羅全生
(西安熱工研究院有限公司,陜西 西安 710032)
某電廠建設的350?MW超臨界火力發(fā)電機組,發(fā)電機為哈爾濱電機廠有限責任公司生產(chǎn)的QFSN-350-2型三相交流隱極式同步汽輪發(fā)電機,冷卻方式為水—氫—氫。該機組在試運期間按要求投入盤車運行時,用密封油備用壓差閥旁路門手動控制向空側密封瓦送入密封油,以滿足盤車需要。投入盤車運行6?h左右,監(jiān)視人員匯報汽機主油箱油位降低,經(jīng)全面檢查發(fā)現(xiàn),發(fā)電機油水探測器處有油漬,判明發(fā)電機內(nèi)已進油。
該汽輪發(fā)電機密封油系統(tǒng)采用典型的雙流環(huán)式結構,密封瓦內(nèi)有2個環(huán)形供油槽,形成獨立的氫側和空側密封油系統(tǒng)。
從供油槽出來的油分成2路,沿著軸向通過密封瓦內(nèi)環(huán)和軸之間的徑向間隙流出。當氫側和空側供油壓力平衡時,油流不會在2個供油槽之間的空隙中串動,密封油系統(tǒng)的氫側供油將沿著軸朝發(fā)電機一側流動,而密封油系統(tǒng)的空側供油將沿著軸朝外軸承一側流動。由于這2個系統(tǒng)之間的壓力平衡,油流在這2條供油槽之間的空間內(nèi)將保持相對靜止,其油壓高于發(fā)電機內(nèi)的氫氣壓力約85?kPa,從而防止氫氣從發(fā)電機漏出??諅让芊馔呋赜团c發(fā)電機軸承潤滑油回油匯合在一起回到氫—油分離箱,至空側密封油泵入口,形成空側閉式循環(huán)系統(tǒng);氫側密封瓦回油經(jīng)發(fā)電機消泡箱后進入氫側密封油箱,再回到氫側密封油泵入口,形成氫側閉式循環(huán)系統(tǒng)。
空側供油分為主工作油源與備用油源。主工作油源由交流密封油泵提供,油泵出口壓力為0.8~1.0?MPa,空側密封瓦供油采用旁路壓差閥調(diào)節(jié)油—氫壓差,壓差閥按機內(nèi)氫氣壓力自動調(diào)節(jié),保證密封瓦的正常工作油壓,油—氫壓差為85?kPa。系統(tǒng)配一臺直流油泵作為危急備用泵。備用油源一路采用汽輪機主油泵來的1.6~1.8?MPa高壓油,經(jīng)減壓閥后供給空側密封瓦,減壓閥的出口油壓為0.88?MPa,當主工作油源發(fā)生故障,油—氫壓差降到56?kPa時,備用油源自動投入運行;另一路備用油源也由汽輪機油系統(tǒng)提供,它由汽輪機主油箱上的備用交流密封油泵供給,也經(jīng)過備用壓差閥,然后進入密封瓦,當汽輪機轉速低于額定轉速的2/3時,油—氫壓差降到56?kPa時投入。若上述油源均不能作為空側密封油源時,可由汽輪機潤滑油系統(tǒng)供給,其提供的油壓較低,為0.035~0.105?MPa,此時必須及時將發(fā)電機內(nèi)氫氣壓力降低到0.014?MPa運行。
正常工作油源由交流油泵供給,分成汽端、勵端2路,各經(jīng)過一個平衡閥根據(jù)空側油壓自動調(diào)節(jié)相應氫側油壓,控制空、氫兩側壓力平衡,然后進入密封瓦,系統(tǒng)配一臺直流油泵作為危急備用泵。
該機組試運期間,在投入汽機油系統(tǒng)及發(fā)電機密封油對汽機盤車系統(tǒng)進行試運時,因氫側密封油系統(tǒng)有消缺工作(主要處理密封油箱油位計指示及油位高、低報警信號并進行氫側油過濾器檢查消缺),為盡快投入盤車運行,采用密封油備用壓差閥旁路手動門控制向空側密封瓦送入30?kPa密封油,以滿足盤車運行需要;同時檢查汽機各軸承潤滑油、頂軸油正常后投入盤車運行。盤車過程中監(jiān)視潤滑油壓、頂軸油壓、密封油壓及各油泵電流、盤車電流等相關參數(shù)未發(fā)現(xiàn)異常。盤車投運6?h左右,監(jiān)視人員報告汽機主油箱油位有降低。檢查汽機油系統(tǒng)未發(fā)現(xiàn)有漏點,潤滑油、頂軸油系統(tǒng)運行正常,但汽機主油箱油位確有降低,由-234?mm最低降至-310?mm。隨即排查密封油系統(tǒng),檢查發(fā)電機油水探測器處,發(fā)現(xiàn)各油水探測器內(nèi)均有油,判明發(fā)電機內(nèi)已進油。
確認發(fā)電機進油后,停止汽機盤車運行,停止向空側送密封油,進行發(fā)電機排油,將各油水探測器內(nèi)的油放出,共放出透平油3桶。待發(fā)電機氫側系統(tǒng)消缺完畢后,重新投入油系統(tǒng)運行,按正?;芈吠度肟諅?、氫側密封油系統(tǒng),向發(fā)電機內(nèi)充入0.1?MPa壓縮空氣,控制氫側密封油箱油位。檢查密封油系統(tǒng)運行正常,再次投入盤車運行。此時汽機主油箱油位由-310?mm回升至-270?mm,即油位從-234?mm降低至-270?mm,油位降低了36?mm。經(jīng)計算,這與發(fā)電機內(nèi)進入的油量基本相當。在其后投盤車運行期間未發(fā)現(xiàn)發(fā)電機進油現(xiàn)象。
為了消除發(fā)電機進油對以后發(fā)電機運行的影響,確保發(fā)電機運行安全,決定對發(fā)電機內(nèi)部進油進行全面清理。停止汽機盤車運行,停止油系統(tǒng)運行,打開發(fā)電機下部人孔門,將發(fā)電機內(nèi)殘留的透平油清理干凈,并打開發(fā)電機出線柜對漏油進行清理。處理進油事件用時3天,保證了發(fā)電機今后的安全運行,消除了事故隱患。
在投用盤車前向密封瓦送密封油時,為防止發(fā)電機進油,盡量降低了供入空側回路的密封油壓力,控制壓力為30?kPa。此時發(fā)電機空側回油正常,且由于氫側未送上密封油,空側密封油通過密封瓦間隙漏入氫側回到氫側密封油箱,并通過氫側密封油箱排油裝置排至空側密封油泵進油管,再倒回至空側回油系統(tǒng),在系統(tǒng)上該回路是導通的。但在實際投用時,發(fā)電機內(nèi)卻發(fā)生了進油。
通過現(xiàn)場對密封油回油通道的分析,得出發(fā)電機進油的主要原因是:氫側密封油泵未運行,氫側油位升高后不能通過壓力排油回路排出;在密封油系統(tǒng)單側投用期間,通過密封瓦由空側漏入氫側的油量,未能完全由消泡箱經(jīng)氫側密封油箱排油裝置順利排至空側回油系統(tǒng);該通路是通過油的高度差自然流動的(氫側消泡箱與空側回油箱排油口高度差只有約1?m),油流通過較長管路及閥門等沿線存在流動阻力,油的流動不能克服系統(tǒng)的阻力,漏入的油量大于排出的油量使氫側油位上升,直到從密封瓦間隙處漏入發(fā)電機內(nèi)。盡管在投用密封油時有防止發(fā)電機進油的意識,但在投用過程中對氫側回油通路不能順利排油,卻未能引起足夠重視。另外,在投用密封油的過程中,用于監(jiān)視發(fā)電機氫側消泡箱油位高的報警信號(2個)以及發(fā)電機用于監(jiān)測進油水的油水探測器報警信號(3個),均未發(fā)出報警,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)這幾個報警信號校驗不正確,失去了遠方監(jiān)視發(fā)電機進油的警示;再加上在此過程中值班人員沒有到就地檢查發(fā)電機是否有進油,使得未能及早發(fā)現(xiàn)有油進入發(fā)電機。
針對本次發(fā)電機進油事件,總結出以下幾點防止發(fā)電機進油的措施。
(1)?在進行密封油系統(tǒng)投用時,應對氫側消泡箱液位高報警信號及發(fā)電機各油水探測報警信號進行校驗確認,確保動作正確。
(2)?在投入密封油系統(tǒng)前要確認空側、氫側油系統(tǒng)正常。如有消缺工作,應待消缺完成再進行工作,不能因為趕進度、趕節(jié)點而忽視安全,造成工作不到位,系統(tǒng)未能按正?;芈愤\行。
(3)?在發(fā)電機壓力小于0.1?MPa的情況下,盡量不要采用空側單側運行方式,避免發(fā)電機氫側排油不暢,導致氫側滿油。如確需投入發(fā)電機密封油系統(tǒng)單側運行,則應控制好油—氫壓差為60~85?kPa,并提升發(fā)電機內(nèi)壓力至 0.1?MPa 以上運行,同時確認氫側排油回路通暢,控制好氫側油箱油位。
(4)?密封油系統(tǒng)運行中應作好壓差閥、平衡閥的運行狀況監(jiān)視,控制好油—氫壓差及空側、氫側油壓平衡,發(fā)現(xiàn)異常及時處理,防止發(fā)電機進油。
(5)?密封油系統(tǒng)投用過程中,應經(jīng)常對發(fā)電機各油水監(jiān)測點進行檢查,發(fā)現(xiàn)有進油時及時分析原因進行處理,確保安全運行。
在火力發(fā)電廠啟動試運及運行過程中,時常發(fā)生發(fā)電機進油事件,通過對本次發(fā)電機進油事件的分析,積累了密封油系統(tǒng)投用及運行時防止發(fā)電機進油的經(jīng)驗,為同型機組的安全運行提供借鑒。不論發(fā)電機采用雙流環(huán)式還是單流環(huán)式密封油系統(tǒng),如操作不當均可能造成發(fā)電機進油。一旦發(fā)生發(fā)電機進油時應及時排出,避免發(fā)電機本體及出線柜處積油,消除發(fā)電機運行中發(fā)生安全事故的隱患,保證機組安全運行。