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        設(shè)備精密診斷在發(fā)電企業(yè)的實踐應(yīng)用

        2015-05-03 10:44:26盧賓文杜來會陳再雄
        設(shè)備管理與維修 2015年6期
        關(guān)鍵詞:循環(huán)泵齒輪箱漿液

        盧賓文 張 寧 杜來會 李 劍 陳再雄

        (安徽華電宿州發(fā)電有限公司 安徽宿州)

        一、設(shè)備簡介

        漿液循環(huán)泵是發(fā)電企業(yè)脫硫系統(tǒng)的核心設(shè)備,屬于大流量的離心泵,用于循環(huán)吸收塔內(nèi)的漿液。它將漿液循環(huán)送至塔內(nèi)上部的3層噴淋總管,通過螺旋型噴嘴,形成液霧,使吸收劑漿液能夠與煙氣有效接觸。吸收塔內(nèi)的漿液是固液雙相流介質(zhì),漿液中的固體成份為石灰石和石膏,重量濃度一般在20%。公司的1臺循環(huán)泵齒輪箱運行中溫度偏高,最高達(dá)101℃,嚴(yán)重影響機組穩(wěn)定運行。

        二、漿液循環(huán)泵精密診斷過程及結(jié)論

        1.振動診斷

        圖1 振動診斷測點布置

        圖2 齒輪箱3#測點頻譜圖

        圖3 齒輪箱6#測點頻譜圖

        圖4 齒輪箱3#測點解調(diào)波形

        表1 漿液循環(huán)泵通頻振動值 (mm/s)

        振動診斷測點布置見圖1,通過采集漿液循環(huán)泵各測點振動頻譜,通頻值均未超過報警值(表1)。通過頻譜分析,發(fā)現(xiàn)幾點問題:齒輪箱3#測點譜圖中2.37倍頻有峰值且諧波幅值明顯(圖2),該頻率為軸承滾動體故障頻率;齒輪箱6#測點頻譜中2.36倍頻有峰值且諧波幅值明顯(圖3),該頻率為軸承滾動體故障頻率;齒輪箱3#測點解調(diào)譜中6.2倍頻有峰值且其諧波幅值明顯(圖4),該點為軸承外圈故障頻率。通過以上故障頻率特征,判斷該齒輪箱軸承外圈及滾動體磨損,屬較嚴(yán)重故障。

        2.紅外成像診斷

        通過紅外成像儀對齒輪箱溫度進(jìn)行測量,齒輪箱最高溫度101℃,已嚴(yán)重超標(biāo)。通過檢查其余3臺漿液循環(huán)泵齒輪箱冷卻水進(jìn)回水溫度,4臺漿液循環(huán)泵齒輪箱冷卻水進(jìn)水溫度一致,排除齒輪箱冷卻不足問題。

        3.超聲診斷

        利用超聲儀對齒輪箱進(jìn)行檢查,齒輪箱6#測點超聲波靜態(tài)檢測結(jié)果:44.5 dBμV。齒輪箱6#測點超聲波動態(tài)檢測結(jié)果,現(xiàn)場測試噪聲與周圍環(huán)境和設(shè)備正常運行狀態(tài)下的噪聲相比存在異常,時域波形圖(圖5)中A、B之間為現(xiàn)場環(huán)境及設(shè)備正常運行狀態(tài)下的噪聲,波形圖中存在連續(xù)的幅值較高的設(shè)備故障沖擊信號,最高達(dá)3100 μV,與噪聲幅值相比較大(信噪比),并與異響相對應(yīng)。

        4.診斷結(jié)論

        通過以上振動頻譜分析、紅外溫度測量比對、超聲診斷,判斷該漿液循環(huán)泵齒輪箱溫度高的原因為齒輪箱輸入、輸出端軸承磨損。

        5.處理過程及效果

        檢修人員對漿液循環(huán)泵齒輪箱進(jìn)行解體,檢查發(fā)現(xiàn)齒輪箱輸出端軸承外圈和滾動體磨損嚴(yán)重,且有過溫跡象(圖6),更換了齒輪箱高低速軸軸承。對齒輪箱冷卻水管進(jìn)行檢查,冷卻水管進(jìn)回水通常,無堵塞,無泄漏。齒輪軸復(fù)裝前對齒輪箱內(nèi)部進(jìn)行清理并更換新潤滑油。

        圖5 齒輪箱6#測點超聲波動態(tài)結(jié)果

        漿液循環(huán)泵齒輪箱檢修后啟動設(shè)備,全面檢查齒輪箱振動、溫度、噪聲各項指標(biāo),均正常,設(shè)備運行狀態(tài)良好。

        三、總結(jié)

        宿州公司自實施精密診斷設(shè)備管理模式以來,精密診斷工作按照“關(guān)口前移、閉環(huán)控制、變修為養(yǎng)”的原則,通過運用日常點檢、定期設(shè)備精密診斷、劣化設(shè)備重點跟蹤3層防護(hù)體系,重點落實設(shè)備7步閉環(huán)管理,即調(diào)查狀態(tài)、發(fā)現(xiàn)問題、制定計劃、措施保證、修中跟蹤、修后評價以及鞏固提高。先后發(fā)現(xiàn)并解決了空壓機電機、1A氧化風(fēng)機電機、1D磨煤機電機振動大,1B漿液循環(huán)泵減速箱溫度高,2A氧化風(fēng)機、2B等離子載體風(fēng)機、2A定冷水泵軸承異響、1A真空泵振動大等重要設(shè)備缺陷35次,其中防止降出力8次,防止設(shè)備損壞27臺次,設(shè)備隱患的及時發(fā)現(xiàn)與消除,成功避免輔機故障導(dǎo)致機組“非?!奔啊敖党隽Α笔录陌l(fā)生。

        圖6 齒輪箱低速軸軸承磨損情況

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