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        鋼骨架支撐復(fù)合管在煙氣氨法脫硫中的運(yùn)用

        2015-05-24 15:52:18陳乾榮易繼斌周輝王貴鮮
        氮肥與合成氣 2015年11期
        關(guān)鍵詞:氨法復(fù)合管玻璃鋼

        陳乾榮 易繼斌 周輝 王貴鮮

        (貴州赤天化桐梓化工有限公司貴州桐梓563200)

        鋼骨架支撐復(fù)合管在煙氣氨法脫硫中的運(yùn)用

        陳乾榮 易繼斌 周輝 王貴鮮

        (貴州赤天化桐梓化工有限公司貴州桐梓563200)

        貴州赤天化桐梓化工有限公司鍋爐煙氣脫硫采用液氨吸收煙氣中的SO2、然后生產(chǎn)硫酸銨的氨法脫硫工藝。按照三爐一塔設(shè)計(jì),鍋爐為煤粉爐(2用1備),設(shè)計(jì)單臺(tái)鍋爐蒸發(fā)量在220 t/h,排煙溫度控制在130~160℃,進(jìn)入脫硫塔的煙氣量約為500 000 m3/h,入塔氣中SO2質(zhì)量濃度為6 000~9 000 mg/m3(標(biāo)態(tài))。氨法脫硫裝置主要包括煙氣系統(tǒng)、吸收循環(huán)系統(tǒng)、氧化空氣系統(tǒng)和后續(xù)出料包裝系統(tǒng)。

        1 工藝流程

        煙氣氨法脫硫工藝流程如圖1所示。

        圖1 煙氣氨法脫硫工藝流程

        煙氣首先進(jìn)入脫硫塔濃縮段進(jìn)行降溫,在降溫的同時(shí)不斷濃縮硫酸銨漿液,使煙氣溫度降至45~60℃后進(jìn)入吸收段。在吸收段,一級(jí)泵(A和B)將加氨小室反應(yīng)生成的(NH4)2SO3從吸收段上部噴淋下來(lái),與煙氣逆流接觸吸收SO2;然后煙氣通過(guò)氧化段下層一級(jí)泵(C)噴淋出的(NH4)2SO4溶液對(duì)其洗滌,再經(jīng)脫硫塔上部除霧器去除其中液滴,然后進(jìn)入凈煙道隨煙囪排放。

        液氨通過(guò)加氨小室進(jìn)入氧化段,與吸收段吸收煙氣中SO2后形成的(NH4)HSO3充分混合反應(yīng),生成(NH4)2SO3,再由一級(jí)泵(A和B)升壓至吸收段吸收煙氣中的SO2。產(chǎn)生的亞硫酸銨通過(guò)氧化段底部進(jìn)入的氧化風(fēng)將其氧化成硫酸銨,再由一級(jí)泵(C)升壓后送至濃縮段濃縮,通過(guò)二級(jí)循環(huán)不斷蒸發(fā)形成含固量達(dá)20%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))左右的硫酸銨漿液,再經(jīng)結(jié)晶泵送至后系統(tǒng)離心進(jìn)行分離和干燥包裝,制得硫酸銨產(chǎn)品。

        2 二級(jí)循環(huán)存在的問(wèn)題

        二級(jí)泵進(jìn)、出口管及濃縮段回流管設(shè)計(jì)采用5 mm厚玻璃鋼管,管道投運(yùn)初期運(yùn)行情況較為良好。半年后,管道陸續(xù)出現(xiàn)滲漏,尤其是管道外彎頭處,對(duì)其修補(bǔ)后很快又出現(xiàn)滲漏。

        二級(jí)噴淋管主管及其支管采用5 mm厚玻璃鋼管,內(nèi)襯3 mm碳化硅涂層;噴頭材質(zhì)為碳化硅,連接方式采用玻璃鋼直接包裹支管與噴頭。整個(gè)噴淋層采用玻璃纖維固定在支撐鋼梁上,并且在玻璃纖維外刷玻璃鋼硬化后固定。使用半年后,每次停車時(shí)均發(fā)現(xiàn)二級(jí)噴淋支管有不同程度的斷裂、主管泄漏和噴頭堵塞沖脫等情況。二級(jí)噴淋損壞直接影響了噴淋均勻性,間接造成結(jié)晶顆粒變小、出料困難,損壞處直接沖刷支撐鋼梁和塔壁,造成支撐鋼梁斷裂和塔壁穿孔。2012年脫硫裝置停運(yùn)統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1。

        表1 2012年脫硫裝置停運(yùn)統(tǒng)計(jì)

        由表1可看出,因二級(jí)循環(huán)原因造成脫硫裝置停運(yùn)檢修次數(shù)占總停運(yùn)次數(shù)的60.0%,二級(jí)循環(huán)出現(xiàn)的此類問(wèn)題已極大影響了脫硫裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。另外,硫酸銨產(chǎn)品顆粒變細(xì)后,使離心機(jī)篩網(wǎng)磨損加大,導(dǎo)致出力降低、流化床干燥效果降低、蒸汽耗量增加以及維護(hù)成本不斷提高等不良后果,且管道、塔壁泄漏和二級(jí)支撐鋼梁斷裂都會(huì)給操作人員帶來(lái)較大安全隱患。

        3 原因分析及改進(jìn)措施

        3.1 原因分析

        設(shè)計(jì)初期,考慮到二級(jí)循環(huán)輸送介質(zhì)為高腐蝕帶顆粒硫酸銨漿液(pH在2.0~3.5),故采用環(huán)氧樹(shù)脂玻璃鋼管道輸送以解決管道腐蝕問(wèn)題,二級(jí)噴淋管內(nèi)襯碳化硅涂層,使其在支管流速增加的情況下減少對(duì)管道的磨損。但運(yùn)行過(guò)程中,由于漿液溫度長(zhǎng)期保持在50~60℃,一定程度上降低了環(huán)氧樹(shù)脂層的耐磨性。硫酸銨漿液顆粒含量越高,顆粒粒徑越大,對(duì)管壁沖刷磨損越嚴(yán)重,尤其是在結(jié)晶泵出口彎道處,受離心力作用的影響,對(duì)外彎側(cè)管壁沖刷非常嚴(yán)重,結(jié)晶泵出口彎管經(jīng)常穿孔泄漏;加之環(huán)氧樹(shù)脂在加工凝固過(guò)程中,不可避免出現(xiàn)微小氣泡,一旦顆粒將保護(hù)層磨掉后,漿液就會(huì)滲出玻璃鋼管而泄漏。

        二級(jí)噴淋管未安裝膨脹節(jié),無(wú)法抵消二級(jí)泵啟、停時(shí)因流量波動(dòng)而造成的振動(dòng)沖擊,管道晃動(dòng)較大。另外,硫酸銨顆粒和塔壁脫落的玻璃鱗片防腐材料很容易堵塞噴頭,造成部分噴頭流量和流速增大,噴頭末端擺動(dòng)增大。由于碳化硅層與環(huán)氧樹(shù)脂層粘連效果受硫酸銨漿液和外煙氣溫度差及2種材料傳熱性能的影響,使粘連度變?nèi)?,?dǎo)致二級(jí)噴淋管每運(yùn)行1個(gè)月左右就會(huì)出現(xiàn)噴頭脫落和堵塞、管道泄漏和斷裂等情況。斷裂后的噴淋管直接對(duì)著支撐鋼梁和塔壁防腐層沖刷,支撐鋼梁和塔壁玻璃鱗片防腐層很快被沖破,支撐鋼梁和塔壁碳鋼無(wú)法耐受腐蝕和沖刷很快斷裂和穿孔。

        3.2 鋼骨架支撐復(fù)合管介紹及改進(jìn)措施

        高密度鋼骨架支撐復(fù)合管是用高強(qiáng)度鋼絲網(wǎng)骨架和熱塑性塑料聚乙烯為原材料復(fù)合熱塑而成,鋼絲纏繞網(wǎng)作為聚乙烯塑料管的骨架增強(qiáng)體,以高密度聚乙烯為基體,采用高性能的改性黏結(jié)樹(shù)脂將鋼絲骨架與內(nèi)、外層高密度聚乙烯緊密地連接在一起,使之具有優(yōu)良的復(fù)合效果。因?yàn)橛辛烁邚?qiáng)度鋼絲增強(qiáng)體被包覆在連續(xù)熱塑性塑料之中,因此此種復(fù)合管克服了鋼管和塑料管各自的缺點(diǎn),而又保持了鋼管和塑料管各自的優(yōu)點(diǎn)。

        鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯復(fù)合管采用的管件是聚乙烯電熔管件。連接時(shí),利用管件內(nèi)部發(fā)熱體將管材外層塑料與管件內(nèi)層塑料熔融,把管材與管件可靠地連接在一起。因?yàn)槠涮囟ǖ臋C(jī)構(gòu)方式使得鋼骨架支撐管具有抗蠕變性能好、持久的機(jī)械強(qiáng)度高、雙面防腐性及耐磨性能優(yōu)越、內(nèi)壁光滑不易結(jié)垢、管道阻力較小、耐沖擊力、尺寸穩(wěn)定性好、有適度的柔性等特點(diǎn),適用于二級(jí)循環(huán)管。

        3.3 改進(jìn)試驗(yàn)

        由于結(jié)晶泵出口管彎頭經(jīng)常出現(xiàn)磨損泄漏,將其更換為鋼骨架復(fù)合管,采用法蘭連接玻璃鋼管。2012年起使用,通過(guò)1年的運(yùn)行,表現(xiàn)出其優(yōu)越性:原彎頭平均2月修補(bǔ)1次,改進(jìn)后1年內(nèi)無(wú)泄漏情況,大修時(shí)拆開(kāi)檢查,管道表面依然光滑如初,管壁厚度無(wú)較大明顯減薄的情況,證明二級(jí)循環(huán)管道均可更換為鋼骨架支撐復(fù)合管。

        4 改進(jìn)措施及效果

        2013年初,氨法脫硫裝置大修,將二級(jí)泵進(jìn)口管、出口管及濃縮段回流管按照原尺寸更換為鋼骨架支撐復(fù)合管。2015年初,將原二級(jí)噴淋管全部更換為鋼骨架支撐復(fù)合管,噴頭與鋼骨架支撐復(fù)合管采用法蘭連接,并在連接后在外包裹玻璃布并刷好玻璃鋼隔離層,加固連接。

        二級(jí)泵進(jìn)、出口管在使用2年以來(lái),除2次因?yàn)楣艿肋B接螺栓松動(dòng)而出現(xiàn)法蘭處泄漏外,其余部分未出現(xiàn)任何泄漏事故,在多次清理二級(jí)泵進(jìn)口濾網(wǎng)過(guò)程中,對(duì)其管道檢查,管道內(nèi)壁光滑、富有彈性,無(wú)明顯減薄情況。濃縮段回流管,由于增加了管道抗腐蝕橡膠膨脹節(jié),消除了管道與循環(huán)槽之間的流量沖擊振動(dòng),循環(huán)槽進(jìn)口膨脹節(jié)振動(dòng)降低,管道與循環(huán)槽再未出現(xiàn)拉傷進(jìn)料口防腐層、腐蝕盡管焊縫等問(wèn)題。2015年3月,氨法脫硫裝置停運(yùn)檢查,二級(jí)噴淋管主管及支管無(wú)斷裂泄漏情況,噴頭未發(fā)現(xiàn)脫落等情況,耐溫效果好。塔壁和鋼梁在運(yùn)行2個(gè)多月中,未出現(xiàn)因噴淋管斷裂沖刷鋼梁和塔壁等情況,效果非常好。

        鋼骨架支撐復(fù)合管由于其高密度的聚乙烯層徹底阻礙了低pH漿液中高濃度的Cl-,F(xiàn)e3+,F(xiàn)-等離子的滲透,鋼骨架優(yōu)越性無(wú)任何減弱。高密度聚乙烯層具有較強(qiáng)的彈性,當(dāng)硫酸銨結(jié)晶顆粒對(duì)其沖擊時(shí),能反彈抵消其磨損力,使其在輸送硫酸銨漿液時(shí)的流體阻力稍大于玻璃鋼管道,改管時(shí)應(yīng)考慮流量損失的特性。另外,其優(yōu)越的耐溫效果好,脫硫塔內(nèi)溫度長(zhǎng)期恒定在50~60℃,二級(jí)噴淋管完全能滿足其使用要求。經(jīng)試驗(yàn),鋼骨架支撐復(fù)合管以其良好的優(yōu)越性能完全滿足氨法脫硫高腐蝕、高磨損及較高溫度的環(huán)境。

        2015-03-25)

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