緩慢開啟膨脹機(jī)的入口閥,緩慢關(guān)小近路閥,觀察膨脹機(jī)的轉(zhuǎn)速,逐步關(guān)閉近路閥,保持閥前壓力穩(wěn)定。當(dāng)?shù)?分離器進(jìn)口溫度降至-25℃、第2和第3分離器都有液位時(shí),全系統(tǒng)即可實(shí)現(xiàn)液位自調(diào),進(jìn)入操作監(jiān)控階段。

        表1 無動(dòng)力氨回收裝置運(yùn)行參數(shù)

        日常操作中的注意事項(xiàng):①隨著裝置轉(zhuǎn)入正常工作,膨脹機(jī)的進(jìn)、出口溫度隨之下降,此時(shí)應(yīng)保證膨脹機(jī)后溫度不低于-75℃,以免產(chǎn)生液滴而使設(shè)備受損。②緊急停車時(shí),除應(yīng)立即關(guān)閉冷端進(jìn)氣閥外,必須注意保持軸承氣供氣壓力不低于0.50MPa至轉(zhuǎn)子停止轉(zhuǎn)動(dòng)。③出現(xiàn)精過濾器元件阻力太大時(shí),應(yīng)用四氯化碳(或無水酒精)清洗鎳片,并用潔凈空氣吹干。④膨脹機(jī)開機(jī)送氣時(shí),應(yīng)先全開近路閥,將閥前壓力降至最低,再緩慢開啟膨脹機(jī)前閥,然后讓其他操作人員觀察膨脹機(jī)轉(zhuǎn)速,緩慢關(guān)小近路閥,適當(dāng)緩慢增加膨脹機(jī)轉(zhuǎn)速直至運(yùn)行正常。

        5 效益分析

        噸氨弛放氣流量57m3/h,按120kt/a合成氨、液氨價(jià)格3200元/t計(jì),每小時(shí)產(chǎn)氨15t,無動(dòng)力氨回收裝置弛放氣處理流量為855m3,則日回收氨4.51t,折合日產(chǎn)生效益約1.5萬元。此項(xiàng)目總投資113萬元,3個(gè)月即可收回全部投資。

        2014-06-26)

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