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        1000MW超超臨界機(jī)組凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)原因分析及治理

        2015-04-29 00:00:00李敬楊志勇
        山東工業(yè)技術(shù) 2015年22期

        摘 要:通過對1000MW機(jī)組凝結(jié)水溶解氧在長期運行中存在超標(biāo)問題,結(jié)合系統(tǒng)特點和機(jī)組疏放水系統(tǒng)運行方式詳細(xì)分析凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)原因,提出改造、調(diào)整方案并實施,通過對凝汽器補(bǔ)水方式調(diào)整、真空系統(tǒng)治理、凝泵密封水改造、給水泵密封水優(yōu)化調(diào)整,凝結(jié)水溶氧水平明顯降低,提高了熱力系統(tǒng)的安全性,為同類型機(jī)組解決同類問題提供借鑒方案。

        關(guān)鍵詞:凝結(jié)水;溶解氧;超標(biāo);改造;調(diào)整

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.22.011

        1 前言

        火電廠機(jī)組凝結(jié)水溶解氧是電廠化學(xué)監(jiān)督的主要指標(biāo)之一。凝結(jié)水溶解氧大幅度超標(biāo)或者長期不合格,會加速凝結(jié)水管道設(shè)備腐蝕及爐前熱力系統(tǒng)鐵垢的產(chǎn)生。嚴(yán)重威脅機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運行。

        2 機(jī)組簡介

        鄒縣電廠四期工程2×1000MW超超臨界機(jī)組,凝結(jié)水系統(tǒng)配有3臺50%BMCR容量的凝結(jié)水泵,經(jīng)變頻改造后,正常兩臺變頻凝結(jié)水泵運行,一臺工頻凝結(jié)水泵備用,凝結(jié)水泵采用機(jī)械密封形式;低加疏水逐級自流至凝汽器;軸封系統(tǒng)采用自密封形式;給水泵采用凝結(jié)水做為密封水的迷宮式密封,采用回水溫度做為調(diào)節(jié)量,給水泵密封水回水溫度上限80℃。

        3 凝結(jié)水溶氧高的原因

        (1)真空系統(tǒng)汽側(cè)漏入空氣,無法及時抽出;(2)凝汽器水側(cè)漏入空氣;(3)凝汽器真空除氧能力低;(4)凝汽器補(bǔ)水量大,補(bǔ)水溶氧過高;(5)凝汽器過冷度大;(6)凝汽器回收的汽水含氧量高。

        4 凝結(jié)水溶氧情況

        兩臺1000MW機(jī)組投產(chǎn)后,存在凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)問題,尤其在投產(chǎn)后的前三年,經(jīng)過大量的排查治理,凝結(jié)水溶氧最高由初期90ppb降至40ppb左右,但未得到根本解決。直到2011年,機(jī)組投產(chǎn)4年后,通過不懈努力,將凝結(jié)水溶氧控制在良好范圍內(nèi)。

        機(jī)組投產(chǎn)后凝結(jié)水溶氧變化,存在一定的規(guī)律:(1)機(jī)組高負(fù)荷階段,凝結(jié)水溶氧降至15ppb,低于20ppb的合格標(biāo)準(zhǔn)。低負(fù)荷階段凝結(jié)水溶氧大幅升高,經(jīng)常超過50ppb;(2)冬季凝結(jié)水溶氧高于夏季;(3)相同環(huán)境溫度、機(jī)組負(fù)荷工況下,增開真空泵,提高凝汽器真空,溶氧有降低趨勢;(4)環(huán)境溫度突降時,凝結(jié)水溶氧出現(xiàn)升高現(xiàn)象;(5)機(jī)組真空嚴(yán)密性對凝結(jié)水溶氧影響不明顯。

        5 針對凝結(jié)水溶氧高的原因分析,前期重點進(jìn)行了真空系統(tǒng)查漏和補(bǔ)水方式的調(diào)整

        (1)對凝結(jié)水過冷度連續(xù)觀察,并啟停循泵方式驗證,過冷度基本穩(wěn)定在1.5℃,可排除凝結(jié)水過冷卻的問題;(2)凝汽器端差在5℃范圍內(nèi),過冷度小于1.5℃,可排除凝汽器臟污的問題。凝結(jié)水無硬度,可排除凝汽器泄漏;(3)真空嚴(yán)密性試驗,凝汽器真空下降率維持在0.1~0.22kPa/min。真空嚴(yán)密性較好,負(fù)壓區(qū)漏入的空氣量少,說明真空系統(tǒng)無大漏點,判斷凝汽器汽側(cè)漏空可能性不大;(4)機(jī)組運行對真空系統(tǒng),尤其是凝泵吸入口管道、法蘭、閥門盤根涂抹黃油的方法,未有效降低凝水溶氧;(5)解列#7、8低加,隔離低加負(fù)壓系統(tǒng)和調(diào)整低加水位試驗,凝水溶氧無明顯變化,可排除#7、8低加疏水管路、連續(xù)放空氣管道及閥門無漏點;(6)機(jī)組停運,經(jīng)真空系統(tǒng)注水查漏。發(fā)現(xiàn)部分漏空點,進(jìn)行處理,并發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水再循環(huán)管道帶噴頭的盲管脫落,凝結(jié)水直接進(jìn)入熱井;(7)調(diào)整凝汽器水位試驗,正常水位為1050mm,使水位在1300mm~800mm之間波動,對凝結(jié)水溶氧無影響,表明保持凝汽器水位正常范圍變化;(8)凝汽器補(bǔ)水方式調(diào)整。凝汽器補(bǔ)水采用大小閥補(bǔ)水,除鹽水經(jīng)大閥直接補(bǔ)至熱井,經(jīng)小閥和霧化噴頭補(bǔ)至凝汽器喉部。用大閥補(bǔ)水時對凝結(jié)水溶氧影響大,用小閥補(bǔ)水時對凝結(jié)水溶氧基本無影響。大閥無噴頭,補(bǔ)充水不霧化進(jìn)入凝汽器熱井,凝汽器的熱力、真空除氧不起作用,水中的溶解氧無法析出,凝結(jié)水溶氧升高;補(bǔ)水經(jīng)小閥霧化后噴林在凝汽器喉部,充分發(fā)揮了凝汽器的除氧作用,降低凝結(jié)水溶氧。為此,機(jī)組正常運行時,關(guān)閉補(bǔ)水大閥,采用小閥補(bǔ)水,事故情況下可開啟凝汽器補(bǔ)水大閥補(bǔ)水;(9)經(jīng)過多方努力,使凝結(jié)水溶氧在低負(fù)荷時降到20ppb~35ppb,偶爾出現(xiàn)大于50ppb的現(xiàn)象,凝結(jié)水溶氧得到了加大幅度的改善,但仍達(dá)不到長期穩(wěn)定在合格范圍。

        6 針對凝汽器真空嚴(yán)密性試驗變差現(xiàn)象,對以往忽略的問題進(jìn)行查找分析

        (1)利用核質(zhì)普儀全面查漏,發(fā)現(xiàn)低壓缸軸封處存在較大的漏空現(xiàn)象,并且提高軸封壓力,對漏空現(xiàn)象無明顯影響;(2)凝泵采用機(jī)械密封,有兩道密封面,第一道密封接有一路閉式水,凝結(jié)水泵正常運行時密封;第二道密封面接有一路凝泵出口母管的凝結(jié)水,為備用狀態(tài)下,保持泵內(nèi)高真空。凝泵第二道密封水壓力接近0MPa,第一道密封水壓力0.2MPa左右,也偏低。凝泵機(jī)封運行超過2年,有老化造成密封不嚴(yán)可能。凝泵自身密封水經(jīng)管道接入凝泵吸入口,原因可能是密封水回水量過大,運行凝泵密封腔室形成微負(fù)壓,漏入空氣,造成凝結(jié)水溶氧超標(biāo);(3)對凝汽器注水查漏、凝汽器內(nèi)部檢查,發(fā)現(xiàn)漏點并處理。

        7 給水泵密封水回水溫度對凝溶解氧的影響

        給水泵采用凝結(jié)水密封,密封水經(jīng)水封進(jìn)入凝汽器熱水井。利用氦質(zhì)譜儀進(jìn)行給水泵密封水系統(tǒng)查漏,未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象。

        調(diào)整給水泵密封水回水溫度低于45℃時,凝結(jié)水溶氧迅速升高,回水溫度至55℃以上,凝結(jié)水溶氧明顯降低,直至合格。

        8 治理方案及效果

        (1)機(jī)組補(bǔ)水方式。將凝汽器補(bǔ)水由大閥改為小閥至凝汽器喉部補(bǔ)水,補(bǔ)水在喉部經(jīng)噴頭霧化,加大凝結(jié)水補(bǔ)水和蒸汽的接觸面,加速熱傳導(dǎo)以利溶氧的析出;(2)利用機(jī)組停機(jī),對凝汽器內(nèi)部管道進(jìn)行治理,焊補(bǔ)抽空氣管道、低壓缸軸承座排污管道;割除凝泵密封水氣動門,更換變頻凝泵機(jī)封,在凝泵密封水回水管道上增加節(jié)流手動門,維持凝泵密封水壓力在0.8MPa~1.0MPa。通過對凝汽器內(nèi)部治理、凝泵密封水改造,經(jīng)實際運行驗證:不同負(fù)荷工況下,凝結(jié)水溶解氧有效控制在10ppb,好于國標(biāo)要求(20ppb)。(3)給水泵密封水調(diào)整。調(diào)節(jié)給水泵密封水回水溫度在55±5℃范圍內(nèi),凝水溶氧合格。經(jīng)過近一年的運行表明,在控制給水泵密封水回水溫度不低于50℃,凝水溶氧一直小于15ppb,解決了1000MW機(jī)組凝水溶氧長期超標(biāo)的問題。

        作者簡介:李敬文(1969-),高級工程師。

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