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        陽煤一礦張花溝風井主扇風機改造

        2015-03-19 13:27:32李維柱
        機械管理開發(fā) 2015年2期
        關(guān)鍵詞:立井風井采區(qū)

        李維柱

        (陽泉煤業(yè)(集團)有限責任公司一礦,山西 陽泉 045008)

        引言

        陽泉煤業(yè)(集團)有限責任公司(全文簡稱陽煤)一礦位于山西省陽泉市西北部和盂縣東南部。其地理坐標:東經(jīng)113°21′10″—113°31′11″,北緯37°53′17″—37°58′51″。東鄰陽煤集團天興公司,南鄰陽煤集團三礦,西鄰陽煤集團七元礦,北鄰程莊井田及蔭營煤礦。井田東西走向長約14.5km,南北寬約9.8km,面積約83.6km2。

        該井田含煤地層主要為太原組、山西組,含煤6~15層,煤層總厚度為15.80m,含煤系數(shù)為8.8%?,F(xiàn)階段該礦主要開采15號煤層。

        該礦共有12個進風井,分別為1號主斜井、2號主斜井、704皮帶斜井、副立井、猴車斜井、南翼S2進風斜井、材料暗斜井、吳家掌進風立井、楊坡堰進風立井、四尺張華溝進風井、七尺張華溝進風井、高家溝進風井。5個回風井分別為吳家掌回風立井、楊坡堰回風立井、張華溝回風立井、高家溝回風立井、南翼回風立井,5個回風立井相對獨立。本文主要介紹張花溝風井主扇的改造。

        1 改造前存在的問題及改造方案

        1.1 改造前礦井通風系統(tǒng)存在的問題

        隨著礦井產(chǎn)能的不斷提升,礦井的需風量逐漸增加。張華溝風井主扇風機自1979年9月投運至今已有35a,型號:G4-73-11-No.28,風 量:400 000m3/h,靜壓:653kg/m2,葉輪直徑:2 800mm,主軸轉(zhuǎn)速:750r/min,介質(zhì)溫度:20℃,生產(chǎn)廠家:沈陽鼓風機廠,出廠日期:1979年。

        配套電機為同步電機,型號:TD1250-8/1430,額定功率:1 260kW,定子電壓:6kV ,定子電流:140.7A,轉(zhuǎn)子電壓:52.4V,轉(zhuǎn)子電流:246.8A ,額定轉(zhuǎn)速:750r/min,功率因數(shù):0.9。

        風量調(diào)節(jié)方式,利用反風道(吸風側(cè)設(shè)有調(diào)節(jié)風門裝置,反風型式)以及閘板門吸風帽,反風門調(diào)節(jié)控制,電力驅(qū)動控制設(shè)備硅整流供轉(zhuǎn)子直流電源同步運行。配套數(shù)量同等能力2部(一用一備)[1-3]。

        目前,主扇風機存在如下運行隱患:

        1)主電機及電控設(shè)備老化,電機定子線圈曾多次發(fā)生繞組短路擊穿事故,絕緣老化,性能下降。

        2)電機軸承為滑動軸承,曾多次發(fā)生超溫溜瓦事故。

        3)主扇風機主軸傳動部位為軸承箱式油浸式自潤滑方式,散熱較差,運行溫度較高。

        4)陽煤一礦為高瓦斯礦井,在切換風機的時候,使用原有通風機會造成短暫的停風,容易造成瓦斯積聚。

        5)備用風機處于冷備用狀態(tài),運行風機停轉(zhuǎn)后再啟動備用風機。如果備用風機突然無法啟動,而運行風機停轉(zhuǎn),容易引發(fā)事故[4]。

        6)原有通風風機使用時間長,主扇風機效率較低(1號主扇風機54.69%,2號主扇風機57.61%),且實際運行功率為960kW,耗電量大。1.2 通風系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計改造方案

        通過礦相關(guān)部門的多次討論研究,認為設(shè)備陳舊,技術(shù)落后;安全性能低是形成主扇風機不能穩(wěn)定運行的主要原因。由于存在以上運行隱患,主扇風機設(shè)備的可靠性和效能不能滿足正常的生產(chǎn)要求,從而影響礦井的安全生產(chǎn)。實施張華溝主扇風機的改造,以確保該主扇風機負擔區(qū)域的正常生產(chǎn)[5]。

        2 通風系統(tǒng)改造項目的技術(shù)方案

        2.1 通風風機服務(wù)范圍及風量

        張華溝通風風機服務(wù)的范圍:北七、東二、東三、十采區(qū)系統(tǒng)巷、十一采區(qū)系統(tǒng)巷、十一采區(qū)擴區(qū)。

        根據(jù)銜接部署,十一采區(qū)擴區(qū)回采工作結(jié)束后將銜接十采區(qū)的回采工作,張華溝區(qū)域配風量為5 800m3/min,此時通風距離變短,確定為容易時期。十一采區(qū)擴區(qū)的81104工作面生產(chǎn)期間,通風距離最遠,張華溝區(qū)域配風量為8 500m3/min,確定為困難時期。

        1)容易時期風量分布。張華溝區(qū)域總風量為5 800m3/min,一個回采工作面81005工作面1500m3/min,兩個掘進工作面(81106進風750m3/min,81106尾巷750m3/min)。十一采區(qū)系圖統(tǒng)300m3/min,81109系統(tǒng)200m3/min,81104系統(tǒng)300m3/min,西七系統(tǒng)300m3/min,十采區(qū)系統(tǒng)500m3/min,九采區(qū)乳化液泵房150m3/min,十一采區(qū)配電室70m3/min,81107系統(tǒng)600m3/min。

        2)困難時期風量分布。張華溝區(qū)域總風量為8 500m3/min,一個回采工作面81104工作面風量為1 600m3/min,一個備用工作面81107工作面風量為800m3/min,五個掘進工作面(81106高抽巷750m3/min,81106回風800m3/min,81005進風800m3/min,十采區(qū)新補皮帶巷800m3/min,東二新補皮帶巷860m3/min)。81109系統(tǒng)風量200m3/min,西七系統(tǒng)300m3/min,北七系統(tǒng)150m3/min,十采區(qū)軌道巷系統(tǒng)240m3/min,十采區(qū)皮帶、回風正前系統(tǒng)300m3/min,81107高抽下料巷系統(tǒng)150m3/min,81104高抽下料巷系統(tǒng)150m3/min,九采區(qū)乳化液泵房150m3/min,十一采區(qū)配電室70m3/min。

        2.2 通風風機選型依據(jù)

        礦井需要的總風量及通風阻力,通風容易時期:Q=96.7m3/s,hmin=2 285Pa;通風困難時期:Q=141.7m3/s,hmin=3 572Pa。通風機必須產(chǎn)生的風量Q,通風容易時期:Q=Kl·Q=1.05×96.7=101.53m3/s,通風困難時期:Q=Kl·Q=1.05×141.7=148.78m3/s,Kl為設(shè)備漏風系數(shù),取1.05。通風機必須產(chǎn)生的靜壓Hs,通風容易時期:Hs,min=hmin+Δh+hz=2 285+0+245=2 530Pa,通風困難時期:Hs,mix=hmin+Δh+hz=3 572+245=3 817Pa,式中:Δh為通風設(shè)備阻力損失,取245 Pa;hz為礦井自然風壓,取0。通風容易時期:Q=101.53m3/s,Hs,min=2 530Pa,通風困難時期:Q扇=148.78m3/s、Hs,min=3 817Pa。綜上述計算,張華溝回風井設(shè)備無法滿足將來的銜接計劃要求,初選BDK—8—No.29型防爆軸流通風風機,其性能曲線圖見下頁圖1。困難時期風機工況點:Q=148.78 m3/s,H=3 817Pa,ηs=83%,葉片安裝角度為40°,容易時期風機工況點:Q=106.34m3/s,H=1 950Pa,ηs=77%,葉片安裝角度為30°[6-8]。

        2.3 主扇風機改造后的效果

        通風系統(tǒng)改造后,張華溝回風井安裝2臺BDK-8-No.29型對旋軸流通風機,電機功率為2×630kW,改造之前風機的運行功率為960kW,改造后在同等條件下風機的運行功率為810kW,有效的節(jié)約了電能。通風前、后期靜壓效率為81%、86%。能耗指標為0.34kW·h/(Mm3·Pa)和0.37kW·h/(Mm3·Pa)為高效節(jié)能風機。

        此外在通風機入口處加裝對隔板進行倒機控制系統(tǒng),在開啟備用通風機,關(guān)閉原運轉(zhuǎn)通風機的風門,同時打開隔板,使原運轉(zhuǎn)通風機處于空轉(zhuǎn),打開備用通風機,同時關(guān)閉隔板,是備用通風機處于正常轉(zhuǎn)態(tài),完成倒機。使用隔板進行倒風,提高了風路切換的安全性,在倒機的過程中能保證風量基本不變有效的避免了井下瓦斯的集聚,并且這種方法速度快[9,10]。

        圖1 BDK-8-No29型防爆軸流通風風機性能曲線圖

        3 結(jié)語

        主扇風機改造更換完成后經(jīng)檢驗,主扇風機選型科學、合理,有效的保證了礦井的安全生產(chǎn);礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化后提高了主扇風機的運行效率,在通風風機切換過程中倒機不停風,保障了井下安全生產(chǎn),此外還降低維護費用,節(jié)省了勞動力。

        [1] 賀美哲,王曉博.王村煤礦斜井通風系統(tǒng)優(yōu)化及主扇改造[J].陜西煤炭,2013,32(4):85-86.

        [2] 韓銀中,韓玉林.礦井主扇風機改造淺析[J].煤礦開采,2002(1):66-67.

        [3] 羅自明.礦井主扇風機技術(shù)改造[J].煤,1998(3):68-70.

        [4] 胡曉東.礦井通風機倒機系統(tǒng)的研究與改造[J].煤礦機械,2012,33(8):180-181.

        [5] 王玉濤.礦井主扇風機及電控系統(tǒng)升級換代技改造[J].山東煤炭科技,2006(4):15.

        [6] 韋道景.多臺主扇運轉(zhuǎn)時的調(diào)節(jié)影響分析[J].煤炭技術(shù),2001,20(11):10-11.

        [7] 孫旻,任吉海,董翠霞.變頻技術(shù)在煤礦主扇風機節(jié)能改造中的應(yīng)用[J].工礦自動化,2010(2):100-102.

        [8] 張保華.改造通風設(shè)備提高主扇效益 [J].煤礦安全,1992(2):004.

        [9] 張書征.煤礦主通風機技術(shù)改造[J].風機技術(shù),2010(3):31-32.

        [10] 吳永波,張水平,徐明生.某礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計改造研究[J].江西有色金屬,2010,24(2):7-8.

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