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        2000t/d生產(chǎn)線三次風(fēng)管的技術(shù)改造

        2015-04-07 13:22:51吳君山
        四川水泥 2015年10期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        吳君山

        (牡丹江北方水泥有限公司,157041)

        1.原三次風(fēng)管布置形式存在的問題

        1.1 三次風(fēng)壓力偏高,三次風(fēng)風(fēng)量偏小,且風(fēng)壓、風(fēng)量不穩(wěn)定,易造成分解爐熱工波動(dòng),影響窯系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。

        1.2 三次風(fēng)溫度低,僅能達(dá)到600~700℃,降低了篦冷機(jī)熱效率,增加系統(tǒng)熱耗。

        1.3 生產(chǎn)中每天都要放沉降室內(nèi)積料兩次,增加人工成本。且放料時(shí)增加系統(tǒng)漏風(fēng)增加熱耗,放料不及時(shí)加劇系統(tǒng)通風(fēng)不暢。

        1.4 三次風(fēng)管沉降室放出的物料成分介于生料和熟料之間,只能做為混合材使用,造成浪費(fèi)。且此部分物料由于溫度高,在放料、 運(yùn)輸、儲(chǔ)存和使用過程中都存在較大的安全隱患。

        1.5 三次風(fēng)管內(nèi)積料量大,每次檢修時(shí)都要集中清理,清料工作量大,成本高,且危險(xiǎn)性大,極容易造成燙傷事故。

        2.技術(shù)改造方案

        2.1 改造方案:利用原三次風(fēng)管道和原有基礎(chǔ),將三次風(fēng)管的布置形式由:“V”字形帶沉降室,改為“一”字形布置,并取消沉降室,見圖一。將原三次風(fēng)管道(總重量約190噸)分段切割吊下,重新制作鋼支架和少部分管道,重從新安裝、澆筑。因主體管道利舊,并取消沉降室有效地降低了改造成本。技改后,三次風(fēng)管主管道角度達(dá)17°。

        2.2 改造總投入為86.54萬元。

        2.2.1 三次風(fēng)管拆、安費(fèi)用為60.8萬元,計(jì)算如下:

        2×190噸×1600元/噸=608000元。

        2.2.2 工藝施工及耐火材料費(fèi)13.2萬元。

        2.2.3 制作鋼支架和部分管道的材料總重為19噸及制安費(fèi)為12.54萬元。

        3.技術(shù)改造效果

        3.1 窯工況更加穩(wěn)定,工藝參數(shù)趨于合理

        3.1.1 二次風(fēng)溫度穩(wěn)定在1100℃左右,最高時(shí)達(dá)到1170℃,與改造前相比提高約 80℃;三次風(fēng)溫度達(dá)到 800℃左右,最高時(shí)達(dá)到 860℃,與改造前相比提高約100℃,大大的提高了窯系統(tǒng)對(duì)篦冷機(jī)的利用率,從而降低煤耗。

        3.1.2 三次風(fēng)的風(fēng)量和風(fēng)壓都較以前穩(wěn)定,三次風(fēng)管窯頭側(cè)塌料現(xiàn)象消除,解決了由此造成的篦冷機(jī)一室壓力波動(dòng)大的問題,同時(shí)使入窯分解率提高2%,最高時(shí)達(dá)到96%左右,大大的緩解了窯煅燒的壓力。

        3.1.3 窯爐用風(fēng)匹配更加合理,預(yù)熱器塌料減少,分解爐出口溫度波動(dòng)縮小到10℃之內(nèi),窯工況更加穩(wěn)定,窯電流穩(wěn)定在500~600A使窯皮長度和厚度更為合理,窯速穩(wěn)定在3.2rpm以上,為窯系統(tǒng)進(jìn)一步提高產(chǎn)質(zhì)量創(chuàng)造了條件。

        3.2 窯臺(tái)時(shí)及單耗指標(biāo)優(yōu)于改造前:

        3.2.1 窯臺(tái)時(shí)產(chǎn)量:2014年2#窯平均臺(tái)時(shí)為82.61t/h,2015年2#窯平均臺(tái)時(shí)為85.04 t/h,改造后臺(tái)時(shí)提高2.43t/h。三次風(fēng)管改造后, 2#窯最高臺(tái)時(shí)89t/h,最高日產(chǎn)量為2136t/d。無論是臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,還是日產(chǎn)量均創(chuàng)造歷史新高。

        3.2.2 實(shí)物煤耗:2014年2#窯平均實(shí)物煤耗196.12kg/t,2015年2#窯平均實(shí)物煤耗194.51kg/t,改造后實(shí)物煤耗降低1.61kg/t熟料。

        3.2.3 熟料電耗:2014年2#窯平均熟料電耗為87.76kwh/t, 2015年2#窯平均熟料電耗為85.18kwh/t,改造后熟料電耗降低2.58 kwh/t熟料,且還有下降趨勢。

        3.3 熟料質(zhì)量與2014年相比大幅度提升

        3.3.1 熟料3天強(qiáng)度:2014年2#窯平均3天強(qiáng)度為28.5MPa,2015年2#窯平均3天強(qiáng)度為29.3MPa,改造后3天強(qiáng)度提高0.8MPa。三次風(fēng)管改造后, 2#窯3天強(qiáng)度最高為33.6MPa,創(chuàng)歷史新高。

        3.3.2 熟料28天強(qiáng)度:2014年2#窯平均28天強(qiáng)度為57.0MPa,2015年2#窯平均28天強(qiáng)度為58.9 MPa,改造后28天強(qiáng)度提高1.9MPa。三次風(fēng)管改造后, 2#窯28天強(qiáng)度最高為68.8MPa,刷新了公司熟料28天強(qiáng)度的歷史。

        4.經(jīng)濟(jì)效益分析

        4.1 降低煤耗和電耗可降低成本:截止2015年7月末2#窯共生產(chǎn)熟料199413噸,按上述數(shù)據(jù)兩項(xiàng)可降低成本,計(jì)算如下:

        1.61 ×199413÷1000×435 元/噸+2.58×199413×0.55 元/度=422628.04 元≈42.26萬元。

        4.2 按我公司生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn):熟料強(qiáng)度提高0.8MPa可降低水泥料耗1~1.5%,熟料強(qiáng)度可創(chuàng)效益,計(jì)算如下:

        199413×1.7×0.01×300=101.7 萬元

        4.3 累計(jì)可增加經(jīng)濟(jì)效益143.96萬元,計(jì)算如下:

        42.26 +101.7=143.96萬元

        5.結(jié)論

        我公司2#窯今年生產(chǎn)不到四個(gè)月就收回技改成本,還解決了原沉降室放出物料處置難度大問題,也消除了每天放料易發(fā)生燙傷事故危及人身安全的問題,同時(shí)也節(jié)省了此部分物料的運(yùn)輸成本,此次改造取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

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