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        己內(nèi)酰胺單體回收濃縮液蒸發(fā)工藝的優(yōu)化

        2015-03-25 12:52:34
        合成纖維工業(yè) 2015年1期
        關(guān)鍵詞:己內(nèi)酰胺液位計(jì)濃縮液

        宋 超

        (中國(guó)石化股份有限公司聚酰胺技術(shù)開(kāi)發(fā)中心,湖南岳陽(yáng)414014)

        在聚己內(nèi)酰胺(PA6)生產(chǎn)過(guò)程中,由于己內(nèi)酰胺開(kāi)環(huán)聚合是一個(gè)可逆平衡反應(yīng),最終聚合物PA6中仍含有質(zhì)量分?jǐn)?shù)7% ~8%的單體和質(zhì)量分?jǐn)?shù)1.5%左右的低聚物[1]。這些物質(zhì)的存在,使得紡絲及后加工難以進(jìn)行,使用熱水可將PA6切片中大部分的單體及低聚物萃取出來(lái),通常采用三效蒸發(fā)工藝回收單體,但由于回收的己內(nèi)酰胺濃縮液中含有一定數(shù)量的易沉降堵管的低聚物,因此,應(yīng)嚴(yán)格控制濃縮液的濃度,其質(zhì)量分?jǐn)?shù)應(yīng)低于80%[2],以保證聚合生產(chǎn)及蒸發(fā)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行;另外,采取添加新鮮己內(nèi)酰胺,降低低聚物濃度,避免管道堵塞。但是添加新鮮己內(nèi)酰胺后的三效蒸發(fā)系統(tǒng)的生產(chǎn)情況不穩(wěn)定,原本非常平穩(wěn)的液位變得忽高忽低,難以控制回收濃縮液的濃度,濃縮液質(zhì)量分?jǐn)?shù)常高于90%,嚴(yán)重影響了蒸發(fā)系統(tǒng)和整個(gè)裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行。為提高蒸發(fā)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,作者對(duì)蒸發(fā)過(guò)程進(jìn)行分析,按蒸發(fā)塔正常生產(chǎn)時(shí)的物料允許濃度范圍,預(yù)設(shè)定液位計(jì)的最佳使用電導(dǎo)率范圍,優(yōu)化蒸發(fā)工藝,保證安全穩(wěn)定生產(chǎn)。

        1 試驗(yàn)

        1.1 主要原料及儀器

        己內(nèi)酰胺:優(yōu)級(jí)品,中國(guó)石化股份有限公司巴陵分公司己內(nèi)酰胺事業(yè)部生產(chǎn)。

        EL21型電容液位計(jì):Vega公司制。

        1.2 三效蒸發(fā)工藝流程及工藝參數(shù)

        己內(nèi)酰胺聚合后的聚合物體系中約含有質(zhì)量分?jǐn)?shù)10%未參加反應(yīng)的己內(nèi)酰胺和低分子物[3]。熔融聚合物冷卻經(jīng)切粒后進(jìn)入萃取系統(tǒng),在萃取塔中熱脫鹽水和切片逆向傳質(zhì)換熱以充分洗去切片中所含有的己內(nèi)酰胺和低分子可萃取物,經(jīng)過(guò)逆向傳質(zhì)傳熱,脫鹽水變?yōu)橘|(zhì)量分?jǐn)?shù)約10%己內(nèi)酰胺和低分子物的萃取水,萃取水由收集罐進(jìn)入三效蒸發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行蒸發(fā),得到濃縮液,其工藝流程見(jiàn)圖1,蒸發(fā)工藝參數(shù)見(jiàn)表1。

        圖1 己內(nèi)酰胺單體回收液三效蒸發(fā)工藝流程Fig.1 Flow chart of triple effect evaporation process for caprolactam monomer recovery solution

        表1 己內(nèi)酰胺單體回收液的蒸發(fā)工藝Tab.1 Evaporation process of caprolactom monomer recovery solution

        通常3個(gè)蒸發(fā)塔的液位非常穩(wěn)定,波動(dòng)范圍最大的第三級(jí)蒸發(fā)塔液位波動(dòng)僅僅只有±3%,相當(dāng)于實(shí)際波動(dòng)距離±1.5 cm,由于蒸發(fā)液位的穩(wěn)定,3個(gè)蒸發(fā)塔的出料濃度也非常穩(wěn)定,最終從三效蒸發(fā)塔出來(lái)的濃縮液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為74%~78%,處于安全濃度范圍,且各級(jí)蒸發(fā)塔底的物料溫度也保持相對(duì)穩(wěn)定。為了提高蒸發(fā)效率并防止低聚物堵管及濃縮液直接回用后影響切片的質(zhì)量,在一效蒸發(fā)塔加入一定比例的新鮮己內(nèi)酰胺來(lái)提高萃取水的濃度。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 添加新鮮己內(nèi)酰胺對(duì)蒸發(fā)工藝的影響

        當(dāng)添加新鮮己內(nèi)酰胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)0~5%時(shí),萃取水的蒸發(fā)情況發(fā)生較大變化,一效蒸發(fā)塔和三效蒸發(fā)塔的液位依舊保持穩(wěn)定,沒(méi)有很大變化,但二效蒸發(fā)塔的液位極為不穩(wěn)定,波動(dòng)范圍達(dá)到±30%,雖然液位的波動(dòng)對(duì)二效蒸發(fā)塔物料的濃度影響不大,但卻導(dǎo)致液位相對(duì)穩(wěn)定的三效蒸發(fā)塔出料濃度發(fā)生明顯變化,其最高質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到91%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)80%的上限并長(zhǎng)期處于危險(xiǎn)濃度范圍,見(jiàn)表2。

        表2 添加新鮮己內(nèi)酰胺時(shí)蒸發(fā)工藝的變化Tab.2 Evaporation process adaptation while adding fresh caprolactam

        從表2還可看出,二效蒸發(fā)塔和三效蒸發(fā)塔內(nèi)物料溫度的波動(dòng)較大。這是由于二效蒸發(fā)塔使用的是二次蒸汽(由三效蒸發(fā)塔水蒸發(fā)所形成的工藝蒸汽),當(dāng)二效蒸發(fā)塔液位開(kāi)始波動(dòng)時(shí),蒸發(fā)量發(fā)生變化,導(dǎo)致二效蒸發(fā)塔內(nèi)物料溫度和濃度發(fā)生變化,當(dāng)這些物料進(jìn)入三效蒸發(fā)塔后,由于溫度和濃度不穩(wěn)定,又會(huì)影響一次蒸汽的供量波動(dòng),表現(xiàn)為蒸汽閥門(mén)大幅波動(dòng),最終造成三效蒸發(fā)塔內(nèi)物料濃度發(fā)生波動(dòng),此時(shí)三效蒸發(fā)塔的液位依舊保持穩(wěn)定,但濃縮液的出料濃度受溫度影響更為明顯,其質(zhì)量分?jǐn)?shù)在64% ~91%波動(dòng),對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的破壞極為明顯。當(dāng)濃縮液質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過(guò)85%時(shí),取樣口和管道死角常常被高濃度的濃縮液堵塞,引起濃縮液儲(chǔ)罐底部沉降堵塞并燒毀濃縮液循環(huán)泵的機(jī)封,造成裝置被動(dòng)性停車(chē);當(dāng)濃縮液質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于70%時(shí),含水量過(guò)高的濃縮液直接進(jìn)入聚合釜反應(yīng)時(shí),會(huì)造成聚合釜排水負(fù)荷加大并影響聚合物的黏度。

        2.2 添加新鮮己內(nèi)酰胺對(duì)蒸發(fā)液濃度的影響

        從圖2可以看出,隨著新鮮己內(nèi)酰胺添加比例的增大,二效蒸發(fā)塔的物料濃度迅速增加,添加新鮮己內(nèi)酰胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5%時(shí),二效蒸發(fā)塔的物料質(zhì)量分?jǐn)?shù)接近45%,這也是二效蒸發(fā)塔的上限濃度,因此添加新鮮己內(nèi)酰胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)不宜大于5%。

        圖2 新鮮己內(nèi)酰胺添加量對(duì)二效蒸發(fā)液濃度的影響Fig.2 Effect of fresh caprolactam addition on secondary evaporating liquid concentration

        2.3 添加新鮮己內(nèi)酰胺對(duì)蒸發(fā)液電導(dǎo)率的影響

        一效蒸發(fā)塔和二效蒸發(fā)塔液位計(jì)的電導(dǎo)率設(shè)定值都是70~180 μS/cm,三效蒸發(fā)塔液位計(jì)的設(shè)定值電導(dǎo)率為10~20 μS/cm。由于添加了新鮮己內(nèi)酰胺,因此對(duì)萃取水的電導(dǎo)率進(jìn)行了跟蹤分析,結(jié)果見(jiàn)表3。在開(kāi)始添加己內(nèi)酰胺時(shí),3個(gè)蒸發(fā)塔電導(dǎo)率在設(shè)定范圍內(nèi),但隨著己內(nèi)酰胺的不斷添加,一效蒸發(fā)塔的電導(dǎo)率還處于設(shè)定范圍,而二效蒸發(fā)塔的電導(dǎo)率卻低于70 μS/cm下限,三效蒸發(fā)塔的電導(dǎo)率遠(yuǎn)高于設(shè)定值,導(dǎo)致液位顯示失真,失真的液位接著引起出料調(diào)節(jié)閥進(jìn)行錯(cuò)誤調(diào)節(jié),出料調(diào)節(jié)閥的失控會(huì)導(dǎo)致液位變得非常不穩(wěn)定,最終導(dǎo)致濃縮液的出料濃度極不穩(wěn)定。

        表3 蒸發(fā)過(guò)程蒸發(fā)液電導(dǎo)率的變化Tab.3 Change of evaporating liquid conductivity during evaporation

        從圖3可以看出,隨著新鮮己內(nèi)酰胺添加比例的增大,二效蒸發(fā)塔的電導(dǎo)率開(kāi)始下降,這是因?yàn)殡S著新鮮己內(nèi)酰胺含量的增加,萃取水的單體濃度相應(yīng)增加,蒸發(fā)液的電導(dǎo)率開(kāi)始下降。當(dāng)新鮮己內(nèi)酰胺的添加比例為2%時(shí),二效蒸發(fā)液的電導(dǎo)率降至液位計(jì)預(yù)設(shè)值以下,當(dāng)添加新鮮己內(nèi)酰胺的質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加到5%時(shí),一效蒸發(fā)液的濃度變化并不明顯,但二效蒸發(fā)液和三效蒸發(fā)液的出料濃度迅速增高而且波動(dòng)較大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于不添加新鮮己內(nèi)酰胺的濃度。

        圖3 新鮮己內(nèi)酰胺添加量對(duì)二效蒸發(fā)液電導(dǎo)率的影響Fig.3 Effect of fresh caprolactam addition on secondary evaporating liquid conductivity

        由于添加新鮮己內(nèi)酰胺,造成蒸發(fā)液電導(dǎo)率下降,低于液位計(jì)的設(shè)定值,導(dǎo)致液位計(jì)工作失靈,從而造成液位和濃度的大幅波動(dòng)。因此將對(duì)二效蒸發(fā)塔蒸發(fā)液的電導(dǎo)率預(yù)設(shè)值優(yōu)化到40~110 μS/cm后,二效蒸發(fā)塔的液位漸趨穩(wěn)定,即使添加新鮮己內(nèi)酰胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)2% ~5%時(shí),各級(jí)蒸發(fā)塔的物料濃度回歸正常值,蒸發(fā)系統(tǒng)的液位也重新穩(wěn)定下來(lái)。

        3 結(jié)論

        a.己內(nèi)酰胺單體回收蒸發(fā)系統(tǒng)液位的波動(dòng)是由于添加新鮮己內(nèi)酰胺時(shí),蒸發(fā)液中己內(nèi)酰胺的含量迅速增加導(dǎo)致溶液的電導(dǎo)率,低于液位計(jì)正常工作的預(yù)設(shè)值時(shí),液位顯示失真,造成液位劇烈波動(dòng),并引發(fā)二效蒸發(fā)液濃度和三效蒸發(fā)液濃度也發(fā)生波動(dòng)。

        b.添加新鮮己內(nèi)酰胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)不高于5%時(shí),蒸發(fā)系統(tǒng)濃度較穩(wěn)定。

        c.當(dāng)添加新鮮己內(nèi)酰胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)在2% ~5%時(shí),二級(jí)蒸發(fā)塔蒸發(fā)液的電導(dǎo)率預(yù)設(shè)值優(yōu)化到40~110 μS/cm時(shí),二效蒸發(fā)液電導(dǎo)率恢復(fù)正常,蒸發(fā)液位和蒸發(fā)液濃度也恢復(fù)正常范圍。

        [1] 張匯,施祖培,唐薰.己內(nèi)酰胺聚合萃取水利用工程進(jìn)展[J].合成纖維工業(yè),2001,24(4):39 -42.

        [2] 張勝一.萃取水中己內(nèi)酰胺單體回收工藝的調(diào)整與探析[J].合成纖維工業(yè),1996,19(6):43 -46 .

        [3] 吳中元,李偉.關(guān)于己內(nèi)酰胺聚合殘留單體回收液返投系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)與探索[J].天津紡織科技,2007(1):14-17.

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