亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        生產(chǎn)系統(tǒng)能量優(yōu)化工程技術及運行總結

        2015-05-24 15:52:19紀云功
        氮肥與合成氣 2015年11期
        關鍵詞:合成塔溴化鋰冷凝器

        紀云功

        (安徽三星化工有限責任公司安徽渦陽233600)

        生產(chǎn)系統(tǒng)能量優(yōu)化工程技術及運行總結

        紀云功

        (安徽三星化工有限責任公司安徽渦陽233600)

        1 項目由來

        安徽三星化工有限責任公司(以下簡稱三星化工公司)經(jīng)過多年的發(fā)展,現(xiàn)已成長為一家綜合性的化工企業(yè),產(chǎn)品有尿素、甲醇、復合肥等,年產(chǎn)值可達10億元以上。近幾年,三星化工公司雖經(jīng)過多次技術改造,但隨著行業(yè)技術的不斷升級,生產(chǎn)系統(tǒng)中仍有部分工藝設備存在能耗偏高、產(chǎn)能偏小的問題,凸顯了現(xiàn)有裝置與先進技術的差距。通過分析研究,利用行業(yè)“十二五”期間推廣的先進技術以及國家財政的支持,對氨合成系統(tǒng)部分工段進行改造,可實現(xiàn)增產(chǎn)、節(jié)能降耗。項目實施后,經(jīng)過驗收,達到行業(yè)先進水平,并受到行業(yè)協(xié)會的好評。

        2 主要改造內(nèi)容

        項目批準主要改造內(nèi)容有:①Φ 1 500 mm氨合成系統(tǒng)取代原Φ 800 mm氨合成系統(tǒng);②帶熱回收裝置的甲醇塔代替聯(lián)醇生產(chǎn)中的直冷式甲醇塔;③蒸發(fā)式冷凝器代替冷凍系統(tǒng)的冷卻器;④采用溴化鋰吸收制冷技術回收尿素低位熱能。

        3 各子項改造方案及運行效果

        3.1 氨合成系統(tǒng)

        三星化工公司改造前有Φ 1 200 mm和Φ 800 mm氨合成系統(tǒng)各1套,具備氨醇230 kt/a、尿素300 kt/a、甲醇100 kt/a的生產(chǎn)能力。隨著系統(tǒng)不斷改造,生產(chǎn)負荷逐漸增大,氨合成系統(tǒng)生產(chǎn)能力明顯偏小,當合成氨產(chǎn)量提高時,2套氨合成系統(tǒng)壓力在32.0 MPa,循環(huán)氣中φ(CH4)只能控制在10%~12%,合成放空氣量大,噸氨煤耗高、電耗高,系統(tǒng)壓力高,既不節(jié)能,又存在不安全因素。

        氨合成塔內(nèi)件是氨合成系統(tǒng)的關鍵設備,直接關系到氨合成壓力、系統(tǒng)阻力、噸氨原料氣消耗、氨轉(zhuǎn)化率及系統(tǒng)冷量消耗。此次技改將Φ 800 mm氨合成系統(tǒng)改造為1套Φ 1 500 mm氨合成系統(tǒng),選用南京國昌公司GC型軸徑向(二軸二徑)、催化劑全自卸結構Φ 1 500 mm氨合成塔內(nèi)件。此內(nèi)件技術先進、成熟可靠、阻力小、結構簡單、操作性能穩(wěn)定、催化劑裝填量多、生產(chǎn)彈性大,能滿足三星化工公司產(chǎn)能不斷擴大的需要。

        裝置投入運行后,氨合成系統(tǒng)運行非常穩(wěn)定,各項指標都明顯優(yōu)于原來的2套氨合成系統(tǒng),達到了預期的目的。系統(tǒng)壓力從32.0 MPa降至24.0 MPa,下降了8.0 MPa;壓縮機終端出口壓力低,循環(huán)機進出口壓差小;噸氨電耗比原來降低約80 kW·h,全年節(jié)電總量約為1.6×107kW·h,折標煤為6 400 t;循環(huán)氣中φ(CH4+Ar)控制在23%~25%,弛放氣量明顯減少,氨凈值也明顯提高。

        Φ 1 500 mm氨合成系統(tǒng)主要設備有氨合成塔、熱交換器、分離器、水冷器及相應的工藝管線、閥門管件等(表1)。

        表1 Φ 1 500 mm氨合成系統(tǒng)主要新增設備

        3.2 低壓聯(lián)醇

        一般的甲醇生產(chǎn)工藝(這里指聯(lián)醇工藝)的操作壓力是12.0 MPa或32.0 MPa。三星化工公司為實現(xiàn)節(jié)能降耗,在本次系統(tǒng)改造中選擇采用了5.0 MPa低壓聯(lián)醇裝置。操作壓力低,可以大幅降低壓縮功耗,增加壓縮機生產(chǎn)能力,提高總氨產(chǎn)量,實現(xiàn)增產(chǎn)增效。

        三星化工公司1#系統(tǒng)的甲醇生產(chǎn)能力為50 kt/a,共有5臺直冷式甲醇塔,甲醇出塔氣中的反應熱量全部靠循環(huán)水冷卻散熱,不僅熱量被損失掉了,且循環(huán)水的溫度還需用風機進行降溫,能量未能得到綜合利用。

        此改造項目采用帶熱回收裝置的甲醇塔對現(xiàn)有甲醇塔進行改造,改造后可以對出塔氣(230~260℃)的熱量進行回收,甲醇合成塔選用南京昊安科技工程有限公司設計開發(fā)的NJP-I型列管式低壓甲醇反應器。其管內(nèi)裝催化劑,管間用脫鹽水換熱,通過汽包副產(chǎn)2.5 MPa中壓蒸汽,減壓至1.25 MPa后送往蒸汽管網(wǎng)。合成塔采用浮頭式結構,下設波紋膨脹節(jié)來補償合成塔外筒的膨脹,內(nèi)筒的膨脹則由出口管道補償。采用新工藝后,噸甲醇可副產(chǎn)蒸汽0.8 t(1.25 MPa,400℃),年副產(chǎn)蒸汽40 000 t,折標煤5 592.8 t。列管式低壓甲醇反應器相關參數(shù)見表2。

        表2 列管式低壓甲醇反應器相關參數(shù)

        低壓聯(lián)醇裝置控制系統(tǒng)采用浙大中控的DCS控制系統(tǒng),全部通過微機進行操作,操作方便,運行穩(wěn)定,工藝指標控制平穩(wěn)。投運以來,各電器設施、儀表、儀器操作符合規(guī)定;各泵運轉(zhuǎn)正常,無異常;各項指標符合要求,達到了預期的目的,對優(yōu)化操作控制和穩(wěn)定合成氨裝置生產(chǎn)起到巨大作用。Φ 2 400 mm低壓聯(lián)醇裝置新增設備見表3。

        表3 Φ 2 400 mm低壓聯(lián)醇裝置新增設備

        3.3 蒸發(fā)式冷凝器

        常用的冷凝器按其冷卻介質(zhì)和冷卻方式一般可分為:水冷式(又分為殼管式、套管式、沉浸式等)、空氣冷卻式(或稱風冷式)及蒸發(fā)式(制冷劑在管內(nèi)冷凝,管外同時受到水及空氣的冷卻)。

        空氣冷卻式冷凝器冷卻效果較差、冷凝溫度較高,主要用于缺乏冷卻水水源場所的分散式及小型制冷系統(tǒng)。大、中型制冷系統(tǒng),以往大多采用水冷式、立式或臥式、殼管式冷凝器,并且為了減少冷卻水消耗量,大多使用循環(huán)水,需建有冷卻水塔或涼水池,占地面積大,循環(huán)水泵和冷卻水塔風機耗功也較大。

        蒸發(fā)式冷凝器冷卻效果好,且具有節(jié)水、節(jié)電和結構緊湊、占地面積小等優(yōu)點,蒸發(fā)式冷凝器的循環(huán)水流量僅為水冷式冷凝器的10%,水泵的能耗明顯降低。由于蒸發(fā)式冷凝器冷卻效果大大優(yōu)于水冷式和風冷式冷凝器,故可使冷媒在冷凝器中的冷凝溫度降低3~5℃;由于冷凝溫度降低,使壓縮機出口壓力下降,壓縮機的輸入功率亦相應下降。

        三星化工公司冷凍系統(tǒng)改造前采用殼管式冷凝器,本項目將現(xiàn)有殼管式冷凝器改成蒸發(fā)式冷凝器。冰機出口壓力在1.6 MPa,冷凝器出液溫度為36~38℃。

        根據(jù)運行經(jīng)驗和理論計算,冷凝溫度每降低1℃,壓縮機功率下降3%,再加上蒸發(fā)式冷凝器循環(huán)水量小而帶來的節(jié)電功能,故采用蒸發(fā)式冷凝器后,整個冷凍系統(tǒng)較水冷式冷凝器冰機系統(tǒng)節(jié)電約15%,較風冷式冷凝器冷凍系統(tǒng)節(jié)電約30%。原冰機系統(tǒng)有功功率為2 640 kW,年耗電1.9×107kW·h;項目實施后,系統(tǒng)耗電降低15%,折標煤350.4 t。

        3.4 溴化鋰制冷

        溴化鋰吸收式制冷機以熱能為動力,充分利用低勢熱能以大幅降低能耗,比利用電能為動力的壓縮機制冷機明顯節(jié)約電能;機組除功率較小的屏蔽泵外,無其他運動部件,噪音低,僅為75~80 dB;制冷量調(diào)節(jié)范圍廣,可在20%~100%的負荷內(nèi)進行冷量的無級調(diào)節(jié),并且隨著負荷的變化調(diào)節(jié)溶液的循環(huán)量,具有良好的調(diào)節(jié)特性。

        冷凍系統(tǒng)新增設備見表4。三星化工公司現(xiàn)有3套氫氮壓縮機裝置(MH92壓縮機、H12壓縮機和6M32壓縮機),通氣量分別為:29 000 m3/h (標態(tài),下同),27 000 m3/h和75 500 m3/h,配套Φ 1 800 mm×6 625 mm,Φ 1 600 mm×6 625 mm和Φ 2 600 mm×7 084 mm煤氣換熱器。2套尿素裝置每小時可產(chǎn)尿素45 t,在一吸冷卻器產(chǎn)生熱水320 m3/h。根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)實際情況,匹配2臺8.4×106kJ/h溴化鋰制冷機組,每臺機組制取7~12℃冷水400 m3/h、回收尿素一吸冷卻器熱水310 m3/h。利用尿素熱水的低位熱能,通過溴化鋰制冷機組(發(fā)生器、蒸發(fā)器、冷凝器、吸收器)制備低溫冷水,利用這部分冷水降低半水煤氣溫度,提高壓縮機打氣量,增加合成氨產(chǎn)量,降低電耗,年可節(jié)約標煤13 524.6 t。

        表4 冷凍系統(tǒng)新增設備

        4 結語

        三星化工公司生產(chǎn)裝置能量優(yōu)化工程是“十二五”期間一項重點工程,也是重要系統(tǒng)的節(jié)能工程,通過2年多實施,順利投運;工程主要技術依托單位有安徽省化工設計院、洛陽隆華制冷設備公司、南京國昌公司等。通過對氨合成、低壓醇、蒸發(fā)冷、溴化鋰制冷幾個主要系統(tǒng)的改造,年可節(jié)煤近30 kt,節(jié)能效果顯著。

        2015-09-23)

        猜你喜歡
        合成塔溴化鋰冷凝器
        溴化鋰制冷蒸發(fā)器中鈦橢圓管外降膜流動及傳熱特性
        數(shù)據(jù)機房集中式與平面型冷凝器熱環(huán)境對比研究
        綠色建筑(2021年4期)2022-01-20 03:21:56
        冷凝器換熱管開裂原因分析
        甲醇合成塔管板有限元分析及優(yōu)化
        河南科學(2020年3期)2020-06-02 08:30:26
        Davy合成塔中心管改造提產(chǎn)能的應用
        山西化工(2018年6期)2019-01-25 09:47:24
        甲醇合成塔設備特點及吊裝方法
        KBR氨合成塔催化劑筐損壞原因分析與處理
        肥料與健康(2017年3期)2017-08-31 12:56:42
        蒸發(fā)冷卻冷凝器在通信機房空調(diào)節(jié)能改造中的應用
        無水溴化鋰制備工藝綜述
        江西化工(2014年2期)2014-03-18 02:33:46
        外繞微通道冷凝器空氣源熱泵熱水器仿真與優(yōu)化
        制冷學報(2014年1期)2014-03-01 03:06:33
        91自拍视频国产精品| 色伊人国产高清在线| 羞羞视频在线观看| 久久夜色撩人精品国产小说| 91热爆在线精品| h视频在线观看视频在线| 国产一区二区精品亚洲| 无码av不卡一区二区三区| 午夜亚洲www湿好爽| 日韩精品成人无码AV片| 精品国精品自拍自在线| 一区二区三区免费自拍偷拍视频| 一区二区三区中文字幕脱狱者| 午夜亚洲av日韩av无码大全| 国产伦精品一区二区三区免费| 国产亚洲精品福利在线 | 亚洲二区三区在线播放| 蜜桃网站免费在线观看视频| 国内精品久久久久影院优| 无码骚夜夜精品| 国产一区二区丰满熟女人妻| 国产自拍伦理在线观看| 97人妻中文字幕总站| 少妇人妻综合久久中文字幕| 免费国产黄网站在线观看可以下载| 成 人 色综合 综合网站| 亚洲在线一区二区三区四区| 侵犯了美丽丰满人妻中文字幕| 99久久婷婷国产一区| 亚州性无码不卡免费视频| 性一乱一搞一交一伦一性| 无码啪啪熟妇人妻区| 国产人妖伦理视频在线观看 | 青青草国产精品一区二区| 亚洲日韩国产精品第一页一区 | 亚洲国产成人精品久久成人| 穿着白丝啪啪的av网站| 欧美午夜刺激影院| 亚洲精品一二区| 国产三级在线观看不卡| 国产一区二区三区中文在线|