陳星霖,宋傳盼
(深圳供電局有限公司,廣東 深圳 518000)
主變壓器重瓦斯保護裝置反映變壓器繞組匝間短路或內(nèi)部絕緣放電故障,是變壓器的主保護之一。近年來,電力系統(tǒng)時常發(fā)生主變重瓦斯保護誤動而引起的變壓器跳閘事故,嚴(yán)重影響電力系統(tǒng)的可靠運行,對此必須采取措施嚴(yán)加防范。
當(dāng)變壓器油箱內(nèi)發(fā)生較嚴(yán)重故障時,產(chǎn)生大量瓦斯,變壓器油將以較高速度經(jīng)連接變壓器油箱和瓦斯繼電器的油管沖向油枕。達到一定速度的油流沖擊重瓦斯繼電器,瞬時接通跳閘回路,切斷與變壓器連接的所有電源,從而起到保護變壓器的作用。
重瓦斯保護裝置抵抗外界干擾的性能較差,易發(fā)生誤動作。變壓器發(fā)生近區(qū)區(qū)外故障時,穿越性短路電流很大,繞組溫度上升很快,使油的體積膨脹,油隙間的油流速度加快。當(dāng)油隙內(nèi)和繞組外側(cè)產(chǎn)生的壓差變化較大時,重瓦斯保護可能誤動。
某500 kV變電站4臺主變均為日本三菱公司生產(chǎn)的500 kV殼式變壓器,型號為三菱SUB,瓦斯繼電器型號為FUKUDA TOKYO J-4100,整定流速為1 m/s。該站因帶負荷拉刀閘而引發(fā)三相短路,220 kV母差保護動作切除5 M和6 M所有開關(guān)并失壓。由于穿越性短路電流很大,運行在220 kV 1 M和2 M的1,2號主變因本體抗區(qū)外故障能力差,重瓦斯保護誤動作,造成220 kV 1 M和2 M失壓,導(dǎo)致4個220 kV變電站和13個110 kV變電站失壓的大面積停電事故。
該型號的主變在運行中已相繼發(fā)生多起因外部短路引起的主變重瓦斯誤動作事故,造成比較嚴(yán)重的后果。根據(jù)三菱公司的計算結(jié)果:當(dāng)發(fā)生區(qū)外故障時,若主變重瓦斯動作值設(shè)定為1 m/s,當(dāng)本體中壓側(cè)故障電流達到9 kA時,重瓦斯保護可能誤動作。由于500 kV母線及出線近區(qū)故障的主保護和后備保護的動作時間在1 s以內(nèi),因此可考慮采取主變重瓦斯保護增加1 s延時跳閘的措施(見圖1),從而保證發(fā)生區(qū)外故障時,避免主變重瓦斯保護誤動。
圖1 重瓦斯保護延時1 s動作
采取“延時保護”策略,雖可能擴大變壓器匝間短路故障范圍及嚴(yán)重程度,但從變壓器故障后修復(fù)考慮,與傳統(tǒng)保護方式下故障主變的修復(fù)工作量、復(fù)電時間及成本投入等相比,并未明顯增加。1 s延時可躲過區(qū)外故障時主保護和后備保護的動作時間。這意味發(fā)生區(qū)外故障時,可有效避免該型主變重瓦斯保護誤動作。
據(jù)此,電網(wǎng)公司為防止區(qū)外故障引起三菱500 kV主變重瓦斯保護誤跳閘造成大面積停電事故,提出以下反事故措施。
(1) 當(dāng)變電站存在2臺及2臺以上500 kV三菱主變運行時,要優(yōu)先采取運行方式調(diào)整措施,減少分段運行的母線單元上三菱主變臺數(shù)。
(2) 在未事先限制負荷的前提下,如無法采用運行方式調(diào)整措施,或經(jīng)過方式調(diào)整后,單個分段運行的母線單元(與其他母線無電氣聯(lián)結(jié))上仍存在2臺及2臺以上三菱主變運行的情況時,應(yīng)采取部分主變重瓦斯保護增加1 s延時跳閘的措施。
(3) 如當(dāng)前不具備加保護延時條件的,應(yīng)采取將部分主變重瓦斯保護由投跳閘改投信號的措施。
某500 kV變電站4臺主變均為日本三菱生產(chǎn)的500 kV殼式變壓器,存在著發(fā)生區(qū)外故障導(dǎo)致主變重瓦斯保護動作風(fēng)險。根據(jù)電網(wǎng)公司要求,該站決定實施主變重瓦斯保護增加1 s延時跳閘的反事故措施。
該500 kV變電站4號主變非電量保護采用南瑞繼保變壓器非電量及輔助保護。從4號主變本體來的分相重瓦斯信號經(jīng)重動繼電器(不經(jīng)延時,動作后直接出口),重動后直接啟動裝置的跳閘繼電器。該保護裝置通過整定相關(guān)定值,即可實現(xiàn)重瓦斯繼電器增加1 s動作延時功能。
從圖2可知,原4號主變非電量保護存在非電量延時跳閘開入端子可用。改造方案為:將4號主變重瓦斯跳閘開入改接至非電量4延時跳閘,即將原本體重瓦斯分相起動回路009,011,013分別改接至8FD24,8FD25,8FD26端子;同時將4號主變非電量保護裝置定值中“非電量4跳閘時限”整定為1 s,“投非電量4延時”控制字整定為“1”,將重瓦斯跳閘的信號回路也改接至相應(yīng)重動繼電器遙信端子。改造后,本體重瓦斯開入經(jīng)過延時出口接點起動跳閘繼電器。
圖2 原4號主變重瓦斯保護跳閘邏輯
該500 kV變電站1,2,3號主變非電量保護采用國電南自變壓器非電量及輔助保護。經(jīng)現(xiàn)場核查及國電南自公司技術(shù)人員確認,上述非電量保護裝置無法通過硬件、軟件升級的方式實現(xiàn)重瓦斯保護延時跳閘,因此采用在重瓦斯跳閘回路中串接外加延時繼電器的方案。由于1,2,3號主變壓器保護配置相同,本文以2號主變?yōu)槔?,具體介紹2號主變重瓦斯保護延時改進方案。
2.2.1 原重瓦斯保護跳閘邏輯
來自主變本體的重瓦斯繼電器接點進入2號主變保護屏(C)中的非電量端子4X-42,4X-43,4X-44后,啟動非電量重動繼電器K 1,K 2,K 3。三相非電量重動繼電器的接點并聯(lián)后,通過壓板2XB直接啟動保護裝置的跳閘出口繼電器跳閘,如圖3所示。
圖3 原2號主變原重瓦斯保護跳閘邏輯
2.2.2 延時改進方案1
在圖3的基礎(chǔ)上,增加時間繼電器SJ,延時接點經(jīng)2XB壓板過中間跳閘出口繼電器(見圖4)。
圖4 改進方案1
2.2.3 延時改進方案2
在改進方案1的基礎(chǔ)上,將SJ延時接點的正電源改為與SJ繼電器正電源端并聯(lián)(見圖5)。
圖5 改進方案2
2.2.4 延時改進方案3
為防止時間繼電器可能因生銹、卡澀等原因?qū)е卵訒r接點不能閉合,在改造方案2的基礎(chǔ)上,將時間繼電器的2對延時接點并聯(lián)(見圖6),以降低重瓦斯保護拒動的風(fēng)險。
圖6 改進方案3
2.2.5 3種方案比較
綜合比較,方案3最優(yōu)。但考慮現(xiàn)場環(huán)境、配線難度以及時間繼電器選擇難易等因素,決定實施改進方案2。3種改進方案的比較如表1所示。
表1 3種改進方案的比較
選用性能穩(wěn)定可靠的時間繼電器:型號為ETR4-70B-A,額定電壓為DC 110 V,可選時間為1 s~100 h,有2對延時接點。一對延時接點用于啟動重瓦斯跳閘,另一對延時接點用于啟動錄波。
3.2.1 時間繼電器拒動的風(fēng)險
日常運維工作中加強對時間繼電器的巡視;根據(jù)反措要求,加強對時間繼電器的動作電壓、動作功率和動作時間的測試,接點接觸可靠性的檢查;通過錄波器監(jiān)視時間繼電器的動作行為。
3.2.2 失靈保護未正確隔離誤跳運行設(shè)備的風(fēng)險
編制二次回路施工安全措施單,明確隔離變中失靈啟動、變高開關(guān)失靈聯(lián)跳運行開關(guān)回路,退出相應(yīng)的壓板,并用絕緣膠布封好壓板兩端及對應(yīng)回路端子排。
3.2.3 回路拆接不規(guī)范的風(fēng)險
按二次回路施工要求,做好拆接線記錄;嚴(yán)格按回路改進施工圖施工;接線緊固,仔細進行回路動作試驗,確保動作邏輯正確。
分別短接A相,B相,C相本體重瓦斯接點,綜自后臺分別收到“2號主變本體重瓦斯動作”SOE動作報文。
以A相重瓦斯動作為例,經(jīng)1 049 ms延時跳開5022開關(guān),經(jīng)1 062 ms延時跳開5023開關(guān),經(jīng)1 074 m s延時跳開2號主變變中2202開關(guān),經(jīng)1 077 ms延時跳開2號主變變低302開關(guān),符合重瓦斯保護經(jīng)1 s延時動作跳閘要求。
分別短接A相,B相,C相本體重瓦斯接點。以A相重瓦斯動作為例,錄波器錄到“本體重瓦斯動作”變位,并經(jīng)1 045 ms延時跳開5022開關(guān),經(jīng)1 060 m s延時跳開5023開關(guān),經(jīng)1 072 m s延時跳開2號主變變中2202開關(guān),符合本次本體重瓦斯保護經(jīng)1 s延時動作跳閘要求。
本文實施的加延時跳閘措施,是針對區(qū)外故障易發(fā)生誤動作的待定主變。該500 kV主變重瓦斯保護經(jīng)1 s延時跳閘改進后,降低了區(qū)外故障引起重瓦斯保護誤動的風(fēng)險,提高了主變運行的可靠性。