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        400t/d尿素裝置技改總結(jié)

        2015-03-27 08:38:16陸瑞平
        氮肥與合成氣 2015年2期
        關(guān)鍵詞:蒸餾塔合成塔冷器

        陸瑞平

        (云南紅河錦東化工有限責(zé)任公司云南紅河652302)

        400t/d尿素裝置技改總結(jié)

        陸瑞平

        (云南紅河錦東化工有限責(zé)任公司云南紅河652302)

        1 改造前尿素裝置存在的問題

        云南紅河錦東化工有限責(zé)任公司(以下簡稱錦東公司)現(xiàn)年生產(chǎn)合成氨90kt、尿素130kt、甲醇10kt及食品級二氧化碳等產(chǎn)品。尿素裝置原設(shè)計能力為60kt,經(jīng)擴能改造后,日產(chǎn)尿素平均在310t左右,最高日產(chǎn)已達(dá)350t;但當(dāng)日產(chǎn)量達(dá)350t尿素時,合成塔CO2轉(zhuǎn)化率由65%下降至62%,預(yù)蒸餾塔傳質(zhì)、傳熱效果不佳,加熱器溫度提不起來,中壓分解壓力高達(dá)2.0MPa,一吸塔超負(fù)荷運行,蒸發(fā)過料不暢,產(chǎn)品質(zhì)量很難保障,噸尿素氨耗均在590kg以上、蒸汽消耗在1.48t以上,產(chǎn)量也很難再提高。隨著合成氨裝置的擴能改造,有一部分合成氨需轉(zhuǎn)化為尿素。鑒于尿素裝置存在問題,不能消化合成氨裝置多產(chǎn)的氨,經(jīng)多方考察后,委托寧波遠(yuǎn)東化工科技有限公司在此裝置的基礎(chǔ)上,實施全方位技術(shù)改造,使尿素日產(chǎn)能達(dá)400t以上。

        2 技術(shù)改造方案的實施

        2.1 合成部分

        錦東公司原有裝置設(shè)1臺尿素合成塔,容積為23m3,當(dāng)日產(chǎn)尿素達(dá)350t時,CO2轉(zhuǎn)化率由65%下降至62%,中壓系統(tǒng)很難操作,消耗也高。尿素合成塔的生產(chǎn)強度以10~12t/(m3·d)為最佳,但隨著產(chǎn)量的提高,CO2轉(zhuǎn)化率隨之下降。影響CO2轉(zhuǎn)化率下降的原因:①尿素合成塔設(shè)計的生產(chǎn)強度在10t/(m3·d)時,尿素合成塔底部流速較快、塔頂流速較慢,隨著生產(chǎn)強度的提高,塔徑比又大,使返混現(xiàn)象加重,且傳統(tǒng)塔盤在返混區(qū)的布置又不合理,更難以解決返混問題;②尿素合成塔底部通入CO2氣體,體積大,塔頂生成尿素的密度加大,塔底的尿素密度為675kg/m3,而塔頂密度高達(dá)1100kg/m3,相差近1倍,重的物料往下沉,與尿素流向相反,大大加劇了返混;③尿液在尿素合成塔內(nèi)流動,因塔壁阻力大,越靠近塔壁流速越慢,越在中心位置流速越快,此塔壁效應(yīng)與前2項原因疊加會產(chǎn)生物料軸向的、從中心向塔壁流動的環(huán)流現(xiàn)象,使部分物料在塔內(nèi)循環(huán)而損失有效容積,因而轉(zhuǎn)化率下降。

        在尿素合成塔中,從下往上分為甲銨區(qū)和尿素生成區(qū)。甲銨區(qū)屬于快速反應(yīng)區(qū),僅占塔高的1/5左右,一般采用旋流板利用塔底進(jìn)料及CO2氣體的作用使物料旋轉(zhuǎn),促進(jìn)其充分混合均勻;尿素生成區(qū)要求物料不返混,呈活塞狀流動,該區(qū)是影響轉(zhuǎn)化率的關(guān)鍵,原設(shè)計的多孔板塔板從結(jié)構(gòu)及間距均不能解決返混的問題。此次改造錦東公司采用了寧波遠(yuǎn)東化工科技有限公司的球帽型塔盤。該塔盤設(shè)計獨特,開孔孔徑從中心往邊緣逐漸加大,補償了流體往塔壁方向阻力加大的不利因素,抑制了環(huán)流現(xiàn)象,增加了有效空間。在塔盤的布置上,根據(jù)不同的塔型,采用不同的布置方案,提高了CO2轉(zhuǎn)化率。在操作上,針對不同的塔型和塔體,根據(jù)不同的停留時間,通過摸索,制定出了適合該塔的最佳操作工藝條件,對尿素合成塔的溫度進(jìn)行控制,確保尿素合成塔有較高的CO2轉(zhuǎn)化率。

        2.2 中壓分解吸收

        2.2.1 增加1臺Φ1400mm預(yù)分離器

        在尿素合成塔的出口增設(shè)1臺Φ1400mm預(yù)分離器,其目的是使50%以上的氨分離出來,減輕了預(yù)蒸餾塔和一分加熱器的負(fù)荷,從而降低了蒸汽消耗(噸尿素節(jié)約蒸汽約80kg)。但有些裝置增設(shè)該設(shè)備后出現(xiàn)液泛現(xiàn)象,大量尿素從預(yù)分離器被帶到一吸塔,給一吸塔操作帶來很大困難,致使預(yù)分離器氣相出口閥不能開大或者根本不能開啟,起不到該設(shè)備應(yīng)有的作用。經(jīng)調(diào)整設(shè)備布置和位差,并改進(jìn)設(shè)備內(nèi)部結(jié)構(gòu),充分發(fā)揮了預(yù)分離器的分離效果。

        2.2.2 預(yù)蒸餾塔由泡罩塔板改為高效DL塔板

        預(yù)蒸餾塔原設(shè)計為Φ1100mm泡罩塔,當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)日產(chǎn)尿素350t時,由于氣體流速加快,泡罩塔的缺點明顯表現(xiàn)出來,即一甲液中的尿素質(zhì)量分?jǐn)?shù)高達(dá)5%左右,一吸塔不易操作,且一分液中NH3質(zhì)量分?jǐn)?shù)高達(dá)10%~12%、CO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)3%~5%,甲銨分解及總氨蒸出效果不佳,給二段分解加重了負(fù)擔(dān)。而泡罩塔在負(fù)荷較低的情況下,操作比較平穩(wěn);在高負(fù)荷時,由于氣速高易造成液沫夾帶(即液泛現(xiàn)象),泡罩塔的穩(wěn)定性較差,分解效果不好。鑒于上述情況,為了提高裝置的生產(chǎn)能力,決定將泡罩塔改為高效DL塔板塔。高效DL塔板是錦東公司根據(jù)尿素擴建改造的需要、自行研制開發(fā)的專利產(chǎn)品,具有通氣量大、吸收分解效果好等特點,在尿素生產(chǎn)中得到了廣泛應(yīng)用。其氣體分解原理為分3次對液體進(jìn)行分解:第1次分解是液體從中心管的小孔處下來與上升的氣體進(jìn)行接觸,形成一種氣膜,從而完成第1次分解;第2次分解是上升氣體中夾帶的一部分液體上升至泡罩的頂部,然后折回被破碎,完成第2次分解;第3次分解是氣體從罩帽中水平噴出,與塔板上液體進(jìn)行氣液接觸,傳質(zhì)、傳熱后完成第3次分解。該塔板經(jīng)很多企業(yè)使用后證明:Φ1000mm預(yù)蒸餾塔可通過日產(chǎn)350~400t尿素的物料量,Φ1100mm預(yù)蒸餾塔可通過日產(chǎn)400~450t尿素的物料量,Φ1200mm預(yù)蒸餾塔可通過日產(chǎn)550~600t尿素的物料量,Φ1400mm預(yù)蒸餾塔可通過日產(chǎn)700~800t尿素的物料量。

        2.2.3 一吸塔改造

        因塔徑偏小,裝置原Φ1100mm一吸塔線速度太高,不能適應(yīng)生產(chǎn)的需要,容易造成汽液上竄和一吸塔液位波動,必須對塔的下部進(jìn)行變徑。將鼓泡段由Φ1100mm變徑為Φ1400mm,進(jìn)口管管徑和下液管口也要作適當(dāng)變動,并增加鼓泡段分布器,塔內(nèi)增加4層DL-1型塔板,確保一吸塔能夠滿足生產(chǎn)的需要。

        2.2.4 改變脫鹽水流程

        改變脫鹽水流程,使所有脫鹽水的流量首先進(jìn)入第1外冷器,然后進(jìn)入第2外冷器,并將1臺板式脫鹽水冷卻器和1臺列管式脫鹽水冷卻器分別與2臺外冷器配套使用。由于出預(yù)蒸餾塔氣體和二甲液混合產(chǎn)生的甲銨熱和溶解熱,基本上分3處移走:①一段蒸發(fā)器的熱利用段;②一吸外冷器;③鼓泡段和回流氨;正常生產(chǎn)時,熱量分配比例為2∶6∶2。從上述熱平衡分配看,重點在一吸外冷器,而且在尿素裝置開車初期,蒸發(fā)系統(tǒng)未開車或蒸發(fā)系統(tǒng)短停時,其熱負(fù)荷需全部后移,主要由一吸外冷器承擔(dān),因此,一吸外冷器除了要承擔(dān)正常生產(chǎn)的熱負(fù)荷外,還得有適應(yīng)非正常生產(chǎn)時負(fù)荷的波動和生產(chǎn)的加載能力。為了充分發(fā)揮一吸外冷器的作用、最大可能降低進(jìn)入第1外冷器水溫(不得低于70℃);控制第2外冷器的水溫用于調(diào)節(jié)進(jìn)一吸塔氣液混合物的溫度。操作方法為循環(huán)水采用大流量、小溫差,以便更穩(wěn)定地控制一吸塔底部溫度。換熱器的冷卻水可采用二循一冷冷卻后的水循環(huán)使用,以節(jié)約循環(huán)水用量;降低進(jìn)入一吸外冷器的水溫,調(diào)節(jié)入一吸塔氣液混合物的溫度,換熱后的熱水再送往外工段。如外工段不需要熱水,則可進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)閉路循環(huán),確保進(jìn)一吸塔氣液混合物的溫度,從而控制好一吸塔的出氣溫度和一甲液的溫度。

        2.2.5 增加1臺熱水循環(huán)水泵

        增加1臺200m3/h的熱水循環(huán)水泵,使一吸塔系統(tǒng)的脫鹽水實現(xiàn)閉路循環(huán)使用;外工段需要熱水時,既可外送,也可本系統(tǒng)內(nèi)循環(huán),使一吸塔操作比較穩(wěn)定。

        2.2.6 加大中壓系統(tǒng)中的部分管道和增加二甲液預(yù)熱器

        加大中壓系統(tǒng)中的部分管道,降低中壓系統(tǒng)內(nèi)的阻力。中壓分解壓力在1.7MPa時,甲銨分解率應(yīng)>89%,總氨蒸出率應(yīng)>90%,即一段分解塔出口尿液中NH3和CO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為7.5%和3.0%。據(jù)理論計算,當(dāng)分解溫度在同一個相等的值時,中壓分解壓力每上升0.1MPa,分解效率將下降5%,一、二段分解蒸汽消耗將上升50~70kg。技改前,中壓分解壓力在2.00MPa;技改后,下降至1.75MPa,蒸汽消耗大幅下降。

        增加二甲液預(yù)熱器,充分回收系統(tǒng)內(nèi)的熱量,用于加熱尿液,從而降低蒸汽消耗。

        2.3 低壓分解、吸收

        (1)原有1臺Φ800mm/Φ600mm二分塔,加熱器面積只有56m2,不能滿足日產(chǎn)400t的生產(chǎn)需要。此次技改將二段分解加熱器面積擴大至84m2;分離段加長1m,并裝填填料,填料層高度為2000mm,填料上面采用槽盤式分布器與翅式分布器相結(jié)合形式,滿足了生產(chǎn)的需要。

        (2)原有1臺220m2二循一冷,隨產(chǎn)量的提高,二循一冷的能力明顯不夠。此次技改將系統(tǒng)內(nèi)退役下來的設(shè)備通過改造后設(shè)置在二循一冷之前,以降低進(jìn)入二循一冷氣液混合物的溫度,作為二循一冷預(yù)冷器使用,使用效果很好。

        (3)原有1臺50m2二循二冷,將原退役下來的換熱面積為56m2的二分加熱器經(jīng)過改造后加裝在二循二冷器之前,作為二循二冷預(yù)冷器,使用效果很好。

        2.4 閃蒸與蒸發(fā)

        (1)加大熱能回收段,解決一段分解系統(tǒng)壓力偏高的問題,并充分回收系統(tǒng)內(nèi)的熱量;將一段蒸發(fā)加熱器更換為F=30m2,以滿足日產(chǎn)400t的需要。

        (2)裝置原有的閃蒸分離器偏小,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,充分回收熱量,增加閃蒸分離器、閃蒸加熱器及閃蒸熱能回收段、閃蒸冷凝器,并適當(dāng)調(diào)整各設(shè)備之間的位差,充分利用回收系統(tǒng)內(nèi)熱量,用于加熱尿液,達(dá)到節(jié)約蒸汽的目的。

        (3)二段蒸發(fā)分離器改造為分體式結(jié)構(gòu),解決分離效果不好的問題,二段蒸發(fā)加熱器換熱管材質(zhì)由316L改為TA2,延長其使用壽命。

        (4)加大蒸發(fā)系統(tǒng)的部分管道,滿足日產(chǎn)400t尿素的需要。

        3 效益分析

        此次尿素裝置技改投資(包括設(shè)備、閥門、管道、儀表、土建、安裝等)共計350萬元。改造工作于2006年9月開始,10月上旬一次開車成功,經(jīng)過了幾個月的運行,改造效益比較明顯。改造前,日產(chǎn)尿素一般為310t左右,噸尿素氨耗在590kg以上、汽耗1.48t以上;改造后,最高日產(chǎn)尿素430t,一般維持在410~420t,噸尿素氨耗585kg、汽耗1.10t。按增產(chǎn)尿素100t/d、尿素利潤200元/d、年生產(chǎn)天數(shù)330d計,則年增產(chǎn)尿素效益約660萬元;噸尿素氨耗下降5kg、汽耗下降380kg,按年生產(chǎn)130kt尿素、液氨2000元/t、蒸汽70元/t計,年節(jié)省費用475萬元。技改后,年增加效益為1135萬元,不到半年即可收回全部投資,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

        2014-04-04)

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