付明錄|文
回轉窯煙氣管道負壓的損失,造成回轉窯工況惡化、石油焦實收率和品質低下、設備腐蝕嚴重等問題,找出了造成該現(xiàn)象的根本原因,通過對冷卻窯排氣煙道、窯頭密封、窯轉速等探索改進,達到預期的效果。
作為陽極生產(chǎn)用的延遲石油焦,需經(jīng)過高溫煅燒后才能用于配料。目前國內石油焦煅燒設備一般采用罐式煅燒爐或回轉窯。
一般而言,煅燒工序設備選型由陽極建設規(guī)模而定,建設規(guī)模小,選擇罐式煅燒爐比較合適;建設規(guī)模大,選擇回轉窯較好。某公司的兩個系列共57萬噸/鋁.年產(chǎn)能;配套炭素廠產(chǎn)能30萬噸/年。所以選擇采用兩臺Ф3.43米×67.1米回轉窯煅燒,可以滿足整個陽極生產(chǎn)的需要。雖然自投運以來正常運行,但是需要解決的小問題仍然很多,像設計的各項指標均未達到預期的目標等,筆者現(xiàn)將存在的問題和現(xiàn)狀進行分析,并提出改進的措施。
煅后焦實收率低?;剞D窯的煅燒實收率設計值大于等于72%,期望值73%,實際值僅為71%。采取了控制原料、降低燒損等措施,但仍然無法提高實收率。
產(chǎn)品質量低?;剞D窯投料量保持在25~28噸/小時。煅后焦理化指標:粉末比電阻490~550μΩ.m、真比重2.01~2.03克/平方厘米。粉末電阻率波動較小,真密度指標波動較大。
冷卻窯負壓低。冷卻窯出口負壓設計要求-100~-250帕。實際正常生產(chǎn)情況下,冷卻窯負壓在-20~-80帕范圍波動,且有時經(jīng)常出現(xiàn)正壓,影響冷卻窯收塵風機正常運行,燃燒帶位置難以控制同時造成冷卻窯頭、尾部粉料及蒸汽外噴。每班每窯從下料溜管處外噴的煅后焦約300千克,造成物料大量損失。
煅燒帶位置靠近窯頭7.4米左右,而設計的煅燒帶位置在22米處。
燃燒室負壓偏小在-128帕。
燃燒室不能充分燃燒含塵煙氣?;剞D窯后配置U型燃燒室,煙氣中粉塵、揮發(fā)份不能充分燃燒,燃燒室底部積灰深度達到1米以上,大部分粉塵被吸入鍋爐和脫硫塔內,然后從煙囪排向大氣,造成環(huán)境污染。
三次風嘴使用壽命短,風嘴燒損頻繁,使用壽命平均在3個月,助燃風嘴燒損后,嚴重影響窯內煅燒帶的控制,且維修周期較長。
窯頭溫度高。回轉窯窯頭溫度設計小于等于900℃,后根據(jù)生產(chǎn)情況修改為小于等于1150℃。但實際回轉窯窯頭揚料、造成窯頭溫度高達1300℃,2013年,回轉窯窯頭平均溫度實際達到了1250℃。2012年至今,因窯頭燒損兩臺窯已各維修兩次。另外因高溫窯頭罩出現(xiàn)燒損變形乃至氧化穿透的現(xiàn)象。
冷卻窯排汽煙道積灰量大,煙道腐蝕嚴重。冷卻窯多管旋風除塵器因除塵效果差,煙氣中含塵量大,運動過程中會出現(xiàn)沉淀,運行一段時間后大量聚集在管道內,還易造成管道腐蝕,目前管道接近報廢。每兩個月需停產(chǎn)清理集料一次,耗時7天,每次清理出的粉塵達30噸/臺。
因冷卻窯排汽煙道過長、彎頭太多,造成氣體阻力較大,流速降低,氣體中的焦粉處于層流狀態(tài)而下沉形成積料。另外因引風機出口煙道阻力較大造成引風機全壓下降,除塵器內氣體流速降低,導致除塵效率隨之下降。同時引風機全壓降低后造成冷卻窯內負壓也下降,當料量和溫度波動時窯內甚至出現(xiàn)正壓,也就出現(xiàn)噴汽和噴料現(xiàn)象。另外因冷卻窯負壓較低,飛揚的焦粉部分排走和二次燃燒,加之石油焦在回轉窯內煅燒時間太長,填充率太高造成燒損增大,實收率和品質下降,同時引起回轉窯煅燒帶無法控制。
通過理論分析,造成冷卻窯負壓不足的主要原因是冷卻窯排汽管道過長,彎頭過多,阻力較大,從而造成冷卻窯引風機全壓過低,冷卻窯生產(chǎn)負壓小于最低值-100帕要求。據(jù)此,2014年5月,在1#、2#窯上對排汽煙道等進行了改造。
將排汽管道彎頭進行優(yōu)化,按照現(xiàn)場的位置取消了5處彎頭,減少阻力,在出口20米處將煙道截斷、開口,蒸汽直接外排,增加了排汽管道中積灰的清灰口。
將回轉窯窯頭進行了密封,減少野風的進入,以此降低煅燒后的高溫焦粒再次燃燒的損失。
為了降低冷卻窯內煅后焦的飛揚,將原噴水嘴向內延伸了1米,同時將提料板高度依次梯減50毫米。
提高回轉窯轉速,石油焦在回轉窯內煅燒時間取決于窯的轉速,現(xiàn)將回轉窯轉速由每分鐘1.1轉提高到1.6轉。
將排汽管道彎頭進行優(yōu)化后煙道阻力減小,冷卻窯負壓明顯提高,當風門開度在100%時,窯內負壓能達到-300帕左右,當開度在40%時,負壓仍然能達到-120帕,完全滿足生產(chǎn)需求,通過兩個月的運行,主要效果表現(xiàn)如下。
煅燒帶位置在22米處,達到設計最佳位置,且煅燒帶位置和長度可根據(jù)需要調控自如,助燃風嘴處溫度下降100℃左右,提高了風嘴壽命。
回轉窯消除了冷卻窯內焦粉倒流飛揚和野風的進入,防止二次燃燒現(xiàn)象發(fā)生,回轉窯內火焰清晰,能見度得以提高,通透到底,證明窯內揮發(fā)份燃燒徹底(見下圖)。
回轉窯窯內溫度運行良好,煅燒帶溫度降到1300℃以下,窯頭溫度在1000℃左右,基本消除了冷卻窯內焦粉倒流飛揚二次燃燒現(xiàn)象,窯頭溫度明顯下降,溫度下降100℃左右,提高了窯頭耐火材料壽命,減輕了窯頭鋼材的氧化速度。
冷卻窯返料情況改善,冷卻窯負壓得以提高,始終高于回轉窯窯頭負壓10~20帕,冷卻窯內飛揚的焦粉能有效被收走,未出現(xiàn)返料、漏料、噴汽現(xiàn)象,每班收集的漏料大約只有兩千克左右,較以往有較大改善。
煙道積灰減少,冷卻窯排汽阻力降低,流速增大,多管旋風除塵器除塵效果大大改善,從排汽中檢測,粉塵濃度小于20毫克/立方米,符合環(huán)保指標要求,煙囪消除冒煙現(xiàn)象。在停窯檢修期間對煙道進行了一次清灰,基本沒有積灰結塊現(xiàn)象,共清理出約200千克灰塵,滿足生產(chǎn)需求。
鍋爐排煙溫度降低,從以前的200℃將低到180℃,下游的脫硫塔工況得以改善,爐內積灰現(xiàn)象減少,熱效率得以提高。
窯尾溫度滿足工藝要求,窯尾負壓:-57帕,溫度822℃,效果明顯。
回轉窯引風機功率降低,窯況改善,煅燒帶后移,窯內阻力相應減小,引風機負荷得以降低,電機功率也得以降低,電流由原來的59安,降到30安,功率降低了290千瓦。冷卻窯引風機風門開度從原來的100%,降低到目前的40%,功率降低了30千瓦。
煅后焦的理化指標提高,煅燒帶后移后、煅燒帶距離增長,填充率降低,石油焦煅燒徹底,比電阻從原來的平均520μΩ.m降低到490μΩ.m,真比重從原來的2.01~2.03克/立方厘米提高到現(xiàn)在的2.05~2.06克/立方厘米,全水分從原來的0.11%降低到0.09%,理化指標得以提高,達到一級品要求。
石油焦實收率提高,冷卻窯負壓提高,飛揚的焦粉基本被旋風除塵器回收,窯頭高溫焦粒二次燃燒損失減少;煅燒帶后移預熱帶相對縮短,石油焦煅燒時間縮短,石油焦燃燒損失降低;冷卻窯漏料現(xiàn)象基本消除,石油焦實收率從以前的71%提升到72.5%。
年生產(chǎn)煅后焦22萬噸,目前價格2194元/噸,效益如下:
S1=22×104×(0.75-0.71)×2194=724.02萬元
回轉窯引風機功率降低了290千瓦,冷卻窯引風機功率降低了30千瓦,年運轉率80%,電費0.31元/千瓦·時(不含稅)。效益如下:
S2=(290+30)×2×365×24×0.31=139.04萬元
窯頭溫度和風嘴溫度降低,壽命得以提高,維修費相應降低
比電阻降低,相應炭塊電阻降低,電解直流電耗也就降低(比電阻每降低1μΩ.m,陽極壓降降低0.5毫伏,噸鋁可降低直流電耗1.5千瓦·時);真比重提高,炭塊比重也得以提高,電解生產(chǎn)掉渣率降低,陽極毛耗也就降低。