摘 要:通過對(duì)神堂嘴電站瓦斯發(fā)電機(jī)組散熱器進(jìn)行改造,降低了卡特彼勒和顏巴赫瓦斯發(fā)電機(jī)組缸套水溫度,提高了瓦斯發(fā)電機(jī)組夏季帶負(fù)荷能力,減少了溫室氣體排放,提高了發(fā)電量,社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益明顯。
關(guān)鍵詞:缸套水;散熱器;溫室氣體;節(jié)能減排;CDM
前言
陽泉礦區(qū)的煤層氣含量極為豐富,全礦區(qū)煤層氣資源總面積2668km2,煤層氣資源量6448億立方米。煤層最大含氣量為21.7m3/t(煤),平均17.2m3/t(煤)。在煤炭生產(chǎn)過程中有大量煤層氣涌出,最大涌出量達(dá)781.36m3/min。為實(shí)施煤層氣減排,保護(hù)大氣環(huán)境、創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益,陽煤集團(tuán)充分利用瓦斯進(jìn)行發(fā)電,建有神堂嘴瓦斯、貴石溝瓦斯、虎尾溝瓦斯發(fā)電站三座,有效利用減少了溫室氣體排放,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排。
1 改造原因
神堂嘴電站一期工程裝機(jī)4×3000kW進(jìn)口高濃瓦斯發(fā)電機(jī)組,2006年投產(chǎn)發(fā)電,二期工程裝機(jī)4×4000kW進(jìn)口高濃瓦斯發(fā)電機(jī)組,2011年投產(chǎn)發(fā)電。在實(shí)際運(yùn)行中,夏季由于環(huán)境溫度偏高,機(jī)組缸套水出口溫度達(dá)到95℃,高于機(jī)組設(shè)定的額定溫度90℃,機(jī)組自控系統(tǒng)自動(dòng)降載運(yùn)行,造成了發(fā)電機(jī)組降載運(yùn)行,發(fā)動(dòng)機(jī)夏季溫度高,機(jī)組最多帶載50%,同時(shí)瓦斯進(jìn)氣量減少,大量瓦斯氣資源得不到充分利用,只能排空,嚴(yán)重影響公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成和集團(tuán)公司CDM經(jīng)濟(jì)收入。
2 改造方案
為了降低缸套水溫度,提高發(fā)電機(jī)負(fù)荷率,需要對(duì)發(fā)電機(jī)組現(xiàn)有的散熱冷卻系統(tǒng)進(jìn)行改造,利用原有建筑和機(jī)組附帶板式換熱器,配合現(xiàn)有的散熱水箱帶走過量余熱,要求冷卻塔設(shè)計(jì)按帶走8臺(tái)機(jī)組多余熱量考慮。
2.1 改造制冷量的確定
通過對(duì)機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)的研究分析發(fā)現(xiàn),夏季環(huán)境溫度偏高導(dǎo)致機(jī)組降載運(yùn)行的直接原因是其缸套水與中冷水與外界環(huán)境的熱交換不充分,現(xiàn)有強(qiáng)制風(fēng)冷式冷卻系統(tǒng)無法滿足機(jī)組內(nèi)部的散熱需求。
在正常設(shè)計(jì)條件下機(jī)組要求缸套水的回水溫度為78℃,在機(jī)組內(nèi)部完成熱交換溫度升高至94℃后進(jìn)入風(fēng)冷式強(qiáng)制冷卻系統(tǒng)進(jìn)行熱交換,重新冷卻至78℃,往復(fù)工作。同樣中冷水的設(shè)計(jì)回水溫度為48℃,在機(jī)組內(nèi)部完成熱交換溫度升高至53℃后進(jìn)入風(fēng)冷式強(qiáng)制冷卻系統(tǒng),冷卻后回到機(jī)組往復(fù)工作。
而實(shí)際運(yùn)行過程中,由于夏季外界環(huán)境溫度偏高,強(qiáng)制風(fēng)冷系統(tǒng)的散熱能力受到嚴(yán)重阻礙,導(dǎo)致缸套水回水溫度高達(dá)83℃,而中冷水回水溫度達(dá)到56℃,不但沒有起到冷卻作用,反而存在小幅度溫升的情況,由此導(dǎo)致液體在機(jī)組內(nèi)循環(huán)利用時(shí)溫度逐步升高,直至影響機(jī)組無法滿載運(yùn)行。
利用原有建筑和機(jī)組附帶換熱設(shè)備(板換),配合現(xiàn)有的散熱水箱帶走過量余熱,冷卻塔設(shè)計(jì)按帶走6臺(tái)機(jī)組多余熱量考慮。按照冷卻塔能配合散熱水箱使缸套水降溫5℃計(jì)算,需要的散熱能力計(jì)算見表下表。
計(jì)算公式為:散熱量=流量×密度×比熱×溫差(計(jì)算單位均折算為國(guó)際單位)。
熱量合計(jì)為3×(411+629)=3120kW,裕量按滿足溫差8℃考慮,合計(jì)為3120/5×8=4992kW。
散熱量計(jì)算表
2.2 改造方案
目前一期安裝板換3臺(tái),換熱能力為1700kW/臺(tái),二期安裝板換4臺(tái),換熱能力1650kW/臺(tái),一期再安裝同型號(hào)板換1臺(tái),既可以在冬季采暖時(shí)從機(jī)組交換更多余熱,又可以在夏季降溫時(shí)保證設(shè)備的備用率。按照夏季降溫使用時(shí)的設(shè)計(jì)規(guī)模,擬增加3臺(tái)KBLH閉式冷卻塔,進(jìn)出水溫差5℃,單臺(tái)冷卻水量300m3/h,換熱量約為1744kW。3臺(tái)循環(huán)水泵(兩用一備),單臺(tái)流量174m3/h,揚(yáng)程38米,電機(jī)功率30kW,1座循環(huán)水補(bǔ)水箱,以降低缸套水溫度,保證發(fā)電機(jī)組在額度負(fù)荷下正常工作。
循環(huán)水補(bǔ)水由現(xiàn)有軟化水系統(tǒng)補(bǔ)給。冷卻塔補(bǔ)水由現(xiàn)有生產(chǎn)供水系統(tǒng)補(bǔ)給。
冷卻塔技術(shù)參數(shù):冷卻水量300m3/h,換熱量1744kW。風(fēng)機(jī)功率4kW×4,噴淋水泵功率4kW×1,進(jìn)出口徑200mm,最大工作溫度120℃。
循環(huán)水泵技術(shù)參數(shù)及臺(tái)數(shù):3臺(tái);流量174m3/h,揚(yáng)程38米,電機(jī)功率30kW。循環(huán)水泵需考慮備用和變頻。
2.3 設(shè)備布置
新增板換布置在廠房?jī)?nèi)二層平臺(tái)5米層的預(yù)留位置。閉式冷卻塔和循環(huán)水補(bǔ)水箱布置在主廠房原余熱鍋爐5米平臺(tái)上,利用原有的余熱鍋爐基礎(chǔ)。冷卻塔運(yùn)行重量約10t,原設(shè)計(jì)余熱鍋爐基礎(chǔ)可承重60-70t。
循環(huán)水泵由于需做設(shè)備基礎(chǔ),不便于放置在5米平臺(tái)上,因此暫設(shè)計(jì)放在零米層,為留出設(shè)備進(jìn)出通道,基礎(chǔ)設(shè)置在緊鄰主廠房東側(cè),靠近8#機(jī)組大門。
2.4 運(yùn)行方式
輔助散熱系統(tǒng)均采用母管制運(yùn)行,一次循環(huán)采用軟化水,與機(jī)組原有散熱系統(tǒng)相互獨(dú)立,系統(tǒng)的投入、解列均不影響原有散熱系統(tǒng)。
夏季需輔助降溫時(shí),關(guān)斷采暖供回水總閥門,打開冷卻塔進(jìn)出水母管的總閥門,同時(shí)打開冷卻塔的進(jìn)出水和生產(chǎn)上水閥門、板換的一、二次側(cè)進(jìn)出水閥門,開啟循環(huán)水泵及補(bǔ)水定壓裝置,輔助散熱開始運(yùn)行。一次循環(huán)水補(bǔ)水箱和冷卻塔內(nèi)補(bǔ)水(二次側(cè)補(bǔ)水)均受液位控制。冷卻塔單臺(tái)或雙臺(tái)運(yùn)行、循環(huán)水泵的投入臺(tái)數(shù)及變頻參數(shù),均根據(jù)當(dāng)時(shí)機(jī)組散熱量要求確定,可與缸套水進(jìn)出水溫度關(guān)聯(lián)。
冬季采暖時(shí),關(guān)斷冷卻塔進(jìn)出水母管的總閥門和生產(chǎn)上水閥門,切開輔助冷卻系統(tǒng),同時(shí)打開采暖供回水總閥門以及板換的一、二次側(cè)進(jìn)出水閥門,轉(zhuǎn)入采暖運(yùn)行模式。
輔助冷卻系統(tǒng)停運(yùn)時(shí)(春、秋、冬季),應(yīng)以冷卻塔進(jìn)出水母管的總閥門、生產(chǎn)上水閥門和軟化水進(jìn)水閥門為界,將系統(tǒng)內(nèi)所有水放凈,防止停運(yùn)時(shí)低溫導(dǎo)致設(shè)備管道發(fā)生冰凍現(xiàn)象。
3 運(yùn)行效果
改造工程2014年5月底完成,散熱裝置從6月份投運(yùn)到9月底結(jié)束,共運(yùn)行4個(gè)月,發(fā)電機(jī)負(fù)荷率提高10%,多發(fā)電600萬,減少溫室氣體排放468萬立方米,直接經(jīng)濟(jì)效益300萬元,散熱裝置安全可靠,經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益良好。
4 結(jié)束語
通過對(duì)瓦斯發(fā)電機(jī)組缸套水進(jìn)行散熱技術(shù)改造,解決了缸套水溫度高的問題,缸套水溫度由93℃降低到89℃,滿足了機(jī)組正常運(yùn)行要求,但在日常運(yùn)行中,要根據(jù)實(shí)際情況對(duì)循環(huán)泵進(jìn)行經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié),確定最佳運(yùn)行工況,降低散熱器水耗。
參考文獻(xiàn)
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[3]卡特彼勒燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組技術(shù)文件(神堂嘴)[Z].
作者簡(jiǎn)介:王永軍(1971-),男,山西昔陽人,工程師,公司副總經(jīng)理,研究方向:電力安全生產(chǎn)和技術(shù)管理。