李青 史佩娟
(河南第二火電建設(shè)公司,河南 鄭州 450007)
凝汽器冷卻水管安裝損耗分析
李青史佩娟
(河南第二火電建設(shè)公司,河南鄭州450007)
本文對(duì)凝汽器冷卻水管安裝損耗原因進(jìn)行了詳細(xì)的分析,并介紹了加強(qiáng)過(guò)程質(zhì)量控制降低冷卻水管安裝損耗率的實(shí)例,達(dá)到提高凝汽器安裝質(zhì)量目的。
凝汽器冷卻水管; 損耗;穿管;隔板
火電廠凝汽器的作用是通過(guò)冷卻水管內(nèi)流動(dòng)的循環(huán)水將汽輪機(jī)作完功的蒸汽冷凝回收,從而循環(huán)使用。冷卻水管大多采用直徑φ25mm壁厚0.5-0.7mm,長(zhǎng)度在10000mm左右的不銹鋼管,數(shù)萬(wàn)根冷卻水管通過(guò)隔板固定支撐。安裝時(shí),要將冷卻水管從一側(cè)管板經(jīng)過(guò)十級(jí)以上中間隔板孔穿入,而冷卻水管與中間隔板孔間隙在0.2mm-0.5mm之間,所以整個(gè)安裝過(guò)程中如不加強(qiáng)過(guò)程質(zhì)量控制,常常會(huì)使冷卻水管安裝時(shí)發(fā)生損耗率增加,冷卻水管中間劃傷,使循環(huán)水漏入凝汽器熱井,增加凝結(jié)水硬度,惡化爐水品質(zhì),影響機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。[1-2]
1.1隔板安裝工藝影響
1.1.1隔板找正不好對(duì)冷卻水管安裝損耗率影響
冷卻水管與隔板管孔之間間隙只有0.2mm-0.5mm,如果隔板安裝與管板不是平行狀態(tài)或隔板管孔與管板管孔找正誤差大,會(huì)使隔板孔中心線與前后管板中心線不重合,而冷卻水管以直線穿入時(shí)會(huì)發(fā)生彎曲變形,阻力增大,增加穿管難度,嚴(yán)重時(shí)會(huì)使冷卻水管損壞。
1.1.2中間隔板加固焊接時(shí)會(huì)產(chǎn)生焊接變形影響隔板與管板同心度
隔板與底板、側(cè)板是通過(guò)連接板焊接連接在一起的,以增加整體剛性。一臺(tái)凝汽器隔板與底板、側(cè)板連接件有二百多塊,加上隔板支撐焊口,共有將近六百道焊口,如果焊接時(shí)不注意控制,如集中焊接、大電流焊接等,將會(huì)使找正好的隔板管孔同心度發(fā)生變化,嚴(yán)重影響穿管質(zhì)量。
1.2冷卻水管與隔板、管板管孔配合尺寸影響
1.2.1冷卻水管在運(yùn)輸擺放過(guò)程中會(huì)發(fā)生冷卻水管凹坑、壓扁現(xiàn)象,或冷卻水管直徑與設(shè)計(jì)存在誤差,都會(huì)出現(xiàn)冷卻水管外徑大于隔板、管板管孔內(nèi)徑,使冷卻水管無(wú)法正常通過(guò)。
1.2.2隔板出廠至安裝過(guò)程中為防止生銹,在出廠時(shí)會(huì)涂上防銹油,當(dāng)隔板上方凝汽器喉部支撐管焊接、修口時(shí),落下的氧化鐵會(huì)存在隔板管孔內(nèi)壁,影響冷卻水管順利通過(guò)。隔板和管板在運(yùn)輸、吊裝、存放時(shí),容易產(chǎn)生變形,增加穿管難度。
1.2.3隔板管孔采用機(jī)械鉆孔,不可避免會(huì)出現(xiàn)隔板管孔內(nèi)徑比冷卻水管外徑小或隔板管孔內(nèi)壁有毛刺等現(xiàn)象,這時(shí)當(dāng)管壁較薄的冷卻水管穿管時(shí)會(huì)被劃傷或穿不進(jìn)管板,造成損耗。
1.3穿管方法及冷卻水管運(yùn)輸影響
1.3.1冷卻水管穿管時(shí)會(huì)出現(xiàn)穿錯(cuò)孔的情況,如凝汽器內(nèi)無(wú)人監(jiān)護(hù),易使冷卻水管損壞。
1.3.2穿管時(shí)應(yīng)輕推輕拉,強(qiáng)力猛擊會(huì)造成冷卻水管損壞。
1.3.3由于穿管時(shí),凝汽器上方也有人工作,而冷卻水管壁厚只有0.5-0.7mm,如發(fā)生高空落物,很容易將冷卻水管損傷。
1.3.4由于冷卻水管長(zhǎng)度在十米左右,吊裝時(shí)鋼絲繩綁扎方法不對(duì),會(huì)使冷卻水管包裝箱變形,擠壓冷卻水管以致?lián)p壞。
華潤(rùn)電力焦作有限公司2×660MW超臨界凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組,凝汽器由東方汽輪機(jī)設(shè)備有限公司制造,結(jié)構(gòu)為橫向布置的單流程、雙背壓雙殼體表面式加熱器,高壓側(cè)和低壓側(cè)凝汽器冷卻水管規(guī)格為φ25×0.5mm及φ25×0.7mm兩種,長(zhǎng)度12085mm,材質(zhì)為TP304L,中間隔板級(jí)數(shù)為14級(jí)。凝汽器分散件運(yùn)輸至現(xiàn)場(chǎng)組裝。
2.1隔板安裝控制
2.1.1在前后管板四角管孔拉四根鋼絲,將14級(jí)中間隔板管孔逐級(jí)通過(guò)穿過(guò)的鋼絲找正,使同一隔板四個(gè)管孔中間鋼絲與隔板管孔內(nèi)壁四周間距數(shù)值誤差控制在2mm以內(nèi)。調(diào)整完畢后用六根冷卻水管進(jìn)行試穿,冷卻水管穿入時(shí)輕松無(wú)卡澀。
2.1.2連接板焊接前,對(duì)焊工進(jìn)行技術(shù)交底:焊接時(shí)6名焊工分散開,采用小電流、分段、跳焊等措施,避免焊接變形。同時(shí)專人監(jiān)護(hù)、測(cè)量四根鋼絲與中間隔板四周間隙。
2.2冷卻水管與隔板、管板管孔配合尺寸影響控制
2.2.1穿管前進(jìn)行冷卻水管質(zhì)量檢查,用游標(biāo)卡尺對(duì)冷卻水管外徑與管板管孔內(nèi)徑進(jìn)行復(fù)查,確保間隙在0.20-0.50mm之間,如間隙過(guò)小,應(yīng)將冷卻水管進(jìn)行更換或挑出。長(zhǎng)度應(yīng)≥12082mm,防止冷卻水管過(guò)短。
2.2.2穿管前將14級(jí)隔板、管板共計(jì)50萬(wàn)左右管孔逐一用針布進(jìn)行機(jī)械清掃兩遍,清除灰塵油污及雜物,直至管孔內(nèi)壁露出金屬光澤。并用400㎜長(zhǎng)冷卻水管管頭對(duì)每個(gè)管孔進(jìn)行試穿,發(fā)現(xiàn)管孔內(nèi)徑小、管孔有毛刺等冷卻水管穿不入管孔時(shí),用可調(diào)絞刀將管孔修至25.3㎜,確保隔板、管板每一個(gè)管孔都能順利通過(guò)冷卻水管。
2.3穿管現(xiàn)場(chǎng)控制
2.3.1由于凝汽器隔板級(jí)數(shù)為14級(jí),設(shè)六人負(fù)責(zé)在凝汽器內(nèi)部各隔板處進(jìn)行監(jiān)護(hù),以保證穿入的冷卻水管無(wú)錯(cuò)孔情況。
2.3.2穿管時(shí)使用導(dǎo)向器,穿管人員要隨時(shí)保持與內(nèi)部監(jiān)護(hù)人員及后部監(jiān)護(hù)人員的聯(lián)系。
2.3.3穿管前將凝汽器喉部用木板封閉,木板上鋪上石棉布防止高空落物將冷卻水管損傷。
2.3.4冷卻水管箱吊裝時(shí),采取在鋼絲繩下墊入木板等措施,使吊裝時(shí)冷卻水管箱不被損壞。
通過(guò)采取以上措施,我們?cè)谌A潤(rùn)焦作有限公司2×600MW二期工程#2機(jī)組凝汽器冷卻水管安裝過(guò)程中,于2015年5月1日開始穿管,2015年5月8日完成了4萬(wàn)余根冷卻水管穿管工作,穿管時(shí)共損壞冷卻水管76根,損耗率僅為1.8‰。
在凝汽器冷卻水管安裝中,通過(guò)加強(qiáng)質(zhì)量過(guò)程控制、吸取先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)化安裝工藝,有效提高了安裝質(zhì)量,降低冷卻水管損耗率,提高工作效率,。
[1]丁則誠(chéng),黃夢(mèng)玲.電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范(汽輪機(jī)機(jī)組篇)[S].
[2]馮忠貴.火電施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(汽輪機(jī)機(jī)組篇)[S].
李青(1975.4-),男,本科,中級(jí)職稱,研究方向:虧向熱能動(dòng)力
TM621
A
1003-5168(2015)-12-0054-1