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        環(huán)己酮裝置廢水的環(huán)己烷萃取工藝研究

        2015-03-25 12:52:30袁永銘周小文
        合成纖維工業(yè) 2015年4期
        關(guān)鍵詞:環(huán)己醇環(huán)己酮環(huán)己烷

        袁永銘,周小文,鄧 瓊,李 君

        (1.中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司巴陵石化公司技術(shù)中心,湖南岳陽414014;2.中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司巴陵石化公司環(huán)己酮事業(yè)部,湖南岳陽414014)

        環(huán)己烷無催化氧化法是目前國內(nèi)外環(huán)己酮生產(chǎn)采用的主要方法,該方法先用空氣將環(huán)己烷氧化為環(huán)己基過氧化氫,然后用鈷鹽作催化劑,在低溫、堿性條件下將環(huán)己基過氧化氫分解為環(huán)己酮和環(huán)己醇的混合物,分離出的環(huán)己醇在ZnO或Cu/ZnO催化劑作用下脫氫得到環(huán)己酮[1]。該工藝產(chǎn)生大量皂化廢堿液和其他工藝廢水,其中皂化廢堿液組成復(fù)雜,廢液的化學(xué)耗氧量(COD)超過200 000 mg/L,一般通過焚燒處理[2]。其他工藝廢水混合后的COD為10 000 mg/L,需進(jìn)一步處理降低COD后才能進(jìn)行生化處理。

        李東偉等[3]采用微電解-混凝工藝處理環(huán)己酮廢水,COD去除率55%。王永義等[4]用活性炭吸附廢水中環(huán)己酮,在20℃時對濃度為2.0 g/L環(huán)己酮廢水中環(huán)己酮的去除率達(dá)到85.2%。周萬榮[5]采用汽提法處理環(huán)己酮廢水,COD去除率達(dá)80%以上,但需要消耗較多蒸汽。崔麗萍等[6]用油酸或油酸酯萃取環(huán)己酮廢水,廢水顏色變淺,但因部分油酸溶于水相中,COD不降反升。

        申武[7]采用環(huán)己烷-水萃取法處理環(huán)己烷空氣氧化制備環(huán)己酮過程中產(chǎn)生的除皂化廢堿液以外的其他廢水,如輕塔回流槽排水(簡稱烯水)、蒸汽噴射泵排水(簡稱間冷水)、廢堿蒸發(fā)液(簡稱為堿蒸水)和烷三回流槽排水(簡稱烷三水),這4種廢水均排至萃取井與循環(huán)廢水混合(簡稱萃取井水),經(jīng)兩個串聯(lián)的萃取塔用環(huán)己烷逆流萃取后排入水廠廢水池,COD從9 400 mg/L降至1 050 mg/L,COD去除率達(dá)89%。因?yàn)橄┧情g歇排放,其廢水COD波動較大,工業(yè)應(yīng)用后萃余廢水COD通常在1 000~2 000 mg/L波動,為進(jìn)一步降低廢水COD,作者對各種廢水分別進(jìn)行環(huán)己烷萃取,研究了其萃取條件及萃取效果。

        1 實(shí)驗(yàn)

        1.1 原料

        烯水、間冷水、堿蒸水、烷三水和萃取井水及萃取用環(huán)己烷均取自巴陵石化公司環(huán)己酮事業(yè)部環(huán)己酮裝置,各廢水COD及其主要組分見表1。

        表1 環(huán)己酮裝置中廢水質(zhì)量指標(biāo)Tab.1 Quality index of waste water from cyclohexanone plant

        1.2 實(shí)驗(yàn)方法

        量取150 mL廢水倒入1 000 mL分液漏斗中,按一定的體積比量取相應(yīng)的環(huán)己烷倒入分液漏斗中,充分振搖,靜置分相,放出水相并取樣分析后將剩下的萃余水相重新倒入分液漏斗中,按比例加入環(huán)己烷進(jìn)行第二次萃取,如此反復(fù)多次。

        1.3 分析方法

        COD:在硫酸介質(zhì)中,以重鉻酸鉀為氧化劑,硫酸銀為催化劑,加熱使消解反應(yīng)液沸騰,以水冷卻回流反應(yīng)2 h,消解液冷卻后,以試亞鐵靈為指示劑,以硫酸亞鐵銨溶液滴定剩余的重鉻酸鉀,根據(jù)硫酸亞鐵銨溶液的消耗量計算試樣的COD。

        環(huán)己醇和環(huán)己酮含量:采用氣相色譜分析,外標(biāo)法定量。儀器為Agilent 7890A色譜儀,色譜柱為 OV-17 毛細(xì)管柱,30 m ×0.32 mm ×0.3 μm,柱溫程序?yàn)?0℃,恒溫6 min,10℃/min升至240℃,分流進(jìn)樣口溫度250℃,氫火焰離子化檢測器溫度250℃。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 萃取條件的選取

        在確定萃取相比時發(fā)現(xiàn),環(huán)己烷與廢水體積比(簡稱烷水比)為1∶1時,烯水和間冷水萃取時烷相與水相之間有乳化層,分相非常困難,靜置24 h后仍不能分相完全,烷水比為2∶1時分相較快,靜置后1 h內(nèi)能完全分相,烷水比為4∶1時分相更快。從圖1可以看出,增加烷水比能改善萃取效果,但改善幅度有限,隨著萃取次數(shù)的增加,高烷水比的優(yōu)勢越來越小,因此選用烷水比為2∶1來進(jìn)行廢水萃取。從圖1還可看出,前4次萃取時COD下降較快,后4次萃取時COD下降很慢,逐漸趨于定值。綜合分析,說明萃取井水中只有部分物質(zhì)容易被環(huán)己烷萃取,另有部分物質(zhì)很難萃取,即使增加萃取劑的用量或增加萃取次數(shù)也無法將COD降至更低。為了更好地比較各廢水的萃取過程,選擇萃取次數(shù)為8。

        圖1 烷水比對萃取井水萃取效果的影響Fig.1 Effect of alkane/water ratio on extraction effect of waste water in extraction well

        2.2 各廢水萃取時COD的變化

        對環(huán)己酮車間的烯水、間冷水、堿蒸水、烷三水和萃取井水用環(huán)己烷進(jìn)行間歇萃取試驗(yàn),烷水體積比為2∶1,每次分出的水相取樣后反復(fù)用新鮮環(huán)己烷萃取,水相COD的變化趨勢見圖2。從圖2可以看出:烯水的COD最高,萃取后下降較多,但后續(xù)萃取效果不明顯,COD下降緩慢,COD去除率為81%;間冷水COD較高,萃取后下降很快,4次萃取后COD降至500 mg/L以下,8次萃取后COD降至220 mg/L,COD去除率99%;堿蒸水萃取速度較快,8次萃取后COD降至1 860 mg/L,COD去除率88%,但后兩次萃取COD下降緩慢;烷三水COD較低,萃取時COD下降很慢,8次萃取后 COD仍達(dá)2 860 mg/L,COD去除率為38%;萃取井水COD為6 540 mg/L,萃取4次后COD降至2 460 mg/L,萃取8次后 COD仍為2 240 mg/L,萃取效果越來越差,COD去除率為66%。由此可見,烯水和烷三水較難萃取,間冷水和堿蒸水較易萃取,萃取井水較難萃取。

        圖2 5種廢水萃取時COD的變化Fig.2 COD change of five kinds of waste water during extraction烷水比為2∶1。

        2.3 各廢水萃取時醇和酮含量的變化

        廢水中主要的有用組分是環(huán)己醇和環(huán)己酮,各廢水萃取時水相中環(huán)己醇和環(huán)己酮含量的變化趨勢見圖3,4。從圖3可以看出:環(huán)己醇含量以堿蒸水最高,其質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)0.4%,環(huán)己烷萃取8次后降至0.003%;間冷水和萃取井水中環(huán)己醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)接近為0.1%,萃取8次后降至0.001%以下;烯水和烷三水中環(huán)己醇含量更低,萃取后幾乎沒有殘留。從每次萃取后萃余環(huán)己醇含量與萃取前環(huán)己醇含量的比值來看,萃余含量約為萃取前含量的54%,即用2∶1的環(huán)己烷室溫萃取時每次只能萃取約50%的環(huán)己醇,萃取效率不高。

        圖3 5種廢水萃取時環(huán)己醇含量的變化Fig.3 Change of cyclohexanol content of five kinds of waste water during extraction

        從圖4可以看出:間冷水中環(huán)己酮含量很高,但經(jīng)過5次萃取,環(huán)己酮質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至0.001%;其他廢水中環(huán)己酮含量較低,經(jīng)4次萃取,環(huán)己酮質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至0.001%以下。從每次萃取后萃余環(huán)己酮含量與萃取前含量的比值來看,萃余含量約為萃取前質(zhì)量分?jǐn)?shù)的21%,即用2∶1的環(huán)己烷室溫萃取時每次能萃取接近80%的環(huán)己酮,萃取效率較高。

        圖4 5種廢水萃取后環(huán)己酮含量的變化Fig.4 Change of cyclohexanone content of five kinds of waste water during extraction

        2.4 烯水萃取時各組分含量的變化

        從圖2和圖5可看出,烯水中環(huán)己酮等物質(zhì)能順利萃取出來,而最難萃取的物質(zhì)是環(huán)己二醇,濃度幾乎不變,其質(zhì)量分?jǐn)?shù)始終維持在0.5%左右,這使得烯水中的COD在后幾次萃取時下降很慢,COD仍為8 610 mg/L,去除率為81%。烯水中環(huán)己二醇難以萃取,對萃取后廢水COD的影響較大,不宜和其他廢水簡單混合后一起萃取處理,可以單獨(dú)用一個小萃取塔用環(huán)己烷萃取,而萃余水相直接送至廢堿焚燒裝置處理。

        圖5 烯水萃取后各組分含量的變化Fig.5 Change of component content of ethylene water during extraction

        3 結(jié)論

        a.對環(huán)己酮裝置中烯水、間冷水、堿蒸水、烷三水和萃取井水進(jìn)行環(huán)己烷間歇萃取,各廢水經(jīng)過萃取后COD均可降低,環(huán)己醇和環(huán)己酮等可充分回收。烷水比為2∶1時萃取8次后環(huán)己醇和環(huán)己酮都能萃取完全。

        b.烯水最難萃取,COD去除率達(dá)81%,但萃取后COD仍有8 610 mg/L,是影響萃取井水萃取效果的重要因素,主要原因是烯水中含環(huán)己二醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.5%,難以萃取出來。

        c.間冷水最易萃取,萃取后COD從33 200降至220 mg/L,COD去除率為99%。

        d.堿蒸水較易萃取,萃取后COD可從15 600降至1 860 mg/L,COD去除率為88%。

        e.烷三水很難萃取,萃取后COD從4 630降至2 860 mg/L,COD去除率為38%。

        f.萃取井水較難萃取,萃取后COD從6 540降至2 240 mg/L,COD去除率為66%。

        g.建議烯水單獨(dú)萃取后將萃余水相直接送廢堿焚燒裝置焚燒處理,烷三水也可直接送至廢堿焚燒裝置,其他幾種廢水混合后用環(huán)己烷萃取,萃余水相排至污水處理裝置。

        [1] 謝文蓮,李玲,郭燦城.環(huán)己烷氧化制環(huán)己酮工藝技術(shù)進(jìn)展[J].精細(xì)化工中間體,2003,33(1):8 -10.

        [2] 李方文,馬淞江.焚燒法處理環(huán)己酮生產(chǎn)中的皂化液[J].環(huán)境污染治理技術(shù)與設(shè)備,2005,6(1):81-83.

        [3] 李東偉,何曉曼,袁雪,等.微電解-混凝預(yù)處理環(huán)己酮廢水[J].水處理技術(shù),2007,33(10):67 -70.

        [4] 王永義,潘中耀,彭清靜.活性炭處理環(huán)己酮廢水研究[J].綠色科技,2012,2(2):115 -117.

        [5] 周萬榮.汽提法處理環(huán)己酮廢水[J].化工生產(chǎn)與技術(shù),1999(1):36-38.

        [6] 崔麗萍,張銀新,劉慧,等.環(huán)己酮廢水處理的實(shí)驗(yàn)研究[J].遼寧化工,2011,40(5):458 -514.

        [7] 申武.環(huán)己烷-水萃取法處理環(huán)己酮廢水[J].合成纖維工業(yè),2010,33(4):50 -52.

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