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        貯柜鋪料控制方式的改進(jìn)

        2015-04-29 00:00:00楊明
        科技與企業(yè) 2015年9期

        【摘要】本文闡明了柜類(lèi)設(shè)備中的行車(chē)進(jìn)料工作原理,分析了鋪料行車(chē)結(jié)構(gòu)與運(yùn)行方式,進(jìn)而對(duì)比兩種鋪料模式的優(yōu)缺點(diǎn)。利用現(xiàn)場(chǎng)控制總線(xiàn)、西門(mén)子414-2系列PLC及BECKHOFF工控機(jī)中人機(jī)界面iFIX,實(shí)現(xiàn)兩種模式的自由切換。設(shè)計(jì)出符合制絲生產(chǎn)線(xiàn)中不斷變化工藝要求的鋪料模式。

        【關(guān)鍵詞】煙草制絲;PLC;鋪料行車(chē);鋪料

        引言

        柜類(lèi)設(shè)備是煙草制絲生產(chǎn)線(xiàn)中使用最多的設(shè)備。根據(jù)不同的生產(chǎn)工藝要求能起到不同的作用。例如前后工序緩沖、物料的醇化、配比。柜類(lèi)設(shè)備結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單,由進(jìn)料部分和出料部分組成。底帶出料設(shè)有記數(shù)功能,本文只考慮進(jìn)料模式運(yùn)用,除出料底帶電機(jī)用變頻器控制外,其余電機(jī)都用高性能饋電器控制,從而保證控制系統(tǒng)的高可靠性。儲(chǔ)柜在日常生產(chǎn)中進(jìn)料和出料基本上做到自動(dòng)化,無(wú)需人工干預(yù)。

        1.生產(chǎn)現(xiàn)狀

        制絲車(chē)間的加料工段在生產(chǎn)中,因柜式喂料機(jī)鋪料方式的局限性,造成部門(mén)批次物料進(jìn)入貯柜后都集中在某一段,不能使不同地區(qū)、不同等級(jí)煙葉充分混合均勻,出料時(shí),造成電子皮帶秤流量的波動(dòng),影響了加料的均勻性。

        通過(guò)人工干預(yù)雖能減少部分低檔煙對(duì)生產(chǎn)的流量影響。但是,人工摻兌煙葉流量也會(huì)產(chǎn)生不穩(wěn)定性,且人工的使用成本太高。因此,決定改變現(xiàn)有的貯式喂料機(jī)鋪料方式,保證葉片摻兌均勻和流量穩(wěn)定前提下,提高加料精度,降低人員的勞動(dòng)強(qiáng)度的目標(biāo)。

        柜式喂料機(jī)進(jìn)料是通過(guò)一個(gè)安裝在貯柜頂部的鋪料行車(chē)及鋪料行車(chē)之上的分配行車(chē)完成的。它們分別完成貯柜的縱向鋪料及橫向鋪料。

        2.尋堆式和平鋪式鋪料工作模式

        2.1 尋堆式鋪料

        柜式喂料機(jī)進(jìn)料過(guò)程分前半柜進(jìn)料和后半柜進(jìn)料。儲(chǔ)柜開(kāi)始工作時(shí),優(yōu)先執(zhí)行前半柜進(jìn)料,當(dāng)物料堆積到一定高度時(shí),鋪料行車(chē)前端下面的漫反射光電開(kāi)關(guān)接收到物料層信號(hào)后向PLC發(fā)出一高電平信號(hào),然后鋪料行車(chē)執(zhí)行后退命令,當(dāng)漫反射光電開(kāi)關(guān)接收到料層信號(hào)此時(shí)表示前半柜進(jìn)料結(jié)束。PLC發(fā)出向后半柜進(jìn)料命令,鋪料行車(chē)向柜體頭部運(yùn)動(dòng),同時(shí)鋪料行車(chē)中輸送帶開(kāi)始反向運(yùn)行。直到鋪料行車(chē)感應(yīng)到柜尾的反向鋪料行程開(kāi)關(guān)同時(shí)后漫反射光電開(kāi)關(guān)接收到物料層信號(hào)表示后半柜進(jìn)料結(jié)束。停止鋪料,這一鋪料模式稱(chēng)尋堆式鋪料,采用此種方式的好處:(1)物料先進(jìn)先出減少物料中水份在空氣中散失;(2)可以實(shí)現(xiàn)同時(shí)進(jìn)同時(shí)出料;(3)料位高在出料時(shí)流量好調(diào)節(jié)。采用此種方式的缺點(diǎn):(1)料位高容易結(jié)塊造成堵料影響工藝指標(biāo)和連續(xù)化生產(chǎn);(2)摻兌的造紙法薄片無(wú)法與煙片混合造成加料流量波動(dòng)。

        2.2 平鋪式鋪料

        在制絲生產(chǎn)線(xiàn)中進(jìn)料方式還有一種平鋪式。平鋪式有兩種,單向平鋪與雙向平鋪。單向平鋪即兩柜共用一臺(tái)鋪料行車(chē),共用一個(gè)出料口在,生產(chǎn)線(xiàn)中多用于對(duì)頂柜進(jìn)料。雙向平鋪在生產(chǎn)線(xiàn)中是最常運(yùn)用到的,每個(gè)柜獨(dú)用一個(gè)鋪料行車(chē),幾個(gè)柜子共用一個(gè)分配行車(chē),鋪料行車(chē)在柜頂從柜頭至柜尾做往返運(yùn)動(dòng)。采用此種方式的好處:(1)物料在柜內(nèi)得到充分混合;(2)平衡物料之間的水分;(3)減少設(shè)備成本,空間利用率高。采用此種方式的缺點(diǎn):(1)由進(jìn)料到出料使用周期長(zhǎng);(2)物料在柜內(nèi)停留時(shí)間長(zhǎng)表層水分容易散失。

        3.鋪料存在的控制問(wèn)題

        通過(guò)比較,尋堆式與平鋪式都有不足,要想達(dá)到快進(jìn)快出,目前可行的方法是根據(jù)生產(chǎn)不同牌號(hào)使用不同的鋪料方法即尋堆式與雙向平鋪式組合運(yùn)用,當(dāng)有少數(shù)牌號(hào)配方中有造紙法煙葉薄片生產(chǎn)時(shí),就采用雙向平鋪式,其它牌號(hào)生產(chǎn)時(shí),使用尋堆式鋪料,以物料混合均勻,流量穩(wěn)定。

        4.改進(jìn)措施

        4.1查看存儲(chǔ)器內(nèi)存大?。荒壳霸谐绦蜓b載在512K的存儲(chǔ)器中只占用約三分之二,程序加量不會(huì)影響程序正常運(yùn)行。

        4.2原有程序備份;包括(S7控制程序、人機(jī)界面程序),程序改動(dòng)后要看效果,如不理想還需要恢復(fù)原有程序。

        4.3元器件的增減;本次改動(dòng)主要是在控制程序中增加物料平鋪功能和人機(jī)界面中增加一個(gè)工作方式選擇按鈕,不需增加外部器件。

        4.4在Step7中查找該P(yáng)LC中未使用的數(shù)字變量DB208.DBX196.0,利用iFix已有驅(qū)動(dòng),在數(shù)據(jù)庫(kù)中增加該變量,并將變量名注釋為“ZS5_MB03_BLFSXZ”。

        人機(jī)界面增加一個(gè)按鈕:

        編寫(xiě)該按鈕的控制程序,

        Private Sub cmdAutoMan4_Click()

        ToggleDigitalPoint \"FIX32.SCADA.ZS5_MB03_BLFSXZ.F_CV\"

        End Sub

        修改相關(guān)程序,在FB300功能塊中增加接口“INBOX_METHOD”,并修改相關(guān)調(diào)用程序,

        CALL \"FB300\" , \"MB03FIL\"

        B_DSearch:=\"MB03_I_B2\"http://\"MB02_I_B1\"

        INBOX_METHOD:=\"MB03_F_AUX\" //DB208.DBX196.0

        增加鋪料方式切換選擇

        BELT_SETUP:=

        并修改相關(guān)功能塊FB300中程序,增加平鋪功能并使其實(shí)現(xiàn)平鋪與尋堆鋪料的切換。

        用INBOX_METHOD的“0”信號(hào)屏蔽原有尋堆程序,用INBOX_METHOD的“1”信號(hào)控制平鋪相關(guān)程序。

        5.改進(jìn)后效果

        改造完成之后,加料前葉片流量確實(shí)有了很大的提高,實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的目標(biāo), 加料流量的明顯穩(wěn)定,加料精度合格率均值提高了0.61%。

        結(jié)束語(yǔ)

        通過(guò)改變PLC控制程序?qū)崿F(xiàn)對(duì)機(jī)器的控制,解決了生產(chǎn)線(xiàn)困擾已久低等級(jí)煙葉對(duì)煙葉流量影響問(wèn)題,不涉及任何硬件的改造,花費(fèi)成本為零,節(jié)約了大量的人力成本。

        參考文獻(xiàn)

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