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        余熱鍋爐直升煙道水冷壁腐蝕分析與預(yù)防

        2015-03-22 02:00:20王小紅常海鋒
        湖南有色金屬 2015年6期
        關(guān)鍵詞:列管清灰露點(diǎn)

        鄭 明,王小紅,張 勇,常海鋒

        (河南豫光金鉛股份有限公司,河南濟(jì)源 459000)

        2002年河南豫光金鉛股份有限公司國(guó)內(nèi)首臺(tái)富氧底吹煉鉛項(xiàng)目建成投產(chǎn),該工藝中的煙氣冷卻通過(guò)8 t/h余熱鍋爐進(jìn)行降溫,余熱鍋爐是膜式列管結(jié)構(gòu),冷卻系統(tǒng)采用強(qiáng)制循環(huán),余熱鍋爐分直升煙道和水平鍋爐本體兩個(gè)部分,直升煙道下部的香蕉罩與底吹熔煉爐出煙口相連。2013年11月18日、12月17日兩次出現(xiàn)鍋爐水冷壁列管泄漏事故,現(xiàn)場(chǎng)對(duì)泄漏列管分段切割檢查受損情況:列管斷面內(nèi)壁附著一層薄水垢,無(wú)銹蝕,成規(guī)則圓形,無(wú)腐蝕受損跡象;水冷壁煙氣一側(cè),列管成橢圓形,厚度變薄(弧形部位多在2.5 mm以下,水冷壁列管管壁原厚度為4 mm),受損嚴(yán)重;水冷壁外保溫層一側(cè),列管斷面規(guī)則,無(wú)受損跡象。

        1 水冷壁受損原因

        一般認(rèn)為鍋爐水冷壁列管管壁變薄是煙氣沖刷所致,屬正常的管道磨損,接連發(fā)生的爆管事件引起公司高度重視。直升煙道水冷壁內(nèi)側(cè)列管被鉛煙灰所覆蓋,基本排除水冷壁列管被煙氣沖刷變薄造成的泄漏。

        1.1 原因分析

        查閱文獻(xiàn)資料,鍋爐水冷壁腐蝕泄漏主要是在使用過(guò)程中存在SO3氣體,當(dāng)冶煉煙氣溫度低于露點(diǎn)運(yùn)行時(shí),煙氣中的SO3氣體與水蒸汽完全結(jié)合形成硫酸蒸汽,微量的酸蒸汽會(huì)使煙氣露點(diǎn)溫度顯著提高,當(dāng)煙氣溫度或余熱鍋爐的換熱壁面溫度低于露點(diǎn)溫度時(shí),酸蒸汽就會(huì)凝結(jié)在余熱鍋爐內(nèi)壁,產(chǎn)生酸腐蝕,長(zhǎng)期浸蝕積累造成管束變薄,最終表現(xiàn)為余熱鍋爐列管爆管泄漏事故。根據(jù)列管切割面的分析,可以判斷余熱鍋爐內(nèi)壁列管泄漏的主要原因是硫酸蒸汽腐蝕所致。

        1.2 酸蒸汽形成、腐蝕水冷壁的化學(xué)原理

        硫酸蒸汽腐蝕過(guò)程主要發(fā)生如下化學(xué)反應(yīng):

        1.3 余熱鍋爐結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)

        余熱鍋爐的結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。

        圖1 余熱鍋爐結(jié)果示意圖

        1.工作壓力:4.0 MPa,蒸發(fā)量8 t/h,蒸汽溫度250℃,給水溫度104℃,鍋爐排煙溫度350±20℃。

        2.鍋爐由直升煙道與鍋爐本體兩部分組成,直升煙道為全膜式壁結(jié)構(gòu),列管間距80 mm,列管采用Φ38×4的無(wú)縫鋼管。

        3.鍋爐爐墻采用敷管爐墻結(jié)構(gòu),保溫層由爪釘和自鎖墊片及支撐框架固定,保溫層表面采用鋁合金板。

        4.余熱鍋爐共配備13組機(jī)械錘打清灰裝置,直升煙道8組,鍋爐本體5組,每組振打由0.75 kW的減速機(jī)帶動(dòng)。直升煙道還配備4組手動(dòng)錘打裝置。

        5.直升煙道香蕉罩部分與熔煉爐相連,余熱鍋爐采用半露天布置,水平部分露天布局,鍋爐側(cè)墻及灰斗兩側(cè)共設(shè)置12個(gè)人孔門,便于鍋爐檢修。

        2 非正常狀態(tài)下的應(yīng)對(duì)措施

        檢修后開(kāi)爐,爐水運(yùn)行溫度相對(duì)減低,低于露點(diǎn)溫度,在余熱鍋爐水冷壁內(nèi)側(cè)極易生成酸蒸汽,繼而造成與余熱鍋爐本體腐蝕,但此狀況在實(shí)際生產(chǎn)中卻無(wú)法徹底杜絕,所以必須縮短這個(gè)非正常狀態(tài)的時(shí)間,有效延緩鍋爐腐蝕。具體措施如下:

        2.1 提高轉(zhuǎn)爐條件

        理論上爐水升溫應(yīng)達(dá)到220℃以上,(對(duì)應(yīng)的鍋爐壓力為2.3 MPa),超過(guò)含硫煙氣露點(diǎn)溫度,斬?cái)嗨嵴羝蓷l件。但實(shí)際上,底吹爐剛轉(zhuǎn)入時(shí),下料量少,煙氣中含硫量低,相應(yīng)的煙氣露點(diǎn)溫度比較低(160~180℃);若嚴(yán)格按220℃轉(zhuǎn)入,烘爐需要耗費(fèi)大量天然氣,不符合高效率生產(chǎn)的要求,但爐水低于160℃轉(zhuǎn)爐將會(huì)促成大量的酸蒸汽形成,將爐水溫度>160℃作為轉(zhuǎn)爐作業(yè)的必備條件,要求嚴(yán)格執(zhí)行。為方便鍋爐操作,特制定底吹爐轉(zhuǎn)爐作業(yè)條件的鍋爐壓力、溫度對(duì)照表,詳見(jiàn)表1。

        表1 爐水溫度與鍋爐壓力對(duì)應(yīng)表

        鍋爐升溫或正常運(yùn)行過(guò)程中,壓力和溫度相互兼顧,升溫過(guò)程中以溫度為主要依據(jù),正常生產(chǎn)以壓力為主要依據(jù)。水溫和壓力參照表1相互對(duì)應(yīng),如發(fā)現(xiàn)偏差比較大時(shí),結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù),判斷屬于哪方面故障,及時(shí)報(bào)告處理。

        2.2 減少M(fèi)eSO4物料的投入

        底吹爐剛轉(zhuǎn)入時(shí),爐水溫度較低,應(yīng)減少或暫停電瓶鉛柵等MeSO4物料的加入,降低SO3的生成量,待爐水溫度超過(guò)220℃時(shí),再恢復(fù)正常工藝生產(chǎn)需用量。最佳的處理辦法是,平時(shí)將制粒機(jī)后的備用倉(cāng)內(nèi)換成不含MeSO4或低品位的MeSO4物料,在低溫轉(zhuǎn)爐后使用備用倉(cāng)內(nèi)的物料,減少低溫條件下物料原因產(chǎn)生過(guò)多的SO3氣體。

        2.3 降低物料中的水分

        合理控制混合料中的水分,尤其是剛開(kāi)爐時(shí),爐水溫度低于220℃這個(gè)過(guò)程,工藝允許的條件下,盡可能降低混合料水分,可有效減少酸蒸汽的形成。物料水分主要在圓盤制粒機(jī)造球時(shí)加入,合理調(diào)整物料造粒時(shí)的水量對(duì)煙氣中水分控制起關(guān)鍵性作用。

        3 設(shè)備管理的優(yōu)化

        富氧底吹煉鉛工藝要求煙氣的露點(diǎn)溫度在220~230℃之間,正常生產(chǎn)中,煙氣溫度在電收塵出口溫度仍高于280℃;余熱鍋爐設(shè)計(jì)壓力4.0 MPa,對(duì)應(yīng)的爐水運(yùn)行溫度為250℃,均大于煙氣的露點(diǎn)溫度,理論上不具備酸蒸汽生成條件,之所以存在余熱鍋爐水冷壁腐蝕現(xiàn)象,從余熱鍋爐日常管理的不足之處進(jìn)行完善。

        3.1 規(guī)范機(jī)械振打作業(yè)

        余熱鍋爐直升煙道的8組機(jī)械振打清灰裝置采用連續(xù)振打,4組手動(dòng)錘振打裝置采取間斷振打,外力敲擊在水冷壁外部的砧板上,間接作用到水冷壁上,對(duì)直升煙道內(nèi)壁的積灰起到振動(dòng)的作用,但容易傷及鍋爐水冷壁管束焊縫,公司兩次發(fā)生振打區(qū)域水冷壁泄漏事故后,曾一度停止直升煙道機(jī)械振打的使用;停止振打后,在直升煙道變徑處因煙道設(shè)計(jì)變寬,煙氣速度減緩,煙灰在此處容易沉積。在停爐檢修過(guò)程中,煙灰中部分含硫氧化物吸收空氣中的水分在水冷壁表面生成稀酸,兩次水冷壁腐蝕泄漏均發(fā)生在此區(qū)域,為減緩變徑區(qū)域水冷壁管束的腐蝕,目前按1次/h、5 min/次的振打制度堅(jiān)持執(zhí)行。

        3.2 減少鍋爐本體的漏風(fēng)

        鍋爐正常運(yùn)行過(guò)程中處于一個(gè)密閉的負(fù)壓狀態(tài),若存在漏風(fēng)點(diǎn),吸入的冷空氣一方面增加煙氣中的O2和H2O的含量,會(huì)促進(jìn)SO3氣體和酸蒸汽的生成,另一方面會(huì)降低鍋爐局部管束的溫度,若低于露點(diǎn)溫度,將造成水冷壁管束腐蝕情況的發(fā)生,所以必須有效杜絕漏風(fēng)點(diǎn),保證鍋爐的密閉性(案例:鍋爐后續(xù)電收塵4#電場(chǎng)積灰斗嚴(yán)重腐蝕,就是因?yàn)橄到y(tǒng)漏風(fēng)造成該部位煙氣溫度低于露點(diǎn)溫度,繼而形成冷凝酸腐蝕)。工廠采用耐高溫陶瓷布纏繞,完善熔煉爐與香蕉罩的密封;分析鍋爐煙灰冷凝結(jié)團(tuán)分布狀況,查找漏風(fēng)點(diǎn)進(jìn)行堵漏。

        3.3 減少人孔門的打開(kāi)次數(shù)和時(shí)間

        2004年該系統(tǒng)國(guó)內(nèi)首家采用集中式鍋爐脈沖清灰系統(tǒng),是鉛冶煉余熱鍋爐清灰系統(tǒng)的一次創(chuàng)新性改進(jìn),隨著物料成分的變化、產(chǎn)能的提升,煙灰量的增加,集中清灰系統(tǒng)無(wú)法滿足新的工藝生產(chǎn)狀況,生產(chǎn)過(guò)程中需配合必要的打開(kāi)人孔門人工清灰作業(yè)。為改變這一現(xiàn)狀,利用2015年大修時(shí)機(jī),采用新型智能脈沖清灰系統(tǒng)改造,用一拖二現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)火裝置替代遠(yuǎn)程集中點(diǎn)火系統(tǒng),提高自動(dòng)化裝備水平的同時(shí),減少生產(chǎn)過(guò)程中人工打開(kāi)人孔門清灰的次數(shù)。若遇煙灰粘接管束堵塞余熱鍋爐通道必須進(jìn)行在線人工清灰的特殊情況時(shí),要求做到準(zhǔn)備充分、快捷高效,盡量減少冷空氣進(jìn)入量。

        3.4 消除保溫的影響

        日常發(fā)生余熱鍋爐水冷壁泄漏維修或保溫巖棉脫落后,需及時(shí)對(duì)鍋爐水冷壁裸漏區(qū)域外保溫進(jìn)行修復(fù),條件具備的必須在開(kāi)爐前進(jìn)行修復(fù),若當(dāng)時(shí)不具條件,應(yīng)當(dāng)先用保溫巖棉覆蓋并用鐵絲綁緊,盡快在保溫棉外層加裝鋁合金板。減少外部冷風(fēng)由此灌入,在漏風(fēng)點(diǎn)冷凝后腐蝕鍋爐殼體的情況發(fā)生。注意緊貼鍋爐頂部水冷壁應(yīng)采用兩層耐高溫的硅酸鋁保溫棉打底,以提高保溫棉的使用壽命和效果。

        4 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

        1.鍋爐爆管泄漏一般認(rèn)為是煙氣中的粉塵沖刷所致,屬正常的管道磨損,接連發(fā)生的爆管事件后,查閱相關(guān)資料,發(fā)現(xiàn)鍋爐列管爆管的原因是腐蝕所致。

        2.排查鍋爐列管腐蝕產(chǎn)生的條件和原因。

        3.結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,減少鍋爐管束腐蝕產(chǎn)生的條件,最大限度地延長(zhǎng)鍋爐管束的使用壽命。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        通過(guò)各種措施的落實(shí),近2 a來(lái)在直升煙道變徑處未發(fā)生過(guò)類似水冷壁腐蝕爆管泄漏事故,公司余熱鍋爐水冷壁爆管泄漏的原因分析與經(jīng)驗(yàn)總結(jié),是有效解決鍋爐水冷壁爆管的預(yù)防措施,為冶煉企業(yè)含酸蒸汽余熱鍋爐水冷壁爆管問(wèn)題的處理提供了成功的經(jīng)驗(yàn)交流,對(duì)鍋爐水冷壁的日常生產(chǎn)應(yīng)用及預(yù)防具有較好的指導(dǎo)意義。

        [1] 《有色冶金爐設(shè)計(jì)手冊(cè)》編委會(huì).有色冶金爐設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2004.

        [2] 劉清方.工業(yè)蒸汽鍋爐安全技術(shù)[M].北京:中國(guó)勞動(dòng)出版社社,1993.

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