劉灼戌
新疆天業(yè)集團(tuán)天能水泥有限公司,新疆 石河子 832000
Φ4.2 m×13 m雙閉路水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的優(yōu)化
劉灼戌
新疆天業(yè)集團(tuán)天能水泥有限公司,新疆 石河子 832000
我公司有兩條HFCG160-140輥壓機(jī)+Φ4.2 m×13 m雙閉路水泥聯(lián)合粉磨生產(chǎn)線,設(shè)計(jì)能力為160 t/h。生產(chǎn)中,循環(huán)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子、殼體嚴(yán)重磨損漏風(fēng),現(xiàn)場揚(yáng)塵嚴(yán)重; 輥壓機(jī)擠壓效果差,V選可選物料少;隔倉板篦縫堵塞、篩板縫堵塞,使磨內(nèi)通風(fēng)不良,導(dǎo)致磨頭冒灰吐料;粉磨P·O42.5水泥時(shí),選粉機(jī)循環(huán)負(fù)荷率較大,磨機(jī)產(chǎn)量較低,平均臺產(chǎn)只有100 t/h。優(yōu)化改造后,粉磨P·O42.5水泥提高到160 t/h。
水泥粉磨 磨損 通風(fēng) 產(chǎn)量
我公司有兩條HFCG160-140輥壓機(jī)+Φ4.2 m× 13 m雙閉路水泥聯(lián)合粉磨生產(chǎn)線,設(shè)計(jì)能力為160 t/h。主要生產(chǎn)P·C32.5和P·O42.5兩種水泥。該水泥粉磨生產(chǎn)線的工藝流程見圖1,主要設(shè)備參數(shù)見表1。本文就該系統(tǒng)存在的問題進(jìn)行分析,并介紹改善措施及效果。
這兩條生產(chǎn)線正常運(yùn)轉(zhuǎn)以來,出現(xiàn)一系列不正常磨況:
(1)循環(huán)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子、殼體嚴(yán)重磨損漏風(fēng),現(xiàn)場揚(yáng)塵嚴(yán)重。
(2)輥壓機(jī)擠壓效果差,V選可選物料少。(3)隔倉板篦縫堵塞、篩板縫堵塞,使磨內(nèi)通風(fēng)不良,導(dǎo)致磨頭冒灰吐料。
(4)粉磨P·O42.5水泥時(shí),選粉機(jī)循環(huán)負(fù)荷率較大,磨機(jī)產(chǎn)量較低,平均臺產(chǎn)只有100 t/h。
圖1 工藝流程
2.1 循環(huán)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子、殼體磨損嚴(yán)重漏風(fēng),現(xiàn)場揚(yáng)塵較大
磨損原因:旋風(fēng)筒除塵效果不理想,沒有達(dá)到預(yù)期,通過風(fēng)機(jī)的風(fēng)中含塵量較大。
表1 主要設(shè)備參數(shù)
改進(jìn)措施:原設(shè)計(jì)旋風(fēng)筒為外筒Ф3 900 mm、L=3 630 mm,內(nèi)筒Ф2 100 mm、L=3 000 mm,將旋風(fēng)筒內(nèi)筒加長630 mm,使內(nèi)筒長度與外筒長度相同,降低通過循環(huán)風(fēng)機(jī)風(fēng)中的含塵量,在降低對風(fēng)機(jī)磨損的同時(shí),降低入磨物料的粒度。
出V選的含塵氣體進(jìn)入旋風(fēng)筒后,在外筒和內(nèi)筒之間向下作螺旋運(yùn)動,內(nèi)筒中向上作螺旋運(yùn)動,在旋轉(zhuǎn)過程中會產(chǎn)生慣性離心力。粉塵一方向受氣流運(yùn)動的影響,在其中旋轉(zhuǎn);而另一方向則受離心力的作用,逐漸向外擴(kuò)散接近筒壁,最終與內(nèi)、外筒的內(nèi)壁相碰,在重力作用下沿著內(nèi)壁滑下,被收集在中間底部的排灰口,由此輸送入磨。氣體則會因?yàn)橘|(zhì)量小,受離心力的作用小,沿內(nèi)筒向上排出進(jìn)入風(fēng)機(jī),從而達(dá)到料、氣分離的目的。將旋風(fēng)筒內(nèi)筒增加630 mm左右,氣流在旋風(fēng)筒內(nèi)停留時(shí)間加長,使細(xì)粉盡可能多地從氣體中分離,從而達(dá)到提高旋風(fēng)筒收集效果,降低入循環(huán)風(fēng)機(jī)循環(huán)風(fēng)的含塵量,減少對風(fēng)機(jī)的磨損,增加入磨物料中細(xì)粉含量,從而提高磨機(jī)粉磨效率。
2.2 輥壓機(jī)擠壓效果差,V選可選物料少
原因分析:輥壓機(jī)兩輥間距較大,物料未能在兩輥之間形成有效料層,物料通過輥壓機(jī)時(shí),輥壓機(jī)空載運(yùn)行,無法將通過的物料擠壓成料餅,進(jìn)而造成V選可選物料少。
改進(jìn)措施:將兩輥之間原90 mm墊鐵更換為70 mm墊鐵,使輥壓機(jī)兩輥之間的距離減少,同時(shí)將初始液壓壓力7.5 MPa調(diào)高至9.5 MPa,改進(jìn)后出輥壓機(jī)物料能被充分?jǐn)D壓而形成密實(shí)的料餅。
輥壓機(jī)由兩個(gè)相向同步轉(zhuǎn)動的擠壓輥組成,一個(gè)為固定輥,一個(gè)為活動輥。物料從兩輥上方給入,被擠壓輥連續(xù)帶入輥間,受到高壓作用后,變成密實(shí)的料餅從機(jī)下排出。排出的料餅,除含有一定比例的細(xì)粒成品外,在非成品顆粒的內(nèi)部,產(chǎn)生大量裂紋,在進(jìn)一步研磨過程中,可較大地降低粉磨能耗。喂入的物料應(yīng)具有一定的料壓,以保證物料穩(wěn)定連續(xù)地喂入輥間,形成較密實(shí)的料層。將輥壓機(jī)兩輥之間的墊鐵由原來的90 mm減少至70 mm,使輥壓機(jī)兩輥之間的距離減少,以便于使出輥壓機(jī)物料能被充分?jǐn)D壓而形成密實(shí)的料餅,增加V選可選物料量;墊鐵更換完成后,輥壓機(jī)電流由原來的近乎空載的25 A左右增長至45 A左右。
2.3 磨內(nèi)通風(fēng)不良,磨頭吐料
原因分析:磨尾篩板縫隙為2.5 mm,較大顆粒進(jìn)入后,易將縫隙堵死,進(jìn)而減少磨內(nèi)通風(fēng)面積,使磨內(nèi)通風(fēng)不良,導(dǎo)致磨頭冒灰吐料,磨機(jī)產(chǎn)量較低。
改進(jìn)措施:將磨尾篩板縫隙由2.5 mm更換為5.0 mm,使其與一倉相同,以便于沒被研磨至細(xì)的粗顆粒能通過,達(dá)到改善磨內(nèi)通風(fēng)的目的。
2.4 粉磨普通水泥時(shí)選粉機(jī)循環(huán)負(fù)荷率較大,磨機(jī)產(chǎn)量較低
原因分析:在粉磨普通水泥時(shí),檢測 96-8收塵器收集的物料的比表面積為280 cm2/g左右,128收塵器收集的物料的比表面積為380 m2/kg左右。因96-8收塵器收集的物料與128收塵器收集的物料混合后直接入庫,使入庫成品物料比表面積僅為345 m2/kg左右。為使入庫水泥比表面積達(dá)到化驗(yàn)室指標(biāo)(360 m2/kg左右),必須由大量的128收塵器收集的高指標(biāo)物料稀釋96-8收塵器收集的物料,將選粉機(jī)轉(zhuǎn)速提高,磨機(jī)循環(huán)負(fù)荷較大,所以臺產(chǎn)較低。
改進(jìn)措施:將96-8收塵器收集的物料由直接入庫改造為既可以直接入庫,也可以入選粉機(jī)選粉后入庫。粉磨普通水泥時(shí),96-8收塵器收集的物料改入選粉機(jī)選粉后入庫,可以使選粉機(jī)轉(zhuǎn)速較以前降低,降低磨機(jī)循環(huán)負(fù)荷,從而提高磨機(jī)粉磨效率,提高磨機(jī)臺產(chǎn)。
粉磨P·C32.5水泥,以控制篩余方式進(jìn)行,各取樣點(diǎn)水泥篩余見表2。由表2可知,符合控制要求。
粉磨P·O42.5水泥時(shí),96-8收塵器收集的物料改入選粉機(jī)選粉后入庫,效果可通過表3和表4對比而知。
2013年年底冬季檢修期間對水泥磨系統(tǒng)進(jìn)行完善改造。表5顯示的為2013年、2014年一二號線生產(chǎn)P·O42.5水泥的實(shí)際產(chǎn)量。2014年3月水泥磨開機(jī)至11月停機(jī),水泥磨系統(tǒng)在九個(gè)月的運(yùn)轉(zhuǎn)中,粉磨P·C32.5水泥的產(chǎn)量由2013年的平均180 t/h,提高到現(xiàn)在的200 t/h;粉磨P·O42.5水泥的產(chǎn)量由2013年的平均99 t/h提高到現(xiàn)在的160 t/h。
表2 粉磨P·C32.5水泥各點(diǎn)取樣情況
表3 改造前粉磨P·O42.5水泥各點(diǎn)取樣情況 m2/kg
表4 改造后粉磨P·O42.5水泥各點(diǎn)取樣情況 m2/kg
改造后,磨頭冒灰吐料現(xiàn)象消失;循環(huán)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子及殼體磨損程度由原來的每月進(jìn)行一次殼體補(bǔ)焊,到現(xiàn)在整個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)周期未進(jìn)行補(bǔ)焊,現(xiàn)場觀測磨損程度不大。
表5 2013年和2014年一、二號線生產(chǎn)P·O42.5水泥的實(shí)際產(chǎn)量
TQ172.632
B
1008-0473(2015)02-0025-03
10.16008/j.cnki.1008-0473.2015.02.006
2014-12-10)