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        變換裝置全低變改造運(yùn)行小結(jié)

        2015-05-24 15:52:15韓云亭韓梅楊兵李乃杰
        氮肥與合成氣 2015年10期
        關(guān)鍵詞:水煤氣熱交換器蒸汽

        韓云亭 韓梅 楊兵 李乃杰

        (山東晉煤明水化工集團(tuán)有限公司濟(jì)南250200)

        變換裝置全低變改造運(yùn)行小結(jié)

        韓云亭 韓梅 楊兵 李乃杰

        (山東晉煤明水化工集團(tuán)有限公司濟(jì)南250200)

        0 前言

        明泉化肥廠合成氨系統(tǒng)現(xiàn)有自2007年投運(yùn)的2套0.8MPa中低低變換裝置,2014年改造前催化劑熱點(diǎn)溫度已上升至500℃,蒸汽消耗量大幅增加,系統(tǒng)壓差在0.10~0.11MPa。為此,2014年9月采用華爍科技股份有限公司全低變工藝技術(shù)進(jìn)行改造。改造后,2014年11月變換催化劑硫化升溫結(jié)束,轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn),增強(qiáng)了變換系統(tǒng)出口氣體中CO含量調(diào)節(jié)靈活性,降低了蒸汽消耗量,并實(shí)現(xiàn)了擴(kuò)能。

        1 改造后工藝流程

        自壓縮機(jī)二段的半水煤氣經(jīng)焦炭過濾器油水分離后先從底部進(jìn)入飽和塔,與塔頂部來的熱水逆流接觸,以提高半水煤氣的溫度,并飽和一定蒸汽、洗去灰塵和油污;從飽和塔頂部出來約105℃的半水煤氣進(jìn)入氣水分離器,與添加的蒸汽混合,經(jīng)補(bǔ)充一定量蒸汽后,由氣水分離器頂部出來進(jìn)入第1熱交換器管內(nèi),與管間來自第2低變爐二段出口和中溫水解爐出口混合后的變換氣進(jìn)行換熱;然后進(jìn)第2熱交換器管內(nèi),與管間來自第1低變爐出口變換氣換熱至約250℃;再進(jìn)預(yù)變段(第1低變爐一段)除氧脫毒(溫度約280℃)并經(jīng)水冷激降溫至230~240℃;進(jìn)入變換一段(第1低變爐二段)后,氣體(溫度370℃,CO體積分?jǐn)?shù)約16%)經(jīng)水冷激降溫至230~240℃;進(jìn)變換二段(第1低變爐三段)后,氣體(溫度300℃,CO體積分?jǐn)?shù)7%)再進(jìn)第2熱交換器管間(約210℃);進(jìn)入變換三段(第2低變爐一段)后,氣體(溫度240℃,CO體積分?jǐn)?shù)4%)經(jīng)段間換熱器降溫至180~190℃。變換氣由段間換熱器出來后分成2路:一路進(jìn)變換四段(第2低變爐二段)進(jìn)行反應(yīng),反應(yīng)后氣體溫度200℃,CO體積分?jǐn)?shù)為2%;另一路進(jìn)入中溫水解爐,由中溫水解爐下部出來的變換氣與出第2低變爐二段的變換氣匯合后進(jìn)第1熱交換器管間,再進(jìn)水加熱器管間降溫至約95℃,以回收熱量并降低自身溫度后進(jìn)入熱水塔,進(jìn)一步回收熱量并提高循環(huán)水溫度,變換氣從熱水塔上部出來后進(jìn)入冷卻塔管間,經(jīng)管內(nèi)循環(huán)冷卻水降溫,變換氣溫度被冷卻至40℃,并經(jīng)分離器分離水后送往變脫工段。

        中溫水解爐作用是調(diào)節(jié)變換系統(tǒng)出口氣體中CO含量和氨醇產(chǎn)量,并將變換氣中較難除掉的有機(jī)硫在水解劑的作用下轉(zhuǎn)變成較容易脫除的H2S氣體。

        改造后全低變工藝流程見圖1。

        2 主要設(shè)備

        主要設(shè)備(單套系統(tǒng))參數(shù)見表1。

        3 變換裝置改造后運(yùn)行效果

        全低變工藝裝置投運(yùn)后,系統(tǒng)阻力、蒸汽消耗等工藝指標(biāo)均優(yōu)于中低低工藝,運(yùn)行更經(jīng)濟(jì),達(dá)到了增產(chǎn)、運(yùn)行穩(wěn)定、節(jié)能降耗的效果。改造前、后變換裝置運(yùn)行數(shù)據(jù)見表2。改造后變換系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)見表3。

        4 改造后經(jīng)濟(jì)效益

        按噸蒸汽成本140元、2套合成氨系統(tǒng)氨醇總產(chǎn)量400kt/a計(jì),年節(jié)約蒸汽費(fèi)用1008萬元;按年增產(chǎn)100kt氨醇、噸氨醇利潤400元計(jì),年增加效益為4000萬元;不包括由于變換系統(tǒng)阻力降低而節(jié)約的壓縮機(jī)電耗成本,每年增加效益達(dá)5008萬元。項(xiàng)目(2套變換系統(tǒng))實(shí)際投資為790萬元,包括設(shè)備制作、土建、配管安裝、材料、催化劑等費(fèi)用。改造運(yùn)行后,僅節(jié)約蒸汽的費(fèi)用當(dāng)年即可收回投資。

        圖1 改造后全低變工藝流程

        表1 主要設(shè)備參數(shù)

        表2 改造前、后變換裝置運(yùn)行數(shù)據(jù)

        5 存在不足

        (1)為了防止低變催化劑出現(xiàn)反硫化問題,需要保持進(jìn)變換系統(tǒng)的半水煤氣中含有較高濃度H2S,導(dǎo)致變換系統(tǒng)出口變換氣中H2S含量相應(yīng)提高,造成變脫系統(tǒng)脫除H2S負(fù)荷加重。

        表3 改造后變換系統(tǒng)運(yùn)行技術(shù)指標(biāo)

        (2)有1臺(tái)第1低變爐的鍋底排污冷凝水多,可能是爐內(nèi)段間噴水室的噴頭安裝不正,水直接噴到塔壁上所致,造成霧化不良,需要借停車機(jī)會(huì)檢查處理。

        2015-07-08)

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