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        貧瘦煤對(duì)Shell粉煤氣化過程積灰影響研究

        2015-05-10 08:00:48閔文偉劉軍
        天津化工 2015年6期
        關(guān)鍵詞:積灰煤氣化飛灰

        閔文偉,劉軍

        (天津渤化永利化工股份有限公司,天津 300450)

        1 引言

        Shell(殼牌)干粉加壓煤氣化技術(shù)(簡(jiǎn)稱SCGP)是當(dāng)今世界較為先進(jìn)的潔凈煤氣化技術(shù),具有自動(dòng)化程度高、操作安全、煤種適應(yīng)性廣、單爐生產(chǎn)能力大、碳轉(zhuǎn)化率高、氣化氧耗量低、運(yùn)轉(zhuǎn)周期長(zhǎng)和環(huán)境效益好等優(yōu)點(diǎn),但SCGP氣化工藝由于其生產(chǎn)鏈長(zhǎng)、工程量巨大、缺乏系統(tǒng)工程經(jīng)驗(yàn),氣化裝置從設(shè)計(jì)、制造、工藝流程以及試車投產(chǎn)情況看,國(guó)內(nèi)已開車的Shell煤氣化裝置運(yùn)行也存在一定的不穩(wěn)定性[1],主要表現(xiàn)為:氣化過程中產(chǎn)生大量飛灰,氣化爐操作溫度過高導(dǎo)致合成氣冷卻器入口合成氣溫度升高,高溫下飛灰具有一定的粘附性,誘發(fā)合成氣冷卻器發(fā)生沾污及陶瓷過濾器發(fā)生堵塞等問題,嚴(yán)重影響了煤氣化裝置的穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)和長(zhǎng)周期運(yùn)行。反應(yīng)性差且灰含量較高的煤,會(huì)導(dǎo)致飛灰量增大以及飛灰含碳量增高等一系列問題。灰渣粘溫特性差帶來(lái)的排渣困難與堵塞問題。因此,無(wú)論是從經(jīng)濟(jì)角度還是從技術(shù)角度考慮,煤種及飛灰的粘附沉積特性對(duì)氣化過程具有很重要的影響[2~5]。國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)飛灰開展了大量的研究工作,但主要集中在飛灰基本性質(zhì)、形成機(jī)理、粘附沉積機(jī)理方面研究。趙永椿,石正云等[6,7]研究飛灰的顆粒尺寸既決定于煤種和煤粉粒度,也與燃燒工況有關(guān)。煤種不同,飛灰顆粒中莫來(lái)石含量存在差異,氣化爐內(nèi)溫度分布越高,越有利于莫來(lái)石形成。齊立強(qiáng)等[8]對(duì)燃煤飛灰化學(xué)成分隨粒度分布規(guī)律的試驗(yàn)研究得出,SiO2含量隨飛灰粒度變細(xì)逐漸降低,Al2O3含量則隨著粒度減小而逐漸增加,F(xiàn)e2O3含量隨粒度變細(xì)逐漸降低,而CaO和MgO的含量隨粒度變細(xì)有增加的趨勢(shì)。牛玉奇等[9]認(rèn)為氣化爐操作條件(如負(fù)荷、氧煤比、激冷比的控制)、石灰石配比及煤質(zhì)等都是合成氣冷卻器積灰的影響因素。李亞東[10]分析認(rèn)為合成器冷卻器的積灰也與激冷溫度接近灰熔融溫度有關(guān)。激冷氣溫度過高時(shí),激冷后的合成氣溫度接近灰熔點(diǎn),飛灰雖然固化,但沒有失去粘性,會(huì)以結(jié)垢的形式粘附在中壓過熱器十字架或管壁上。反之激冷后溫度低于灰熔融溫度150℃時(shí),飛灰就會(huì)失去粘性,可降低結(jié)垢的風(fēng)險(xiǎn)。盛新等[11]指出Shell氣化飛灰粘附程度與其微量元素以及顆粒比表面積有關(guān)。Rietema[12]指出飛灰顆粒之間的相互作用力與它們之間的接觸面積密切相關(guān),顆粒之間較大的粘附力使其容易在受熱面上形成積灰。Umhauer等研究表明[13,14],含鐵氧化物和氧化鈣對(duì)飛灰的顆粒大其粘附特性具有較大影響。雖然眾多學(xué)者從不同角度對(duì)飛灰的形成和沉積粘附特性進(jìn)行了研究,但從煤種特性對(duì)改善Shell氣化爐積灰影響的研究較少。本文通過研究貧瘦煤對(duì)改善Shell煤氣化過程積灰的影響,為煤氣化裝置工業(yè)生產(chǎn)提供技術(shù)指導(dǎo)和理論依據(jù)。

        2 實(shí)驗(yàn)原料及分析

        本文選擇DTM、JYM、PSM(貧瘦煤)三種煤樣,首先對(duì)煤樣進(jìn)行工業(yè)分析及元素分析;利用全自動(dòng)量熱儀測(cè)定煤樣的熱值。利用荷蘭帕納科公司X射線熒光光譜儀對(duì)灰樣進(jìn)行化學(xué)組成測(cè)定,測(cè)定結(jié)果如表1、表2所示。

        由表2可知,三種煤樣的灰成分差別較大。PSM的硅鋁比最低,JYM、DTM的硅鋁比較高,均大于2.0。JYM的CaO含量高達(dá)20.08%,遠(yuǎn)高于DTM與PSM。JYM的Na2O的含量也較高,為1.54%。此外,DTM與PSM的Fe2O3的含量均較高,分別為11.36%與8.72%。

        表1 煤樣工業(yè)分析、元素分析和發(fā)熱量

        表2 煤樣的灰成分分析數(shù)據(jù)

        3 結(jié)果與討論

        3.1 PSM煤對(duì)氣化爐積灰影響

        天津渤化永利化工股份有限公司(原天津堿廠)引進(jìn)的Shell粉煤氣化技術(shù),于2010年8月份打通了各工藝流程并產(chǎn)出了合格產(chǎn)品。但是,在使用一種DTM煤(為設(shè)計(jì)煤種)和MM煤期間,飛灰易在合成氣冷卻器等部位發(fā)生沉積和粘附,嚴(yán)重影響了煤氣化裝置的穩(wěn)定、長(zhǎng)周期和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。2014年5月引用PSM煤后發(fā)現(xiàn)飛灰的粘附特性明顯得到改善。

        由于負(fù)荷變化會(huì)對(duì)合成氣冷卻器出入口的溫度產(chǎn)生一定的影響,為了更好的對(duì)比引入了溫荷(溫度/負(fù)荷)。從合成氣冷卻器入口溫度(13TI0019)溫荷變化看,未摻燒PSM煤時(shí)溫荷的波動(dòng)較為劇烈,大多數(shù)的點(diǎn)落于800℃以上,而摻燒PSM煤后溫荷的波動(dòng)相對(duì)較為平緩,并且溫荷值相對(duì)未摻燒前略顯偏低。從合成氣冷卻器出口溫度(13TI0018)溫荷變化看,未摻燒PSM煤時(shí)溫荷的波動(dòng)較為劇烈,多數(shù)的點(diǎn)落于400℃以上,而摻燒PSM煤后溫荷的波動(dòng)相對(duì)較為平緩,并且整體溫荷變化呈現(xiàn)下降的,溫荷值相對(duì)未摻燒前略顯偏低。從以上的結(jié)果均可以看出,添加貧瘦煤后可以有效的改善合成氣冷卻器積灰現(xiàn)象,大大提高了氣化裝置的長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行。

        圖1 未添加PSM煤時(shí)燒失量變化趨勢(shì)圖

        3.2 改善積灰原因分析

        為了弄清楚PSM煤對(duì)改善積灰影響作用,分別從飛灰的燒失量、粒度分布、化學(xué)組成,表觀形貌分析進(jìn)行闡述。

        從圖1中看出,未添加PSM煤時(shí)飛灰燒失量較低,多數(shù)的點(diǎn)都落于1.0%以下,而圖2中添加PSM煤時(shí)飛灰燒失量相對(duì)較高,均在3.0%以上。觀察灼燒后的未添加PSM煤飛灰樣發(fā)現(xiàn),灰樣都有燒結(jié)成塊的現(xiàn)象。觀察灼燒后的添加PSM煤飛灰,沒有出現(xiàn)燒結(jié)成塊的情況或只有輕微的燒結(jié)現(xiàn)象。因此,添加PSM煤飛灰燒失量高,顆粒形成的過程中炭黑顆粒被包裹形成較大顆粒,粘附性較未添加PSM煤時(shí)要差,對(duì)合成氣冷卻器起到?jīng)_刷作用,極大程度的改善積灰情況。

        圖2 添加PSM煤時(shí)燒失量變化趨勢(shì)圖

        從表3看出兩種飛灰的粒度分布存在明顯的差異性,未添加PSM的飛灰小于5μm小顆粒明顯高于添加PSM的飛灰,屬于較小的顆粒分布。從比表面積上看,未添加PSM的飛灰高于添加PSM的飛灰,

        表3 飛灰的粒度分布

        表4 飛灰的化學(xué)組成分析

        飛灰的粘附性與組成飛灰本身的元素有直接關(guān)系,鉀、鈉、鈣、鐵具有生成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)能力,使飛灰的粘滯度降低,與其他顆粒結(jié)合能力增強(qiáng),隨其他元素在表面不斷帶走,鈣、鐵等元素得到不斷富集,則飛灰粘附性增強(qiáng)。從表4對(duì)比看出,未添加PSM的飛灰鐵含量、鈣含量、鉀鈉總和含量均比添加PSM的飛灰偏高,未添加PSM的飛灰硅鋁總和(73.85%)明顯低于添加PSM的飛灰(80.78%);從SR、B/A也可以看出未添加PSM的飛灰粘附特性強(qiáng)于添加PSM的飛灰。綜上可得:添加PSM煤后可以改善飛灰的粘附特性。較大比表面積飛灰容易發(fā)生團(tuán)聚,進(jìn)而粘附積灰。附大量的球形小顆粒;從圖4中看出,添加PSM的飛灰球形顆粒并未發(fā)生明顯改變,球形顆粒未發(fā)生熔融,從而改善了粘附特性。

        從圖3中可以看出,未添加PSM的飛灰顆粒之間已經(jīng)粘附在一起,并且部分球形顆粒的形狀已經(jīng)發(fā)生改變,球形顆粒已經(jīng)發(fā)生熔融,大顆粒上面粘

        圖3 未添加PSM煤時(shí)表觀形貌圖

        圖4 添加PSM煤時(shí)表觀形貌圖

        4 結(jié)論

        4.1 摻燒PSM煤后合成氣冷卻器入口溫度(13TI0019)和出口溫度(13TI0018)溫荷波動(dòng)相對(duì)較為平緩,并且溫荷值相對(duì)摻燒前略顯偏低,添加PSM煤后可以有效的改善合成氣冷卻器積灰現(xiàn)象。

        4.2 添加PSM煤后飛灰燒失量高,顆粒形成的過程中炭黑顆粒被包裹形成較大顆粒,對(duì)合成氣冷卻器起到?jīng)_刷作用,極大程度的改善積灰情況。

        4.3 兩種飛灰的粒度分布存在明顯的差異性,未添加PSM的飛灰小顆粒明顯高于添加PSM的飛灰,且未添加PSM的飛灰比表面積高于添加PSM的飛灰,較大比表面積飛灰容易發(fā)生團(tuán)聚,進(jìn)而粘附積灰。

        4.4 摻燒PSM的飛灰鐵含量、鈣含量、鉀鈉總和含量降低,硅鋁總和升高,減弱了生成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)能力,使飛灰的粘滯度升高,與其他顆粒結(jié)合能力變?nèi)?,鈣、鐵等元素富集程度減緩,降低了粘附性;SR、B/A表征未摻燒PSM的飛灰粘附特性強(qiáng)于摻燒PSM的飛灰。

        4.5 從表觀形貌看出,未摻燒PSM的飛灰顆粒之間已經(jīng)粘附在一起,并且部分球形顆粒的形狀已經(jīng)發(fā)生改變,球形顆粒已經(jīng)發(fā)生熔融,大顆粒上面粘附大量的球形小顆粒;摻燒PSM的飛灰球形顆粒并未發(fā)生明顯改變,球形顆粒未發(fā)生熔融,從而改善了粘附特性。

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