郭 偉
2015年4月,崗位操作人員發(fā)現(xiàn)12000 m3/h空分設備配套的空氣透平壓縮機的放空閥頻繁發(fā)生波動,從而引起進入空分設備的空氣壓力、流量變化,影響空分設備的正常運行。
包鋼氧氣廠12000 m3/h空分設備配套的GT078L3K1型離心式空氣透平壓縮機由德國Atlas Copco公司設計制造,為齒輪式多軸三段壓縮。它由主電機驅動的大齒輪帶動兩個小齒輪,由于兩個小齒輪的齒數(shù)的不同,分為低速軸和高速軸。低速軸帶動一、二級葉輪,高速軸帶動三級葉輪。壓縮機組設有三個氣體冷卻器??諝饨浢恳患墘嚎s后再經氣體冷卻器冷卻后送往下一級。最終經末級氣體冷卻器冷卻后,送入空氣冷卻塔。壓縮機配有單獨的潤滑油站,主油泵由電機主軸拖動。空氣透平壓縮機相關設計參數(shù)如下:
吸入壓力:0.098 MPa
吸入溫度:30℃
排氣壓力:最大0.65 MPa
排氣溫度:高限:116℃;聯(lián)鎖:129℃
質量流量:最小59846 kg/h;最大85495 kg/h
管道安裝后進行檢修工作是重要環(huán)節(jié),也是必不可少的環(huán)節(jié)。為了能夠確保焊接的質量,在焊接時,應根據(jù)實際情況合理調整焊接方案,從而保證焊接的質量,提升焊接的效果。為此,檢修人員應使用先進的設備進行檢修,如利用相機將焊接進行拍照,并進行分析和整理,將存在的缺陷繪制成文檔或PPT文件后,發(fā)送施工單位,從而避免后續(xù)焊接工作再出現(xiàn)類似的問題。對此,施工單位應加大資金投入的力度,保證擁有足夠的資金引進先進的設備和技術,從而保證焊接工作順利開展,提升焊接的工作效率,確保焊接的質量,提升管道安裝的可靠性。
功率:6400 kW
大齒輪軸轉速:1480 r/min
低速小齒輪軸轉速:10005 r/min
高速小齒輪軸轉速:15633 r/min
整套機組選用西門子S7-400 PLC控制系統(tǒng)完成壓縮機的啟停、加載、卸載及輔助設備的聯(lián)鎖控制,通過機旁柜OP270觸控屏完成上述機組操作和機組的設備狀態(tài)及參數(shù)的就地監(jiān)視。通過Modbus協(xié)議完成S7-400 PLC系統(tǒng)與FOXBORO I/A Series集散式控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通訊,最終保證在中控室進行機組數(shù)據(jù)的實時監(jiān)視及趨勢的記錄。
2015年4月上旬,12000 m3/h空分設備在產品氣體量及用戶氣體管網壓力供出正常的情況下,空壓機放空閥出現(xiàn)無規(guī)律的波動(如圖1所示)。放空閥開度由正常值0%,突然打開,最大開度值可達到90%,開度值在10%~90%之間波動,故障發(fā)生頻率從幾分鐘一次,到間隔15、30 min均出現(xiàn)過。放空閥故障打開后2~3 s迅速關閉。放空閥波動故障發(fā)生期間,機組排氣壓力在0.46 MPa~0.41 MPa之間波動,已嚴重影響到空分設備的正常運行。
從空壓機放空閥異常波動的現(xiàn)場情況,對照圖1放空閥開度的歷史趨勢判斷,放空閥異常波動期間,確實有閥門的控制信號輸出。閥門由關到開,再關的過程中,閥門的定位器工作正常,未發(fā)現(xiàn)異常情況。找出導致控制信號的輸出的原因,是急需解決的問題。
圖1 空壓機放空閥開度歷史趨勢
查閱機組隨機的外文資料,其放空閥控制原理如圖2所示。
其中:Ramp是放空閥的爬坡器;PIC是空壓機排氣壓力PID調節(jié)器正作用控制;FIC是空壓機出口流量PID調節(jié)器(防喘振)反作用控制;High Select高選器;FV1046是空壓機放空閥。Ramp放空閥爬坡器主要應用于機組的加載、卸載過程中,保證放空閥以一定的速率關閉、打開。機組正常運行過程中,放空閥主要受控于PIC壓力PID調節(jié)器、FIC流量PID調節(jié)器?,F(xiàn)場觀察壓縮機運行,放空閥波動的瞬間,壓縮機排氣壓力沒有任何躍變。從觀察的情況分析,放空閥的波動很可能是由流量PID調節(jié)器控制信號的輸出,而導致動作。
查看資料,空壓機出口流量V(m3/h)的實際值是由下面的計算公式得來:
式中,dPflow——出口差壓,mbar;
Tflow——排氣溫度,K;
Pflow——排氣壓力,bar;
const——流量裝置系數(shù)。
從計算公式中涉及的參數(shù)分析,機組運行過程中,壓力、差壓均沒有出現(xiàn)過波動;最可能出現(xiàn)波動的參數(shù)就是排氣溫度。查看排氣溫度歷史趨勢及現(xiàn)場再次觀察放空閥的波動,發(fā)現(xiàn)在每次放空閥波動期間,排氣溫度出現(xiàn)了大幅變化(0~23℃)。經過上述分析基本確認,由于排氣溫度的波動,導致空壓機出口流量值發(fā)生非正常變化,使得FIC流量PID調節(jié)器較大幅度反饋調節(jié),最終導致放空閥頻繁動作。
根據(jù)現(xiàn)場情況,首先排除由硬件問題引起的排氣溫度異常。儀控人員在線將空壓機排氣溫度聯(lián)鎖解除,計量人員在線更換新的熱電阻芯子。通過上述處理,空壓機排氣溫度異常情況并沒有得到有效改善,這說明導致排氣溫度異常的信號可能來自于外部信號電纜干擾。
采用電阻箱在機盤柜接線端子處加以穩(wěn)定的熱電阻信號(17℃),通過48 h觀察,排氣溫度未發(fā)生波動,放空閥沒有動作。分析認為應該是外部信號電纜干擾,導致排氣溫度的異常。
利用高爐檢修的機會,12000 m3/h空分設備同步停車。重新更換了排氣溫度屏蔽電纜,改變了熱電阻到機盤柜接線端子屏蔽電纜的走向。經過此次處理,空壓機排氣溫度顯示正常,放空閥未再出現(xiàn)波動。通過兩個多月的運行,證明處理方法有效。
目前12000 m3/h空分設備配套的空壓機的各項參數(shù)運行正常,為空分設備工藝生產鏈提供了穩(wěn)定的氣源,保證生產穩(wěn)定。
在此次故障處理過程中,我們也意識到在機組調試期間,我方人員對機組的控制系統(tǒng)了解不夠深入,導致故障發(fā)生期間,沒有在第一時間找到故障問題的關鍵點。在今后的進口設備的調試過程中,需要加強此方面的培訓。同時機組任何參數(shù)的變化,都應引起我們足夠的重視,任何的偏差,都有可能產生嚴重的后果。