靳 超
(1.太原理工大學,山西 太原 030024;2.大同煤礦集團大地洗選公司,山西 大同 037003)
隨著市場對煤炭產(chǎn)品質(zhì)量的要求愈來愈嚴格,衡量精煤質(zhì)量優(yōu)劣的主要指標已從單一的灰分指標上升到“灰、水、硫”三大指標。近年來,隨著同忻選煤廠入洗原煤量的增大、井下除塵和文明生產(chǎn)管理的要求,入選原煤的水分逐步增高,有時甚至達到7%,遠超過正常的5%,再加上井下煤質(zhì)的不穩(wěn)定,灰分的頻繁變化,給選煤廠的生產(chǎn)帶來了嚴重困難,產(chǎn)品精煤水分超標問題逐漸顯現(xiàn)出來,不僅影響產(chǎn)品質(zhì)量,而且多次造成港口裝車堵斗子,影響了公司的整體形象,成為制約選煤生產(chǎn)的一大難題。
對精煤各部分組成的水分進行了測試,下面為測試記錄表
表1
根據(jù)同忻選煤廠工藝流程圖及物料平衡圖,可得出
表2
將水分測試表與精煤水分平衡表進行比較
由圖可看出各組成部分的水分都偏高。
研究人員從精煤轉(zhuǎn)載皮帶701、精煤上倉皮帶703,精煤配倉皮帶705現(xiàn)場多次采樣,化驗水分,得到表3。
由此看出,從701到703,再到705,越往后,煤泥與末精煤混合越均勻,但每一部皮帶都有煤泥成大塊的現(xiàn)象,如果大塊較多,且聚集在一起,勢必會造成水分超標,甚至不易卸車。這種現(xiàn)象要想避免,必須加強煤泥與精煤之間的配煤,盡量使用兩者之間配合均勻。
表3
我廠塊精煤脫介篩篩孔為2mm,當細顆粒較多時,如果物料水分較高則會堵塞篩板,從而增加了塊煤水分,因此應及時更換篩板,同時為了控制煤流流速,可在篩板加擋水壩起到緩沖作用,控制煤流流速,通過實施以上措施,塊精煤水分降到4.0%以下,達到預期目標[1]。
末精煤粒度較小,易堵塞弧形篩和脫介篩篩孔,因此應及時更換末精煤弧形篩和脫介篩篩板,防止因篩板堵塞造成的脫水效果不佳的情況;針對末精煤粒度細脫水效果較差的情況,采取調(diào)節(jié)離心機振幅的方法,改善離心機脫水效果。通過上述方法,末精煤水分降到4.5%,達到預期效果。
通過調(diào)整精礦濃縮旋流器的入料壓力,可以調(diào)整精礦出料水分,由于煤泥粒度較細,應經(jīng)常檢查精礦弧形篩篩板是否堵塞,并及時更換弧形篩篩板,合理調(diào)整弧形篩篩板角度,保證脫水效果,通過以上措施粗煤泥水分降到13%以下,達到預期效果[2]。
濃縮池底流進入壓濾系統(tǒng)前,在濃縮池中需加入絮凝劑幫助沉淀,建議增加加藥機,保證加藥的均勻,同時改善水質(zhì),有助于煤泥沉降。調(diào)整入料濃度和入料粒度,保證加壓過濾機脫水效果。通過上述措施,濾餅水分由24%降到22%以下,達到預期效果[3]。
在塊精煤破碎機處,將塊精煤破碎后的煤由原來的走塊精煤皮帶改到走末精煤皮帶,在精煤倉,塊精煤進塊精煤倉溜槽處加一個分流溜槽,根據(jù)煤泥量的大小,上塊煤倉皮帶機的部分塊精煤合理調(diào)節(jié)到末精煤倉上皮帶機使塊精煤與煤泥,末精煤混合更均勻,避免煤泥結塊。
此次針對精煤水分偏高的情況,通過采取以上方案,同忻選煤廠的精煤水分得到了有效控制,產(chǎn)品水分基本在8%以下,達到了水分指標,同時避免了港口堵卸料斗子現(xiàn)象。
[1]杏花選煤廠.原礦脫泥、分級旋流、洗水再澄清新工藝研究報告(未公開發(fā)表)[Z].
[2]謝廣元.選礦學[M].徐州:中國礦業(yè)大學出版社,2010.
[3]何振永.對影響加壓過濾機運行因素的分析[J].過濾與分離,1998(2).