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        開路水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的節(jié)電改造

        2015-04-28 01:43:42鄒偉斌
        新世紀水泥導(dǎo)報 2015年2期
        關(guān)鍵詞:分級機電耗開路

        鄒偉斌

        中國建材工業(yè)經(jīng)濟研究會水泥專業(yè)委員會,北京 100024

        開路水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的節(jié)電改造

        鄒偉斌

        中國建材工業(yè)經(jīng)濟研究會水泥專業(yè)委員會,北京 100024

        NF公司為輥壓機+打散分級機+三倉管磨機組成的開路水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng),除了輥壓機段存在的小問題外,管磨機段還存在磨內(nèi)隔倉板縫與出磨篦板縫堵塞、通風(fēng)與過料能力差、磨內(nèi)溫度升高、研磨體及襯板工作表面粘附較嚴重等問題,嚴重影響系統(tǒng)產(chǎn)量。更換磨內(nèi)粗磨倉襯板、調(diào)整研磨體級配等措施實施后,生產(chǎn)P·O42.5級水泥,增產(chǎn)20%,電耗降幅達13.95%。

        打散分級機 V型選粉機 管磨機 堵塞 隔倉板 出料篦板

        0 引言

        NF公司采用HFCG160-120輥壓機+打散分級機+三倉Φ4.2 m×13 m管磨機組成的開路水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng),生產(chǎn)P·O42.5級水泥(成品比表面積≥380 m2/kg)系統(tǒng)產(chǎn)量僅165 t/h,噸水泥粉磨電耗34.4 kWh/t。在改造打散分級機、更換磨內(nèi)粗磨倉襯板、調(diào)整研磨體級配等措施實施后,生產(chǎn)P·O42.5級水泥,增產(chǎn)20%,電耗降幅達13.95%。本文就該系統(tǒng)的節(jié)電改造經(jīng)驗進行總結(jié),以供參考。

        1 開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的流程與配置

        NF公司的開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)工藝流程見圖1,主、輔機配置見表1。

        圖1 NF公司開路水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)

        2 技術(shù)改造分析

        2.1 打散分級機

        打散分級機(見圖2)屬動態(tài)分級設(shè)備,裝機功率小、處理能力大。被打散后的物料20%~30%分級功能依靠上部風(fēng)輪,70%~80%分級功能依靠下部錐體上的十二塊扇形分級篩片完成機械篩分,入磨物料切割粒徑2 mm~3 mm。通過調(diào)節(jié)主軸工作轉(zhuǎn)速,可以將輥壓機處理料量的50%~90%送入管磨機粉磨,打散分級機主軸轉(zhuǎn)速越快,入磨料量越大,物料粒徑越粗。根據(jù)配置的循環(huán)提升機輸送能力有較大富裕量,對打散分級機篩板進行了改進,卡住粗顆粒使其返回穩(wěn)流稱重倉,小于900μm篩孔的物料進入管磨機。一般來講,由于分級設(shè)備裝機功率較低,配置打散分級機的粉磨系統(tǒng)電耗不高。

        表1 NF公司開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)主、輔機配置及技術(shù)參數(shù)

        圖2 打散分級機內(nèi)部結(jié)構(gòu)

        改造前:打散分級機主軸轉(zhuǎn)速440~470 r/min,入磨物料R900篩余25%~28%左右,R80篩余60%、R45篩余78%。由于粗顆粒物料較多,無法測出物料比表面積。

        改造后:打散分級機主軸轉(zhuǎn)速500~580 r/min,入磨物料R900篩余4%~7%之間,R80篩余45%,R45篩余65%,測定其比表面積達到120~125 m2/kg。其中,大于900μm粗顆粒物料(篩余值)比改造前顯著降低,粗料含量明顯減少,分級后的物料更細,為后續(xù)管磨機水泥成品磨細與顆粒整形奠定了良好的基礎(chǔ)。

        2.2 輥壓機子系統(tǒng)的改造

        堆焊修復(fù)磨損嚴重的輥壓機輥面,增大輥面對物料的牽制能力;修復(fù)輥壓機側(cè)擋板(側(cè)擋板磨損后與雙輥邊緣實測間隙值達43 mm,堆焊后安裝恢復(fù)到<2 mm間隙;磨損后及堆焊修復(fù)的側(cè)擋板見圖3),以減少邊部漏料;更換掉磨損的斜插板;此外,適當(dāng)提高輥壓機工作壓力,由8.4~8.7 MPa調(diào)整至9.5~9.6 MPa,拉大斜插板開度,即采用“低壓大循環(huán)”操作方式,合理增大輥壓機系統(tǒng)物料循環(huán)量(輥壓機主電機額定電流63.4 A;改造后,運行電流由平均36 A左右上升至48 A左右,主電機出力由56.78%提高至75.71%),顯著提高了預(yù)粉磨效果。擠壓后的物料細粉量增加,為打散分級機有效分級創(chuàng)造了先決條件。

        圖3 磨損后的側(cè)擋板(左)和堆焊后準備更換的側(cè)擋板(右)

        2.3 管磨機的改造

        2.3.1 開路管磨機技術(shù)參數(shù)

        一倉(粗磨倉)有效長度3.63 m,占總有效長度比例的29.71%,研磨體裝載量70 t,填充率32.39%;采用曲面階梯襯板,雖使用一年時間,但帶球端厚度仍保持在115 mm~118 mm,非帶球端厚度45 mm,能夠滿足對研磨體的提升要求;二倉(過渡倉)有效長度2.45 m,占總有效長度比例的20.05%,研磨體裝載量47 t,填充率30.93%;采用小波紋襯板;三倉(細磨倉)有效長度6.14 m,占總有效長度比例的50.24%,研磨體裝載量123 t,填充率31.62%;采用小波紋襯板,安裝有三圈高度為650 mm的活化環(huán)。

        2.3.2 管磨機內(nèi)堵塞、黏糊等問題的處理

        磨機配置的兩道篩分隔倉板及出磨篦板均為同心圓狀篦縫,第一、第二道篩分隔倉板進口端篦縫寬度均為6.0 mm,出口端篦縫寬度均為8.0 mm;第一道內(nèi)篩板縫寬度2.0 mm,第二道內(nèi)篩板縫寬度2.5 mm;出磨篦板縫寬度6.0 mm(磨尾未安裝料、段分離裝置);隔倉板與出磨篦板縫堵塞后(見圖4、圖5),磨內(nèi)通風(fēng)不良,粉磨溫度升高,導(dǎo)致研磨體表面粘附較嚴重(見圖6表面粘附的鋼球),不得不采取人工清理的方式,但仍然是治標不治本。夏季停磨清理時間更長,不但維修人員工作量大,而且磨內(nèi)溫度高,存在較大的安全隱患,即使采用助磨劑洗磨,但維持時間不長,甚至還要加大助磨劑摻入量,勢必會增加水泥生產(chǎn)成本。所以,要從根本上解決問題,必須對隔倉板及出磨篦板進行優(yōu)化設(shè)計改進。

        管磨機運行過程中,受到筒體轉(zhuǎn)速、襯板提升、通風(fēng)以及研磨體運動軌跡等因素的影響,較粗顆粒向筒體中心部位移動,而細顆粒則分布于筒體外圓;中心部位則有通風(fēng)、出料能力較強的優(yōu)勢,很容易導(dǎo)致出磨水泥細度跑粗。

        圖4 堵塞的隔倉板縫

        圖5 更換下堵塞的出磨篦板

        圖6 表面粘附較嚴重的鋼球

        采取的改造措施:經(jīng)多方考察用戶與調(diào)研,最終采用了由江蘇省徐州市恒越粉磨機械科技有限公司研發(fā)的“防磨防堵復(fù)合型隔倉板”及“防磨防堵型自清潔出磨篦板”與“料、風(fēng)均勻分離”裝置,既降低了磨內(nèi)邊、中部風(fēng)速差,防止細度跑粗,又徹底解決了隔倉板及出磨篦板堵塞,始終保持磨內(nèi)通風(fēng)、過料順暢。安裝使用后,再未出現(xiàn)隔倉板及篦板堵塞現(xiàn)象。

        拆除三倉原配置高度為650 mm的活化環(huán),采用重新訂制的高度為1 250 mm活化環(huán)(見圖7),以擴大活化區(qū)域,有效提高其對細磨倉“滯留帶”的活化效果。

        為了徹底消除開路粉磨系統(tǒng)成品水泥中存在極少量破損的研磨體及其它碎渣對施工過程產(chǎn)生的不利影響,在水泥入庫工序安裝了除渣、除鐵裝置,以確保成品水泥中無顆粒物。

        2.3.3 磨內(nèi)各倉研磨體級配的調(diào)整

        圖7 改進后的細磨倉活化環(huán)

        雖然打散分級機經(jīng)過改造,分級后的入磨物料粒徑已顯著降低,但考慮到窯系統(tǒng)所配置的篦冷機性能較差、出窯熟料難以達到急冷效果(慢冷環(huán)境下的C3S向C2S轉(zhuǎn)變)而導(dǎo)致易磨性差(尤其夏季時更差,且熟料溫度也高,這也是有窯系統(tǒng)的企業(yè)夏季水泥粉磨系統(tǒng)比粉磨站相同配置的粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量低、電耗高的主要原因之一),此外,混合材中配有易磨性很差的低堿鋼渣以及煅燒煤矸石(其中未能達到透燒的一部分易磨性仍然較差),綜合考慮該系統(tǒng)工藝與粉磨材料理化特性等因素后,筆者在一倉研磨體級配中有意識地引入Ф60 mm鋼球,采用四級級配,適當(dāng)提高平均球徑,增大粗碎能力,將易磨性差的粗顆粒物料卡在一倉進行粗研磨,進一步降低一倉物料顆粒粒徑,為二倉良好過渡創(chuàng)造條件。磨內(nèi)研磨體總裝載量為240 t,改造后各倉具體級配方案見表2、表3、表4。

        由表2~表4中各倉級配可以看出:研磨體規(guī)格呈現(xiàn)逐倉變小的趨勢,而且小規(guī)格鋼段配置較多,主要是由于磨機中的物料粒徑逐倉減小,必須考慮增大細磨能力,在確保水泥成品粉磨細度(篩余或比表面積)的前提下,大幅度提高系統(tǒng)產(chǎn)量,降低粉磨電耗。

        按照上述級配及裝載量配置,系統(tǒng)開機生產(chǎn)后,管磨機主電機運行電流在219~221 A(進相后)之間,達到額定電流值的90.53%。

        生產(chǎn)過程中,摻加3/10 000液體助磨劑,以有效消除研磨體及襯板表面粘附,保持較高而穩(wěn)定的粉磨效率。

        3 系統(tǒng)改造前、后達到的技術(shù)經(jīng)濟效果

        系統(tǒng)改造前、后,生產(chǎn)P·O42.5級水泥(配料見表5)技術(shù)經(jīng)濟效果對比見表6。

        改造后,生產(chǎn)P·O42.5級水泥(成品比表面積≥380 m2/kg)系統(tǒng)產(chǎn)量由165 t/h提高198 t/h,增產(chǎn)33 t/h,增幅20%;噸水泥粉磨電耗由34.4 kWh/t降至29.6 kWh/t,降低4.8 kWh/t,降幅13.95%。

        表2 磨內(nèi)一倉研磨體級配

        表3 磨內(nèi)二倉研磨體級配

        表4 磨內(nèi)三倉研磨體級配

        表5 P·O42.5級水泥物料配比

        按實際產(chǎn)量100萬t/年,改造后,年節(jié)電480萬kWh,以平均電價0.60/kWh計算,節(jié)電效益達288萬元,取得了顯著的技術(shù)經(jīng)濟效果。

        表6 系統(tǒng)改進前、后技術(shù)經(jīng)濟效果

        4 結(jié)束語

        本案例可以總結(jié)出以下經(jīng)驗:

        (1)輥壓機水泥開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng),應(yīng)針對磨前閉路系統(tǒng)中輥壓機與分級設(shè)備進行必要而有成效的改進。本文中打散分級機內(nèi)部的分級篩板改進后,可預(yù)先分離出粗顆粒進入稱重倉,有效降低入磨物料中粗顆粒含量,將管磨機的粗碎能力移至輥壓機與分級設(shè)備,為其磨細與整形創(chuàng)造了良好的先決條件。實施“低壓大循環(huán)”操作方式,提高了輥壓機做功能力,經(jīng)循環(huán)擠壓后的物料粒徑逐漸減小,為打散分級機的有效分級奠定了堅實的基礎(chǔ)。

        (2)為了徹底消除開路粉磨系統(tǒng)成品水泥中存在極少量破損的研磨體及其它碎渣對施工過程產(chǎn)生的不利影響,應(yīng)在水泥入庫工序安裝除渣、除鐵裝置,徹底清除之。

        (3)任何設(shè)備的使用都是有其先決條件的:輥壓機輥面應(yīng)始終保持完整,硬面層花紋磨損掉4 mm~6 mm需及時堆焊修復(fù);硬面花紋磨損或剝落越嚴重,輥面對物料牽制能力越差,擠壓效果亦越差(存在物料偏漏、逃逸現(xiàn)象),粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量降低幅度越大(至少10%甚至20%以上),系統(tǒng)電耗上升越多。

        (4)針對管磨機內(nèi)部結(jié)構(gòu)不合理,所配置的隔倉板與出磨篦板存在設(shè)計缺陷,且容易產(chǎn)生較嚴重堵塞而影響通風(fēng)、過料的不良狀況,應(yīng)積極采用“復(fù)合防磨防堵型隔倉板”及“防磨防堵型自清潔出磨篦板”,徹底消除堵塞現(xiàn)象,保持磨內(nèi)良好的通風(fēng)、過料能力,有效降低磨內(nèi)溫度,使管磨機段始終處于良性循環(huán)狀態(tài)下運行。

        (5)對于所有的水泥粉磨系統(tǒng)而言,在不增加系統(tǒng)裝機功率的前提下,采取行之有效的技術(shù)改造措施,充分挖掘其最大產(chǎn)能潛力;同時,積極采用變頻技術(shù),均能達到降低粉磨系統(tǒng)電耗之目的。

        (6)水泥粉磨工藝必須“始終堅持持續(xù)改進、注重完善過程細節(jié)、逐步提升技術(shù)水平、實現(xiàn)系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)低耗”;隨著新設(shè)備與新材料的不斷涌現(xiàn)以及粉磨工程技術(shù)人員的不懈努力,我國水泥粉磨系統(tǒng)電耗仍具有一定的下降空間。

        TQ172.632

        B

        1008-0473(2015)02-0016-04

        10.16008/j.cnki.1008-0473.2015.02.004

        2015-01-20)

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