【摘 要】本文以某中型水電站為例,闡述了水電站技術(shù)供水系統(tǒng)的組成、工作原理及設(shè)備參數(shù),總結(jié)了機組投運后技術(shù)供水系統(tǒng)存在的一些問題,通過一系列改造處理后技術(shù)供水系統(tǒng)安全可靠,為水電站的技術(shù)供水設(shè)計及技術(shù)改造提供了一些借鑒。
【關(guān)鍵詞】技術(shù)供水;水泵供水;自流減壓供水;軸承;電機
0.概述
某中型水電站主供水采用單元供水系統(tǒng),每臺機設(shè)置一個供水單元,每個供水單元包含機組供水系統(tǒng)和主變供水系統(tǒng)兩個部分。機組冷卻水、主變冷卻水、機組密封水供水設(shè)備均布置在蝸殼層的水泵房內(nèi),2009年首臺機組投運至今,技術(shù)供水系統(tǒng)先后出現(xiàn)了一些問題,通過一系列改造處理后技術(shù)供水系統(tǒng)安全可靠。
1.技術(shù)供水系統(tǒng)的組成及原理
1.1用水設(shè)備
全站技術(shù)供水的用水設(shè)備包括,發(fā)電機上、下導軸承冷卻器,發(fā)電機空氣冷卻器、推力軸承外循環(huán)裝置冷卻器、水導軸承冷卻器、水輪機主軸密封、調(diào)速器外加冷卻器、主變冷卻器及水冷式空壓機(中壓空壓機、檢修維護低壓空壓機及補氣低壓空壓機)。
1.2水源及供水方式
水電站水頭范圍為114.3~181.7m,此時采用自流減壓供水作為機組主供水源已不經(jīng)濟(減壓會過多的增加水能損耗,浪費的水能已經(jīng)高于裝設(shè)水泵供水時的電能和設(shè)備的費用),因此機組的技術(shù)供水方式采用水泵單元供水,自流減壓供水作為備用水源。單元供水即每臺機組各自有一組工作水泵,這種供水方式運行靈活,可靠性高便于自動控制。而集中供水是幾臺機組或全廠共用一組水泵,這種供水方式設(shè)備少,便于維護,但控制復雜,而且當機組運行臺數(shù)改變時會引起供水水壓波動。為使機組停機不致影響主變的冷卻用水,機組及主變壓器分別由獨立的供水泵供給。機組主軸密封用水以廠外自來清水系統(tǒng)清潔水為主供水,機組技術(shù)供水作為備用。
1.2.1機組冷卻水
(a)主供水源:機組冷卻水主供水源取自尾水管,經(jīng)過兩臺臥式單級雙吸離心泵加壓,兩臺全自動濾水器過濾,通過一臺水控閥控制到達各用水設(shè)備。流經(jīng)冷卻器后的水排至尾水管。
(b)備用水源:機組冷卻水的備用水源取自壓力鋼管,經(jīng)二級減壓閥減壓至濾水器和水控閥,減壓閥排水至錐管。
1.2.2主變冷卻水
(a)主供水源:主變冷卻主供水源取自尾水管,經(jīng)過兩臺臥式單級雙吸離心泵加壓,兩臺全自動濾水器過濾(濾水器排污至錐管),流經(jīng)主變冷卻器后的水經(jīng)尾水管上端排至尾閘室。
(b)備用水源:主變冷卻的備用水源取至機組備用水源即壓力鋼管經(jīng)二級減壓后一路成為機組冷卻的備用水源,另一路成為主變冷卻的備用水源;主變冷卻的備用水源另有一路取自廠房消防供水。
1.2.3主軸密封
(a)主供水源:采用廠外824m高程低位水池(900m3)兩條DN200mm的管線一級減壓后供給,其中1F-3F機組主軸密封、補氣空壓機為一組,4F-6F機組主軸密封、中壓氣機、檢修用氣低壓氣機、地下副廠房衛(wèi)生間為一組。
(b)備用水源:主軸密封備用水源取至機組冷卻主供水源水控閥后,經(jīng)管道離心泵和全自動濾水器送至主軸密封(主軸密封水壓要求0.5~0.7Mpa,機組冷卻水壓達不夠,因此用管道泵加壓20米)。
1.2.4空壓機冷卻水
空壓機冷卻水直接取用清潔水系統(tǒng),其冷卻水直接排至滲漏集水井。
2.技術(shù)供水存在的問題
水電站首臺機組投入運行后,經(jīng)過近兩年時間的運行實踐,技術(shù)供水系統(tǒng)出現(xiàn)一些問題,總結(jié)歸納出為以下:
(1)機組技術(shù)供水主用水源水泵不滿足設(shè)計規(guī)定的有關(guān)揚程、流量性能參數(shù),水泵額定揚程為35m(0.35MPa),流量為2262m3/h,現(xiàn)場實測值壓力約0.28MPa,流量約1805m3/h,均低于額定參數(shù)。機組用水設(shè)備無法滿足設(shè)計給定的壓力和流量定值,只能通過關(guān)閉冷卻器進出口蝶閥憋壓的方式運行(部分閥門開度不足30°)。這種運行方式會在蝶閥的閥盤處長期形成射流,造成閥門汽蝕,存在閥座密封沖毀的隱患。
(2)機組技術(shù)供水主用水源水泵的電機發(fā)熱嚴重,局部溫度高達85℃,機組技術(shù)供電機接線盒內(nèi)接線柱螺栓擰緊力不夠,繞組線鼻子為開式短線鼻子,接觸面積不夠,運行中接觸面發(fā)熱,接線端子過熱氧化,致使接線端子、電纜接頭燒損,絕緣破壞造成相間短路故障。
(3)變頻器與電機不配套,機組技術(shù)供水泵電機采用的是普通電機,而電氣控制采用的是變頻器,普通電機都是按恒頻恒壓設(shè)計的,不可能完全適應變頻調(diào)速的要求。根據(jù)國內(nèi)外實踐經(jīng)驗表明,變頻器對普通電機的影響主要為,在運行中會引起電動機定子銅耗、轉(zhuǎn)子銅(鋁)耗、鐵耗及附加損耗的增加,會使電動機額外發(fā)熱,效率降低,輸出功率減小,以及對電動機的匝間絕緣和對地絕緣構(gòu)成威脅,對地絕緣在高壓的反復沖擊下會加速老化。
3.處理方案
(1)針對上述機組技術(shù)供水泵及電機存在的問題,通過分析發(fā)現(xiàn)機組技術(shù)供水水泵遠離最優(yōu)工況工作(揚程35m,流量2268m3/h),工作效率極低,遠低于水泵額定設(shè)計88.5%的效率,導致出口壓力偏高,流量偏低,按照《水力發(fā)電廠水力機械輔助設(shè)備系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)規(guī)定》(DL5066-1996)及《三相異步電動機技術(shù)條件JB/T8680.1-1998》的規(guī)定,結(jié)合目前各水泵運行(流量及揚程)及機組設(shè)備運行溫升情況,選用了自貢水泵廠的500S35(G)離心泵和Y355L4-6/280kw電機,并將機組技術(shù)供水泵電機繞組線鼻子更換為閉式長線鼻子,增大了接觸面積,同時加裝了絕緣熱縮套,對接線柱進行了緊固處理。
(2)針對機組和主變技術(shù)供水泵車式密封和軸承失效缺陷的典型缺陷,500S35(G)離心泵采用新型車式密封,將深溝球軸承更換為調(diào)心軸承,技術(shù)供水泵改造時對電機基礎(chǔ)螺栓進行加強緊固處理,調(diào)整優(yōu)化了電機與同心度,并減小了由于震動導致電機基礎(chǔ)發(fā)生位移的情況,利用2011—2012年機組檢修機會對6臺機組12臺技術(shù)供水泵進行改造,經(jīng)過近一年時間運行發(fā)現(xiàn)該型號水泵揚程、流量性能參數(shù)能滿足供水系統(tǒng)要求,且閥門在全開狀態(tài)下能滿足設(shè)計院給定的壓力和流量定值要求,冷卻器進出口蝶閥無需通過關(guān)閉憋壓的方式運行,有效保證供水系統(tǒng)閥門等設(shè)備使用壽命,各部軸承及空氣冷卻器溫度也有所降低。
(3)針對變頻器與電機不配套的問題,經(jīng)過同電氣控制設(shè)備廠家及設(shè)計院溝通,將 1F、2F機組技術(shù)供水電氣控制由變頻器改為軟啟動器,經(jīng)過一定時間的運行與3F—6F機組技術(shù)供水水泵對比分析,兩種電機未出現(xiàn)明顯差異,決定變頻器控制的機組技術(shù)供水泵電機不更換為軟啟動器。
(4)針對機組檢修后主變冷卻器主用水源供水中斷、消防水作為備用水源運行不可靠的問題,增加了一路Φ200×6的主變冷卻水聯(lián)絡管,將6臺主變冷卻水聯(lián)絡, 6臺主變冷卻水形成相互備用,消除了安全隱患,提高了主變運行可靠性。
【參考文獻】
[1]陳存祖,呂鴻年合編.水力機組輔助設(shè)備.中國水利水電出版社,2004,8.