孫文全 朱周健(吉林油田供電公司, 吉林 吉林 132021)
大情字變電所自投入運行兩年以后,陸續(xù)暴露出一些問題,主要表現在三個方面;一是硬件(包括電路板)故障率高;二是配套直流系統(tǒng)不穩(wěn)定;三是前后臺聯(lián)系不上,有時發(fā)假信號。為了保證變電所的正常轉供電,自投運以來供電公司花費了大量的人力、物力,仍難以保證安全轉供電,給采油廠的原油生產帶來較大損失,為此我們決定對大情字變電所進行技術改造。
大情字變電所原有26套微機裝置,截止2007年末,已有20套裝置更換了A/D板,2套裝置更換CPU板,裝置的故障率遠遠高于現運行其它微機裝置。主要原因該型號產品設計較早,電路板功耗大、電子元件長期在高溫環(huán)境下運行特性漂移工作不正常。由于是早期產品,廠家已經不成批生產,有時廠家都無現貨,用時需要現訂做,而且價格很高(4000~6000元/塊),定貨周期長,又不能將該所所有型號產品都預定備品。且在2005年還出現過由于直流電池系統(tǒng)全部癱瘓,全所無法進行倒閘操作的情況,后來更換了整套電池組和3個直流模塊才恢復正常。后臺微機經常會出現個別裝置通訊不上的問題,需要檢查回路和重新啟動計算機才能恢復正常?;谏鲜鲈颍覀儧Q定對該所整體進行更換。若不進行更換,變電所正常運行可靠性也得不到保證,易發(fā)生微機系統(tǒng)癱瘓造成保護不能動作,儀表計量裝置無法顯示。由于裝置內部運行溫度過高,有可能出現大批電路板同時突然損壞,導致大面積停電事故發(fā)生。直流系統(tǒng)有時出現故障、癱瘓會直接影響變電所的倒閘操作及安全運行、有時甚至不能跳合閘。
本次改造要拆除主控室內原來的4面控保屏并重新安裝4面新的控保屏。
由于大情字變電所的負荷較高,早已經由原來的一臺主變運行變?yōu)閮膳_主變運行,因此在進行改造時需要在系統(tǒng)不脫保、不影響供電的情況下進行;且大情字變電所主控室內空間小,無法安放新微機控保屏,如果一次性將原來的微機控保屏移走安放新微機控保屏,就必須在脫保情況下施工;容易造成設備損壞或越級跳閘。這就給改造工作帶來一定難題。
為保證安全、順利的完成改造工作,經過現場勘查,制定了一個較為詳盡的改造方案。
①首先需要將交流、直流屏、蓄電池屏外移到靠墻位置并使交流、直流屏連接正確保持正常運行狀態(tài)。
②將新1#主變、新2#主變、新2#線路保護屏安裝就位于原交、直流屏位置(剩下一面新保護屏1#線路待最后將上述三面屏更換完畢倒出位置再更換),并接線試驗合格。
③將乾烏線接入新微機保護屏(乾烏線冷備用狀態(tài))。
④將查乾線接入新微機保護屏,提前將大情字變電所由查乾線供電倒由乾烏線供電。
⑤將2#主變接入新微機保護屏:由于主變的額定電流為550A?,F在1#主變實際344.5A,2#主變實際330A。單臺主變運行帶全所運行超負荷,必須壓負荷70A~124.5A。將黑98線(46A)轉移到情南變電所即可滿足運行要求(超10%負荷運行)。
⑥將1#主變接入新微機保護屏:
由于主變的額定電流為550A?,F在1#主變實際344.5A,2#主變實際330A。單臺主變帶全所運行會超負荷,必須壓負荷70A—124.5A。停黑46線一條(155A)即可。
⑦依次將1#電容器、1#注水、2#注水、10kV母聯(lián)、1#備用接入新1#主變保護屏。將原1#主變保護屏移出。
⑧依次將乾157線、黑46線、黑98線、黑43線、2#站用、3#站用接入新1#線路保護屏。將原1#線路保護屏移出。
⑨依次將2#電容器、3#注水、4#注水、1#站用、2#備用接入新2#主變保護屏。
⑩依次將黑45線、花9線、黑79線、黑47線、4#站用、旁路柜接入新2#線路保護屏。將原2#線路保護屏移出。
各保護屏在安裝就位后,按照預先測算在規(guī)定時間內完成接線等工作,盡量先接井排線路后接電機及站用變等,能用10kV旁路柜帶出的盡量不停電。
對大情字變電所的技術改造是將最初的微機所改造成現在普遍使用的微機化變電所,這不同于老變電所的微機化改造,在占地、改造程序等方面都存在一定的難度。本項目通過科學制定改造方案,詳盡規(guī)劃改造流程,合理利用有限空間,尤其是在系統(tǒng)不脫保、不影響供電的情況下,使大情字變電所一次改造成功,解決了老舊版本微機所的諸多問題,消除了隱患,確保了安全可靠供電。同時為其他老舊版本微機所的技術改造提供了成功的范例。