摘要:結(jié)合實(shí)際工程的運(yùn)行情況,對(duì)氣浮+CASS+MBBR+一體化凈水器工藝工藝復(fù)合
生物脫氮工藝在合成氨廢水處理中的應(yīng)用狀況進(jìn)行了研究,采用氣浮+CASS+MBBR復(fù)合生物脫氮工藝處理合成氨廢水,當(dāng)進(jìn)水CODcr、BOD5、NH3-N質(zhì)量濃度分別為800、500、200mg/L時(shí),出水CODcr、BOD5、NH3-N平均質(zhì)量濃度分別為50、10、10mg/L,結(jié)果表明,該工藝可達(dá)到《污水再生利用工程設(shè)計(jì)規(guī)范》中規(guī)定的循環(huán)冷卻系統(tǒng)補(bǔ)充水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。以期對(duì)同類型合成氨廢水的治理有一定的借鑒意義。
關(guān)鍵詞:MBBR;合成氨廢水;微生物脫氮;CASS;一體化凈水器
前言
氨是重要的無機(jī)化工產(chǎn)品之一,在國民經(jīng)濟(jì)中占重要的地位。液氨除可直接作為肥料外,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中使用的氮肥 如磷酸銨、硝酸銨、氯化銨、尿素以及各種含氮復(fù)合肥,都是以氨為原料生產(chǎn)的。生產(chǎn)氨的主要原料有天然氣等。其中煤為原料生產(chǎn)合成氨的企業(yè)數(shù)量眾多。煤制氨廢水的主要特點(diǎn)表現(xiàn)為:氨氮含量高,COD及BOD較低,含有一定濃度的氰化物、硫化物、揮發(fā)酚、石油類和懸浮物。在廢水中氨氮具有很高的耗氧量,它對(duì)水生生物是有毒害的,使水體產(chǎn)生富營養(yǎng)化效應(yīng),刺激并加速水生植物的生長,如海藻、水草的大量生長繁殖,導(dǎo)致水體生態(tài)平衡失調(diào),含氨氮的污水排入水體后,在硝化細(xì)菌的作用下氧化成亞硝酸鹽和硝酸鹽。完全氧化1mg氨氮約需4.6mg溶解氧。這對(duì)水體質(zhì)量的改善和保證十分不利。
近些年來,國內(nèi)外對(duì)氨氮廢水處理方面開展了較多的研究。其研究范圍涉及生物法、物化法的各種處理工藝,如生物方法的有硝化和藻類養(yǎng)殖;物理方法有反滲透等。目前,國內(nèi)外對(duì)氨氮廢水的研究主要集中在開發(fā)新的脫氨氮處理技術(shù),以達(dá)到更好處理氨氮的目的和環(huán)保的要求。
我公司有多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),氣浮+CASS +MBBR+一體化凈水器工藝應(yīng)用于此類廢水的處理,出水可回用作循環(huán)冷卻水補(bǔ)充水等。
1.工程規(guī)模及進(jìn)水水質(zhì)
1.1工程規(guī)模
Y公司以煤為原料生產(chǎn)規(guī)模為30萬噸/年合成氨、副產(chǎn)2萬噸/年甲醇。廢水包括生產(chǎn)廢水和生活污水兩個(gè)部分。廢水處理裝置設(shè)計(jì)規(guī)模為2880m3/d。
1.2原水水質(zhì)
廢水中的主要污染物為有機(jī)物、氨氮及油類,硫化物及揮發(fā)酚含量均較低,不足以對(duì)生物處理造成影響,設(shè)計(jì)進(jìn)水120m3/h。
1.3出水水質(zhì)
系統(tǒng)設(shè)計(jì)出水回用作循環(huán)水補(bǔ)充水和綠化、洗車用,水質(zhì)指標(biāo)參照《污水再生利用工程設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB/T 50335-200)表4.2.2中規(guī)定的循環(huán)冷卻系統(tǒng)補(bǔ)充水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)確定,具體指標(biāo)列于表1。
2.廢水處理工藝
2.1工藝流程
工藝采用氣浮+CASS+MBBR+一體化凈水器復(fù)合強(qiáng)化生物脫氮工藝,工藝流程如圖1所示。
2.2主要處理單位說明
(1)隔油池:接納工藝生產(chǎn)廢水及廠區(qū)生活污水,上層油由潷油器到集油池。
(2)調(diào)節(jié)池:調(diào)節(jié)廢水水質(zhì)水量,通過潛水?dāng)嚢铏C(jī)對(duì)廢水進(jìn)行充氧,防止水體發(fā)臭及懸浮物沉淀。
(3)事故池:當(dāng)生產(chǎn)工序出現(xiàn)故障排水或污水處于事故狀態(tài)時(shí)臨時(shí)存儲(chǔ)廢水,確保未經(jīng)處理的廢水不直接外排。
(4)氣浮設(shè)備:用于去除廢水中的油和懸浮物。
(5)CASS反應(yīng)池:CASS反應(yīng)池分為缺氧階段和好養(yǎng)階段,通過缺氧/好氧環(huán)境的交替實(shí)現(xiàn)COD、BOD的去除,同時(shí)完成硝化反硝化脫氮過程。缺氧段采用潛水機(jī)攪拌,好氧段采用可變微孔曝氣器充氧。HRT=6h,MLSS=4000mg/L,BOD污泥負(fù)荷NS=0.083kg/(kg·d),NH3-N污泥負(fù)荷NDN=0.06kg/(kg.d),混合液回流比R=400%,SRT=45。
(6)清水池:儲(chǔ)存系統(tǒng)出水備回用。
(7)污泥池:存儲(chǔ)氣浮設(shè)備、CASS、MBBR池排出的剩余污泥。污泥池中污泥定期通過潛水?dāng)嚢铏C(jī)進(jìn)行均質(zhì)。氣浮產(chǎn)生的浮渣含水率在97%以下,而MBBR池剩余污泥排放量很少,含水率<99%,故本工程污泥池不考慮濃縮功能。
(8)污泥脫水系統(tǒng):工程污泥脫水設(shè)備采用帶式壓濾機(jī)。脫水后的干泥含水率<80%,可作為固體廢棄物處置。
(9)MBBR反應(yīng)池:MBBR填料中生物膜主要固著在填料上,污泥停留時(shí)間與水力停留時(shí)間無關(guān),硝化菌、亞硝化菌等生長世代時(shí)間較長、比增長速率很小的微生物都可以在填料上生長,從而增強(qiáng)了脫氮能力。脫氮過程分為硝化和反硝化兩個(gè)階段,分別由硝化菌和反硝化菌完成。MBBR可以實(shí)現(xiàn)硝化菌與反硝化菌在空間上相對(duì)獨(dú)立生長,從而優(yōu)化了兩種菌群的生長條件。
(10)過濾器:是利用管板反應(yīng)室,斜管沉淀室和在我公司發(fā)明專利變截面過濾理論設(shè)計(jì)而成的變截面無閥濾池等新技術(shù)組成的一體化設(shè)備。
(11)集油池:收集隔油池費(fèi)油。
2.3控制說明
在中央控制室對(duì)工藝過程的實(shí)時(shí)參數(shù)進(jìn)行集中監(jiān)視、管理和操作,從而達(dá)到使控制設(shè)備穩(wěn)定、可靠運(yùn)行、便系統(tǒng)控制于管理維護(hù)的目的。PLC負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)采集、回路控制、連鎖順序控制,現(xiàn)場(chǎng)所有的信號(hào)通過電纜傳送。
2.4控制系統(tǒng)要求
(1)流量測(cè)量和監(jiān)控
(2)水池液位的超聲波測(cè)量和監(jiān)測(cè)
(3)COD 及NH3-N在線分析儀的測(cè)量和監(jiān)測(cè);
(4)PH在線分析儀的測(cè)量和監(jiān)測(cè);
(5)各水泵,加藥系統(tǒng),污泥系統(tǒng),殺菌系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè);
(6)各水泵,加藥系統(tǒng),污泥系統(tǒng),殺菌系統(tǒng)的故障狀態(tài)監(jiān)測(cè);
(7)各水泵的PLC連鎖及控制;
(8)投藥系統(tǒng):在下層貯藥池內(nèi)裝有浮球液位傳感器,當(dāng)該池處于低液位時(shí)報(bào)警,通知運(yùn)行人員前來開啟上層溶藥箱輸液閥,將溶藥箱已溶好的藥液放入貯藥池,后關(guān)閥。再按比例將藥劑與水送入上層溶藥箱,開啟攪拌機(jī)攪拌。
(9)一體化凈水器設(shè)備的運(yùn)行控制;并具有自動(dòng)運(yùn)行、沖洗、排泥控制。
2.5工藝特點(diǎn)
(1)采用MBBR掛莫代替?zhèn)鹘y(tǒng)的二沉池進(jìn)行泥水分離,料上的微生物污泥齡長,生物相多而且穩(wěn)定化,同時(shí)微生物自身氧化分解,故系統(tǒng)污泥產(chǎn)生量少,相應(yīng)減少了污泥處理費(fèi)用。
(2)MBBR填料幾乎可以全部截留水中的微生物,使MBBR池中微生物濃度大大提高,系統(tǒng)處于低負(fù)荷狀態(tài)下運(yùn)行,有機(jī)物得到較徹底的降解,出水水質(zhì)好。
(3)生物處理系統(tǒng)氨氮負(fù)荷較低,硝化反應(yīng)進(jìn)行徹底,對(duì)氨氮的去除效率高,優(yōu)越的脫氮效果,簡(jiǎn)捷的運(yùn)行管理,較低的運(yùn)行能耗,較少的維護(hù)和檢修。
3.主要構(gòu)筑物及設(shè)備
3.1主要構(gòu)筑物列于表2
5.工程調(diào)試及運(yùn)行
該工程土建施工及設(shè)備安裝于2013年5月底完成,進(jìn)入調(diào)試階段。接種污泥采用當(dāng)?shù)厥姓鬯幚韽S未消化的剩余污泥,接種率為30%,經(jīng)過30d培養(yǎng)和馴化,系統(tǒng)各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或接近設(shè)計(jì)要求。其中,CODcr去除率接近95%,BOD5去除率達(dá)到98%,此后系統(tǒng)轉(zhuǎn)入正常運(yùn)行。
6.結(jié)語
(1)將MBBR工藝與傳統(tǒng)的CASS工藝有機(jī)結(jié)合起來用于合成氨氮水廢水的處理,脫氮效果得到大幅提高。
(2)采用本工藝處理后,系統(tǒng)出水水質(zhì)達(dá)到循環(huán)冷卻系統(tǒng)補(bǔ)充水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),回用水量為1800m3,節(jié)約了寶貴的水資源,有一定的經(jīng)濟(jì)效益。
(3)CASS+MBBR復(fù)合生物脫氮工藝應(yīng)用于合成氨氮廢水處理及回用的工程實(shí)踐,為合成氨乃至整個(gè)煤化工行業(yè)廢水處理提供了一條新思路。
(4)在進(jìn)行廢水終端處理的同時(shí),應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)的排水管理,減少跑冒滴漏現(xiàn)象,重視事故排水,盡量避免對(duì)微生物系統(tǒng)造成大的沖擊。
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