劉明杰,任尚坤,何衛(wèi)國,魯永富
(華電章丘發(fā)電有限公司,濟南 250216)
華電章丘發(fā)電有限公司(以下簡稱章丘公司)#2鍋爐為上海鍋爐廠制造的SG-435/13.7-M760超高壓中間再熱自然循環(huán)汽包爐,燃燒器為四角布置,分級配風(fēng),燃燒方式為切向燃燒,采用鋼球磨煤機中間儲倉熱風(fēng)送粉系統(tǒng),鍋爐配置2臺MG-320/580筒式鋼球磨煤機,設(shè)計燃用貧煤,后改燒煙煤,其制粉系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)見表1。
表1 章丘公司 #2鍋爐制粉系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)
#2鍋爐制粉系統(tǒng)自投產(chǎn)以來一直為手動操作,給煤量及磨煤機入口冷風(fēng)門、熱風(fēng)門開度均為手動調(diào)整,存在以下弊端:一是運行人員需時刻監(jiān)視磨煤機壓差、出口溫度、電流等參數(shù),勞動強度大;二是無磨煤機料位監(jiān)視手段,磨煤機出、入口壓差對磨煤機內(nèi)部真實料位反映不敏感,運行人員僅憑經(jīng)驗粗略判斷磨煤機內(nèi)料位情況,而且在實際操作中,影響磨煤機出、入口壓差的因素不僅包括存煤量,還包括通風(fēng)量、煤粉質(zhì)量濃度等因素,因此,磨煤機滿磨、跑粉等現(xiàn)象時有發(fā)生,磨煤機經(jīng)常處于低料位狀態(tài),導(dǎo)致制粉出力偏低,磨煤單耗升高;三是磨煤機入口負(fù)壓波動大;四是磨煤機出口溫度隨給煤量、煤質(zhì)、負(fù)荷的變化而變化,且波動幅度大,不能實現(xiàn)精確控制,尤其在改燒煙煤后,磨煤機出口溫度偏高導(dǎo)致制粉系統(tǒng)存在爆炸風(fēng)險。
針對以上弊端,章丘公司與珠海市華遠(yuǎn)自動化科技有限公司共同研發(fā)了一套模擬量控制系統(tǒng)(MCS)遙測與自動控制系統(tǒng),其工作系統(tǒng)如圖1所示。該系統(tǒng)采用先進的磨煤機內(nèi)原煤料位測量技術(shù),實現(xiàn)研磨區(qū)工況的靶向檢測,使用遙測振動分析技術(shù),反映磨煤機內(nèi)真實料位,該測量方法比傳統(tǒng)的壓差測量料位法和電耳測量料位法更準(zhǔn)確,維護量更小。
圖1 #2鍋爐MCS遙測與自動控制系統(tǒng)
在該控制系統(tǒng)中,料位信號為優(yōu)化調(diào)節(jié)主信號,被穩(wěn)定控制在最佳設(shè)定值附近。入口負(fù)壓為安全保障控制信號,風(fēng)門開度必須保證入口負(fù)壓在設(shè)定的范圍內(nèi),不能出現(xiàn)正壓跑粉現(xiàn)象。出口溫度要控制在一定范圍內(nèi),一是保證磨煤機安全運行,二是維持合適的干燥出力。分離器入口負(fù)壓信號和壓差信號作為滿磨預(yù)警和保護信號進行控制,但不用于優(yōu)化控制。同時,系統(tǒng)能夠自動處理斷煤和飽磨等異常情況。
磨煤機料位受系統(tǒng)通風(fēng)量、給煤量、水分、煤質(zhì)、鋼球裝載量、鋼球及波浪瓦磨損度等因素影響,因此,磨煤機料位調(diào)節(jié)的任務(wù)是在磨煤機入口負(fù)壓和出口溫度正常的前提下,始終保持最大給煤量,使磨煤機進煤、出粉始終保持平衡??刂圃頌橥ㄟ^安裝在磨煤機筒體和軸承座上的2個振動采集器取得磨煤機料位主信號,將分離器出口負(fù)壓信號和磨煤機出、入口壓差信號加入磨煤機料位控制中,3路信號經(jīng)過系統(tǒng)綜合處理,發(fā)出指令控制給煤機的給煤量,實現(xiàn)磨煤機料位自動控制。正常工況下,磨煤機根據(jù)料位進行優(yōu)化控制,以最大出力為控制目標(biāo),通過對料位的跟蹤調(diào)節(jié)實現(xiàn)長期、穩(wěn)定控制。
制粉系統(tǒng)通風(fēng)量隨磨煤機存煤量、熱風(fēng)量、冷風(fēng)量及再循環(huán)風(fēng)量的變化而變化,無論何種原因引起系統(tǒng)風(fēng)量發(fā)生改變,磨煤機入口負(fù)壓自動調(diào)節(jié)功能始終能夠保持制粉系統(tǒng)進風(fēng)量和出風(fēng)量平衡。正常情況下,球磨機入口負(fù)壓一般控制在-350Pa左右,通過調(diào)節(jié)熱風(fēng)門實現(xiàn)磨煤機入口負(fù)壓自動控制。控制原理為把磨煤機入口負(fù)壓目標(biāo)值設(shè)為定值,磨煤機入口負(fù)壓反饋值作為跟蹤信號,通過調(diào)節(jié)熱風(fēng)門、冷風(fēng)門和再循環(huán)風(fēng)門開度,來減小磨煤機入口負(fù)壓目標(biāo)值和反饋值之間的偏差。入口負(fù)壓實際設(shè)定值根據(jù)出口溫度進行修正,溫度升高后增大負(fù)壓設(shè)定值,以減小熱風(fēng)門開度。
圖2 斷煤情況下鍋爐自動調(diào)整曲線
制粉系統(tǒng)出口溫度隨給煤量、磨煤機料位、熱風(fēng)量、冷風(fēng)量、再循環(huán)風(fēng)量及煤的干/濕度的變化而變化。出口溫度自動調(diào)節(jié)功能能夠保證磨煤機出口溫度在規(guī)定的范圍內(nèi),通過調(diào)節(jié)冷、熱風(fēng)門擋板開度,實現(xiàn)磨煤機出口溫度自動控制。控制原理為把磨煤機出口溫度目標(biāo)值設(shè)為定值,磨煤機出口溫度作為跟蹤信號,通過調(diào)節(jié)冷、熱風(fēng)門開度,來減小出口溫度目標(biāo)值和反饋值之間的偏差。出口溫度高于設(shè)定高限值后開冷風(fēng)門,同時適當(dāng)增大入口負(fù)壓設(shè)定值,減小熱風(fēng)量。
當(dāng)發(fā)生斷煤時,給煤量低于5 t/h且持續(xù)10 s后,熱風(fēng)門平穩(wěn)關(guān)小到20%,冷風(fēng)門開到100%;如出口溫度高于72℃,熱風(fēng)門平穩(wěn)關(guān)小到20%,冷風(fēng)門開到100%,保證出口溫度在安全范圍內(nèi)。斷煤工況消除后或出口溫度低于72℃后,熱風(fēng)門由于對入口負(fù)壓進行跟蹤會逐漸恢復(fù)到正常工況。
圖2是在給煤機斷煤情況下,磨煤機冷、熱風(fēng)門自動調(diào)整情況。從圖2可以看出,在給煤機斷煤時,冷、熱風(fēng)門能夠及時調(diào)整,保證磨煤機出口溫度不超出安全范圍。斷煤工況恢復(fù)后,自動振蕩過程僅需不到3min,鍋爐即可恢復(fù)平穩(wěn)狀態(tài)。
當(dāng)料位高于設(shè)定值高限時,由于給煤機跟蹤料位信號,給煤量會自動減小,當(dāng)料位超過高高限(75%)時,給煤機轉(zhuǎn)速平穩(wěn)減到0。當(dāng)粗粉分離器出口負(fù)壓低于-4.5 kPa時,給煤機轉(zhuǎn)速開始按比例降低,當(dāng)粗粉分離器出口負(fù)壓低于-4.8 kPa時,給煤機轉(zhuǎn)速平穩(wěn)減到0。料位恢復(fù)到75%且粗粉分離器出口負(fù)壓恢復(fù)到-4.5 kPa以上時,給煤機轉(zhuǎn)速繼續(xù)跟蹤料位信號。
在對制粉系統(tǒng)進行運行參數(shù)全面優(yōu)化、磨煤機鋼球裝載量優(yōu)化、制粉系統(tǒng)出力試驗等工作的基礎(chǔ)上,MCS遙測與自動控制系統(tǒng)又投入了自動運行功能,并進行了制粉出力和單耗試驗,制粉出力最大可達42.55 t/h,制粉單耗為 23.21(kW·h)/t。2013年,章丘公司全年制粉單耗為33.53(kW·h)/t,以2013年#2鍋爐年耗原煤21.66萬t計算,改造后年節(jié)約廠用電(33.53-23.21)×21.66×104÷1 000=2235.3(MW·h),廠用電價以 0.45元/(kW·h)計算,改造后年節(jié)約費用2 235.3×1 000×0.45÷10000=100.59(萬元)。該自動控制系統(tǒng)總投資100萬元,而僅制粉單耗一項,一年即可減少100多萬元的廠用電費用,僅1年即可全部收回成本,再考慮制粉系統(tǒng)鋼耗的減少以及對鍋爐燃燒穩(wěn)定性和經(jīng)濟性的貢獻,該自動控制系統(tǒng)具有較大的推廣價值。
MCS遙測與自動控制系統(tǒng)投運后,自動調(diào)節(jié)穩(wěn)定,機組始終在最佳工況下運行,極大地降低了運行人員的勞動強度,改變了機組長期以來持續(xù)低料位運行的現(xiàn)象,提高了制粉系統(tǒng)的出力,降低了制粉單耗,減小了鋼球和襯板的磨損,降低了鋼球磨煤機系統(tǒng)鋼耗,穩(wěn)定的磨煤機料位提高了煤粉細(xì)度合格率,改善鍋爐燃燒工況。
MCS遙測與自動控制系統(tǒng)實現(xiàn)了對磨煤機內(nèi)料位的精確檢測和人性化多參數(shù)顯示,方便運行人員快速、直接了解磨內(nèi)運行狀態(tài);高精度的磨煤機內(nèi)狀態(tài)顯示與報警功能可以避免發(fā)生磨煤機堵塞、斷煤等危害制粉系統(tǒng)運行安全的現(xiàn)象,提高中儲式磨煤機制粉系統(tǒng)運行的經(jīng)濟性和安全性;更加細(xì)化的自動化控制系統(tǒng)大大提高了料位控制水平和中儲式磨煤機制粉系統(tǒng)控制的穩(wěn)定性,并提高了燃燒系統(tǒng)和整個鍋爐機組運行的穩(wěn)定性。