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        宣鋼高強(qiáng)度棒線材精軋機(jī)LCI系統(tǒng)非正常速降功能優(yōu)化

        2015-04-29 00:00:00郭志勇
        科技與企業(yè) 2015年9期

        【摘要】本文主要介紹了針對宣鋼高強(qiáng)度棒線材生產(chǎn)線精軋機(jī)LCI系統(tǒng)非正常降速問題采取的對策,通過對精軋機(jī)LCI裝置內(nèi)部兩系統(tǒng)電流值在線監(jiān)控改造和完善精軋機(jī)軋線自動化控制程序兩項措施,降低了精軋機(jī)LCI系統(tǒng)非正常速降的故障率,提高了該生產(chǎn)線的生產(chǎn)作業(yè)率。

        【關(guān)鍵詞】精軋機(jī);非正常速降;LCI裝置

        1、引言

        宣鋼高強(qiáng)度棒線材生產(chǎn)線自2009年3月投產(chǎn)運(yùn)行后,精軋機(jī)主電機(jī)作為高線生產(chǎn)線的絕對核心設(shè)備,其LCI裝置和自動化控制系統(tǒng)一貫是電氣維護(hù)的重中之重,在做好日常例行設(shè)備維護(hù)的同時,不斷完善各項自動化控制功能,確保了關(guān)鍵設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。自2012年12月開始,LCI控制裝置頻繁出現(xiàn)故障,多次不明原因的自行速降造成生產(chǎn)線故障堆鋼,在嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)秩序的同時也帶來了軋制甩廢和大量的故障處理時間,給該生產(chǎn)線的產(chǎn)量完成和指標(biāo)提升造成嚴(yán)重影響。通過一系列技改工作的實施,徹底排除關(guān)鍵設(shè)備故障,同時優(yōu)化拓展了LCI系統(tǒng)參數(shù)的監(jiān)控功能,為今后高線精軋機(jī)電控系統(tǒng)的工作狀態(tài)監(jiān)控和故障排除具有深遠(yuǎn)影響。

        2、精軋機(jī)具體技術(shù)改造措施

        (1)讀取精軋機(jī)LCI裝置內(nèi)部兩系統(tǒng)電流值并引入軋線自動化控制系統(tǒng)實現(xiàn)在線監(jiān)控改造

        LCI裝置柜內(nèi)原有可以測量兩系統(tǒng)電流值的測量孔,可以通過萬用表表筆插入側(cè)孔測量實時系統(tǒng)電流值。針對LCI運(yùn)行故障的分析進(jìn)程,如能實現(xiàn)對兩系統(tǒng)工作電流的實時監(jiān)控和趨勢記錄,真正捕捉到在故障發(fā)生的時間點兩系統(tǒng)的工作狀態(tài),對后續(xù)確定故障點和排除問題至關(guān)重要。故而必須讀取到兩系統(tǒng)的電流值,并將電流模擬量數(shù)據(jù)進(jìn)入軋線自動化PLC系統(tǒng),通過進(jìn)一步編程運(yùn)算,實現(xiàn)在主軋線自動化WINCC監(jiān)控畫面上顯示實時數(shù)據(jù),并通過WINCC軟件的趨勢歸檔功能,對數(shù)據(jù)進(jìn)行全程的趨勢記錄,確保為后續(xù)故障排除提供可靠的電流數(shù)據(jù)依據(jù)。

        具體的工作為:將PLC3系統(tǒng)中第七插槽的AI模板進(jìn)行重新配置,模板型號為6ES7 431-1KF10-0AB0,可以配置八通道模擬量,原設(shè)計中,第六和第七通道為備用通道,配置模擬量采集信號為4—20MA電流信號。由于需要采集的精軋機(jī)兩系統(tǒng)電流信號為電壓型,所以對兩個通道進(jìn)行重新配置和軟件更新,修改為+-10V測量方式。配置完成后,將電流從LCI系統(tǒng)中引出,合理走線路由,將電流信號成功引入PLC3。

        在PLC3項目中編程運(yùn)算,實現(xiàn)了兩系統(tǒng)電流值的讀取。為了便于事故分析,進(jìn)行了WINCC軟件趨勢歸檔記錄,并將其同精軋機(jī)速度給定、實際運(yùn)行速度、電機(jī)電流等參數(shù)放置于WINCC同一趨勢記錄畫面中。

        此項改造完成之后,可以監(jiān)控到,精軋機(jī)在啟車后運(yùn)行軋制中,兩系統(tǒng)的電流基本相等。精軋機(jī)再次出現(xiàn)了同樣的非正常速降事故,通過查看曲線記錄,清晰完整的確定了事故故障點,為精軋機(jī)在正常軋鋼拋鋼時,系統(tǒng)2電流幾乎為零,系統(tǒng)1正常,所以當(dāng)下根鋼咬鋼時,只剩下系統(tǒng)1正常工作(系統(tǒng)1電流等于總電流,為752A),無法承擔(dān)軋制負(fù)荷,造成降速堆鋼。

        (2)編制完善精軋機(jī)軋線自動化控制程序有效縮短故障堆鋼處理時間

        在前期的精軋機(jī)LCI系統(tǒng)非正常速降故障發(fā)生后,造成軋線堆鋼,由于此故障發(fā)生時,精軋機(jī)系統(tǒng)無法報出任何故障代碼,系統(tǒng)無法識別故障狀態(tài),所以不能給軋線自動化系統(tǒng)傳送系統(tǒng)故障信號,無法進(jìn)行軋線聯(lián)鎖的自動碎斷和故障響應(yīng),而當(dāng)主控臺操作人員反應(yīng)識別后,再操作軋線飛剪碎斷動作和精軋機(jī)停車,就造成堆鋼情況嚴(yán)重的狀況,生產(chǎn)崗位人員處理堆鋼非常困難,平均時間在30—50分鐘,給生產(chǎn)造成故障甩廢和嚴(yán)重的時間人員消耗。

        由于故障發(fā)生較為頻繁,在故障無法徹底排除解決的前提下,最大程度的減少故障造成的負(fù)面影響就勢在必行。通過合理有效的判斷故障狀態(tài)、編制軋線自動化聯(lián)鎖程序,使再次發(fā)生故障時實現(xiàn)準(zhǔn)確判斷,并瞬時觸發(fā)軋線飛剪自動碎斷,避免造成堆鋼,或?qū)⒍唁摮绦蚪档偷阶钚。瑥亩档凸收系牟涣加绊懯谴隧椄脑斓哪康摹?/p>

        具體工作為:(1)充分利用LCI兩系統(tǒng)電流實際值的實時讀取改造成果,深入分析故障現(xiàn)象,即精軋機(jī)在正常軋鋼拋鋼時,系統(tǒng)2電流幾乎為零,系統(tǒng)1正常,系統(tǒng)1電流等于總電流,均為752A左右。而精軋機(jī)正常啟車軋制中,兩系統(tǒng)電流基本相等平衡才為正常狀態(tài)。通過可行性分析和反復(fù)討論,確定此類故障的判斷方式,即精軋機(jī)LCI系統(tǒng)1電流大于50安,并且系統(tǒng)2電流小于10安,為拋鋼后故障發(fā)生時的實際電流狀況,可以作為觸發(fā)軋線自動化聯(lián)鎖動作的信號依據(jù)。(2)編制軋線PLC2系統(tǒng)控制程序,故障發(fā)生時觸發(fā)3號飛剪和2號飛剪的碎斷動作功能,全線碎斷,避免了堆鋼事故,極大節(jié)約了事故處理的時間,故障處理時間縮短為8—10分鐘。

        3、結(jié)束語

        通過對精軋機(jī)LCI裝置內(nèi)部兩系統(tǒng)電流值在線監(jiān)控改造和完善精軋機(jī)軋線自動化控制程序兩項措施,確定了故障點,降低了事故影響時間,為后續(xù)故障的全面排除提供了重要的數(shù)據(jù)依據(jù),為保護(hù)精軋機(jī)主電機(jī)和機(jī)械設(shè)備起到重要的連鎖保護(hù)作用。通過對精軋機(jī)LCI系統(tǒng)非正常速降問題的功能優(yōu)化,提高了該生產(chǎn)線的生產(chǎn)作業(yè)率。

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