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        自動化控制系統(tǒng)在礦井通風(fēng)機(jī)中的設(shè)計應(yīng)用

        2015-04-29 00:00:00王芳
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2015年22期

        摘 要:礦井通風(fēng)機(jī)是煤礦生產(chǎn)的關(guān)鍵性設(shè)備,其可靠性和安全性直接關(guān)系到礦井生產(chǎn)的正常化及井下作業(yè)人員的人身安全。目前根據(jù)建設(shè)綜合自動化礦井和降低能耗的要求,需要建設(shè)高效節(jié)能、安全先進(jìn)的綜合自動化控制系統(tǒng)。文章主要對孫疃煤礦北風(fēng)井通風(fēng)機(jī)自動化監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行祥細(xì)介紹。

        關(guān)鍵詞:通風(fēng)機(jī);PLC;在線監(jiān)測;不停風(fēng)自動倒機(jī)

        引言

        隨著中國煤炭行業(yè)的不斷發(fā)展,國家對安全生產(chǎn)的力度加大,因此對礦井綜合自動化水平提出了較高要求。孫疃煤礦為瓦斯突出礦井,易引起瓦斯超限、爆炸等危險,嚴(yán)重影響礦井的安全生產(chǎn),針對此情況孫疃煤礦北風(fēng)井通風(fēng)機(jī)采用綜合自動化監(jiān)控系統(tǒng)。

        1 通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)概況

        孫疃煤礦北風(fēng)井通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)是由兩臺礦用GAF31.5-19-1停車一次動葉可調(diào)軸流式通風(fēng)機(jī)(互為備用)組成。每臺通風(fēng)機(jī)分別由各自10kV 1600kW的YKK系列三相異步電機(jī)驅(qū)動,通風(fēng)機(jī)的正風(fēng)和反風(fēng)分別由電機(jī)的正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)來完成。正常情況下只使用主通風(fēng)機(jī),當(dāng)主通風(fēng)機(jī)出現(xiàn)故障時可不停風(fēng)自動切換到備用通風(fēng)機(jī)。其高壓兩路電源由孫疃煤礦北風(fēng)井場地35kV變電所10kV不同母線段直接供電,并采用電抗器降壓起動。這種通風(fēng)機(jī)和電源的兩套配置以及電抗器起動旁路接觸器運行的切換,在很大程度上增強了通風(fēng)機(jī)起動、運行的連貫性和安全性,從而提高了生產(chǎn)效率。

        2 通風(fēng)機(jī)自動控制系統(tǒng)的設(shè)計

        通風(fēng)機(jī)的控制系統(tǒng)采用上位監(jiān)控管理和現(xiàn)場總線控制兩級控制方式。上位監(jiān)控管理主要是對風(fēng)機(jī)的運行參數(shù)、測點圖、供電系統(tǒng)圖、工藝參數(shù)表、電氣參數(shù)、設(shè)備運行狀態(tài)以及報警參數(shù)表進(jìn)行顯示,并實現(xiàn)對各設(shè)備的控制?,F(xiàn)場總線控制采用PLC控制系統(tǒng),對所有設(shè)備的各項參數(shù)、狀態(tài)進(jìn)行采集,并通過內(nèi)部編程對其實現(xiàn)自動、手動控制。該系統(tǒng)中上位操作站選用工業(yè)控制計算機(jī)2套,配備22寸寬屏液晶顯示器,相應(yīng)的控制軟件,以及打印機(jī)、3kVA/2h在線式UPS各一臺;控制系統(tǒng)采用PLC控制,一套PLC對應(yīng)一臺通風(fēng)機(jī),形成雙機(jī)熱備,系統(tǒng)硬件采用模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計,且系統(tǒng)中模塊均采用熱插拔方式,用戶可以在不停機(jī)的狀態(tài)下對系統(tǒng)中的組件進(jìn)行更換。同時該系統(tǒng)留有與礦井監(jiān)控統(tǒng)連接的以太網(wǎng)接口,通過對通風(fēng)機(jī)及配套設(shè)備的集中控制和監(jiān)測,實現(xiàn)對通風(fēng)機(jī)正風(fēng)、反風(fēng)、雙機(jī)、單機(jī)、主輔風(fēng)機(jī)倒換等的一鍵操作和通風(fēng)機(jī)房的無人值守功能。系統(tǒng)配置如下圖所示:

        通風(fēng)機(jī)自動控制系統(tǒng)可采集通風(fēng)系統(tǒng)中各項設(shè)備(包括風(fēng)機(jī)、風(fēng)門、液壓站、潤滑油站、高壓柜等)的運行參數(shù)、電氣參數(shù),并可實現(xiàn)通風(fēng)機(jī)及其輔機(jī)的聯(lián)鎖控制。該系統(tǒng)的監(jiān)測參數(shù)包括通風(fēng)機(jī)風(fēng)量、負(fù)壓、風(fēng)速、風(fēng)壓、風(fēng)葉角度等運行參數(shù);風(fēng)門及制動器的狀態(tài);風(fēng)機(jī)及電機(jī)中的電機(jī)繞組溫度、電機(jī)軸承溫度及風(fēng)機(jī)軸承箱溫度等;檢測風(fēng)機(jī)和電機(jī)軸承的振幅和振速;通風(fēng)機(jī)房風(fēng)道中風(fēng)速、溫度、壓力、瓦斯、一氧化碳等參數(shù);液壓站和潤滑油站的油壓和溫度;以及風(fēng)機(jī)高壓進(jìn)線回路電流、電壓、功率因數(shù)、電度,高壓電機(jī)回路電流、電壓、有功功率、無功功率等參數(shù)的檢測。當(dāng)監(jiān)測參數(shù)超過允許值時,能夠根據(jù)超過允許值的大小發(fā)出報警信號或?qū)崿F(xiàn)故障停機(jī)、風(fēng)機(jī)切換。所有監(jiān)測項目和故障信號可在通風(fēng)機(jī)房控制室顯示和打印,并可上傳礦井安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)。

        孫疃煤礦北風(fēng)井選用MZX-1不停風(fēng)倒機(jī)風(fēng)門系統(tǒng),該系統(tǒng)由立式掛網(wǎng)風(fēng)門、對空測試風(fēng)門、備用檢修風(fēng)門組成。該系統(tǒng)工作時在主通風(fēng)機(jī)不停機(jī)的情況下先起動備用風(fēng)機(jī)。即當(dāng)備用風(fēng)機(jī)副風(fēng)門起動并達(dá)到額定運行狀態(tài)時,開啟備用風(fēng)機(jī)的主風(fēng)門以及主風(fēng)機(jī)的副風(fēng)門;當(dāng)主風(fēng)機(jī)與備用風(fēng)機(jī)的主、副風(fēng)門開度達(dá)到一定條件時,關(guān)閉備用風(fēng)機(jī)的副風(fēng)門以及主風(fēng)機(jī)的主、副風(fēng)門,停止主風(fēng)機(jī),實現(xiàn)不停機(jī)起動備用風(fēng)機(jī)。在主通風(fēng)機(jī)的切換過程中,監(jiān)控系統(tǒng)對通風(fēng)機(jī)風(fēng)門、電機(jī)裝置狀態(tài)、附屬設(shè)備、井下風(fēng)量、風(fēng)壓等進(jìn)行在線監(jiān)測,并將當(dāng)前值送PLC進(jìn)行PID運算后發(fā)出控制指令,以便實時控制主風(fēng)機(jī)與備用風(fēng)機(jī)主、副風(fēng)門的開度,通過主、副風(fēng)門的聯(lián)動配合,實現(xiàn)主風(fēng)機(jī)和備用風(fēng)機(jī)之間的有序、平穩(wěn)切換。另外通過操作時限控制,顯示倒機(jī)切換的信息,當(dāng)備用風(fēng)機(jī)起動和風(fēng)門動作時間超限而PLC沒有接到反饋信號時,開始報警,從而使得煤礦生產(chǎn)的安全隱患大大減小以及井下作業(yè)人員的人身安全得到保障。通風(fēng)機(jī)自動監(jiān)控系統(tǒng)按預(yù)先編制好的程序,對通風(fēng)機(jī)正常切換和故障快速切換進(jìn)行控制和操作指導(dǎo)。系統(tǒng)對風(fēng)機(jī)運行的風(fēng)量、負(fù)壓以及功率進(jìn)行分析和測試,同時自動建立數(shù)據(jù)庫,繪出通風(fēng)機(jī)運行工況曲線和效率曲線。當(dāng)通風(fēng)機(jī)發(fā)生故障時,利用運行記錄的曲線對故障進(jìn)行分析和判斷,自動對風(fēng)機(jī)的電氣故障、機(jī)械故障和性能故障的三類故障進(jìn)行分類,針對致命性故障和非致命性故障給出處理的專家,預(yù)先報警,直至作出相應(yīng)的控制,確保風(fēng)機(jī)運行更加安全可靠。良好的監(jiān)控界面是控制、監(jiān)視和管理整個監(jiān)控系統(tǒng)的核心。在通風(fēng)機(jī)房控制室通過監(jiān)控主界面不僅可以進(jìn)行不停風(fēng)倒機(jī)及相關(guān)設(shè)備的操作,而且還能動態(tài)反映風(fēng)機(jī)重要運行階段的工作狀態(tài)。通過對監(jiān)控主界面的操作,可進(jìn)入運行參數(shù)設(shè)置、運行數(shù)據(jù)查詢、報表和趨勢圖、故障查詢等子界面,以便全面掌握通風(fēng)機(jī)的自動切換及運行工況等信息,從而提高工作效率以及生產(chǎn)的安全性。

        通風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的工作方式有集中自動、集中手動和就地檢修三種。在集中自動方式下通風(fēng)機(jī)正常運行時,系統(tǒng)按照預(yù)先編制的程序自動進(jìn)行起動、倒機(jī)、反風(fēng)、停機(jī)等控制;集中手動方式啟動程序在上位機(jī)上按起動流程由控制室通過鼠標(biāo)或鍵盤進(jìn)行逐個控制。即正常情況下使用遠(yuǎn)方一鍵控制或在電腦上手動實現(xiàn)風(fēng)機(jī)的啟停和切換,使井下風(fēng)量、風(fēng)壓在對風(fēng)機(jī)操作過程中保持平穩(wěn)過渡,實現(xiàn)井下不停風(fēng)。當(dāng)PLC或系統(tǒng)產(chǎn)生故障,不能進(jìn)行自動和手動控制時監(jiān)控系統(tǒng)會自動執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案程序,采用就地檢修方式。即通過置于風(fēng)機(jī)及附屬設(shè)備附近的就地按鈕箱可直接在就地控制液壓站、潤滑站、風(fēng)門、高壓柜、葉片、風(fēng)門等設(shè)備的啟停并顯示各開關(guān)、開關(guān)量、模擬量的運行狀態(tài)指示,并保證井下始終不停風(fēng)。就地和遠(yuǎn)控操作方式之間存在閉鎖。

        3 結(jié)束語

        孫疃煤礦北風(fēng)井通風(fēng)機(jī)通過采用自動化監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)了礦井大型設(shè)備的在線監(jiān)測、控制和管理,使得礦井生產(chǎn)的安全性、可靠性及智能化大大提高。不僅能實時監(jiān)測通風(fēng)機(jī)的負(fù)壓、風(fēng)量、全(靜)壓、全(靜)壓效率、軸功率、氣體溫度等氣動參數(shù),將監(jiān)測數(shù)據(jù)存儲到數(shù)據(jù)庫中,以數(shù)據(jù)和趨勢圖等多種方式顯示監(jiān)測結(jié)果,完成性能測試;而且還能保證風(fēng)機(jī)自動切換過程中供給風(fēng)量、風(fēng)壓的穩(wěn)定,實時、準(zhǔn)確地記錄倒機(jī)切換過程各個設(shè)備的運行情況。系統(tǒng)接入礦井工業(yè)以太網(wǎng),通過OPC技術(shù)解決了不同控制系統(tǒng)之間信息共享與交互的問題,實現(xiàn)通風(fēng)機(jī)房的無人值守和遠(yuǎn)方監(jiān)測監(jiān)控,提高了礦井生產(chǎn)的安全性、生產(chǎn)效率以及現(xiàn)代化管理水平,具有良好的社會經(jīng)濟(jì)效益。

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