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        機械手刀庫安全控制的研究

        2015-04-17 14:55:59耿欣顧紅光
        機床與液壓 2015年3期
        關鍵詞:刀庫刀盤機械手

        耿欣,顧紅光

        (1.沈陽工學院,遼寧撫順 113122;2.沈陽機床成套設備有限責任公司,遼寧沈陽 110142)

        0 前言

        某單位為一汽大眾公司提供的一臺臥式加工機床,該機床應用了臺灣基輔盤式刀庫且?guī)C械手刀臂,共16把刀具。刀庫的程序編制非常重要,如果考慮不周很可能造成刀庫機械手撞刀事件發(fā)生,大大影響機床使用效率及加工精度。同時此刀庫的刀位計數(shù)檢測裝置為接近開關而非編碼器,所以如果發(fā)生開關誤晃或漏晃現(xiàn)象,則刀號會發(fā)生錯誤,造成錯誤選刀加工,引起刀具斷裂或工件損壞以及機床損壞事件,因此對這兩方面的安全程序編制非常重要。本文作者介紹了該種刀庫的工作流程,并對可能發(fā)生的安全隱患及避免隱患發(fā)生的程序編制都做了詳細說明。

        1 刀庫控制順序

        刀庫控制順序如下:

        (1)選刀(刀盤旋轉(zhuǎn),就近選刀旋轉(zhuǎn));

        (2)刀盤數(shù)刀及定位(刀盤分度馬達定位停止);

        (3)倒刀(氣缸伸出使刀具從刀庫中分離出來準備換刀);

        (4)倒刀到位信號確認(氣缸伸出到位開關信號檢測);

        (5)換刀機械手旋轉(zhuǎn)抓刀(換刀機械手從原點位置旋轉(zhuǎn)至水平位置抓刀);

        (6)換刀機械手抓刀確認(機械手抓刀到位信號檢測);

        (7)主軸夾刀松開(油缸伸出使主軸上刀具松開);

        (8)松刀確認(松刀到位開關檢測);

        (9)換刀機械手旋轉(zhuǎn)換刀到位(換刀機械手旋轉(zhuǎn)180°實現(xiàn)換刀);

        (10)主軸夾刀夾緊并確認(油缸退回使主軸上刀具夾緊);

        (11)回刀及定位(氣缸縮回使機械手刀具回到刀庫中);

        (12)回刀確認(氣缸退回到位開關信號檢測);

        (13)機械手刀臂回原位并確認(機械手馬達旋轉(zhuǎn)回到原位并確認);

        (14)換刀動作完成。

        此刀庫共有兩個氣動閥控制氣缸伸出、退回使刀具從刀庫中分離,一個液壓閥控制主軸松夾刀、一個刀盤旋轉(zhuǎn)馬達來進行選刀旋轉(zhuǎn)、一個機械手換刀馬達進行機械手換刀。刀盤中有一個數(shù)刀計數(shù)開關、一個刀盤原點開關、機械手中有原位及抓刀位置兩個開關。

        2 刀盤數(shù)刀計數(shù)開關控制程序

        (1)刀盤計數(shù)

        從1號刀套反轉(zhuǎn):

        A M

        0.0

        A(

        L DB140.DBW 48刀盤號存儲

        L 1

        <I

        )

        ="M1201"

        反轉(zhuǎn)送16:

        A"M1201"

        JNB_001

        L W#16#16

        T MW 150中間存儲器

        _001:NOP 0

        從16號刀套正轉(zhuǎn):

        O(

        L DB140.DBW 48

        L 16

        >I

        )O

        A"Chan1".MDyn[15]M15刀盤初始化

        A"14512_0".MD_14512_0_4危險模式

        A"SQ467"刀盤原點信號

        ="M1200"

        正轉(zhuǎn)送1:

        A(

        O"M1200"

        O

        A"Chan1".MDyn[15]

        A"14512_0".MD_14512_0_4

        A"SQ467"

        )

        JNB_002

        L W#16#1

        T MW 150

        _002:NOP 0

        刀盤計數(shù):

        A"I474"刀盤數(shù)刀開關

        FP M 101.3

        A"KA14L"刀盤分度馬達正轉(zhuǎn)

        CU C 11

        A"I474"

        FP M 101.4

        A"KA15L"刀盤分度馬達反轉(zhuǎn)

        CD C 11

        A(

        A(

        O"M1200"

        O"M1201"

        )

        FP M 101.5

        O M 0.6

        )

        L MW 150

        SC 11

        NOP 0

        L C 11

        T DB140.DBW 48

        NOP 0

        NOP 0

        (2)計數(shù)開關處理

        刀盤計數(shù)開始:

        A"I474"

        FN M 104.1

        SM 105.0

        刀盤第二個計數(shù)脈沖到達

        A"I474"

        FP M 104.2

        O"SB37"復位按鈕

        R M 105.0

        兩個脈沖間隔時間

        A M 105.0

        FN M 106.0

        JNB_003

        L T 51

        T MW 400

        _003:NOP 0

        時間間隔比較

        A M 105.0

        FN M 106.1

        JNB_004

        L MW 400

        L"14512_0".MD_14510_15間隔最小時間設置

        <I

        S"ALMSG_DB".A700009

        L MW 400

        L"14512_0".MD_14510_16間隔最大時間設置

        >I

        S"ALMSG_DB".A700010

        _004:NOP 0

        A"I53"

        R"ALMSG_DB".A700009刀盤開關抖動報警

        R"ALMSG_DB".A700010刀盤開關漏數(shù)報警

        刀盤計數(shù)開關為接近開關計數(shù),當?shù)侗P開始旋轉(zhuǎn)則有一個計數(shù)脈沖下降沿被觸發(fā),當?shù)较乱坏短孜恢脮r一個計數(shù)脈沖上升沿被觸發(fā),這個間隔的時間應該是個定值,如果超出這個范圍可能發(fā)生錯誤。多次試驗得出結(jié)論,當?shù)侗P從一個計數(shù)開關下降沿到下一個計數(shù)開關上升沿的時間間隔為70~80 ms之間,所以當小于70 ms或大于80 ms時計數(shù)開關信號時會出現(xiàn)錯誤,系統(tǒng)就會提示報警。這樣刀盤開關損壞或發(fā)不出信號及檢測時發(fā)生抖動的錯誤計數(shù)基本解決。因為840Dsl的程序在系統(tǒng)中不能更改,所以在這里把這個范圍參數(shù)編輯在界面中,如果長久使用后,刀盤旋轉(zhuǎn)時間出現(xiàn)減慢現(xiàn)象,操作者可以直接通過操作界面的兩個參數(shù)重新設置這兩個檢測時間。

        3 刀庫防撞功能編輯

        (1)自動換刀時換刀點錯誤報警。

        讀取系統(tǒng)坐標值

        A(

        O"M230"

        ON"M230"

        )

        AN"M230"

        ="M230"實時脈沖

        CALL"GET",DB130

        Req:="M230"

        NumVar:=3

        Addr1:="ch1_ax".C1_SEMA_measPos21_6

        實時檢測x軸坐標位置

        Unit1:=

        Column1:=

        Line1:=

        Addr2:="ch1_ax".C1_SEMA_measPos12_5

        實時檢測y軸坐標位置

        Unit2:=

        Column2:=

        Line2:=

        Addr3:="ch1_ax".C1_SEMA_measPos23_6

        實時檢測z軸坐標位置

        Unit3:=

        Column3:=

        Line3:=

        Addr4:=

        Unit4:=

        Column4:=

        Line4:=

        Addr5:=

        Unit5:=

        Column5:=

        Line5:=

        Addr6:=

        Unit6:=

        Column6:=

        Line6:=

        Addr7:=

        Unit7:=

        Column7:=

        Line7:=

        Addr8:=

        Unit8:=

        Column8:=

        Line8:=

        Error:=

        NDR:=

        State:=

        RD1:=MD500 x軸坐標位置存儲器

        RD2:=MD504 y軸坐標位置存儲器

        RD3:=MD508 z軸坐標位置存儲器

        RD4:=

        RD5:=

        RD6:=

        RD7:=

        RD8:=

        x軸坐標與換刀點坐標比較

        L MD 500

        L"14512_0".MD_14514_160 x軸換刀點位置

        -R

        T MD 600

        L MD 600

        ABS

        T MD 600

        L MD 600

        L 1.000000e+000

        >R

        =M 650.0

        y、z軸換刀點位置比較同上。

        A(

        A(

        O M 650.0 x軸換刀點位置超差

        O M 650.1 y軸換刀點位置超差

        O M 650.2 z軸換刀點位置超差

        )

        A(

        O"Chan1".MDyn[12]換刀啟動M12

        O"Chan1".MDyn[13]換刀啟動M13

        )

        O"ALMSG_DB".A700002換刀點錯誤報警

        )

        AN"SB37"復位按鈕

        ="ALMSG_DB".A700002

        (2)手動換刀主軸未在安全位置報警

        L MD 500

        L"14512_0".MD_14514_176 x軸手動換刀

        安全位置

        <=R

        ="M555"

        A"SB554"刀庫機械手點動按鈕

        A"M555"

        A"DB99".DB_VAR123刀庫調(diào)試狀態(tài)生效

        ="ALMSG_DB".A700404 x軸位置危險,機械手禁止啟動報警

        刀庫防撞主要是防止刀庫機械手與主軸相撞,分兩種情況,一是自動換刀時換刀點位置誤差過大,另一種是在手動調(diào)整時主軸在機械手旋轉(zhuǎn)范圍內(nèi)發(fā)生碰撞。手動調(diào)整時只要控制x軸的位置不在機械手運動范圍內(nèi)即可,y、z軸位置對機械手運動沒有影響。以上程序?qū)@兩種情況都進行了處理,避免了刀庫機械手由于系統(tǒng)故障或人為操作不當而引發(fā)碰撞事件的發(fā)生。

        4 結(jié)束語

        通過以上程序?qū)Φ侗P計數(shù)信號的安全處理及機械手換刀安全措施的保護,此刀庫已經(jīng)成功正常在用戶運轉(zhuǎn)一年多時間,從未發(fā)生撞刀等意外事件。對機床的生產(chǎn)效率及使用壽命及精度有了很大的保障。

        [1]SINUMERIK 840D solution line簡明調(diào)試手冊.2012.

        [2]西門子(中國)有限公司STEP 7 V5.2編程手冊.2003.

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