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        大型循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫脫硝燃燒優(yōu)化調(diào)整

        2015-04-29 00:00:00鄭昭郭瑞
        科技與企業(yè) 2015年3期

        【摘要】CFB鍋爐具有燃料適應(yīng)性廣、負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍大、燃燒污染物排放量低等優(yōu)點,但其環(huán)保排放指標(biāo)的控制也受多方面因素的影響。本文結(jié)合國家最新下發(fā)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)神華國神集團(tuán)推廣的CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫脫硝一體化耦合技術(shù),對郭家灣電廠鍋爐脫硫和脫硝中存在的問題進(jìn)行了分析總結(jié),并通過一系列。

        【關(guān)鍵詞】循環(huán)流化床鍋爐;床溫;脫硫脫硝

        一、鍋爐簡述

        郭家灣電廠位于陜西省府谷縣大昌汗鎮(zhèn)郭家灣工業(yè)集中區(qū),電廠選用哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)制造的第一臺國內(nèi)自主知識產(chǎn)權(quán)的HG-1065/17.5-L.MG44型循環(huán)流化床鍋爐,鍋爐為雙布風(fēng)板、亞臨界參數(shù),爐膛蒸發(fā)受熱面采用膜式水冷壁及水冷屏結(jié)構(gòu),其特點是取消了ALSTOM技術(shù)路線的外置床,將兩級中溫過熱器及高溫再熱器以吊屏的形式 從爐頂分別懸掛于爐膛前墻、后墻,以增加過熱器系統(tǒng)和再熱器系統(tǒng)的輻射受熱面積。鍋爐共采用四個內(nèi)徑約8米的旋風(fēng)分離器,布置在燃燒室兩側(cè)墻,外殼由鋼板組成,內(nèi)襯耐磨耐火材料,分離器上部為圓筒形,下部為錐形;每個旋風(fēng)分離器下分別布置了一個非機(jī)械型回料閥,其回料方式為自平衡式,返料風(fēng)與松動風(fēng)用高壓流化風(fēng)機(jī)供給。

        鍋爐的脫硫方式采用爐內(nèi)脫硫,其脫硫劑為石灰石粉,以氣力輸送方式分四點送入回料閥斜腿,分四路進(jìn)入爐膛。

        二、鍋爐長期存在的問題及解決辦法

        1、存在的問題

        1.1 床溫高;1.2 循環(huán)灰量不足或不穩(wěn)定;1.3 受熱面超溫;1.4 總風(fēng)量大;1.5 受熱面磨損;1.6 環(huán)保排放指標(biāo)難控制,Ca/S高;1.7 鍋爐飛灰CaO含量高

        2、解決辦法

        1.1 增加爐內(nèi)受熱面;1.2 分離器提效改造;1.3 對風(fēng)、煤配比優(yōu)化調(diào)整;1.4 石灰石系統(tǒng)改造;1.5 石灰石籽料、粉料均勻給入爐膛。

        三、鍋爐系統(tǒng)改造

        1、鍋爐受熱面的改造

        鍋爐在原有8片水冷屏的基礎(chǔ)上加寬加長,每片增加5根,即將原水冷屏由原來的1.63m寬增加到2.55m,長度由原來的24米增加到28.45米,受熱面增加約310m2;在此基礎(chǔ)上,左右側(cè)再增加兩片水冷屏,受熱面總計增加約540m2。

        2、分離器的改造

        在煤種不變的情況下,為了有效的增加鍋爐循環(huán)灰量以降低鍋爐床溫,因此提高了旋風(fēng)分離器的入口煙氣流速,由原設(shè)計的23m/s提高至了29m/s(四個分離器入口縮口500mm,下部墊高400mm),分離器的分離效率大幅提高。

        3、二次風(fēng)口及除塵系統(tǒng)改造

        新增加了12個上二次風(fēng)口,比原上二次風(fēng)提高了約2m,以降低NOx的生成量;對2#電袋除塵器更換了布袋。

        4、脫硫系統(tǒng)改造

        在原有石灰石粉系統(tǒng)(石灰石在回料閥斜腿分四路進(jìn)入爐膛)的基礎(chǔ)上新增加了一套石灰石粉輸送系統(tǒng),通過氣力輸送方式分四點送入褲衩腿內(nèi)側(cè)下二次風(fēng)口,最后通過下二次風(fēng)口送入爐膛,使石灰石粉均勻的噴入爐膛中,同時石灰石粉倉也進(jìn)行了增容改造,兩套石灰石粉氣力輸送系統(tǒng)共用一個石灰石粉倉。石灰石粉系統(tǒng)的自動采用煙氣出口SO2排放量、鍋爐總給煤量、床溫變化、給煤量與石灰石需要量的對應(yīng)關(guān)系,充分實現(xiàn)了石灰石輸送系統(tǒng)的“三自動”。

        石灰石籽料系統(tǒng)暫通過輸煤5號帶處上至爐前料倉,通過控制四臺小皮帶給料機(jī)分別進(jìn)入四臺刮板給煤機(jī)至爐膛脫硫。

        四、鍋爐系統(tǒng)改造后的效果

        1、鍋爐經(jīng)受熱面、分離器改造后,機(jī)組滿負(fù)荷情況下鍋爐的懸浮段差壓約上升了600pa-800pa,同時經(jīng)過鍋爐的優(yōu)化運(yùn)行調(diào)整爐膛的下部床溫降低了60~100℃(受熱面改造后鍋爐床溫由970~990℃降至940~960℃,分離器改造床溫可降至900~910℃,經(jīng)過鍋爐調(diào)整床溫可降至870~890℃,若入爐煤粒徑控制較好床溫可降至860℃左右);

        2、鍋爐降床溫改造后,在爐膛床溫下降的同時,還降低了鍋爐的風(fēng)量,機(jī)組滿負(fù)荷情況下:一次風(fēng)量下降了6~10萬m3/h,總風(fēng)量下降了10~15萬m3/h,這樣不僅降低了風(fēng)機(jī)的耗電率還減小了鍋爐的磨損,對于雙布風(fēng)板結(jié)構(gòu)的鍋爐其一次風(fēng)量的減小也降低了翻床的風(fēng)險,提高了機(jī)組的可靠性。

        3、脫硫系統(tǒng)改造后,滿負(fù)荷情況下可以將SO2排放值控制在200mg/Nm3(折算6%O2)以內(nèi);添加石灰石籽料后,SO2瞬間排放的穩(wěn)定性也明顯提高。

        4、煙塵排放指標(biāo)降低較明顯,現(xiàn)#2鍋爐排放值約在20mg/Nm3。

        五、鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整

        為滿足國家2014年7月1日起執(zhí)行《火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)的要求:(6%氧量濃度下)二氧化硫排放濃度≤200mg/Nm3;氮氧化物濃度≤200mg/Nm3;煙塵排放濃度≤30mg/ Nm3,電廠鍋爐專業(yè)在降床溫改造和石灰石系統(tǒng)改造全面完成后,開展了爐內(nèi)脫硫脫銷燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗,全面梳理機(jī)組運(yùn)行和設(shè)備治理中存在的問題,制定了試驗調(diào)整方案,并逐漸摸索出了適合本鍋爐的調(diào)整方法。

        1、入爐煤粒度在不同級配下的試驗

        1.1入爐煤粒度過大或過細(xì),都可能造成鍋爐床溫升高。入爐煤粒度過大時,往往造成大顆粒煤沉積在爐膛的下部,導(dǎo)致床溫升高;入爐煤粒度過細(xì)時,煤在進(jìn)入返料器料腿的時候就開始加熱燃燒,進(jìn)入爐膛下部時,就充分燃燒,致使?fàn)t膛稀相區(qū)的燃燒份額減少,導(dǎo)致鍋爐床溫升高。

        1.2試驗前首先要求入廠燃料品質(zhì),保證源頭質(zhì)量過關(guān)。

        1.2.1入廠原煤控制標(biāo)準(zhǔn):低位發(fā)熱量在5000大卡/千克以上,水份小于12%,灰份小于15%,含硫量小于0.5%,顆粒度小于30mm,小于1mm不大于15%;

        2.2.2入廠矸石控制標(biāo)準(zhǔn):低位發(fā)熱量在700大卡/千克以上,水份小于10%,灰份小于45%,含硫量小于0.5%,顆粒度小于30mm;

        1.3根據(jù)我廠輸煤破碎設(shè)備現(xiàn)狀,改造了最新一代12排錘頭細(xì)碎煤機(jī),調(diào)整高幅篩間隙從8mm至12mm,更換了粗碎煤機(jī)錘頭,經(jīng)過不斷的調(diào)整試驗后,我廠燃煤顆粒度在經(jīng)過調(diào)整后,基本穩(wěn)定在以下表中范圍:

        粒度(mm)篩上物占全樣(%)控制標(biāo)準(zhǔn)(%)

        25.0~13.02.18≤2

        13.0~6.016.1418

        6.0~3.029.9035

        3.0—1.026.2625

        1.0以下25.52≤20

        2、通過調(diào)整燃用煤種進(jìn)行試驗,主要用能東煤和榆家梁矸石配比在不同的發(fā)熱量下試驗對床溫的影響

        2.1#2爐采用能東原煤和榆家梁矸石配比進(jìn)行試驗,在顆粒度基本穩(wěn)定的情況下,試驗了不同發(fā)熱量對床溫的影響,從試驗的情況看,入爐煤發(fā)熱量的高低,對床溫的影響較大,大約發(fā)熱量每升降300大卡,床溫升降約5℃。

        2.2經(jīng)過試驗,發(fā)熱量超過3500大卡時,床溫大約上漲5—10℃,所以參燒矸石的比例很關(guān)鍵,摻燒太多時經(jīng)濟(jì)性較差,且易造成受熱面磨損。但摻燒較少時,爐內(nèi)的循環(huán)灰量較少,床溫較高。經(jīng)過綜合分析,我廠原煤發(fā)熱量5000大卡以上,矸石發(fā)熱量800-1000大卡左右,入爐煤發(fā)熱量配比在3300—3500大卡,煤矸配比1.5:1,床溫低且較穩(wěn)定。

        2.3保證控制鍋爐床溫在850℃--900℃之間,要求控制入爐煤發(fā)熱量和負(fù)荷對應(yīng)關(guān)系如下:

        負(fù)荷(MW)≤150180210240270300

        發(fā)熱量(大卡)380036003400330033003200

        說明以上數(shù)據(jù)以安全運(yùn)行為前提進(jìn)行控制

        3、調(diào)整內(nèi)外側(cè)上下二次風(fēng),試驗不同的配風(fēng)方式下,對床溫和NOx的影響

        3.1調(diào)整內(nèi)外二次風(fēng)對床溫的影響進(jìn)行試驗。關(guān)閉原外上二次風(fēng)門至10%,打開新加二次風(fēng)門至100%,外上側(cè)調(diào)門根據(jù)氧量調(diào)整開度。我廠新加的外二次風(fēng)門為左后右共12個,在原外二次風(fēng)門上側(cè),試驗中,關(guān)小原外二次風(fēng)門后,產(chǎn)生了一定的高度差,對于燃燒分級和脫氮產(chǎn)生了良好的作用,NOx基本能控制在200mg/m3以下,在氧量2%-3%之間,每漲0.1%,NOx含量大約上漲10mg/m3。

        3.2試驗內(nèi)側(cè)二次風(fēng)對床溫及NOx的影響。負(fù)荷300MW時,床溫939℃/936℃,上部差壓1300Pa,調(diào)整內(nèi)側(cè)二次風(fēng)調(diào)門至全開,內(nèi)側(cè)上二次風(fēng)手動門從50%至全開。外側(cè)根據(jù)氧量調(diào)整至2%。床溫下降約10℃,上部差壓上升約200Pa。試驗結(jié)果為NOx在200mg/m3左右,但二次風(fēng)無調(diào)整余地。

        通過對內(nèi)外二次風(fēng)的試驗證明,外側(cè)上二次風(fēng)調(diào)整NOx,內(nèi)側(cè)二次風(fēng)調(diào)整床溫有明顯的效果,目前在調(diào)整中控制內(nèi)外側(cè)二次風(fēng)調(diào)門開度接近一致,基本能平衡床溫和NOx的關(guān)系。

        3.3二次風(fēng)的調(diào)整對氮氧化物的影響較大,所以調(diào)整的總原則是:上層二次風(fēng)開度大于下層二次風(fēng)的開度,同層二次風(fēng)開度遵循“中間大、兩側(cè)小”,左右墻二次風(fēng)量小于前后墻二次風(fēng)量,石灰石側(cè)二次風(fēng)大于同層其他二次風(fēng)。

        3.3.1褲衩腿內(nèi)側(cè)左、右側(cè)上二次風(fēng)(各4路)手動門開度40%;

        3.3.2鍋爐前墻上二次風(fēng)電動門為50%;

        3.3.3鍋爐左側(cè)上二次風(fēng)手動門(6路)開度從前墻至后墻開度依次為50%、60%、70%、70%、60%、50%;

        3.3.4鍋爐后墻上二次風(fēng)電動門為50%;

        3.3.5鍋爐右側(cè)上二次風(fēng)手動門(6路)開度從前墻至后墻開度依次為50%、60%、70%、70%、60%、50%;

        3.3.6鍋爐床上油槍二次風(fēng)門(外側(cè)下二次風(fēng))調(diào)門開度為15%~50%(根據(jù)負(fù)荷調(diào)整)

        3.3.7 鍋爐外側(cè)二次風(fēng)調(diào)門(左、右側(cè))開度與褲衩內(nèi)側(cè)二次風(fēng)調(diào)門(左、右側(cè))開度比例為1:1.5。

        3.3.8新加外二次風(fēng)電動門開度為15%~40%(根據(jù)負(fù)荷調(diào)整)

        4、通過調(diào)整一次風(fēng)量,試驗一次風(fēng)量對床溫的影響

        4.1根據(jù)不同工況下的床溫情況,在滿足最小臨界流化風(fēng)量的前提下,降低一次風(fēng)量運(yùn)行,減少受熱面的磨損和減少密相區(qū)內(nèi)的氧量。通過多次試驗找到不同負(fù)荷下一次風(fēng)量最高限值,形成一次風(fēng)量與負(fù)荷相對應(yīng)的優(yōu)化曲線圖,固化在日常的運(yùn)行操作中。

        負(fù)荷(MW)≤150180210240270300

        一次風(fēng)量(萬KNm3/h)≤26≤28≤30≤32≤34≤36

        說明以上數(shù)據(jù)以安全運(yùn)行為前提進(jìn)行控制

        4.2在不同工況下,又做了多次提高一次風(fēng)量的試驗,床溫呈現(xiàn)先下降后上漲到原來水平的現(xiàn)象,說明一次風(fēng)量在滿足鍋爐流化的前提下,加大一次風(fēng)量對于降低床溫效果并不大。

        5、調(diào)整鍋爐床壓試驗

        5.1首先進(jìn)行了降低床壓試驗,當(dāng)風(fēng)室壓力控制在14KP時,鍋爐下部床溫上漲15℃左右,說明床溫會隨著床壓的降低而升高。

        5.2在不同負(fù)荷段下進(jìn)行了提高床壓的試驗。適當(dāng)?shù)奶岣叽矇海瑰仩t的蓄熱量增加,床溫相對能穩(wěn)定在一定范圍,波動較小。根據(jù)多次的試驗得出結(jié)論:鍋爐床壓每增加1KPa,鍋爐下部平均床溫約降低3-5℃左右。考慮到鍋爐床壓升高,會使一次風(fēng)機(jī)電耗增加,受熱面磨損增大,而且還存在翻床的危險,鍋爐床壓還必須保持在安全的范圍內(nèi)。所以應(yīng)合理的控制爐膛下部床壓在7kpa之內(nèi),風(fēng)室壓力14-17KPa,尤其是鍋爐高負(fù)荷時,應(yīng)適當(dāng)?shù)谋3趾侠淼拇矇骸?/p>

        6、調(diào)整氧量試驗

        6.1風(fēng)量的調(diào)整能有效地改善風(fēng)、煤灰的混合程度,我廠對風(fēng)量的調(diào)整采取“低風(fēng)量、低氧量”的運(yùn)行調(diào)整方式,在不同的運(yùn)行負(fù)荷下,氧量過大,會導(dǎo)致排煙熱損失和風(fēng)機(jī)電耗增加;反之,雖然使得風(fēng)機(jī)電耗下降,但飛灰可燃物增加,未完全燃燒熱損失增加,控制氧量在2~3%為最佳值。

        6.2根據(jù)不同負(fù)荷下對氧量的調(diào)整試驗中,氧量對SO2和NOx的影響較大,為了平衡二氧化硫與氮氧化物的排放量,規(guī)定氧量在運(yùn)行中不得低于1.5%。

        7、爐內(nèi)溫度場的控制

        7.1保證鍋爐床溫分布的均勻,控制左右側(cè)床溫偏差小于15℃,前后側(cè)床溫偏差小于50℃。

        7.2盡量保持四臺給煤機(jī)均勻給煤,以防止?fàn)t膛局部溫度過高,當(dāng)個別床溫測點較高時,就地應(yīng)及時調(diào)整相應(yīng)落煤點的刮板給煤機(jī)的手動插板門的開度。及時調(diào)整左右側(cè)煤量偏差,使?fàn)t膛左右側(cè)床溫趨于一致。通過有效控制床壓、給煤機(jī)手動插板開度、及時加床料等,有效控制床溫左右偏差及前后偏差在規(guī)定范圍內(nèi),從而保證床溫正常、分離器出入口溫度正常。

        8、返料風(fēng)及松動風(fēng)的調(diào)整

        返料風(fēng)量、松動風(fēng)量原則上不參于運(yùn)行調(diào)整,但松動風(fēng)量過大會造成返料沿立管直接返竄至分離器中心,破壞分離器徑向速度分布,甚至直接飛出分離器,降低旋風(fēng)分離器分離效率和循環(huán)倍率,鍋爐經(jīng)濟(jì)性變差,返料風(fēng)量過大一方面會影響返料器返料效果,另一方面會給回料器斜腿內(nèi)煤的二次燃燒提供氧量,導(dǎo)致回料器斜腿溫度過高。故規(guī)定返料器返料風(fēng)門開度在60%左右,返料器松動風(fēng)門開度在25%左右。

        9、石灰石系統(tǒng)投運(yùn)要求

        通過日常調(diào)整觀察及試驗,總結(jié)出我廠三套石灰石系統(tǒng)投入順序為:先投入褲衩內(nèi)側(cè)同二次風(fēng)進(jìn)入爐膛的石灰石系統(tǒng),再投入爐前皮帶給料機(jī)系統(tǒng)加入石灰石籽料,最后投入返料器回料腿側(cè)的石灰石系統(tǒng),能保證石灰石系統(tǒng)可靠運(yùn)行和SO2濃度降到200mg/m3以內(nèi),同時可降低飛灰GaO。

        10、在除塵器入口進(jìn)行了CO測試,根據(jù)熱工院意見:

        我廠燃燒侏羅紀(jì)煙煤CO濃度標(biāo)準(zhǔn)﹤100ppm,通常認(rèn)為鍋爐化學(xué)不完全燃燒熱損失為0。測試結(jié)果為:一二號鍋爐氧量1.5%氧量下,CO濃度最高達(dá)63.84ppm,考慮到鍋爐測試在除塵器入口位置,空預(yù)器及煙道漏風(fēng)因素及測試誤差等因素的影響,說明鍋爐氧量調(diào)整已經(jīng)是底限。氧量2.0%下,一二號鍋爐CO濃度均值在50ppm以下說明為合適氧量。

        結(jié)束語

        郭家灣電廠鍋爐通過受熱面、分離器改造和燃燒優(yōu)化調(diào)整,已完全滿足了國家最新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)下的要求,并在7月份環(huán)保部西北督查中心的檢查中完全合格,但在調(diào)整過程中也出現(xiàn)了如受煤質(zhì)影響較大,飛灰GaO含量高導(dǎo)致拉灰時炸灰,氧量保持較低,鍋爐返料不穩(wěn)定、輔機(jī)設(shè)備故障時環(huán)保指標(biāo)難控制等問題,這也需要我們在今后的調(diào)整中逐漸摸索解決。

        參考文獻(xiàn)

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