陳團(tuán)軍(華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠,云南 大理 675702)
小灣水電站機(jī)組開機(jī)條件優(yōu)化措施探討
陳團(tuán)軍
(華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠,云南大理 675702)
針對水電機(jī)組啟停頻繁的特點(diǎn),對小灣電站開機(jī)控制規(guī)律進(jìn)行了深入探討。研究了各種參數(shù)及機(jī)組開機(jī)規(guī)律,對機(jī)組開機(jī)流程啟動源進(jìn)行了完善并提出優(yōu)化措施,對部分自動化元器件加入冗余判斷,提高了流程判斷測點(diǎn)的科學(xué)性和機(jī)組開機(jī)條件判斷及過程的可靠性,機(jī)組自動開機(jī)成功率不斷提高。
機(jī)組自動開機(jī);開機(jī)邏輯條件;優(yōu)化措施;小灣水電站
小灣水電站位于云南省鳳慶縣與南澗縣交界的瀾滄江上,電站以發(fā)電為主,兼有防洪、灌溉、攔沙及航運(yùn)等綜合利用效益,系瀾滄江中下游河段梯級開發(fā)的第2級電站和龍頭水庫,電站水庫的庫容約150億m3。電站裝機(jī)容量6×700 MW,是目前700 MW水輪機(jī)當(dāng)中水頭最高(251 m)的水輪機(jī)。
2009年小灣水電站首臺機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電運(yùn)行,自2012年以來,小灣水電廠倡導(dǎo)推行“無人值班、少人值守”模式,通過不斷對電站機(jī)組開機(jī)流程啟動源進(jìn)行完善和提出優(yōu)化措施,對部分自動化元器件加入冗余判斷,提高流程判斷測點(diǎn)的科學(xué)性,提高機(jī)組開機(jī)條件判斷及過程的嚴(yán)密可靠,不斷提高機(jī)組自動開機(jī)成功率。本文總結(jié)了歷年機(jī)組開機(jī)流程啟動源完善情況及優(yōu)化措施。
機(jī)組自動開機(jī)(停機(jī)態(tài)至發(fā)電態(tài))分為中控室上位機(jī)操作員站和機(jī)組現(xiàn)地監(jiān)控系統(tǒng)LCU兩部分。從自動開機(jī)的流程來看,影響到開機(jī)成功率主要有開機(jī)滿足條件、現(xiàn)地機(jī)組LCU運(yùn)行情況、調(diào)試器系統(tǒng)、筒閥系統(tǒng)和勵磁系統(tǒng)運(yùn)行情況、發(fā)電機(jī)出口GCB隔離開關(guān)及同期裝置的合閘回路等因素。為便于分析,把開機(jī)條件分為靜態(tài)條件和動態(tài)條件。靜態(tài)條件是指部分暫不會變化的信號,無需操作設(shè)備就已滿足的一些條件,如滿足條件中的各導(dǎo)軸承油位正常,各冷卻水正常,制動風(fēng)閘均已落下等;動態(tài)條件是指開機(jī)過程中需對設(shè)備進(jìn)行操作的,如開機(jī)過程中成功合閘發(fā)電機(jī)出口GCB隔離開關(guān)、導(dǎo)葉接力器鎖錠拔出、筒閥全開、調(diào)試器導(dǎo)葉受令調(diào)節(jié)、勵磁系統(tǒng)正常建壓、同期裝置正常投入等。
2.1各導(dǎo)軸承油槽油位狀態(tài)判斷邏輯優(yōu)化
(1)修改原因。導(dǎo)軸承油槽磁翻板油位計(jì)由于機(jī)組主軸轉(zhuǎn)動的離心力帶動油槽油流甩動造成油位計(jì)卡塞或是信號端子松動等,機(jī)組停機(jī)后未復(fù)歸,開機(jī)令下發(fā),導(dǎo)軸承油槽油位異常,自動開機(jī)條件不滿足,開機(jī)流程退出。
(2)原邏輯。各導(dǎo)軸承油槽油位正常判斷只判斷油位異常信號(開關(guān)量)不動作。
(3)修改后邏輯。冗余增設(shè)各導(dǎo)軸承油槽油位模擬量判斷,油位正常判斷條件為油位異常(開關(guān)量)不動作或油位模擬量在正常范圍內(nèi)與油位模擬量品質(zhì)為好,提高了測點(diǎn)可靠性。
2.2各冷卻水流量狀態(tài)判斷邏輯優(yōu)化
(1)修改原因。因機(jī)組技術(shù)供水采用離心泵從尾水抽水供給,有時會出現(xiàn)尾水位在991 m高程,上導(dǎo)軸承安裝在998 m高程,機(jī)組停機(jī)后上導(dǎo)軸承冷卻水管路進(jìn)氣,開機(jī)令下發(fā),技術(shù)供水泵啟動后,由于上導(dǎo)軸承冷卻管路需要排氣,導(dǎo)致120 s內(nèi)上導(dǎo)冷卻水未上升至“流量低復(fù)歸”所需流量,造成開機(jī)流程退出。
(2)原邏輯。各冷卻水流量正常判斷改為異常信號(開關(guān)量)不動作。
(3)修改后邏輯。冗余增設(shè)各冷卻水流量正常判斷改為流量異常信號(開關(guān)量)不動作或流量模擬量高于低限值,提高了測點(diǎn)可靠性。
2.3主軸密封水壓力正常、水流量正常狀態(tài)判斷邏輯優(yōu)化
(1)修改原因。主軸密封壓力開關(guān)測壓管路存在堵塞、壓力開關(guān)針閥未開到位,造成主軸密封水投入不正常(水壓力不正常、水流量不正常),輔機(jī)開啟或退出不成功,開機(jī)流程報(bào)警、退出。
(2)原邏輯。主軸密封水壓力正常、水流量正常異常信號(開關(guān)量)不動作。
(3)修改后邏輯。冗余增設(shè)主軸密封水壓力正常、水流量正常異常信號(開關(guān)量)不動作或模擬量不越低限。
3.1筒閥全開狀態(tài)判斷邏輯優(yōu)化
(1)修改原因。機(jī)組開機(jī)過程,筒閥電氣控制柜內(nèi)開出至監(jiān)控LCU柜的繼電器公共端短接片松動,筒閥全開硬接點(diǎn)信號未上送到監(jiān)控,監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)出筒閥未全開,開機(jī)流程退出;由于機(jī)組長時間停機(jī),筒閥6個接力器無桿腔壓力不均,筒閥動作時由于6個接力器動作行程偏差較大,筒閥發(fā)卡,停止動作。
(2)原邏輯。開機(jī)流程中設(shè)置筒閥未100%全開信號開關(guān)量;在關(guān)閉過程初始階段(100%~97.5%開度)和開啟過程初始階段(0~2.5%),比例閥全開給接力器供油,分流器不投入運(yùn)行。
(3)修改后邏輯。冗余增設(shè)筒閥未100%全開信號開關(guān)量或筒閥未100%全開信號模擬量;取消筒閥動作在關(guān)閉過程初始階段(100%~97.5%開度)和開啟過程初始階段(0~2.5%),比例閥全開給接力器供油的小油路控制策略,直接接通主油路,比例閥投入調(diào)節(jié),防止筒閥動作發(fā)卡。
3.2調(diào)試器導(dǎo)葉開限GV_Max_Limit賦值優(yōu)化
(1)修改原因。調(diào)速器開機(jī)令發(fā)出后3 min內(nèi)機(jī)組轉(zhuǎn)速未上升到95%Ne,流程報(bào)警,啟動停機(jī)流程??菟谛硯焖幌漭^快,水頭下降后機(jī)組開機(jī)時間進(jìn)一步增長,部分機(jī)組開機(jī)至95%轉(zhuǎn)速時間延長至180 s左右,須及時修改調(diào)試器電柜上的人工設(shè)置水頭與實(shí)際水頭相匹配。調(diào)速器收到開機(jī)令后:①當(dāng)頻率小于45 Hz期間,導(dǎo)葉以0.25%/s的速率開啟,最大開至1.4倍空載開度;②當(dāng)頻率在45~47.5 Hz期間,導(dǎo)葉給定為1.3倍空載開度;③當(dāng)頻率大于47.5 Hz后,經(jīng)延時進(jìn)入空載態(tài),進(jìn)行頻率閉環(huán)控制。其中①、②階段為開機(jī)態(tài),全過程中設(shè)置一個導(dǎo)葉開限GV_Max_Limit(1.4倍空載開度)是在開機(jī)程序的初始化過程中執(zhí)行,若修改調(diào)試器電柜上人工水頭后未進(jìn)行PLC復(fù)位操作,GV_ Max_Limit仍是上次復(fù)位后的值,不進(jìn)行重新賦值,從而導(dǎo)致開機(jī)過程中導(dǎo)葉開限未能隨水頭變化而變化,造成開機(jī)過程中導(dǎo)葉開度受限,機(jī)組頻率上升較慢,從監(jiān)控系統(tǒng)下發(fā)調(diào)速器開機(jī)令180 s后機(jī)組最高轉(zhuǎn)速升至94.7%,監(jiān)控系統(tǒng)判定機(jī)組開機(jī)至空轉(zhuǎn)(轉(zhuǎn)速95%)未成功,開機(jī)流程退出,轉(zhuǎn)停機(jī)流程。
(2)原邏輯。調(diào)試器導(dǎo)葉開限GV_Max_Limit賦值為1.4倍空載開度的過程在開機(jī)程序的初始化過程中執(zhí)行。機(jī)組監(jiān)控LCU開機(jī)流程中“開機(jī)至調(diào)速器”軟延時時間180 s。
(3)修改后邏輯。調(diào)試器導(dǎo)葉開限GV_Max_ Limit賦值為1.4倍空載開度的過程在開機(jī)循環(huán)程序中執(zhí)行,確保每次調(diào)用開機(jī)程序時該語句均被執(zhí)行,且避免修改調(diào)試器電柜上人工水頭后“導(dǎo)葉開限”在不復(fù)位PLC的情況下受設(shè)置水頭控制。將機(jī)組監(jiān)控LCU開機(jī)流程中“開機(jī)至調(diào)速器”軟延時時間從180 s修改為300 s,適當(dāng)增加轉(zhuǎn)速上升時間裕度。
3.3調(diào)速器導(dǎo)葉接力器自動鎖錠行程開關(guān)投入/退出狀態(tài)判斷邏輯優(yōu)化
(1)修改原因。由于調(diào)速器導(dǎo)葉接力器自動鎖錠本體結(jié)構(gòu)、鎖錠塊偏移,鎖錠位置指示桿旋轉(zhuǎn)、晃動,以致導(dǎo)葉接力器自動鎖行程開關(guān)信號不能準(zhǔn)確報(bào)出(實(shí)際鎖錠塊正確動作),造成監(jiān)控收令鎖錠不定態(tài),開機(jī)條件不滿足,開機(jī)流程退出。
(2)原邏輯。行程開關(guān)通過調(diào)速器導(dǎo)葉接力器自動鎖錠位置指示桿動作測量鎖錠塊位置,行程開關(guān)通過信號回路開出鎖錠“投入”和“退出”信號。
(3)修改后邏輯。冗余增設(shè)光電式無觸點(diǎn)行程開關(guān)與原行程開關(guān)并聯(lián)在一起,任一行程開關(guān)動作均能正確報(bào)出鎖錠“投入”和“退出”信號,防止鎖錠位置信號異常。
3.4導(dǎo)葉位移傳感器控制程序邏輯優(yōu)化
(1)修改原因。導(dǎo)葉位移傳感器用于測量導(dǎo)葉位移,將導(dǎo)葉位移信號送至調(diào)試器電柜和機(jī)柜作閉環(huán)控制。位移傳感器安裝有2個,正常工作一個主用,另一個備用。從機(jī)組投產(chǎn)以來,接連出現(xiàn)導(dǎo)葉位移傳感器滑塊脫落,使調(diào)速器系統(tǒng)反饋失真;當(dāng)導(dǎo)葉位移傳感器滑塊脫落時,程序無法判定導(dǎo)葉位移傳感器故障,不能將備用傳感器選擇為主用。致使機(jī)組開機(jī)過速,開機(jī)失敗,流程退出。
(2)原邏輯。導(dǎo)葉位移傳感器滑塊為接觸式滑塊;程序無法判定導(dǎo)葉位移傳感器故障,不能將備用傳感器選擇為主用。
(3)修改后邏輯。將原來的接觸式滑塊改為懸浮式滑塊,避免了由于機(jī)組在運(yùn)行狀態(tài)下因振動、摩擦,導(dǎo)致傳感器滑塊與導(dǎo)葉接力器之間的鏈接螺栓松動,造成滑塊脫落;對調(diào)速器導(dǎo)葉位移程序進(jìn)行修改,并傳入PCC控制器,當(dāng)主用導(dǎo)葉位移傳感器故障,控制程序自動將備用傳感器選擇為主用。
3.5其他優(yōu)化措施
(1)由于調(diào)速器系統(tǒng)與監(jiān)控系統(tǒng)配合不當(dāng),調(diào)速器開機(jī)過程中導(dǎo)葉開度過大使機(jī)組頻率升高較高,導(dǎo)致調(diào)速器調(diào)節(jié)過程中超調(diào)量大,機(jī)組頻率調(diào)節(jié)穩(wěn)定時間長。在同期啟動時調(diào)速器頻率未調(diào)節(jié)穩(wěn)定,不能滿足同期對頻率偏差的要求,同期裝置與調(diào)速器系統(tǒng)同時作用對機(jī)組頻率進(jìn)行調(diào)節(jié),導(dǎo)致超調(diào)量大,同期超時退出,機(jī)組同期并網(wǎng)不成功。故為了減小開機(jī)過程中導(dǎo)葉開限,在監(jiān)控開機(jī)流程中同期投入點(diǎn)延后,在調(diào)速器頻率穩(wěn)定后再投同期裝置,由180 s修改為300 s;同步修改投PT、選對象、啟同期時間,提高開機(jī)成功率。
(2)取消500 kV 1~6號電纜開關(guān)站側(cè)刀閘合閘位置判斷條件,機(jī)組檢修結(jié)束后首次啟動自動開機(jī)空轉(zhuǎn)時,電氣部分檢修安全措施尚未恢復(fù),檢修啟動過程中需采取強(qiáng)制測點(diǎn)辦法滿足開機(jī)條件。從安全上分析,監(jiān)控系統(tǒng)強(qiáng)制測點(diǎn)屬解鎖操作,除操作監(jiān)護(hù)外沒有任何防誤閉鎖措施,從減少操作風(fēng)險角度考慮取消該測點(diǎn)。
(3)增加同期裝置無故障和自準(zhǔn)位置,發(fā)電機(jī)出口開關(guān) GCB SF6氣壓低閉鎖,發(fā)電機(jī)出口開關(guān)GCB分合閘線圈電源消失報(bào)警判斷,在開機(jī)前將開機(jī)流程中需要用到的重要設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行判斷,提高開機(jī)成功率。
(4)因機(jī)組“停機(jī)態(tài)”已判斷導(dǎo)葉全關(guān)和GCB分位,取消開機(jī)時導(dǎo)葉全關(guān)、GCB分位條件判斷。
影響開機(jī)成功因素有許多,熟悉并掌握自動開機(jī)流程,掌握每個信號源、每條回路接線情況,就可用在較短時間內(nèi)及時消除開機(jī)過程中的故障,從而提高機(jī)組自動開機(jī)成功率。小灣水電站機(jī)組運(yùn)行過程中曾出現(xiàn)過一些機(jī)組自動開機(jī)不成功的現(xiàn)象,經(jīng)分析查明原因后,不斷的對機(jī)組自動開機(jī)滿足條件進(jìn)行完善和措施優(yōu)化,使流程中的各項(xiàng)條件更加科學(xué)、嚴(yán)密,機(jī)組運(yùn)行可靠性也不斷提高,確保了自動開機(jī)的操作順利。
[1]郭文濤.水輪發(fā)電機(jī)組自動開機(jī)優(yōu)化措施[C]//2012年江西省電機(jī)工程學(xué)會年會論文集.南昌:江西省電機(jī)工程學(xué)會,2012:184-186.
[2]李春露,楊建彬,陳映喜.小灣電廠無人值班整改1~6號機(jī)組監(jiān)控側(cè)邏輯實(shí)施配合方案[R].大理:華能小灣水電廠,2014.
[3]盧鳳磊,柯文俊,等.小灣電廠異常處理匯編手冊[R].大理:華能小灣水電廠,2013.
(責(zé)任編輯王琪)
Discussion on Starting Optimization of Hydro-generators in Xiaowan Hydropower Station
CHEN Tuanjun
(Huaneng Hydro Lancang Xiaowan Hydropower Plant,Dali 675702,Yunnan,China)
The starting and shut-down of hydro-generators in Xiaowan Hydropower Station is frequent.The laws of starting and shut-down controls for the hydro-generators in Xiaowan Hydropower Station are studied.By studying the parameters and laws of starting and shut-down,the starting process sources are improved and optimized and some automation components are added with redundancy judgment.These optimizations improve the scientific judgment of starting and shut-down process and the reliability of starting condition judgment,and continuously improve the success rate of unit automatic starting.
automatic starting of unit;starting logic condition;optimization;Xiaowan Hydropower Station
TM312.1(274)
A
0559-9342(2015)10-0018-03
2015-07-29
陳團(tuán)軍(1983—),男,云南大理人,工程師,主要從事水電站運(yùn)行維護(hù)管理工作.