黃 翮, 李衛(wèi)國
(四川二灘國際工程咨詢有限責(zé)任公司,四川成都 611130)
錦屏二級水電站利用雅礱江下游河段150 km長大河灣的天然落差,通過4條平行的引水隧洞(單條洞長度約16.67km)截彎取直,獲得水頭約310m。引水隧洞地處高地應(yīng)力區(qū),隧洞沿線上覆巖體一般埋深1500~2000m,最大埋深約為2525m,引水隧洞具有高埋深、高地應(yīng)力、大斷面、線路長、富含高承壓地下水的特點(diǎn)。隧洞沿線巖石具有高儲能性質(zhì),具備發(fā)生高地應(yīng)力破壞的強(qiáng)度條件。在引水隧洞開挖中,以輕微~中等巖爆為主,部分洞段發(fā)生了強(qiáng)烈~極強(qiáng)巖爆。引水隧洞中部洞段地層為白山組(T2b)大理巖,巖石脆硬,該段隧洞埋深超過2000m,最大主應(yīng)力σm≥40MPa,巖石強(qiáng)度應(yīng)力比 Rb/σm<2,地應(yīng)力等級為極高地應(yīng)力,屬于巖爆高發(fā)洞段,其強(qiáng)烈程度以輕微~中等為主,局部洞段發(fā)生了強(qiáng)烈~極強(qiáng)巖爆。巖爆的發(fā)生嚴(yán)重威脅施工人員及設(shè)備的安全,影響施工進(jìn)度,甚至造成隧道掘進(jìn)機(jī)(TBM)停機(jī)。為了保證TBM順利通過巖爆洞段,同時得到TBM通過巖爆洞段的優(yōu)化掘進(jìn)參數(shù),在施工現(xiàn)場采用了鉆爆法導(dǎo)洞預(yù)處理后、TBM再掘進(jìn)剩余斷面的施工方法。
錦屏二級水電站1#引水隧洞采用由美國羅賓斯公司生產(chǎn)的敞開式硬巖掘進(jìn)機(jī)(簡稱TBM)施工,整機(jī)長度為255m,主機(jī)和后配套重量約為3400t,共裝有78把直徑為483mm的滾刀,單把滾刀的最大切削載荷為311kN,推薦的刀盤推力為22703kN,可承受的最大推力為24260kN,刀盤驅(qū)動的總功率為4410kW,刀盤轉(zhuǎn)速為0~5.6 rpm,刀盤扭矩(2.4rpm 時)為16519kN·m,刀盤扭矩(5rpm時)為7509kN·m,掙脫扭矩為24778kN·m(3.3倍高速扭矩)。
為了保證1#引水隧洞施工順利通過潛在強(qiáng)巖爆施工洞段,在1#引水隧洞引(1)12+127~11+976、引(1)10+981~10+892段進(jìn)行了部分?jǐn)嗝鎀BM的試驗掘進(jìn)施工。在試驗掘進(jìn)洞段,采取了2種不同型式的斷面,一種斷面為底部預(yù)留1 m高度(圖1),一種斷面為底部預(yù)留7.4m的上導(dǎo)洞斷面型式(圖2)。
圖中鉆爆法開挖部分是通過相鄰的2#引水隧洞及其橫通道施工完成。預(yù)留1m斷面的開挖半徑較TBM開挖半徑大30cm,邊墻范圍為避免TBM開挖至該段以后支護(hù)系統(tǒng)對TBM刀盤的損壞,采用長度為3m的玻璃纖維錨桿進(jìn)行臨時支護(hù),在每一根錨桿上掛線后進(jìn)行噴射混凝土施工;為確保噴射混凝土的平整度滿足撐靴通過的要求,其余部位采用砂漿錨桿并噴射20cm厚混凝土進(jìn)行系統(tǒng)支護(hù);預(yù)留7.4m斷面導(dǎo)洞頂部90°范圍開挖半徑較TBM開挖半徑大30cm,采用砂漿錨桿并噴射20cm厚混凝土進(jìn)行支護(hù),邊墻撐靴部位預(yù)留不開挖,采用3m長的玻璃纖維錨桿進(jìn)行臨時支護(hù)。
TBM穿越部分?jǐn)嗝婢蜻M(jìn)時,空腔部位可能使得頂護(hù)盾和側(cè)護(hù)盾與巖石表面沒有接觸而造成TBM穩(wěn)定性減弱,同時,刀盤部分面積與巖石沒有接觸,導(dǎo)致刀盤和刀具受力不均,刀盤、主軸承及主梁等部件會受到偏心扭矩,可能會導(dǎo)致刀具、鏟齒以及刀盤結(jié)構(gòu)所受到的沖擊載荷加大,因此,必須采取合理的掘進(jìn)參數(shù),減小刀具的損壞,確保主軸承及主機(jī)結(jié)構(gòu)完好。
TBM操作參數(shù)中能直接控制的兩個變量為推進(jìn)流量和刀盤轉(zhuǎn)速。實際操作中,在推進(jìn)流量恒定的情況下,推進(jìn)壓力隨圍巖狀況變化并影響推進(jìn)速度;刀盤轉(zhuǎn)速對出渣量影響明顯,在一定程度上影響推進(jìn)力及推進(jìn)速度,故對參數(shù)的選擇僅限于推進(jìn)力及刀盤轉(zhuǎn)速。
掘進(jìn)參數(shù)應(yīng)通過理論計算并結(jié)合施工經(jīng)驗確定初始參數(shù),再通過現(xiàn)場試驗后進(jìn)行最終掘進(jìn)參數(shù)的選取。
2.1.1 初始掘進(jìn)參數(shù)的選取
推進(jìn)力由兩部分組成,即刀盤的總壓力以及推進(jìn)的摩擦阻力。推進(jìn)的摩擦阻力由主機(jī)重量和側(cè)護(hù)盾撐緊產(chǎn)生的摩擦力組成(后配套牽引處于浮動狀態(tài),不計)。摩擦系數(shù)根據(jù)現(xiàn)場實際情況選擇0.35,則推進(jìn)摩擦阻力為5320kN。
底部預(yù)留1m斷面的TBM開挖部分的面積為4.6m2,占全斷面開挖面積的4%,接觸巖面的刀的數(shù)量最多時為3個,最少時為1個。在此工況下,TBM掘進(jìn)的控制要素為單刀能夠承受的最大荷載,因此,為保護(hù)刀具,刀盤的總壓力為單刀最大載荷315kN,考慮到推進(jìn)時的摩擦阻力,將最大推進(jìn)定力為5635kN。
底部預(yù)留7.4m斷面的TBM開挖部分的面積為80.6m2,占全斷面開挖面積的67%,接觸巖面的滾刀數(shù)量為50~57個。在此工況下,主軸承為偏心受力,應(yīng)以主軸承滾柱對滾道的接觸壓力不高于正常掘進(jìn)時的最大滾壓為前提,根據(jù)斷面的偏心距離、主軸承的抵抗矩、允許的最大滾壓按照以下公式計算出單把滾刀的荷載,再根據(jù)接觸巖面的滾刀數(shù)量計算出刀盤的允許最大推力。
公式:單刀荷載×巖面接觸面滾刀數(shù)量/主軸承滾柱的接觸面積+單刀荷載×巖面接觸面滾刀數(shù)量×偏心距/主軸承抵抗矩=最大滾壓
經(jīng)計算,底部預(yù)留7.4m斷面的單刀荷載為198kN。為保護(hù)主軸承,刀盤的總壓力最大為9900kN(50×單刀荷載),考慮到推進(jìn)時的摩擦阻力,則其最大推進(jìn)力為15220kN。為了確保TBM設(shè)備安全,考慮到TBM制造廠家的建議,選取了一定的安全系數(shù),將初始掘進(jìn)推力選為10 000kN,最大不超過14600kN。
刀盤轉(zhuǎn)速從2rpm逐漸遞增,將最高轉(zhuǎn)速控制在3rpm,并根據(jù)實際刀具、刀牙的損壞及主機(jī)振動情況選擇最為合適的轉(zhuǎn)速。
2.1.2 實際采用的掘進(jìn)參數(shù)
以選定的初始參數(shù)為基礎(chǔ),進(jìn)行了6個工況(每個工況對應(yīng)不同的刀盤推力和刀盤轉(zhuǎn)速)的掘進(jìn)測試,每個工況掘進(jìn)距離為20~40cm,其中重點(diǎn)對轉(zhuǎn)速2.5~3r/min之間的推力進(jìn)行了測試。
每次推力試驗的第一組均進(jìn)行空推試驗,即將刀盤后退,頂護(hù)盾和側(cè)護(hù)盾正常施壓,啟動刀盤到即定的轉(zhuǎn)速后,開始向前推進(jìn),當(dāng)其達(dá)到需要的推進(jìn)速度時,記錄其推進(jìn)力。實際測得的推進(jìn)摩擦阻力值變化較大,范圍為3300~8500kN。
通過對不同掘進(jìn)參數(shù)下設(shè)備狀況的監(jiān)控及掘進(jìn)效果(貫入度的大小)的比較,并最終選擇出適合于1#引水隧洞部分?jǐn)嗝骈_挖的掘進(jìn)參數(shù)(表1)。
2.2.1 掘進(jìn)前的準(zhǔn)備
(1)為保護(hù)刀具及刀盤部件,在TBM掘進(jìn)施工前,安排專人及設(shè)備將超前導(dǎo)洞預(yù)處理段的大石塊運(yùn)出并檢查是否有鐵器遺留,及時清理。
(2)為保證設(shè)備安全、獲得最合理的掘進(jìn)參數(shù),提前制定了監(jiān)測方案并提前在全斷面掘進(jìn)段取得相應(yīng)的監(jiān)測數(shù)據(jù)。
(3)加強(qiáng)對掘進(jìn)姿態(tài)的控制。TBM抵達(dá)部分?jǐn)嗝婢蜻M(jìn)段前,其掘進(jìn)軸線應(yīng)盡量接近隧洞設(shè)計軸線。
(4)確保對鉆爆施工預(yù)留1m斷面撐靴部位的支護(hù)措施、施工工效以及噴層尺寸控制效果,以保證撐靴的正常支撐。
(5)考慮到可能出現(xiàn)的備件損耗,施工前需及時儲備,以保證不影響正常施工。
2.2.2 掘進(jìn)過程中的要點(diǎn)
每循環(huán)控制調(diào)向1~2次,以防止損壞刀具。由于兩側(cè)護(hù)盾能正常撐緊至洞壁,故軸向水平方向容易控制,而頂護(hù)盾因無法接觸到洞壁,則調(diào)向重點(diǎn)在軸向垂直方向,需防止機(jī)器上漂。當(dāng)發(fā)現(xiàn)機(jī)器有上揚(yáng)趨勢時應(yīng)及時向下調(diào)向。通過采取上述措施,在錦屏二級水電站部分?jǐn)嗝鎀BM開挖過程中的實際軸線控制均在允許偏差范圍內(nèi)。
掘進(jìn)過程中安排專人觀察刀盤及刀具的工作狀況,同時觀察刀盤前部巖石的積渣情況,若有大塊石堆積,及時進(jìn)行處理。在實際掘進(jìn)過程中,可根據(jù)刀盤出渣塊度的均勻程度和刀盤抖動情況適當(dāng)調(diào)整掘進(jìn)參數(shù)。
2.3.1 設(shè)備狀態(tài)檢測的主要內(nèi)容
在主軸承上端共布置了4個測點(diǎn),測試主軸承不同工況下(全斷面、預(yù)留1m斷面和預(yù)留7.4 m斷面)的振動速度。通過對測試數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,確定主軸承的振動優(yōu)勢頻率及特征頻率,據(jù)此判斷主軸承的工作狀態(tài)是否正常,是否存在其它振源干擾產(chǎn)生的振動疊加;通過振動速度幅值的計算,確定主軸承的振動烈度,并將不同工況下的數(shù)值進(jìn)行對比,提供合理的掘進(jìn)參數(shù)。
在6#、9#主驅(qū)動電機(jī)上共布置了4個測點(diǎn),以測試主驅(qū)動電機(jī)不同工況下的振動加速度,通過觀測主驅(qū)動電機(jī)的振動,可以確定刀盤掘進(jìn)過程是否平穩(wěn)。
在不同掘進(jìn)工況下,對主軸承、主驅(qū)動變速箱、主液壓系統(tǒng)等處潤滑油的油樣進(jìn)行理化指標(biāo)(粘度、水分)分析、鐵譜分析、污染度檢測、光譜分析,并根據(jù)設(shè)備油液的分析情況判斷設(shè)備的振動程度及狀態(tài)。
2.3.2 設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測的分析結(jié)果
(1)與全斷面掘進(jìn)相比,部分?jǐn)嗝婢蜻M(jìn)時,主軸承振動速度和加速度有效值均有所減小,主梁振動速度也有所減小,初步分析判斷其為推力減小所致。
(2)根據(jù)對部分?jǐn)嗝鏈y試數(shù)據(jù)進(jìn)行的分析,全斷面掘進(jìn)與部分?jǐn)嗝婢蜻M(jìn)時主電機(jī)的振動加速度相差不多。
(3)與全斷面掘進(jìn)相比,部分?jǐn)嗝婢蜻M(jìn)時,主梁上部主要受拉應(yīng)力,下部主要受壓應(yīng)力,主梁的偏載稍大,但未超過一個數(shù)量級。
(4)1m高斷面由于推力較小,故其各個測點(diǎn)的振動加速度值與速度值均很小。但與全斷面和部分?jǐn)嗝嫦啾龋髁核艿降钠d并未減小,且在同種工況下略有增加。
(5)磁濾芯檢查、取油樣進(jìn)行理化指標(biāo)檢測及鐵譜分析表明:主軸承潤滑油及主驅(qū)動電機(jī)減速箱潤滑油運(yùn)動粘度、水分、污染度均在許可范圍內(nèi),外觀呈棕色透亮,油液質(zhì)量良好,油液中含有的異常磨粒數(shù)量較少,尺寸較小,均屬于正常磨損。主軸承處于平穩(wěn)運(yùn)行狀態(tài),主軸承磨損正常。
對上述部分?jǐn)嗝鏍顟B(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析表明:部分?jǐn)嗝婢蜻M(jìn)時偏載情況確實存在,數(shù)值略微超過全斷面,但不會影響到主體結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度和安全;全斷面與部分?jǐn)嗝鏈y點(diǎn)的振動值在水平方向稍小,垂直方向較大且相關(guān),對于主電機(jī)沒有影響且不相關(guān);所選定的掘進(jìn)參數(shù)對于設(shè)備而言是安全的,對部分?jǐn)嗝娴木蜻M(jìn)是可行的,但需嚴(yán)格控制掘進(jìn)參數(shù)。
在掘進(jìn)試驗段施工時,刀具未發(fā)生損壞,刀牙損壞平均值為0.32個/m,相比前期刀牙損壞1.95個/m要低很多,由此說明掘進(jìn)參數(shù)的選擇合理,貫入度及轉(zhuǎn)刀盤速控制合理。
在巖爆洞段部分?jǐn)嗝婢蜻M(jìn)過程中刀具損壞3把(2把刀圈開裂,1把擋圈脫落),刀牙未見損壞,雖然比試驗段有所增加,但與全斷面掘進(jìn)相比,損耗量仍很少,屬正常范圍。因此,刀具檢查時間可縮短至每班一次。
1#引水隧洞引(1)12+127~11+976試驗掘進(jìn)段:底部預(yù)留1m斷面共施工了14d,施工段長為104m,最高日進(jìn)尺為11.58m/d,平均日進(jìn)尺為7.42m/d,最高掘進(jìn)速度為 0.84m/h,平均掘進(jìn)速度為0.78m/h;底部預(yù)留7.4m斷面共施工了8d,施工段長47m,最高日進(jìn)尺為12.01m/d,平均日進(jìn)尺為5.88m/d。
在引(1)10+981~10+892強(qiáng)巖爆洞段:全部為底部預(yù)留7.4m斷面,共長89m,施工了5 d,平均每天進(jìn)尺為17.8m/d,最高日進(jìn)尺達(dá)到了21.6m/d。該段進(jìn)尺大幅度提高得益于掘進(jìn)段試驗所取得的經(jīng)驗,一方面,合理地優(yōu)化了掘進(jìn)參數(shù);另一方面,適當(dāng)減少了刀具檢查頻次,將試驗掘進(jìn)段每循環(huán)檢查調(diào)整為每班檢查,從而使TBM掘進(jìn)的利用率得到了大幅度提高,達(dá)到了40%。
(1)根據(jù)部分?jǐn)嗝娴臄嗝嫘问揭约癟BM設(shè)備的受力特點(diǎn),通過理論計算和現(xiàn)場掘進(jìn)相結(jié)合的方法,合理選擇部分?jǐn)嗝娴木蜻M(jìn)參數(shù)進(jìn)行TBM部分?jǐn)嗝娴木蜻M(jìn)施工是安全、可行的。
(2)TBM穿越部分?jǐn)嗝娴木蜻M(jìn)施工應(yīng)通過理論計算和現(xiàn)場實際試驗,綜合選取最優(yōu)的掘進(jìn)參數(shù),并應(yīng)通過對TBM的狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測分析后對TBM設(shè)備的安全性進(jìn)行分析評估。
(3)TBM穿越部分?jǐn)嗝婢蜻M(jìn)時,刀具、刀牙等備品備件的消耗水平比全斷面掘進(jìn)的消耗水平低。因此,在控制好掘進(jìn)參數(shù)的情況下,TBM部分?jǐn)嗝娴木蜻M(jìn)進(jìn)尺仍然可以達(dá)到較高的水平。