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        論鋼軌防斷工作

        2015-04-06 23:09:33
        山西建筑 2015年4期
        關(guān)鍵詞:焊縫作業(yè)管理

        王 雪 峰

        (太原鐵路局原平工務(wù)段,山西 原平 034100)

        論鋼軌防斷工作

        王 雪 峰

        (太原鐵路局原平工務(wù)段,山西 原平 034100)

        分析了原平工務(wù)段鋼軌防斷工作的現(xiàn)狀,對(duì)該鐵路段在鋼軌焊接、無(wú)縫線路、探傷作業(yè)及線路設(shè)備管理中存在的問(wèn)題進(jìn)行了詳細(xì)論述,并制定了加強(qiáng)操作人員培訓(xùn)教育、完善考核制度、加強(qiáng)設(shè)備整修等鋼軌防斷措施,以供參考。

        鋼軌,防斷工作,焊接,無(wú)縫線路

        1 鋼軌防斷工作現(xiàn)狀

        原平工務(wù)段(以下簡(jiǎn)稱我段)地處山西省中北部,管轄北同蒲、京原、韓原、忻河、薛梅線,點(diǎn)多線長(zhǎng),70%以上線路處于山區(qū)鐵路,晝夜溫差大,給防斷工作帶來(lái)很大壓力,而且2014年進(jìn)入11月份以來(lái),我段北同蒲線連續(xù)發(fā)生三起鋼軌鋁熱焊縫拉開(kāi),具體情況如下:1)2014年11月14日5:50北同蒲下行線播明—忻州間K252+713處左股鋁熱焊縫拉開(kāi),9:03~9:33臨時(shí)要點(diǎn)插入短軌處理完畢。分析認(rèn)定,直接原因是距焊縫中心20 mm、軌底面70 mm軌腰處直徑為10 mm帶塞釘?shù)膶?dǎo)線孔在列車(chē)動(dòng)載沖擊下產(chǎn)生應(yīng)力集中,導(dǎo)致焊縫拉開(kāi)。2)2014年11月17日2:51,北同蒲下行線忻口—部落間K239+450處左股鋁熱焊縫拉開(kāi),5:13~5:45臨時(shí)要點(diǎn)插入短軌處理完畢。分析認(rèn)定,2014年4月23日3:50~5:50實(shí)施的應(yīng)力放散超出設(shè)計(jì)鎖溫范圍20 ℃~30 ℃,高溫鎖定,與前后26 ℃鎖溫相差7 ℃,造成軌條內(nèi)部應(yīng)力不均勻,導(dǎo)致低溫情況下應(yīng)力集中致使焊縫拉開(kāi)。3)2014年12月1日8:13,忻口站內(nèi)Ⅱ道K238+310處左股14號(hào)鋼軌鋁熱焊縫拉開(kāi),9:28~9:50臨時(shí)要點(diǎn)插入短軌完畢。分析認(rèn)定,直接原因是配合無(wú)縫線路應(yīng)力放散焊接施工時(shí),違反《太原鐵路局鋼軌焊接焊修管理辦法》中第34條規(guī)定“為確保焊接質(zhì)量,鋼軌鋁熱焊線上焊接封鎖時(shí)間不得少于60分鐘(單頭);單根插入短軌鋁熱焊施工作業(yè)時(shí)間不得少于120分鐘”的要求,致使焊頭強(qiáng)度不足,從而導(dǎo)致焊縫拉開(kāi)。

        2 鋼軌防斷工作存在的問(wèn)題

        1)鋼軌焊接管理。

        a.鋼軌焊聯(lián)培訓(xùn)教育工作嚴(yán)重滯后。我段現(xiàn)有鋼軌鋁熱焊聯(lián)組7個(gè),其中:綜合機(jī)修車(chē)間設(shè)置2個(gè),靈丘、代縣、忻州、平社、陽(yáng)曲線路車(chē)間各設(shè)置1個(gè)。綜合機(jī)修車(chē)間焊聯(lián)組成立于1985年,共計(jì)10人,其中考試取證人員9名;其他5組成立于2011年,共計(jì)18人,其中考試取證人員9名。2011年至今,除路局統(tǒng)一組織18名人員赴廠家培訓(xùn)外,我段于2014年11月26日~28日聘請(qǐng)拉伊臺(tái)克公司人員進(jìn)行過(guò)短暫的集中培訓(xùn),導(dǎo)致各級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)低下,對(duì)基本的標(biāo)準(zhǔn)、原理、工藝和流程掌握不清楚,現(xiàn)場(chǎng)焊接操作人員技能低下,焊接質(zhì)量粗糙。

        b.焊接設(shè)備日常檢修、更新工作不到位。綜合車(chē)間設(shè)置焊聯(lián)組使用法鋁焊接設(shè)備購(gòu)置于1985年,日常僅進(jìn)行零小配件的補(bǔ)充更換,其他5個(gè)組使用設(shè)備購(gòu)置于2011年,使用近4年來(lái)僅補(bǔ)充過(guò)個(gè)別部件,未進(jìn)行大的修理和更新。經(jīng)檢查,7個(gè)焊聯(lián)組使用的鋁熱焊專(zhuān)用設(shè)備存在磨損、缺少、損壞、不標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題,導(dǎo)致設(shè)備帶病使用,無(wú)法保證焊接質(zhì)量。

        c.不執(zhí)行總公司要求,將本應(yīng)由段直接管理的焊聯(lián)組變?yōu)殚g接管理,主觀上導(dǎo)致日常檢查指導(dǎo)出現(xiàn)弱化和漏洞。線路車(chē)間未設(shè)置焊聯(lián)組以前,管內(nèi)鋼軌焊接作業(yè)僅僅依靠綜合車(chē)間的2個(gè)組來(lái)實(shí)施,因駐地與段機(jī)關(guān)緊鄰,線路科日常檢查較為頻繁,焊聯(lián)組日常的設(shè)備情況、作業(yè)質(zhì)量、內(nèi)業(yè)管理等線路科主管人員盯控比較緊密,焊接質(zhì)量普遍達(dá)標(biāo),基本不存在什么不良反映。2011年增設(shè)5個(gè)焊聯(lián)組后,隨著岔區(qū)無(wú)縫化改造、無(wú)縫線路應(yīng)力放散、更換長(zhǎng)鋼軌等施工任務(wù)量的逐年加大,線路科對(duì)設(shè)置于線路車(chē)間的焊聯(lián)組日常作業(yè)、裝備、驗(yàn)收情況檢查指導(dǎo)力度明顯減弱。

        d.鋼軌焊接作業(yè)不落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)11月14日、12月1日由于鋼軌焊接作業(yè)不按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,分別違反《法國(guó)鋁熱焊作業(yè)程序及標(biāo)準(zhǔn)》“若焊接處有螺栓孔則距軌端的距離不小于100毫米 ”和《太原鐵路局鋼軌焊接焊修管理辦法》中第34條規(guī)定“為確保焊接質(zhì)量,鋼軌鋁熱焊線上焊接封鎖時(shí)間不得少于60分鐘(單頭);單根插入短軌鋁熱焊施工作業(yè)時(shí)間不得少于120分鐘”的要求,盲目實(shí)施焊接,導(dǎo)致焊頭缺陷和強(qiáng)度不足的問(wèn)題,我們對(duì)管內(nèi)6 581處鋁熱焊縫當(dāng)日焊接環(huán)境進(jìn)行了梳理分析,發(fā)現(xiàn)自2010年以來(lái),共有573處焊縫是在120 min施工天窗內(nèi)配合無(wú)縫線路應(yīng)力放散(含鋼軌拉伸)純焊接時(shí)間不足60 min的情況下焊接,尤其是北同蒲線忻口工區(qū)管內(nèi),自2010年以來(lái)累計(jì)維修更換長(zhǎng)鋼軌3.96 km,應(yīng)力放散及調(diào)整12次12段,應(yīng)力放散和應(yīng)力調(diào)整以及取消焊縫(母材)重傷插入短軌焊聯(lián)共計(jì)產(chǎn)生42處鋁熱焊縫,均為純作業(yè)時(shí)間不足60 min的條件下焊接,這是導(dǎo)致忻口工區(qū)管內(nèi)頻繁發(fā)生焊縫拉開(kāi)的根本原因。

        e.基礎(chǔ)臺(tái)賬管理薄弱。幾年來(lái),線路科鋼軌焊接主管技術(shù)人員調(diào)整比較頻繁,從2011年—2014年調(diào)整3人,幾乎每年調(diào)整1人,頻繁的人員更替,導(dǎo)致科室主管人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高、專(zhuān)業(yè)知識(shí)不強(qiáng),不知道管什么、如何管,好多工作得不到延續(xù),基礎(chǔ)管理始終無(wú)法提高和改善。查閱我段7個(gè)鋼軌焊聯(lián)組近3個(gè)月212份鋼軌鋁熱焊接記錄表,發(fā)現(xiàn)56份焊軌作業(yè)沒(méi)有完整填寫(xiě)氣溫、軌溫、預(yù)熱時(shí)間等工藝數(shù)據(jù),沒(méi)有記錄焊縫編號(hào),反映出日常作業(yè)不依據(jù)焊接工藝要求如實(shí)填記作業(yè)數(shù)據(jù),忽視對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)的管理,不能切實(shí)有效卡控焊接質(zhì)量。檢查5個(gè)線路車(chē)間的鋼軌焊接驗(yàn)收記錄存在記錄不全、不真的問(wèn)題,車(chē)間焊縫電子臺(tái)賬更新不及時(shí),多處與現(xiàn)場(chǎng)不符。反映出從段到車(chē)間基礎(chǔ)臺(tái)賬管理工作非常薄弱。

        f.各級(jí)干部履職不到位。從主管領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人、科室主管人員對(duì)鋼軌焊接這一技術(shù)含量很高的工作都存在思想上不重視的問(wèn)題,從而導(dǎo)致制度、作業(yè)、裝備、培訓(xùn)、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)上均出現(xiàn)漏洞;綜合機(jī)修車(chē)間、線路車(chē)間雖然指定了具體的業(yè)務(wù)干部來(lái)負(fù)責(zé)鋼軌焊接工作的日常管理,但僅僅停留在焊聯(lián)組作業(yè)的安排上,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、流程和質(zhì)量卡控上幾乎不發(fā)揮作用。

        2)無(wú)縫線路管理。

        a.放散施工、日常作業(yè)未嚴(yán)格落實(shí)《無(wú)縫線路管理細(xì)則》要求。隨著無(wú)縫線路鋪設(shè)數(shù)量的逐年增加,應(yīng)力放散、插入短軌、焊聯(lián)膠結(jié)等施工作業(yè)項(xiàng)目非常頻繁,能否堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),關(guān)系到長(zhǎng)軌條狀態(tài)是否穩(wěn)定。針對(duì)2014年4月23日3:50~5:50實(shí)施的應(yīng)力放散超出設(shè)計(jì)鎖溫范圍高溫鎖定,造成軌條內(nèi)部應(yīng)力不均勻,導(dǎo)致北同蒲下行線忻口—部落間K239+450處左股鋁熱焊縫低溫情況下應(yīng)力集中拉開(kāi)的問(wèn)題。我們對(duì)管內(nèi)158段無(wú)縫線路的應(yīng)力放散實(shí)況記錄進(jìn)行了檢算分析,發(fā)現(xiàn)2段軌條仍舊存在應(yīng)力不均勻的問(wèn)題,同時(shí),對(duì)11月份以來(lái)10個(gè)線路車(chē)間23個(gè)班組的42次天窗作業(yè)進(jìn)行了抽查,發(fā)現(xiàn)17次作業(yè)存在超溫作業(yè)和超范圍松動(dòng)扣件,這些因素均有可能導(dǎo)致無(wú)縫線路鎖溫發(fā)生變化,產(chǎn)生應(yīng)力集中,從而為斷軌埋下誘因。

        b.無(wú)縫線路基礎(chǔ)臺(tái)賬管理薄弱。我段管轄無(wú)縫線路共計(jì)476段585.97 km,其中:北同蒲線210段231.495 km、京原線112段167.528 km、白彪疏解線4段5.9 km、韓原線94段146.723 km。路局成立以來(lái),尤其是車(chē)間整合后,無(wú)縫線路基本上分兩級(jí)管理,工務(wù)段線路科設(shè)無(wú)縫線路主管1名,各車(chē)間由1名副主任或技術(shù)員負(fù)責(zé)無(wú)縫線路管理,就我段情況來(lái)講,線路科無(wú)縫線路主管更換頻繁,從2012年至現(xiàn)在更換3名人員,問(wèn)題是這3名人員調(diào)整均無(wú)傳、幫、帶過(guò)程,導(dǎo)致主管人員一上手就出現(xiàn)手忙腳亂的局面,工作快要進(jìn)入狀態(tài)時(shí)又調(diào)整分管其他工作,管理缺少良性循環(huán),導(dǎo)致段層面專(zhuān)業(yè)管理薄弱。

        3)探傷管理。

        a.探傷作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不到位?!朵撥壓缚p超聲波探傷作業(yè)》明確提出“為保證焊縫探傷質(zhì)量,焊縫兩側(cè)400 mm范圍內(nèi)不宜鉆孔或安裝其它裝置”的要求,我段探傷母材和焊縫班組在探傷檢查的過(guò)程中均發(fā)現(xiàn)了北同蒲下行線播明—忻州間K252+713處左股距鋁熱焊縫中心20 mm處的電務(wù)接續(xù)線導(dǎo)線眼,但均未引起高度重視,盲目認(rèn)為此缺陷不會(huì)有大的問(wèn)題,從而失去了消除隱患的最佳時(shí)機(jī),經(jīng)調(diào)查,由于自閉改造和站改施工,近幾年來(lái)我段焊縫兩側(cè)400 mm范圍內(nèi)存在電務(wù)小眼的焊縫共計(jì)338處,但探傷作業(yè)時(shí)均未采取相應(yīng)措施,充分暴露出班組安全意識(shí)淡薄、設(shè)備缺陷研判存在漏洞。

        b.探傷數(shù)據(jù)復(fù)核存在漏洞。復(fù)查探傷母材班組2014年以來(lái)對(duì)焊縫400 mm范圍內(nèi)有小眼的探傷數(shù)據(jù)回放記錄,發(fā)現(xiàn)5處未列為疑似傷損復(fù)核處所,有82處列為疑似傷損復(fù)核處所,但是都沒(méi)有記錄復(fù)核的結(jié)果?;胤沤?個(gè)月的探傷疑似復(fù)核數(shù)據(jù),7個(gè)母材作業(yè)組和3個(gè)焊縫作業(yè)組共計(jì)復(fù)核疑似處,超速3次、靈敏度調(diào)節(jié)不當(dāng)7次、耦合不良2次,說(shuō)明我段探傷數(shù)據(jù)復(fù)核存在漏洞。

        c.業(yè)務(wù)科室專(zhuān)業(yè)管理不到位。線路科作為探傷管理的專(zhuān)業(yè)管理科室,對(duì)幾年來(lái)探傷已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的焊縫兩側(cè)400 mm范圍內(nèi)存在電務(wù)導(dǎo)線孔的問(wèn)題沒(méi)有深入研究和制定相應(yīng)措施,導(dǎo)致鋼軌傷損研判存在漏洞。

        d.各級(jí)干部對(duì)防斷工作不重視,日常監(jiān)督卡控力度弱化。進(jìn)入防斷期以來(lái),對(duì)探傷作業(yè)檢查、指導(dǎo)、考核不到位,導(dǎo)致探傷作業(yè)超速、靈敏度調(diào)節(jié)不當(dāng)、數(shù)據(jù)回放粗糙等問(wèn)題得不到控制。

        4)線路設(shè)備管理。

        2014年進(jìn)入秋季設(shè)備大整修階段以來(lái),盡管我段對(duì)焊縫泛白、超厚整修工作進(jìn)行了安排,但后期跟蹤盯控工作不到位,導(dǎo)致管內(nèi),尤其是北同蒲線原平以南地段仍舊有大量病害未徹底整治,這些病害地段容易產(chǎn)生應(yīng)力集中,從而為斷軌埋下隱患。

        管內(nèi)京原線、原平以南地段鋼軌已經(jīng)處于疲勞階段,尤其是豆羅—皇后園間上行線鋼軌已經(jīng)超過(guò)大修周期,焊縫作為鋼軌薄弱處所,其日常檢查修理工作非常重要,但2014年以來(lái),我們此項(xiàng)工作開(kāi)展情況不好,經(jīng)調(diào)查,管內(nèi)共有756處焊縫低塌超過(guò)0.5 mm,這些缺陷都是極易引發(fā)焊縫拉開(kāi)的因素。

        3 防斷工作措施

        1)加強(qiáng)技術(shù)主管和現(xiàn)場(chǎng)操作人員的培訓(xùn)教育。a.我段于2014年11月26日~28日邀請(qǐng)拉伊臺(tái)克廠家到我段對(duì)鋼軌焊接人員分兩批進(jìn)行了一次面授培訓(xùn),共計(jì)37人;2014年12月12日~15日路局組織由拉伊臺(tái)克廠家對(duì)我段鋼軌焊接人員進(jìn)行了第二次面授培訓(xùn),共計(jì)36人。我段計(jì)劃于2015年1月~2月中旬分三批組織業(yè)務(wù)科室、車(chē)間干部和職工共計(jì)46人次前往拉伊臺(tái)克廠家培訓(xùn)基地進(jìn)行封閉式培訓(xùn),從理論到實(shí)作一個(gè)一個(gè)過(guò)關(guān),確實(shí)提高鋼軌焊接管理和操作人員的素質(zhì)。b.對(duì)我段鋁熱焊設(shè)備進(jìn)行檢修,對(duì)陳舊不符合標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備進(jìn)行更新和修理,確保焊接裝備處于良好狀態(tài)。c.計(jì)劃于2014年12月組織車(chē)間無(wú)縫線路主管進(jìn)行培訓(xùn),確實(shí)加強(qiáng)車(chē)間層面無(wú)縫線路主管人員的管理水平。

        2)依據(jù)路局《鋼軌焊接、焊修理管理辦法》,我段重新修訂完善段《鋼軌焊接、焊修管理辦法》和考核制度有關(guān)管理辦法,由過(guò)去的焊接班組由所在車(chē)間管理轉(zhuǎn)變?yōu)楹附影嘟M由段線路科直接管理,段線路科直接負(fù)責(zé)對(duì)焊接班組下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃、任務(wù)安排、組織作業(yè)、過(guò)程檢查、質(zhì)量驗(yàn)收及考核,并制定相應(yīng)的考核制度。

        3)加強(qiáng)設(shè)備整修。從11月中旬以來(lái),加強(qiáng)了設(shè)備的檢查和整修,處理了翻漿冒泥562處,整治了泛白空吊169處,均勻了大軌縫95處,對(duì)鋁熱焊縫不平順進(jìn)行了打磨65處,更換了疲勞鋼軌1.25 km。

        4)加強(qiáng)探傷標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的抽查和數(shù)據(jù)回放的跟蹤檢查。段領(lǐng)導(dǎo)、職能科室加大探傷跟班檢查,嚴(yán)格卡控標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),最大限度控制超速、靈敏度不高、耦合不良等問(wèn)題,加強(qiáng)三級(jí)數(shù)據(jù)回放管理,對(duì)疑似傷損加強(qiáng)復(fù)核,最大限度堵塞漏洞。

        5)對(duì)缺陷焊縫采取加強(qiáng)措施。對(duì)已經(jīng)調(diào)查完畢的焊縫兩側(cè)400 mm范圍內(nèi)有導(dǎo)線孔的缺陷焊縫利用天窗點(diǎn)進(jìn)行加固了86處,對(duì)焊縫平直度不良、泛白等設(shè)備問(wèn)題利用天窗點(diǎn)集中進(jìn)行打磨工作,保證焊縫狀態(tài)良好。

        6)強(qiáng)化基礎(chǔ)臺(tái)賬的梳理規(guī)范工作。由線路科牽頭組織各車(chē)間主管人員,重點(diǎn)對(duì)無(wú)縫線路技術(shù)卡片、動(dòng)態(tài)實(shí)況表、焊縫臺(tái)賬等資料進(jìn)行細(xì)致梳理,確保資料、現(xiàn)場(chǎng)的一致性和真實(shí)性。

        On break-proof construction of steel rail

        Wang Xuefeng

        (YuanpingTrackMaintenanceDivision,TaiyuanRailwayBureau,Yuanping034100,China)

        The paper analyzes the status of the break-proof construction of Yuanping Track Maintenance Division, indicates some problems in the steel rail welding, jointless track, detecting working, and rail equipment management, and makes out the steel rail break-proof measures including the improvement of operation personnel training and education, enhancement of examine system and the promotion of equipment repairs, so as to provide some reference.

        steel rail, break-proof construction, welding, jointless track

        2014-12-22

        王雪峰(1972- ),男,工程師

        1009-6825(2015)04-0141-02

        U213.4

        A

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