劉志丹(黑龍江龍煤礦山建設(shè)有限公司,黑龍江雞西158100)
立井井筒涌水量達(dá)100m3/h施工排水實(shí)踐
劉志丹
(黑龍江龍煤礦山建設(shè)有限公司,黑龍江雞西158100)
宇光能源營城礦業(yè)技改項(xiàng)目部主井井筒施工中,施工深度的變化,井筒涌水量隨之變化,井筒最大涌水量到達(dá)100m3/h,施工中采用了不同的排水方案效果良好。
立井井筒;排水;截水槽;防爆排沙泵;臨時泵房
九臺營城煤礦主井為技改工程,井筒凈直徑5.5m,井深972米,正在建設(shè)中,主井已施工至650米,提升方式為兩臺主提升絞車,提升吊桶4m3。施工中井筒含水層主要在0~200米,0~132米涌水量在50m3/h,主要集中在井底工作面。132~200米涌水量最大達(dá)120m3/h,井筒井壁涌水量達(dá)80m3/h,井底工作面涌水量達(dá)40m3/h,因建設(shè)單位設(shè)計方案采取不當(dāng),未采用凍結(jié)施工技術(shù),導(dǎo)致施工中井筒涌水很大,嚴(yán)重影響施工進(jìn)度和混凝土澆筑質(zhì)量,在井筒掘砌施工中,我公司根據(jù)不同井筒段的涌水特點(diǎn),有針對性的采用了不同的排水方案,收到了良好的效果,保證了井筒施工安全順利進(jìn)行。
0~132m涌水以工作面出水為主,涌水量在50m3/h,因工作面水中含大量細(xì)沙,所以排水泵選用防爆排沙泵型號:BQS100-200,水泵流量100m3/h、揚(yáng)程200米,電機(jī)額定功率185KW,井底工作面設(shè)2臺水泵,兩趟排水管路,其中一趟排水管路備用,防止水泵維修時,出現(xiàn)淹井的危險。排水過程中也證明了備用排水管路的必要,因工作面中水含沙較多,水泵磨損嚴(yán)重,平均5天換一次水泵,每趟排水管由1臺雙25t型號2JZ-25/1320鑿井穩(wěn)車懸吊,懸吊鋼絲繩選型號:6×19-Φ43兩根,動力電纜MY3*70+1*25。
因井下涌水量大,水泵直接設(shè)在工作面,在工作面先掘出泵窩,將排沙泵放在泵窩里,泵窩深度0.6m為易。因水泵直徑0.5m,高1.8m設(shè)在工作面對井下出矸、打眼、裝火藥均有影響,導(dǎo)致成模循環(huán)時間過長,每模在48小時左右。
井下施工方法簡述:
(1)出矸方法:井下出矸采用中心回轉(zhuǎn)大抓出貨,提升絞車懸掛4m3吊桶將矸石提到地面,出貨時大抓盡量遠(yuǎn)離水泵防止碰撞,先出遠(yuǎn)離水泵一側(cè)的矸石,出完后再將水泵移到出完矸石一側(cè),再出另一部分矸石。
(2)打眼裝藥方法:井下打眼采用B87手抱鉆打眼,釬子選2米,因井下涌水量大,一次性井底工作面全斷面打眼后,裝藥難度大,爆破效率低。為了克服涌水量大導(dǎo)致打眼裝藥難度大,經(jīng)施工實(shí)際情況,采取兩次打眼、兩次爆破方法。將井底工作面劃分兩成部分,先選一個較低點(diǎn)的區(qū)域掘泵窩用于排水,另一部分開始打眼,打完眼裝藥響炮,然后出矸石,出矸結(jié)束后,將泵移走開始另一區(qū)域的打眼響炮,經(jīng)實(shí)踐證明效果好于全斷面打眼響炮。
132m~200m施工中難度較大,因井下涌水量最大達(dá)到120m3/h,井壁涌水量80m3/h,井底涌水量40m3/h,過此段時因井壁涌水量過大,曾利用1個月時間井壁注漿封水,最后將井壁水控制在50m3/h。
因井筒深度逐步加深,原BQS100-200排沙泵揚(yáng)程不夠,井筒深度在180米左右時,排水泵由原來的型號:BQS100-200換成型號:BQS60-360,流量60m3/h、揚(yáng)程360m、電機(jī)額定功率160Kw。
過此段時在原有的兩趟排水系統(tǒng)上,又增設(shè)了第三趟臨時排水系做為備用,第三趟臨時排水系統(tǒng)利用主井的副提絞車懸吊,一根鋼絲繩懸吊管路及動力電纜,此趟排水系統(tǒng)只做備用,在水泵維修時開啟,維修結(jié)束后立即關(guān)閉。
三趟排水系統(tǒng)排水方式為,314排水系統(tǒng)主要排截水槽水,截水槽設(shè)在180米處,316排水系統(tǒng)排工作面的水,副提絞車懸吊的排水系統(tǒng)做為備用,316排水系統(tǒng)檢修時,開啟副提絞車懸吊的水泵,316系統(tǒng)維修好后,立即關(guān)閉。
此階段出矸、打眼響炮施工方法同0~132m施工方法。
此階段遇到的問題主要是混凝土澆筑無法保證質(zhì)量,因每節(jié)模的接茬處都有出水點(diǎn),這樣在澆筑混凝土?xí)r,上面接茬處的水會流入混凝土中,將混凝土中的水泥稀釋隨水溜走,導(dǎo)致混凝土灰號降低,無法保證混凝土質(zhì)量。
針對這問題我公司結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際,經(jīng)過多次研究討論,最后采取的方案經(jīng)實(shí)踐效果良好,方案如下:
(1)原有的段高3.6米模板拆掉一節(jié),段高剩1.8米,井下施工時由原來的段高3.6米縮小到1.8米,段高縮小可以減少片幫量,因段高縮小,澆筑混凝土的時間也縮短,可以減少澆筑混凝土?xí)r進(jìn)入混凝土中的水量,同時增加原設(shè)計的水泥量,在原設(shè)計基礎(chǔ)上每立方混凝土增加30Kg水泥。
(2)井底工作出矸結(jié)束后,將慌斷面每隔1米豎向固定一根1.2寸長1.9米鐵管,均勻排布,井筒直徑5.5米,壁厚0.8米,慌斷面周長19.8米,所以需要20根1.2寸鐵管,鐵管在入井前利用電氣割焊將鐵管割出多個長度0.5米、寬5毫米的長條口用于導(dǎo)水,鐵管鋪設(shè)結(jié)束后,處理上節(jié)模的出水點(diǎn),盡量讓出水點(diǎn)涌水都沿著慌斷面巖幫流下,以上工作全部做完后,將整個巖幫用五彩布鋪上,五彩布用鋼釘加墊片固定在巖幫上,這樣混凝土澆筑時,五彩布可以將水與混凝土隔開,經(jīng)實(shí)踐效果良好。
200米過后,井下工作面涌水量明顯減少,主要涌水量為井壁出水,經(jīng)過再次井壁注漿,井壁涌水已控制在40m3/h左右。
此段井下設(shè)兩趟拍水,一趟設(shè)在320米處截水槽處,將井壁涌水截住直接排到地面。另一趟設(shè)在工作面,排水方式采用兩段式排水,工作面涌水10m3/h左右,井下積攢一定水量后開啟水泵排水,兩趟排水所用水泵型號為:BQS60-360,流量60m3/h、揚(yáng)程360m、電機(jī)功率160Kw。
500米以后根據(jù)地質(zhì)資料井下幾乎沒水,在500米處施工臨時泵房,將500米以上井壁涌水截住,泵房中安裝兩臺MD45-8*80臥泵,泵房中三班安排人看護(hù),為防止550米后有水,施工中采取縫掘必探施工方法,一次打眼探水30米,如果沒水繼續(xù)施工,施工30米后再探,如果井下有水,工作面的水導(dǎo)到泵房中在排到地面。
以上施工中排水方案為宇光能源營城礦業(yè)技改項(xiàng)目主井實(shí)際排水方案,此排水方案克服了涌水大、施工難度大等不利因素,為井筒后續(xù)施工創(chuàng)造了良好條件,現(xiàn)井筒施工順利進(jìn)行。