【摘 要】重介質(zhì)選煤技術(shù)因其分選精度高、操作方便、對煤質(zhì)適應(yīng)性強、易于實現(xiàn)自動化受到我國青睞。介耗是重介選煤的重要技術(shù)經(jīng)濟指標,它不僅關(guān)系到生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定,而且影響全廠的經(jīng)濟效益。本文結(jié)合東源鎮(zhèn)雄選煤廠降低介質(zhì)消耗的做法,從選煤實際實踐出發(fā)闡述了降低介耗的經(jīng)驗,旨在對云南的煤炭洗選加工企業(yè)面臨同樣問題及類似問題進行改造時有一定的指導意義。
【關(guān)鍵詞】選煤工藝;改造;簡化;高效
云南東源鎮(zhèn)雄煤業(yè)有限公司120萬噸/年選煤廠坐落于昭通市鎮(zhèn)雄縣塘房鎮(zhèn),屬于鎮(zhèn)雄煤電一體化項目的分支,主要是解決井下因地質(zhì)變化影響礦井運送到電廠電煤供應(yīng)的問題。選煤廠由唐山國華科技設(shè)計,選用現(xiàn)行先進的三產(chǎn)品重介選煤工藝,系統(tǒng)具備流程簡單,自動化程度高,分選效率高等特點,煤泥水經(jīng)血管2段濃縮機分級澄清、加壓式過濾機回收處理,水系統(tǒng)實現(xiàn)一級閉路循環(huán)。系統(tǒng)始建于2010年7月,并于2013年2月投入試生產(chǎn)。
1.選煤工藝介紹
東源鎮(zhèn)雄選煤廠重介選煤回收工藝流程圖見圖1。
圖 1 東源鎮(zhèn)雄選煤廠介質(zhì)循環(huán)圖
選用“三產(chǎn)品重介旋流器”做為核心設(shè)備,可以將原煤分選為:精煤、中煤、矸石。合格介質(zhì)用泵打至無壓給料三產(chǎn)品重介旋流器作為分選介質(zhì)。分選液經(jīng)5臺脫介篩、6臺脫水篩后分別進入合格介質(zhì)桶及稀介桶,合格介質(zhì)桶內(nèi)的介質(zhì)液繼續(xù)循環(huán)使用,精煤、中煤和矸石稀介系統(tǒng)彼此獨立,分別進入各自的磁選機,選出的磁選精礦返回合格介質(zhì)桶,尾礦進入I濃縮池。系統(tǒng)的用水用水(噴水、補加水等)來自濃縮車間。系統(tǒng)介質(zhì)消耗靠介質(zhì)庫定期補充維持平衡。
選煤廠試生產(chǎn)的6個月內(nèi)介耗居高不下,平均介耗達9.1kg/t,最高時達18.59kg/t,后經(jīng)廠領(lǐng)導和技術(shù)人員的共同努力,采取了一系列的改進措施,目前介質(zhì)消耗降至1.86kg/t,超過設(shè)計指標。
2.存在問題
經(jīng)過認真分析論證,影響東源鎮(zhèn)雄選煤廠介質(zhì)消耗過高的原因有:入洗原煤灰分高,尾煤處理能力不足,導致洗水混濁;精煤磁選機入料不均勻,導致回收率低;介質(zhì)儲藏不合理,導致介質(zhì)流失大等。
2.1循環(huán)水混濁
東源鎮(zhèn)雄選煤廠是按照煤層煤樣20%的灰分設(shè)計,隨著井下條件的變化,入洗原煤灰分、細泥含量及矸石含量逐年增高,平均灰分達55.49%;水中煤泥含量高,導致濃縮機內(nèi)的斜管被沉淀量大,易被壓垮,壓垮,崗位人員沖洗斜管時工作量,勞動強度高;據(jù)生產(chǎn)資料反應(yīng),尾煤壓濾欠產(chǎn)20.07~24.07噸/小時等。這些因數(shù)導致了循環(huán)用水混濁,嚴重制約介質(zhì)的回收。
2.2精煤磁選機介耗高
(1)經(jīng)測試,精煤磁選機跑介嚴重。中煤磁選機磁尾礦濃度183g/L,跑介2.8g/L;矸石煤磁選機磁尾礦濃度129g/L,跑介1.9g/L;精煤磁選機磁尾礦濃度74.8g/L,跑介9g/L。
(2)精煤磁選機滾筒下部沉積的顆粒比矸石、中煤磁選機上沉淀的顆粒多且相對較粗。
(3)三臺精煤磁選機屬于入料泵經(jīng)分料管直接給料,入料壓力大、分料管小、分料不均勻,忽大忽小很不穩(wěn)定,入料大時介質(zhì)還未來得及回收就已經(jīng)被沖于尾礦中,嚴重制約選煤廠的經(jīng)濟效益。
2.3介質(zhì)儲藏不合理
介質(zhì)庫的設(shè)計未考慮到鎮(zhèn)雄地區(qū)交通不便利、氣候惡劣及周邊無磁鐵礦粉生產(chǎn)企業(yè)等實際因數(shù),介質(zhì)庫容量較小。試生產(chǎn)期間介質(zhì)消耗量較大,為保證正常生產(chǎn),介質(zhì)儲備量加大,介質(zhì)到現(xiàn)場后只能部分露天堆放,介質(zhì)損失較大。
3.改進方法
東源鎮(zhèn)雄選煤廠針對現(xiàn)行存在的問題積極探索解決辦法,通過現(xiàn)場追蹤、翻閱技術(shù)資料、咨詢設(shè)備廠家等手段進行降低介質(zhì)損耗。
3.1改善洗水系統(tǒng)
(1)降低入洗原煤總灰分。將劣質(zhì)煤、礦井原煤與外購的優(yōu)質(zhì)煤混合入洗,降低入洗原煤總灰分,從而降低濃縮池入料濃度。
(2)加速沉淀用的斜管裝置改為斜板裝置。選用5mm厚的PP材料作為板材,Φ16的鋼筋作為骨架制作成斜板,從而增強了加速沉淀裝置的強度,降低勞動效率、提高生產(chǎn)效率。
(3)增加2臺壓濾機。在儲煤場的西南方向增加能布置2臺三段式KXG200/1500-U快開壓濾機壓濾機,處理能力富裕6.63噸/時,滿足生產(chǎn)的需求。
3.2提升精煤磁選機效率
采用高位箱式化、恒壓、恒流的理念,解決了原有管式分料箱分料壓力大、分料不均導致磁選機介質(zhì)回收率低的問題。即在三臺磁選機正上方設(shè)置一分料箱,分料箱上部靠右邊側(cè)中部設(shè)置Φ315的進液口,中間設(shè)置兩道緩沖隔板(一道為高600mm離底部150mm,二道為500mm直接與底部相連),箱底靠左中部均勻設(shè)置三臺磁選機的進液口,從而實現(xiàn)了均衡分料,提升了磁選機效率。
3.3加強介質(zhì)儲藏管理
為少介質(zhì)儲存的自然流失,選煤廠制定了《介質(zhì)存放管理辦法》。根據(jù)“辦法”的要求,盡量減少露天堆放介質(zhì)的發(fā)生,露天堆放的介質(zhì)時必須加篷布進行遮蓋,防止風、水、人等造成的介質(zhì)損失及變質(zhì)等。
4.結(jié)束語
磁鐵礦粉的損耗是重介質(zhì)選煤廠的一項主要技術(shù)經(jīng)濟指標,不但關(guān)系到原材料消耗量的大小,還影響到重介質(zhì)系統(tǒng)的生產(chǎn)能否保持正常和穩(wěn)定;嚴格控制介質(zhì)消耗,是降低選煤廠生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟效益的重要保證。對于產(chǎn)量較大的選煤廠,更應(yīng)加強系統(tǒng)管理,認真分析介質(zhì)消耗產(chǎn)生的原因,從技術(shù)和管理這兩個方面著手,探討降低介耗的具體方法與措施,實現(xiàn)選煤企業(yè)的健康快速發(fā)長。 [科]
【參考文獻】
[1]紀士洪.東源鎮(zhèn)雄選煤廠選煤工藝系統(tǒng)改造,科技致富向?qū)В?014.07.
[2]栗金貴.上灣選煤廠降低介質(zhì)消耗的實踐,煤炭工程,2009.11.
[3]張磊,胡云繼,董海成.加強介質(zhì)管理降低介質(zhì)消耗,選煤技術(shù),2007.02.