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        水位控制閥疏水管道振動分析及改善策略

        2015-04-29 00:00:00程小江
        山東工業(yè)技術(shù) 2015年22期

        摘 要:本文根據(jù)直流鍋爐啟動疏水系統(tǒng)的運(yùn)行特點(diǎn),結(jié)合某工程現(xiàn)場實際的管道振動情況以及相關(guān)原理,對于水位控制閥(即361閥)閥后疏水管道振動的原因進(jìn)行深入分析,并且提出對應(yīng)改善策略。

        關(guān)鍵詞:水位控制閥;疏水管道;振動;原因;改善策略

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.22.106

        0 引言

        筆者參與設(shè)計的印度某600MW超臨界火力發(fā)電廠,試運(yùn)行過程中,鍋爐啟動疏水水位控制閥(以下簡稱361閥)后管道出現(xiàn)明顯的振動現(xiàn)象。為此,設(shè)計院會同總包方和鍋爐廠及時進(jìn)行了技術(shù)探討,分析振動原因,制定修改方案。通過修改方案的實施,有效改善了此問題。

        1 系統(tǒng)設(shè)置及管道振動情況簡介

        此工程的鍋爐啟動疏水系統(tǒng)是,啟動分離器中的水匯入貯水箱,從貯水箱出口管道接出,經(jīng)361閥減壓,并在閥后經(jīng)噴水減溫,水質(zhì)合格時接入主機(jī)凝汽器回收,水質(zhì)不合格時排入主機(jī)循環(huán)水出水管。

        在最初進(jìn)行管道布置設(shè)計時,已考慮到361閥后會出現(xiàn)汽液兩相引起振動,所以將361閥布置在汽機(jī)房零米層凝汽器附近,但是實際的鍋爐熱態(tài)清洗和啟動過程中,管道依然出現(xiàn)了明顯的振動。振動的位置集中在361閥后管道,且至凝汽器和至循環(huán)水的兩路管道均有振動。

        2 管道振動原因分析

        此系統(tǒng)的介質(zhì)在361閥之前是高壓飽和疏水,閥后壓力大幅降低,必然出現(xiàn)大量汽化,形成劇烈的汽液兩相流。

        兩相流有多種流動形態(tài),如泡狀、彈狀、乳沫狀、環(huán)狀、塊狀、塞狀、分層流等,與介質(zhì)參數(shù)、流速、含汽率、流道等諸多因素有關(guān)。即便是單一流型,流動過程的狀態(tài)已經(jīng)是非常不穩(wěn)定。具體到本系統(tǒng)管道中,隨著流體不斷變向,流動狀態(tài)更加復(fù)雜且紊亂。

        在相同參數(shù)下,蒸汽的比容要遠(yuǎn)大于水的比容。所以,在質(zhì)量流量不變的前提下,形成兩相流后的容積流量就會增大很多。根據(jù)鍋爐廠提供的資料,按照振動最惡劣的工況即干濕態(tài)轉(zhuǎn)換點(diǎn)考慮,閥前飽和水的流量310t/h,壓力為8.1MPa,溫度為295.8℃,閥后壓力為0.5Mpa。經(jīng)過計算可知,閥前疏水的流速僅為0.7m/s,而閥后的汽化率為0.3236,汽水容積比為163:1,混合流速達(dá)到84m/s。

        在介質(zhì)往下游輸送過程中,越靠近凝汽器則壓力越低,而隨著壓力降低,管道中還會有更多的液體汽化。汽水比和混合流速還會進(jìn)一步增加。

        結(jié)合管道布置考慮,管道從361閥至凝汽器接口處或循環(huán)水出手管處,距離較遠(yuǎn),且多次變向,每一處流動變向(包括彎頭和三通)處,均會發(fā)生壓力波動和沖力變化,從而產(chǎn)生激振。本系統(tǒng)并非常溫或低溫管道,出于管道自身應(yīng)力和端點(diǎn)推力考慮,無法設(shè)置過多的約束,所以管道的剛性偏低。

        綜上,劇烈紊亂的兩相流高速通過一段較長的剛性偏低的管道,中間又經(jīng)過多處變向產(chǎn)生激振,那么管道振動也就成為了必然。

        3 管道振動的改善策略

        由于361閥前后壓差無法消除,所以閥后兩相流必然存在。而閥后管道要分別去往凝汽器和循環(huán)水出手管,兩處接口相距較遠(yuǎn),所以不可能保證閥后兩路管道都很短。根據(jù)工程實際情況,361閥門組需要較大的布置空間,即便只考慮將閥門布置在凝汽器接口處,也無法實現(xiàn)。所以此管道的振動現(xiàn)象可以有效改善,卻無法完全消除。

        改善管道的振動可從兩個角度著手。一是減少振源;二是減弱振源強(qiáng)度。具體措施如下:

        (1)調(diào)整361閥門組的布置位置,進(jìn)一步靠近凝汽器,縮短閥后管道的長度,且減少彎頭數(shù)量。

        (2)取消原設(shè)計的361閥后至凝汽器管路的電動調(diào)節(jié)閥,因為調(diào)節(jié)閥內(nèi)流態(tài)復(fù)雜,很容易產(chǎn)生激振。

        此兩項措施為減少振源。

        (3)在361閥后設(shè)一個φ630的聯(lián)箱,并增加閥后支管的管徑,從而穩(wěn)定兩相流的流動狀態(tài),減小流速。

        (4)將361閥后的噴水接口改為多噴頭結(jié)構(gòu),增強(qiáng)噴水摻混的減溫效果,也可以增強(qiáng)流態(tài)的穩(wěn)定性。

        (5)疏水管道進(jìn)凝汽器處設(shè)減溫減壓器,進(jìn)循環(huán)水排水管處設(shè)多孔節(jié)流裝置,保持管路中的介質(zhì)壓力較高,從而減小兩相流中蒸汽的比容,減小流速。

        (6)結(jié)合應(yīng)力分析的結(jié)果,在滿足管道各處應(yīng)力合格且端點(diǎn)推力不超限的前提下,盡量減少管道上的彎頭數(shù)量,需要設(shè)彎頭的地方優(yōu)先采用30°,45等小角度彎頭。同時在管道上盡量不設(shè)彈簧支吊架而采用剛性支吊架,盡可能多設(shè)限位裝置,從而增加管道的剛性。

        此六項措施為減弱振源強(qiáng)度。

        4 結(jié)束語

        綜上所述,本文從實際角度出發(fā),對于平時工作進(jìn)行了生產(chǎn)經(jīng)驗的總結(jié),對于361閥管路振動問題的原因進(jìn)行了深入的分析,并且提出了相對應(yīng)的改善措施,并且在具體的實際生產(chǎn)過程中都能夠取得相對較好的效果,從而為361閥在其他電廠同類型機(jī)組進(jìn)行投入生產(chǎn)避免管道振動提供一些有效的借鑒。

        參考文獻(xiàn):

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